仲園
(上海梅山鋼鐵股份有限公司,江蘇南京 210039)
熱風爐是高爐重要配套設備。煉鐵過程中,熱風爐主要燃燒高爐煤氣加熱爐內蓄熱體,以保證高爐熱風供應。提高風溫有助于降低焦比、增加產量。熱風爐消耗高爐煤氣約占高爐副產煤氣33%,因此提高熱風爐熱效率對降低能耗具有重大意義[1-2]。
梅鋼4#高爐于2009年5月12日投產,有效容積3200 m3,高爐利用系數2.2 t/(m3·d)。其熱風爐設計參數見表1。

表1 4#高爐熱風爐設計參數
梅鋼2#、4#、5#高爐熱風爐燃耗差距較大:2019年2#高爐熱風爐燃耗68.3 kgce/t,4#高爐熱風爐72.2 kgce/t,5#高爐熱風爐65.4 kgce/t,高爐工序噸鐵耗煤氣68.1 kgce。寶鋼股份各基地對標數據見表2。

表2 高爐熱風爐燃耗對標 kgce/t
從各基地對標來看,梅鋼燃耗在四基地處于劣勢,僅5#高爐熱風爐燃耗處于基地平均值水平。而4#高爐熱風爐燃耗較2#、5#高爐均高,因此迫切需要降低4#高爐熱風爐燃耗。
熱風爐燃耗偏高原因主要是:熱風爐漏風、自動燃燒參數設置不合理、高爐煤氣管網壓力波動大、空氣換熱劣化嚴重。針對上述原因制定針對性整改措施。
(1)漏點統計梳理和消缺
建立4#高爐熱風爐漏點治理動態檔案,制定處理計劃,對新檢查的漏點動態更新,持續推進漏點治理。2020 年5 月梳理熱風爐跑風點23 處,截至7月底,處理10處、新發現4處、在漏點17處。
經調查,現場主要漏風點為法蘭和閥門盤根:法蘭跑風原因主要是法蘭應力比較大,造成法蘭焊縫容易開裂跑風;盤根跑風主要原因為盤根使用材質和更換工藝有問題。除了對熱風爐漏風處法蘭部位打包焊接、對焊縫處泄漏部位重新補焊外,針對不同部位法蘭采取加強強度和釋放應力等措施;對盤根主要采取油浸盤根改為石墨盤根,將盤根45°斜切改為30°斜切。
采取上述措施后,熱風爐現場跑風聲音明顯減少。后續待高爐休風定修后,繼續處理其它跑風點。
(2)效果驗證
熱風爐漏風率測量存在困難,采用氮氣平衡來反推熱風爐漏風率,計算原理如下:
N2收入=鼓風量×氮氣含量;
N2支出=煤氣發生量×煤氣中N2含量-高爐均壓等帶入N2量;
N2損失率=1-(N2支出/N2收入)
繪制熱風爐漏風修補前后漏風率單值控制圖如圖1,整改后漏風降低明顯,漏風率均值1.16%,符合漏風率低于1.5%的設計要求。

圖1 漏風修補前后漏風率的單值控制圖
(1)控制參數調整
優化熱風爐燃燒模型,設定空燃比、殘氧量目標值,來調整控制助燃空氣流量。先大火燒拱頂溫度到1 350℃,再燒廢氣,使廢氣溫度保持在350℃,即采用先加熱拱頂,后加熱煙氣的燒爐方式。
熱風爐正常運行中3 個階段:①燃燒期103 min,通過燃燒煤氣對蓄熱室進行蓄熱;②燜爐期17 min,燃燒期與送風期之間,在蓄熱室內完成燃燒熱的傳遞以及蓄熱;③送風期120 min,蓄熱室對進入冷風進行加熱。目前除了高爐休風、復風和熱風爐故障外,模型投用率達到100%。
(2)效果驗證

表3 半自動燃燒模型控制參數優化

表4 燃燒模型主要控制參數修改前后效果
4#高爐熱風爐以高爐煤氣為主要燃料。根據設定空燃比來跟蹤調節助燃空氣的流量,由于調節動作存在滯后,會造成不完全燃燒或者空氣過量。高爐煤氣管網目標壓力控制在9±1 kPa 具體壓力控制見表5。壓力大于12 kPa 時啟用煤氣放散,短時間高煤總管壓力可沖到16 kPa,高爐煤氣壓力波動對熱風爐高爐煤氣的流量造成極大波動,高爐煤氣流量可從正常燒爐的10 萬m3/h 瞬間升到12萬m3/h。

表5 高爐煤氣(BFG)運行控制指標
2.3.1 穩壓措施
為穩定高爐煤氣管網壓力采取以下措施:
(1)高爐煤氣發生量監視。加強系統監視,通過在EMS 終端上調用高爐煤氣發生量曲線、熱風爐煤氣使用量曲線、高爐煤氣總管壓力曲線,便于發現異常趨勢,及時進行處理。13.5 萬m3、30 萬m3高煤柜掛網運行,通過氣柜“吞吐”高爐煤氣來實現穩定高爐煤氣管網壓力的目的。
(2)臨時性失衡的調整。對于熱風爐換爐、軋鋼生產節奏變化、軋鋼機組故障引起的波動,可以通過改變電廠使用量、改變熱軋加熱爐燃料組合模式以及化工管式爐燃料方式來調整,如果煤氣過剩時用戶來不及調整,可以通過手動燃燒放散以確保系統安全。
(3)突發性失衡的調整。對于電廠一臺機組跳機等引起高爐煤氣大量過剩,應立即進行燃燒放散;隨后進行熱軋和化工燃料方式調整,若電廠有用氣能力則將煤氣負荷轉移到其他機組,視機組恢復時間可令焦爐全燒高爐煤氣。
(4)高爐休風、復風期間加強協調。熱風爐送風定時:2#、4#、5#高爐熱風爐換爐時間為每小時第10分、30分、55分;3座高爐熱風爐需錯峰換爐,避免對煤氣管網造成嚴重沖擊;煤氣調度和熱風爐保持對時機制,發現偏離設定時間及時修正。
2.3.2 效果驗證
?雷達、楊連星:《現行國際經濟秩序改革困境與全球治理理念的完善》,《中國人民大學學報》2017年第4期。
強化煤氣發生量監視、制定失衡調整預案、加強高爐休風、復風期間協調,達到穩定高煤總管壓力目的,高煤總管壓力波動明顯改善,見圖2。

圖2 高煤總管壓力波動改善
為實現4#高爐熱風爐能耗管理受控,對其能耗指標進行動態監控。依托梅鋼能源管理信息化平臺自動生成能源日生產管控報表,對各單元的消耗建立基準(目前為月度預算),系統按顏色顯示消耗水平。其中重要消耗指標數據,在各單元的首頁顯示。發現超設定目標的異常消耗,系統自動發送責任人郵箱提示。同一消耗指標5次異常則系統自動發送責任領導郵箱提示。提醒關注燃耗異常情況,實現對4#高爐熱風爐燃耗異常的日跟蹤,見圖3。

圖3 系統生產異常單耗、郵箱推送異常燃耗
4#高爐熱風爐空氣換熱器已投運11年,換熱器老化嚴重,空氣預熱溫度低,預熱效果衰減71%,基本失去預熱空氣效果。空氣換熱器技術指標見表6。

表6 空氣換熱器技術指標
(1)空氣換熱器更換
2020 年12 月4#高爐中修更換空氣換熱器。整體將空氣換熱器更換成新型列管式換熱器,見圖4。

圖4 新型列管式換熱器見圖
新型換熱器主要考慮衰減周期長、施工周期短、高溫可靠連接。為便于檢修清理,在空氣換熱器空氣、煙氣進出口、集氣箱設有檢修人孔。為防止煙氣側積灰,煙氣走管外空氣走管內,換熱管束垂直布置方便灰塵沉降。同時換熱管采用20G低中壓鍋爐用無縫鋼管作為空氣管內擾流子。
換熱器施工方面有以下經驗:換熱器設備分節運抵現場對接組焊,縮短施工周期;做好內保溫,確保表面溫度低于50℃;為減小換熱管束熱膨脹應力,在換熱本體設膨脹節吸收膨脹;集氣箱與煙氣箱體連接處采用雙面焊并做外保溫;設備制作完進行氣密試驗,試驗壓力0.03 MPa,保壓2 h,泄漏率<0.1%[4]。
(2)效果驗證
空氣預熱終溫從70℃升至170℃以上。按照2019 年4#高爐熱風爐高爐煤氣消耗132 637 萬m3、轉爐煤氣5 938 萬m3,空燃比0.65,空氣溫差提高100℃計算,年經濟效益為:

式中:Q——空氣預熱后回收潛熱;
C——空氣比熱;
V——煤氣體積;
A——空燃比;
△t——溫差。
節約高爐煤氣量

式中:V——節約高爐煤氣體積;
E——高爐煤氣低熱值;
高爐煤氣價格0.17元/m3。
年經濟效益=0.17×3 633=617萬元。
各項改進措施逐步實施前后,4#高爐熱風爐燃耗見表7。

表7 4#高爐熱風爐燃耗 kgce/t
熱風爐燃耗指標得到逐步改進,2020 年平均燃耗68.4 kgce/t,較2019 年燃耗72.2 kgce/t 降低4.8%,效果顯著。
梅鋼4#高爐外燃式熱風爐燃耗偏高。通過漏風治理、調整自動燃燒控制參數、穩定高爐煤氣總管壓力、更換劣化嚴重的空氣換熱器后,燃耗逐步降低,節能效果顯著。