辛 健
(勝利油田高原石油裝備有限責任公司,山東 東營 257000)
近年來,隨著人工成本和原材料成本的不斷增長,抽油機的生產成本也在不斷上漲,抽油機生產廠家面臨的競爭壓力越來越大。因此,在保證抽油機質量的前提下,對抽油機結構件進行優化設計,以達到節約鋼材、降低材料成本的目的。由于游梁是抽油機結構件中原材料消耗較大的部件,有必要對其進行結構優化,使其在滿足API-11E規范的前提下,通過合理地優化結構,降低游梁重量,從而降低制造成本,為企業帶來更高的效益。本文以640-365-192出口型抽油機游梁為例,進行游梁結構的優化設計,以得到合理的截面結構。
以640-365-192型抽油機為例,游梁的橫截面圖見圖1,游梁體為等截面結構,由游梁頂板、底板和立板組焊成H型鋼結構,游梁體高度為H,寬度為B,頂板和底板厚度為δ,立板厚度為t。
為了減輕重量、降低原材料成本,在滿足抽油機質量的前提下,以游梁重量最輕為目標函數。由于游梁為等截面結構,最終以游梁截面面積S為目標函數。由圖1可知,游梁的截面積S為:

圖1 游梁橫截面圖

1.2.1 游梁的強度
游梁的危險截面位于中央軸承處的擺動中心,且危險截面上的最大應力發生在翼板外側邊緣[1],最大應力為:

式中:Wy為游梁斷面系數,m3;Fb為游梁截面積,m2;h2為尾軸承座中心高度,m;β為傳動角,(°)。
按API-11E規范,鋼結構抽油機游梁上允許的最大應力ftb=0.25σs,則游梁的強度σ滿足:

1.2.2 游梁的側向穩定性
游梁截面的高度尺寸一般大于其寬度尺寸,但如果高度過大,游梁有可能發生側向失穩,在設計組焊的工字形游梁時尤應注意。游梁不產生側向失穩的許用應力為:

式中:E為彈性模量,E=2×108kN/m2;G為剪切彈性模數,G=7.72×107kN/m2;Jz為游梁截面慣性矩,m4;Lb為游梁最大無支撐長度,對后置式游梁機,Lb=max(A,C),m;Je為游梁截面抗扭慣性矩,m4

式中:ti為組成游梁截面各狹長矩形條的厚度,m;li為組成游梁截面各狹長矩形條的高度,m;a為系數,工字鋼截面a=1.2。
根據API-11E規范,當由公式2計算所得[σc]>0.25σs時,取[σc]=0.25σs。
根據公式(2)計算得出游梁最大應力,游梁不產生側向失穩的條件為:

1.2.3 設計變量取值范圍
游梁的高度H≤1 m;綜合考慮驢頭、中軸、尾軸尺寸,取游梁寬度B滿足0.28 m≤B≤0.31 m;立板厚度t滿足0.016 m≤t≤0.025 m;頂板厚度δ同時滿足δ≥0.02 m,2≤δ/t≥3。
綜上所述,有如下結論:
本優化模型的目標函數為min S=2δB+t(H-2δ);
變量x=[x0,x1,x2,x3]=[H,B,δ,t];
約束條件為:

Python是一種面向對象的、動態的程序設計語言。具有非常簡潔而清晰的語法,適合于完成各種高層任務。隨著NumPy,SciPy,Matplotlib等眾多程序庫的開發,Python越來越適合于做科學計算、繪制高質量的2D和3D圖像。抽油機游梁結構的優化設計屬于有約束的多維非線性優化問題。運用Python的非線性規劃方式(scipy.optimize.minimize)可以較好地處理這類問題,得到最優解。
以640-365-192型抽油機為例,懸點最大載荷W=162.36 kN,游梁前臂長A=5.37 m,后臂長C=3.099 m,尾軸承座中心高度h2=0.206 85 m,傳動角最小β=65.871 5°。
游梁材料全部選用Q355B鋼板,材料屈服極限σs=355 MPa,將上述參數帶入到優化程序中求解。部分求解程序如下:
x0=np.array([0.86,0.400,0.034,0.020]) #H,B,δ,t初始值
args1=(162.360,5.370,3.099,0.20685,65.8715)
args2=(5.370,2e8,7.72e7,1.2)
res=minimize(fun,x0,method='SLSQP',constraints=cons)
print('最優解:{:.5f}'.format(res.fun))
print(res.success)
np.set_printoptions(precision=4,suppress=True)
print('優化后尺寸: H,B,δ,t=',res.x)
最終優化結果如下:
最優解:0.03931
True
優化后尺寸:
H,B,δ,t=[0.93 0.31 0.0339 0.0212];
圓整取游梁截面尺寸H,B,δ,t=[0.93,0.31,0.034,0.022];
原游梁的截面尺寸H,B,δ,t=[0.86,0.40,0.034,0.020];
將優化前后的游梁截面尺寸分別帶入公式(1),并校核優化前后游梁強度和側向穩定性,結果見表1。

表1 游梁結構優化前后對比
可以看出,優化后的游梁強度和側向失穩性雖較優化前有下降,但依舊滿足API-11E規范要求,說明原游梁結構有較大裕度,對游梁結構優化是合理可行的,優化后比優化前游梁截面積降低了7%,游梁質量明顯小于原質量,達到了較好的減重目的,同時游梁的可靠性也得到了保證。
1)通過建立游梁數學模型,以游梁耗材最少為目標,在滿足游梁抽油機工作能力的前提下,對游梁結構進行優化設計,選擇合適的游梁體截面尺寸,可以達到較好的減重目標,降低游梁制造成本。
2)按照結構優化尺寸制造的640-365-192型抽油機出口美國、加拿大等多國,得到廣泛使用。客戶反饋效果良好,現場運行安全可靠。
3)運用Python的非線性規劃方式(scipy.optimize.minimize)可以有效地處理游梁式抽油機各結構件的優化設計問題,使優化設計的抽油機在滿足工作能力的前提下,減小整機質量,降低生產成本。