丁凱
(南平高速咨詢監理有限公司,福建南平 354299)
對高速公路施工過程中遇到的軟土路基問題,應該配套選擇相對符合軟土路基的對應施工技術,再根據施工地的其他條件,對施工的方案進行優化、改良和調整,進一步加大路基的承載能力,確保在高速路面行駛車的輛是安全穩定的,從而在技術層面打造兼顧質量與安全的高標準高速公路工程項目。
軟土的結構組成部分主要為黏土顆粒、淤泥,所以這就導致了軟土路基具備了兩大特點:一個是間隙大,另一個是含水量較高。在這中間,因為不同的地質環境,導致了有少量有機物,會在沉淀作用下形成絮狀結構,導致小孔隙的形成。據悉,軟土的含水量一般情況下維持在36%~80%左右,通過剪力的作用,軟土極易產生剪切變形等嚴重的情況,在固結沉降后,軟土或將出現范圍性的固結沉降的問題,這是影響交通安全、行駛安全、路面安全的一大隱患[1]。
軟土土壤的結構特點是非常明顯的,土壤強度低的原因是在其原本的結構中,因為擠壓或震動,對原狀土的絮狀結構造成很大的影響,從而使得土壤強度大幅度下降,更甚者會嚴重到出現土壤流動的狀態,而當這些土壤受到了外力的影響和擾動后,其強度又可以緩慢進行回彈與恢復。除此之外,軟土土壤還具有兩個典型的特征,一個是壓縮性高,另一個是滲透性差。軟土一般情況下的壓縮模量在4MPa 以下甚至更低,而且與液限指數成正比的關系。另外,因為軟土本身就存在滲透性小的特征,處于垂直方向時,滲透系數大約在10-8~10-6cm/s,根據這類特征可以分析,想要土壤的重量以及土壤的負荷得到進一步的鞏固,達到一定的鞏固效果,還是需要一定的時間的[2]。
軟土土壤還有一個明顯的特征,就是其抗剪強度較低.經研究,在我國范圍內,從天然軟土的結構上來看,其不排水的情況下,抗剪強度在20MPa 以下,其內摩擦角一般都維持在20~35o左右,那么何種情況下,軟土路基強度會發生較大變化呢?根據研究調查了解,載荷作用會導致其抗剪強度發生變化,而且排水固結的狀況、抗剪強度也會同樣發生變化,尤其當排水固結持續加速的狀態下,會更加明顯感覺到抗剪強度的強烈變化。
以福建南平為例,在南平市的某高速公路上,在沖填土段中,分布著大量的軟土路基,總長度大約在389m。根據地勘報告的內容顯示,這條路段的土層從上至下可以分為以下幾部分:
一是填土與耕植土層,這類土層的厚度大約在0.3~1.1m 內,土層色屬深灰色,濕度偏濕且有一定的壓縮性,土質不均,有部分植物殘骸以及根系存在。
二是淤泥粉砂土層,土層的厚度在0.15~8.2m內,土層飽和,土質松軟不均,黏粒是其含量的組成部分,但石英是砂質的主要成分,還有少量云母存在其中,云母主要是為地基加固處理的。
三是淤泥層,這類土層的厚度大約在3.6~15.5m內,土質比較差,而且處于飽和狀態與軟塑+流塑并存的狀態。
四是淤泥質黏土層,土層的厚度在2.6~18.7m內,屬飽和與軟塑疊加狀態,整體土質的濕度偏大,且土質不均勻,含量中有些許細砂,起到了地基加固的作用。通過研究調查以及測定可以得出結論,該路段的軟基土體濕潤,其含水量在70%~93%內,呈深厚軟基型。最終通過一系列的研究討論,決定在對該路段進行軟基處理時,采取真空聯合堆載預壓的方式。
所謂的真空聯合堆載預壓,其主要意思是指,針對一些待處理段落,可以通過優先在豎向排水方面進行設施的方式,先將為土壤中的水分提供通暢的排水體系,然后在對其抽真空時,適當的加入堆載預。在此情況下,就可以使得目標土層通過渠道將水分及時排出,同時還可以進一步加快固結速度,從而達到目標的固結程度,這也是路基施工主要要求之一。簡述施工過程中的工藝流程可以表現為,從表面清理與排水,到墊層鋪設,再到設置豎向排水結構,此時可以設置真空管網,然后密封,進行抽氣、堆載,最后到達真空卸壓,以至驗收。
在處理地面的紅線范圍中,先將地表上面的一些淤泥、石塊還有部分植物進行清理,再通過中粗砂換填,要注意的是需要做好平整工作,然后等待晾曬后再重新填在地表工作面。另外要注意的是,還需要挖圍堰,圍堰的位置可以設置在邊樁外側大約2m 的距離,與此同時在圍堰外部,設置一些可以排水的通道,便于把圍堰里面的水抽干,通過這樣的方式來將地表積水以及淺層的地下水進行排出,以免在施工過程中發生意外造成不良后果。
排水通道可以采取墊層鋪設與豎向排水相結合的設置模式,它的質量可以直接影響到預壓排水的結果與效果。在鋪墊前,首先要做的就是嚴格檢驗墊層的材料,確保材料的質量符合應用標準。規定要求是,材料的含泥量要低于3.0%,細度模2.9,滲透系數0.012cm/s,且材料必須要完全符合技術要求以及工程設計規范[3]。
塑料排水板俗稱豎向排水結構,在施工前嚴格進行檢查,確保各項指標都達到技術要求與規范。墊層在壓實的狀態下,其厚度必須達到50cm,在此情況下,在進行鋪設時要分為兩個層次,一是先按20cm 的厚度來進行鋪設,二是按30cm 的厚度來進行鋪設。但需要強調的是,在進行第二層鋪設之前,要先設置好塑料排水板,接下來在完成鋪設后需要進行檢測;要保證在適當碾壓的壓力情況下,其壓力度要在93%以上。另外,在設置墊層時,要處于邊樁外側約1.5m的位置,同時在頂部配套設置一個橫坡,大約在2%左右,這樣更加便于排水能力。
例如,該施工所使用的是SPB-C 型排水板,按照正方形來進行鋪設,距離為1.5m 間隔,在完成了第一層鋪設以后就進行打設,采用了套管法。而且確保了打設的深度要求,同時套管垂直度也都符合規定,在打設時要注意的是,一定要避免排水板出現破裂現象,也要注意防止濾膜撕裂;打設完成以后,對墊層的排水板要求是長度在25cm。根據實際情況,再縱向設置出便于觀測的中樁及邊樁,可以按照40m 的間隔設置,并分別設置水壓力儀,要求的距離是分別在地表下層的4m、8m、12m 和16m 的距離,與此同時,還需要設置沉降板,配套完成測斜儀的設置,這類設置的距離要求是在地表下8m 和18m 進行,通過上述設置,可以加固土層應力,還可以實時監測到位移情況以及水壓變化等情況。
通常情況下選擇PVC 管作為真空排水管,因為需要考慮到路基的整體結構,例如當路基整體呈現為長條形時,需將排水管進行區分,一共有兩個類型,一類是主管、另一類是濾管,管徑分別是75mm 與60mm。主管縱向埋設,間隔控制在25m 的距離,在管頭采用變徑三通和濾管相連,另一端與射流泵相連,可穿過密封溝;而濾管沿橫向埋設,距離間隔在5m,以魚骨形與主管相連,可以以鋼絲軟管作為相連材料,再使用接頭相連。根據實際情況,選擇出最適宜的方案將管道的接口處相連,從而形成管網。要注意的是,為更好地進行土工布鋪設,需要在對應的位置預留出膜口,然后開挖密封溝,密封溝可以設置在場地外邊緣,密封膜一般采用聚氯乙烯薄膜。
在鋪設密封膜時,尤其要注意的是,密封膜插入的深度需要在溝底100mm 左右,通過翻轉錨固定后填實,最后需要再次對密封膜進行嚴格檢查,確保不會出現破裂等問題。如果存在破裂問題,應立即采取補救措施;如果遇到破裂面積大的問題,應該立即采取整體更換的方式。鋪好密封膜以后,還需要在上面再鋪設一層土工布,這樣不僅保護密封膜還能起到一定的鞏固作用,以免上部填料將密封膜破壞。
在表面上的土工布鋪好后,可以采用真空射流泵進行抽真空處理,其抽真空的范圍可以達到900m2左右,在此過程中應該要避免漏氣的問題產生,尤其要注意接頭部位,這里是最容易產生漏氣的位置,應該重點注意。此時可以觀察真空度,當其連續5d 以上且處于恒定狀態時,就可以進行堆載。堆載前,還需將一層素土建在密封膜的表面,一般情況下,要求素土厚度在15cm 即可,因為這樣可以對密封膜起到一個保護作用,從而避免密封膜產生漏氣、破損等問題,避免因漏氣的原因導致卸壓問題的產生,然后再進行分層堆載,這里的堆載高度應按照4.0m 來實施,同時進行適當碾壓。
堆載標的高度要與路床頂部標高處于相符合的狀態,同時注意對沉降結果進行觀測,確認沉降的速率是否達標,一般要求是在最近7d 以內,速率要始終不得高于2mm/d,在此情況下才可以停止抽真空。在進行施工中,停止抽真空也是有一定要求的,需要對數據進行監測,且要保證堆載后仍然達到80d 持續抽真空;通過數據監測及核算,固結度在90%以上時,且沉降不超過30cm 時,即可進行下一步施工[4]。
通過數據監測,在K21+454 段沉降量將達到最大,達到188.2cm,平均148.4cm。沉降速率在堆載前、抽真空初始時,處于較快狀態。沉降在抽真空第5d 時,速率可以達到最大范圍,約為6.8cm/d;過程中通過監測發現,路床始終處于平穩狀態,結束后能確保固結度在90%以上,沉降能夠確保在30cm 以內,這是一個成功的案例。
為進一步確保土體狀態是固結的,就需要實時監測孔隙水壓,通過監測的數據還可以計算出固結度,從而能夠更加清晰明了地反映出土體抗剪強度變化的具體情況,同時還可以作為數據參考對施工的加荷速率進行調整與安排。
在施工過程中,抽真空與之伴隨的是孔隙水壓會變小;當開始加載后,孔隙水壓加大,在達到數值高峰時,就會開始下降;當再次實施施加荷載后,水壓又會回升再逐步下降。循環往復,不斷加大地基土強度。由此可以得出結論,抽真空直接影響孔隙水壓,使超靜水壓產生;經研究可知,下降速率最高的空隙水壓處于地表下12m 深;堆載填土時,伴隨著一次次荷載的施加,堆載相繼變化,因此可以在監測中發現孔隙水壓會增幅明顯,但持續時間是比較短暫的,之后便開始趨于持續穩定的狀態。堆載路床時,在地表下大約16m 的位置,設置測點來監測,數值達到28kPa 是其孔隙水壓的最大變化量,而處在10~20kPa 范圍內的其他測點[5],依然保持穩定的狀態,這是由于真空壓力產生的結果,故堆載時數值小于孔壓初始值是避免失穩產生的影響,在大堆載效率以及速度的同時,讓其始終保持穩定的狀態,順利的完成了軟基處理,不僅達到縮短工期的效果,還進一步提高了施工效率。經數據觀察,該方式達到了預期效果,方案可行可推廣。
通過上述內容可以得到以下三個方面的結論:一是經上述處理過程,該段路基平穩穩定,且所在路床同樣狀態平穩,無失穩現象的產生,且工后沉降滿足相關要求。想要從根本上解決路基下沉問題,尤其是在軟基分布造成的情況下,可以采取對真空聯合堆載預壓的方法,通過科學的判定,合理的運用,從根本上進行施工的部署安排,使路基在施工以后仍然保持穩定的狀態。二是雖然真空聯合堆載預壓的整體施工工藝程序相對簡單,從施工的技術層面上來看沒有很高的要求,但要為了達到更加滿意的預期效果,在施工的過程中仍然需要進行布局和控制、比對和監測,例如在對排水板進行插入時,對其間距、深度要嚴格控制,同時通過科學的密封過程,在真空抽取的過程中,依然控制好時間與速率。三是經過相關的施工案例分析研究,進一步對真空聯合堆載預壓的可行性進行了驗證,明確了其合理性,不僅操作方便、工藝簡單,更能夠降低成本,是一項值得推廣應用的高速工程優秀經驗。