宋云鋒,段再基,張瑞先,端 飛,黃世來
(馬鋼股份有限公司煉鐵總廠,安徽馬鞍山243000 )
鏈篦機-回轉窯方式是三種球團礦生產的主要方式之一,在生產過程中,高溫氣體穿過鏈篦機移動的篦床,對篦床上的球團干燥、預熱,球團與氣體間會發生傳熱傳質過程,以及物理化學反應。其中鏈篦機布料是至關重要的一個環節,布料偏差直接影響成品球的質量、回轉窯結圈周期以及能耗水平等。一般鏈篦機料厚差要小于30 mm,如果布料偏差超過要求,會直接導致生球在鏈篦機內鼓干、抽干、預熱等過程不均勻,不僅導致生球容易出現炸裂,也嚴重影響到成品球的產量與質量。馬鋼220萬t/a 鏈篦機-回轉窯生產線通過攻關,鏈篦機料層厚度差從38 mm 降低到14 mm,各項指標大幅度改善。
該廠鏈篦機采用的布料方式是擺動皮帶+寬皮帶+大輥篩方式,生球經皮帶機輸送到擺動皮帶上(寬1 400 mm),擺動皮帶依據四連桿機構原理運行(圖1),即在擺動圓盤的轉動下,帶動擺動桿拉著整條擺動皮帶圍繞主軸做往復運動,使得擺動皮帶上的生球分布到寬皮帶上(寬4 750 mm),再經過輥式布料器篩分,使生球均勻地布到鏈篦機篦床上,此種布料方式出現鏈篦機料層不均勻的情況,橫向和縱向厚度差過大,影響鏈篦機-回轉窯系統的穩定。布料不均存在的原因分析:
(1)四連桿機構自身存在的缺陷。如圖1 所示,由于四連桿機構自身存在的缺陷,擺動皮帶在做往復運動的過程中,在寬皮帶左右兩側的時間并不均勻對稱,導致寬皮帶左右兩側生球量不對稱,時間長的一側生球量較多,時間短的一側生球量較少。

圖1 擺動皮帶運行原理示意圖
(2)擺動皮帶、寬皮帶運行速度與生球量不匹配。擺動皮帶布到寬皮帶上的物料是成“Z”字型連續的,若寬皮帶速度較慢,則會出現較小間隔的“Z”字型。若寬皮帶速度較快,則出現較大間隔的“Z”字型。如果出現寬皮帶速度過慢,寬皮帶上球量過多,擺動皮帶擺頭就會碰到寬皮帶上的生球,出現生球破碎情況;如果出現寬皮帶速度過快,大輥篩會出現物料時斷時續,鏈篦機布料出現拉溝現象。
(3)大輥篩兩側漏球量不一致。大輥篩在長期的運行過程中,由于大輥篩兩側輥面磨損、輥篩間隙變化、軸承磨損以及彎曲等原因,導致大輥篩兩側的漏球量不一致,到鏈篦機篦床兩側的生球量不一致。
(4)大輥篩到鏈篦機溜料板兩側擋板過長。在正常生產過程中,鏈篦機篦床兩側的側板處都有邊緣效應,寬約10 cm的薄料層,原因是溜料板兩側擋板呈倒“八”字型焊接,兩側擋板過長導致溜料板寬度收縮過多,即出現邊緣料層較薄的情況。
(5)運行造球盤數兩側不對稱。由于造球盤開啟盤數不對稱,造成輸送生球皮帶機上的本身載料的不對稱,會造成物料分布不對稱。
通過擺動皮帶變頻改造,使得擺動皮帶在作往復運動的過程中,在寬皮帶左右兩側的時長基本一致,具體措施:
(1)在擺動機構轉盤上增加一個接近開關,當擺頭位于在寬皮帶一側準備換方向時,對應的轉盤感應塊(長寬高30cm×20cm×0.5cm,材質:碳素結構鋼)正好位于接近開關上方,此時作為擺動皮帶分段布料的零點。
(2)設定好擺動皮帶和寬皮帶赫茲數。當兩側料層厚度差較大時,適當降低擺動皮帶赫茲數或者增加變頻赫茲數的差值,增加擺頭在兩側的速度差,提高調整幅度。
(3)生產過程中,測量鏈篦機料層厚度和擺頭在寬皮帶上的一側(零點)運行到另一側所需時間的分布。
(4)編寫擺動皮帶變頻控制程序。
(5)設定好變頻延遲的時間和變頻的赫茲數,輸入擺動皮帶變頻控制程序內。
(6)投入擺動皮帶變頻控制程序,在料厚區加快擺動速度,在料薄區降低擺動皮帶赫茲數,實現鏈篦機橫向均勻布料。
合理匹配生球量、擺動皮帶和寬皮帶運行速度的主要方法。現場觀察大輥篩上的物料是持續穩定的,而不是時斷時續。如果大輥篩上的物料出現時斷時續,說明生球量、擺動皮帶和寬皮帶運行速度三者之間匹配不合理。經過生產實踐,生球量210~310 t/h的匹配表如表1所列。

表1 生球量、擺動皮帶、寬皮帶運行速度以及機速匹配表
另外,由于球團原料的水分、成分等波動,導致造球物料的成球性波動,生球量的波動給布料的均勻性帶來難題,為了穩定生球量,對原料系統的穩定性進行攻關。增加原料綜合倉存儲量、精礦粉室內打堆、行車抓干料等措施,烘干筒的進料水分從11%降到10%,通過及時檢測烘干筒進出物料的水分,把烘干筒出料水分從7.6%控制到7.2%左右。加強對磨機電流的監控,要求磨機磨料量穩定在170 t/h 到180 t/h 之間;明確造球穩定的三個指標,一是生球流量波動幅度20 t/h 以內,二是生球落下強度在(5~7)次/0.5 m 之間,三是造球濕返率約20%,四是優化造球盤加水管分布。
大輥篩功能是篩分生球,當因輥篩松動或者磨損等原因,間隙增大,出現漏合格球,大輥篩輥子長4 500 mm,有時輥子兩端的間隙不一致,為了提高大輥篩間隙穩定性,采取以下措施:
(1)優化輥篩間隙調整方法。在調整輥篩間隙時,同一個間隙的測量,至少需要測量3 個點,各點間隙7~9 mm,測點分布為中間加左右兩端,而且各點間隙相差1~2 mm。
(2)定期檢查或更換輥子。利用每次檢修的機會,檢查輥子輥面磨損情況,輥子直徑標準137~140 mm,直徑小于137 mm的輥子需要更換,直徑小于134 mm 的輥子報廢;輥子轉動時晃動幅度大、輥身彎曲變形的,及時進行更換。
(3)優化檢修標準。在安裝前,首先對每一根輥進行彎曲度測量(用一個劃針作為檢驗工具),軸的彎曲度在2 mm 以上的輥視為不合格品不能使用;軸承座油路通暢,潤滑油填充占油腔2/3;軸承座、減速機地腳螺栓緊固齊全;輥子長度要一致,同時要求兩側擋皮與輥子間隙不得超過7~9 mm;輥篩輥安裝完后,應轉動靈活、無卡阻現象。
(1)鏈篦機溜料板兩側擋板下沿割除150 mm,減少倒“八”字型擋料板長度,增加溜料板布料寬度,與篦床寬度(4 500 mm)平齊,提高鏈篦機布料均勻性。
(2)造球工序兩側造球盤進行對稱開啟(如果造球盤總數是奇數,多一個造球盤的一側的單盤給料量適當下調),提高輸送生球皮帶機上的本身載料對稱性,提高鏈篦機布料的物料均勻性。
(3)加強鏈篦機篦板的維護。鏈篦機料層厚度差除了受布料系統的影響外,還與鏈篦機篦板的狀況有關,篦板是鏈篦機篦床的重要組成部分,屬于易損的工藝設備,如果得不到及時修復,大量生球從篦床漏下,在布料階段或者在干燥預熱過程中,鏈篦機料層厚度差上升,高溫氣流從漏球較多的部位穿過,出現“風短路”,料層橫向氣流極度不均,系統熱能得不到充分利用。
(1)生產穩定性提高。球團礦FeO 含量月均值從1.04%下降到0.41%;粒度組成中10~16 mm 的比例從80.23%上升到90.06%。
(2)能耗指標下降。煤氣消耗從0.699 GJ/t下降到0.526 GJ/t;電耗從28.644 kWh/t下降到27.550 kWh/t;工序能耗從32.36 kgce/t下降到22.07 kgce/t。
(3)質量提升。球團抗壓強度由2 329 N提高到2 549 N。
(4)基本解決了回轉窯結圈難題。結圈周期從20天延長到200天以上,鏈篦機-回轉窯大修周期從2年延長到2.5年以上。