王紅明
(山西新景礦有限責任公司,山西 陽泉 045000)
煤礦開采過程中需要應(yīng)用大量的機電設(shè)備,液壓支架就是其中非常關(guān)鍵的設(shè)備之一,在確保煤礦開采安全方面發(fā)揮著重要的作用[1]。液壓支架在運行時需要通過電液控制系統(tǒng)對其進行精準控制[2-3]。但受技術(shù)水平限制,我國煤礦中使用的液壓支架控制系統(tǒng)很多都從國外進口。國外的硬件和軟件都會對通信協(xié)議等進行加密,我國煤礦企業(yè)在使用時很難對其進行破解、升級、維護[4-6]。基于此,有必要結(jié)合我國煤礦產(chǎn)業(yè)實際現(xiàn)狀,設(shè)計研究礦用液壓支架電液控制系統(tǒng)。
ZF/13000/25/38型液壓支架由我國自主研究設(shè)計制造并生產(chǎn),已經(jīng)在很多煤礦企業(yè)中得到很好的應(yīng)用,實踐效果相對較好。對于回采工作面煤層傾角小于15°的情況,都可以使用該型號液壓支架進行保護。如圖1所示為ZF/1300/25/38型液壓支架的整體結(jié)構(gòu)圖,從圖中可以看出整個液壓支架結(jié)構(gòu)非常復雜,由多個結(jié)構(gòu)件構(gòu)成。液壓支架正常工作時需要經(jīng)常移動并調(diào)整姿態(tài),以適應(yīng)不同的工作環(huán)境。機械結(jié)構(gòu)的運動需要通過電液控制系統(tǒng)對其進行控制,因此電液控制系統(tǒng)質(zhì)量的好壞對整個液壓支架的性能有決定性的影響。為保障液壓支架運動過程的精確性與實時性,本文以ZF/13000/25/38型液壓支架為例,對抗電液控制系統(tǒng)進行了設(shè)計研究。

圖1 ZF/13000/25/38型液壓支架整體結(jié)構(gòu)圖
隨著煤礦開采技術(shù)的不斷發(fā)展,對煤礦開采效率的要求也在逐漸提升。為了在保障煤礦開采安全的基礎(chǔ)上提升煤礦開采效率,目前我國很多煤礦中應(yīng)用的液壓支架都配備了電液控制系統(tǒng)。電液控制系統(tǒng)是一個非常復雜的工程,涉及很多方面的技術(shù),比如液壓技術(shù)、計算機技術(shù)、控制技術(shù)等。利用該系統(tǒng)可以對液壓支架的運行狀態(tài)進行遠程監(jiān)測與控制。如圖2所示為ZF/13000/25/38型液壓支架電液控制系統(tǒng)的整體方案框圖。從圖中可以看出,整個電液控制系統(tǒng)由很多部分構(gòu)成,其中傳感器的作用主要是對液壓支架的運行狀態(tài)進行實時監(jiān)測,并將監(jiān)測數(shù)據(jù)實時傳輸?shù)街Ъ芸刂破髦小VЪ芸刂破魇请娨嚎刂葡到y(tǒng)的核心和關(guān)鍵。

圖2 液壓支架電液控制系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)圖
電液控制系統(tǒng)整體上又可劃分為兩大部分,分別為液壓部分和電控部分。電控部分即為控制系統(tǒng),內(nèi)部包含有多個控制單元,不同單元承擔著各自的控制任務(wù)。單元之間相互配合實現(xiàn)液壓支架系統(tǒng)的控制,單元之間通過CAN總線技術(shù)進行通信,多個控制單元就構(gòu)成了整個液壓支架的控制器。液壓部分主要提供動力來源,受到電控部分的控制,根據(jù)支架控制器下達的指令執(zhí)行各種動作。傳感器對液壓支架運行過程中的各類動態(tài)數(shù)據(jù)進行采集,并將數(shù)據(jù)傳輸?shù)诫娍叵到y(tǒng)中進行分析與處理。電控部分根據(jù)實時狀態(tài)數(shù)據(jù)對液壓支架的狀態(tài)進行調(diào)整,以適應(yīng)不同的工作環(huán)境,確保采煤過程的安全。電液控制系統(tǒng)的監(jiān)控主機設(shè)置在煤礦地面,井上和井下部分通過工業(yè)以太網(wǎng)進行數(shù)據(jù)交換,工作人員在井上就可以對井下液壓支架的運行狀態(tài)進行實時監(jiān)控與控制。如圖3所示為液壓支架電液控制系統(tǒng)基本工作原理圖。

圖3 液壓支架電液控制系統(tǒng)基本工作原理圖
如圖4所示為電液控制系統(tǒng)控制器部分的設(shè)計方案框圖。與以往控制器存在的不同之處在于,本文設(shè)計的控制器將人機界面通信接口單獨拿出,以便更好地實現(xiàn)遠程監(jiān)控。選用Rabbit3000型單片機作為控制器,再加上各種外圍電路就構(gòu)成了整個支架控制器。支架控制器不僅需要接受各類傳感器采集得到的液壓支架運行狀態(tài)數(shù)據(jù)信息,同時還需要與電磁閥驅(qū)動模塊連接,對液壓部分進行控制,從而驅(qū)動壓支架的機械部分運動,以達到控制的目的。另外,單片機還需要完成與主控制器、左右相鄰液壓支架以及人機界面之間的通信。

圖4 支架控制器設(shè)計方案框圖
在充分結(jié)合煤礦實際情況的基礎(chǔ)上,本文設(shè)計的支架控制器可以通過三種模式對液壓支架進行控制,分別為集中控制、遠程控制和就地控制。集中控制是利用控制系統(tǒng)對采煤機、液壓支架、刮板輸送機等所有采煤設(shè)備進行統(tǒng)一控制。而遠程控制則是在井上的監(jiān)控主機中對井下工作的液壓支架進行監(jiān)測與控制,實踐中這種控制模式應(yīng)用更為廣泛。就地控制是在采煤現(xiàn)場對液壓支架的運行狀態(tài)進行監(jiān)控,這種模式在特殊情況下使用,比如對液壓支架進行維護、維修、保養(yǎng)時應(yīng)用較多。電液控制系統(tǒng)在實踐應(yīng)用時,可以根據(jù)實際使用需要在不同控制模式之間進行切換。如圖5所示為液壓支架電液控制系統(tǒng)的控制模式框圖。

圖5 電液控制系統(tǒng)的控制模式
完成液壓支架電液控制系統(tǒng)的設(shè)計工作后,搭建了測試平臺,對電液控制系統(tǒng)的各項性能進行測試分析。由于煤礦井下設(shè)置很多大功率機電設(shè)備工作,這些機電設(shè)備啟動與停止過程都會對礦井供電網(wǎng)絡(luò)電壓造成波動影響。為了檢測電液控制系統(tǒng)對于電網(wǎng)電壓波動的響應(yīng)情況,開展了相關(guān)實驗測試工作。實驗方法為將控制系統(tǒng)接入到2 000 V的脈沖電壓電源中,脈沖頻率為2.5 kHz,脈沖電壓的持續(xù)作用時間為15 ms,整個試驗過程持續(xù)1 min。經(jīng)過實驗發(fā)現(xiàn),電液控制系統(tǒng)完全能夠抵抗電壓波動的影響,整個過程沒有出現(xiàn)異常情況。此外,還根據(jù)相關(guān)的規(guī)范標準對電液控制系統(tǒng)的硬件、軟件、通信等各個環(huán)節(jié)進行了全面測試,發(fā)現(xiàn)均能夠滿足實際使用需要。
完成電液控制系統(tǒng)測試工作后,將該系統(tǒng)應(yīng)用到液壓支架實踐中,進行連續(xù)一個月的觀察和測試。發(fā)現(xiàn)電液控制系統(tǒng)的實踐應(yīng)用取得了較好的效果,整個控制過程相對較為穩(wěn)定,能夠直接在煤礦地面上對井下的液壓支架進行實時監(jiān)測與控制。系統(tǒng)地實踐應(yīng)用提升了煤礦企業(yè)機電設(shè)備的智能化和信息化水平,保障了液壓支架的控制質(zhì)量和效果,確保了煤礦開采過程的安全,取得了很好的經(jīng)濟效益和社會效益。
1)該電液控制系統(tǒng)包括電控部分和液壓部分,電控部分收到各類傳感器采集得到的液壓支架運行狀態(tài)數(shù)據(jù)信息后進行分析,然后下達指令通過液壓部分驅(qū)動液壓支架各機械結(jié)構(gòu)做出各項動作;
2)該電液控制系統(tǒng)以Rabbit3000型單片機作為控制器,可通過集中控制、遠程控制和就地控制三種方式對液壓支架進行控制,可根據(jù)需要對不同控制方式進行切換;
3)經(jīng)測試,該電液控制系統(tǒng)各項功能都能滿足要求。