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140 m母線豎井中的離相封閉母線施工方案優化

2021-06-25 03:46:10林成傳慕仲錕
水電站機電技術 2021年6期
關鍵詞:優化施工

林成傳,慕仲錕

(中國水利水電第十六工程局有限公司,福建 福州 350000)

1 引言

津巴布韋卡里巴南岸擴機工程,位于贊比亞和津巴布韋兩國交界處—贊比西河上的卡里巴水庫南岸津巴布韋境內。原地下廠房安裝6×125 MW混流式機組,現擴建2×150 MW混流式機組,為了減少開挖,主變安裝于地面,從發電機至主變低壓側的主回路,采用18 kV離相封閉母線,通過140 m母線豎井聯接。

離相封閉母線由三相獨立的導體組成,每相都有非導磁的金屬外殼。導體由純鋁板材卷制而成,與外殼之間用絕緣子支撐。外殼是圓筒狀的,末端由短路板連接并接地(通常是一點接地)。母線豎井里安裝鋼梯、檢修平臺、通風、照明、消防管路、電纜橋架等(圖1所示母線豎井吊裝布置圖)。

圖1 母線豎井吊裝布置圖

2 施工存在問題

(1)由于地質開挖原因母線豎井開挖、襯砌等工作嚴重滯后,影響電站發電工期;

(2)母線豎井里鋼樓梯,平臺、通風、照明、消防管路、電纜橋架涉及到各專業工程施工 ,交叉作業嚴重,需要合理統籌各專業間工序施工;

(3)140 m垂直高度母線如何吊裝;

(4)狹小空間母線焊接問題;

(5)高空作業如何保證質量、安全。

3 方案優化及措施

3.1 設計優化

針對母線豎井空間窄小,涉及到專業多,設計圖紙很難體現設計各部門空間或構件相互之間關系,在基礎預埋前,項目部利用三維設計展示各設備之間布置,而且還要考慮以后安裝方便。由于豎井中分相母線出廠都是每節6 m制造,所以在基礎埋件預埋時,我們進行設計優化修改,把分相母線基礎埋件安裝高于平臺基礎0.8~1 m,這樣以后分相母線焊接時,焊接人員就可以站在平臺上焊接,不僅節省腳手架搭設,而且焊接人員操作更方便、安全。

3.2 工序優化

對于各專業施工先后,要考慮相互之間施工方便、安全。本項目部根據現場實際情況,調整了原施工方案,在埋件完成,土建具備安裝工作面后,按照鋼樓梯、平臺、平臺欄桿施工→永久照明電纜敷設→臨時照明安裝(照明線利用永久照明線) →管路、電纜橋架、分相母線等基礎安裝→消防管路安裝、壓力試驗→豎井段分相母線吊裝焊接、耐壓試驗→風管安裝→電纜敷設。這樣施工安排:一是利用永久鋼樓梯上下通道;二是利用永久照明電纜當做臨時照明電纜使用,不僅節約成本,而且節約施工時間;三是利用風管洞口作為吊裝焊接設備通道,由于分相母線采用氬氣保護焊,焊接設備加上氬氣瓶有好幾百公斤,利用風管洞口,用吊籃裝上焊接設備,通過卷揚機上下起吊焊接設備;四是電纜敷設施工放在最后,防止焊接火星對電纜損傷,也是對成品保護考慮。

3.3 分相母線整圓、定位優化

為了在高空中方便調整,在吊裝前先對外殼圓度進行整圓,并對導電體進行定位,離相封閉母線在運輸、吊裝過程中容易發生碰撞,造成殼體部分區域內凹,影響整體圓度及美觀,且導體安裝需進行定位調整,如定位不準確造成導體錯牙影響焊接外觀。常規的處理方法是用千斤頂配合手錘敲擊進行殼體調圓、導體定位。應用該種方法進行處理時,工作效率低下,并且容易造成母線殼體內部油漆脫落,同時可能因定位不準確造成導體錯牙影響焊接質量。因此根據母線實際尺寸制作出來一種新型母線調圓、定位專用工具,可以對母線進行調圓、定位調整,在安裝過程中,解決了母線殼體整體圓度及導體定位問題。

3.4 分相母線吊裝方案優化

原施工方案以發電機B相和主變B相套管中心線為基準,從發電機出口往主變低壓側安裝。由于制約整個項目進度主要在豎井段安裝,所以我們工序改為,豎井段兩臺機組共6×140 m全部安裝完成,再安裝水平段,騰出豎井空間給后序的設備安裝,減少相互制約干擾。

原母線吊裝在基礎槽鋼安裝完成,逐節吊裝點焊掛耳,再吊開焊接,這樣工序繁瑣,且浪費吊裝時間。為了節約吊裝時間,我們制作一模具,模具上的孔距與基礎槽鋼上的掛耳孔尺寸一樣,然后用螺栓把母線掛耳擰緊,根據測量高度,先在平地上逐節把掛耳焊接好,安排白天吊裝,每節吊裝到位后,用螺栓把母線通過掛耳固定在基礎上,晚上調整,焊接。這樣施工工序比原計劃節約了一半時間。

3.5 母線安裝、焊接質量控制點優化

母線掛耳焊接完成,清理、檢查筒體內部是否有雜質,瓷質絕緣子是否有損壞、依據GB/T 8349-2000《金屬封閉母線》現場試驗要求,應測量金屬封閉母線每相導體對外殼(地)間的絕緣電阻。采用電壓為2 500 V及以上的兆歐表,測試結果不能小于100 MΩ。

做好記錄,合格后裝上夾具和調圓工具,進行吊裝。

母線定位調整好,焊接前用石棉布作好防護,防止焊接時飛濺物損傷導體、外殼、瓷件和金具等。焊接面或坡口處,在焊接前要用不銹鋼絲刷除去表面的氧化膜,然后用酒精或其他清洗劑擦凈,方可進行焊接。導體焊接完做磁粉探傷試驗檢查,合格后,調整外殼連接套與另一外殼對準,然后焊接外殼體。

母線垂直段安裝完,在安裝水平段之前,要對140 m垂直段整體做絕緣和1 min工頻耐壓試驗。目的是為了確保垂直段安裝質量。按GB/T 8349-2000 《金屬封閉母線》現場試驗要求,應測量金屬封閉母線每相導體對外殼(地)間的絕緣電阻。采用電壓為2 500 V及以上的兆歐表,測試結果不能小于50 MΩ。安裝后的額定工頻干耐受電壓值為相-相(地)57 kV/50 Hz耐壓值的75%,即42.75 kV/50 Hz(選取43 kV/50 Hz),持續時間60 s。

4 結束語

140 m母線豎井施工方案,是項目部集思廣益、在廠家提供安裝手冊基礎上,根據現場實際施工條件,不斷探討優化的結果,由于采用了合理施工方案優化,不僅降低了施工成本,更是大大提高現場施工安裝進度,比原計劃施工節約將近一半時間,確保了電站如期發電,對今后水電站建設施工中,類似情況母線安裝,具有一定的參考和應用價值。

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