林陽輝
(福建馬坑礦業股份有限公司)
JKM提升系統因其適應于深井,且提升安全高效的特點,被廣泛應用[1-2]。在深井提升中,其鋼絲繩繩徑隨礦井深度加深而加大,從而加重其自重[3-4],在該種情況下,如何安全高效地更換鋼絲繩成了難點,采用地表提升雙箕斗井下卸礦,加大了其鋼絲繩地更換難度。
福建馬坑礦業股份有限公司年產鐵礦石500萬t,是國內著名的特大型磁鐵礦之一。主箕斗井JKM-4.5X6P提升機為井塔式多繩摩擦提升機,采用雙箕斗井下卸礦(離地表近200 m),其鋼絲繩磨損后更換難度大。經多次分析換繩方案,最終采用先放新繩后收舊繩方案,在保證安全的前提下,縮短換繩時間,提高換繩效率。
馬坑鐵礦主箕斗井JKM-4.5X6P提升機為井塔式多繩摩擦提升機井下卸礦,首繩6根,井口標高+640 m,井底標高-200 m,井塔總高69 m,導向輪平臺高29 m,提升機平臺高40 m,卸載標高+452 m,裝載標高-73 m;提升機最大靜張力1 450 kN,最大靜張力差440 kN;提升容器采用17 m3雙箕斗提升,總質量75 t,有效載質量34.8 t;主繩型號6×36ws-FC-1770-B-Zs/Sz,理論長度710 m,單位質量7.41 kg/m。JKMD-4.5X6P提升系統布置見圖1。
提升機最大靜張力差出現在6根新鋼絲繩同時放入井筒時,即副提側箕斗到達卸載水平時(+452 m水平)。

主提側質量104.573 t,F1=F新繩+F舊繩+F主箕斗+F板卡=1 045.73 kN,副提側質量70.408 t,F2=F舊首繩+F舊尾繩+F副箕斗=704.08 kN,靜張力差F差=F1-F2=341.65 kN,小于440 KN,可行;但是為了換繩過程中提升機好操作,在副箕斗側增加12 t配重。
副箕斗側增加12 t配重,此時,主提側質量104.573 t,F1=F新繩+F舊繩+F主箕斗+F板卡=1 045.73 kN,副提側質量82.408 t,F2=F舊首繩+F舊尾繩+F副箕斗+F配重=824.08 kN,靜張力差F差=F1-F2=221.65 kN,小于440 KN,可行。最大靜張力為主提側質量1 04.573 t,F1=1 045.73 kN<1 450 KN,可行。
此次換繩工程使用復合板卡[5],利用提升機將新繩帶入井筒,新繩舊繩置換后,回收舊繩,更換6根首繩。
(1)將新繩頭從副提側+640 m經滾筒帶到主提側+640 m。主提箕斗停在+452 m水平,新繩繩頭在+640 m水平使用細鋼絲繩打倒爬扣與副提側舊繩相連,帶新繩過滾筒到達主箕斗側,拆除細鋼絲繩。
(2)將新繩繩頭從主提+640 m帶至主提+452 m。使用雙槽鋼板卡將新繩繩頭與舊繩相連,在+660 m水平上打防溜器留住新繩,同時在副箕斗側+640 m水平打鋼絲繩卡將新舊繩相連,在+660 m水平拆除鋼絲繩卡,逐步將新繩繩頭帶至+452 m水平,拆除連接用的鋼板卡。將主提箕斗反向提至+452 m水平,做假繩頭。使用手拉葫蘆配合行車將新繩與滾筒脫開,返車主提箕斗反向提至+452 m水平,作假繩頭。打復合板卡(圖2)將新繩帶至井底,使用手拉葫蘆將主箕斗側新繩拉緊,打6副復合板卡,同時上防溜器,拆除手拉葫蘆后,主箕斗向下,每隔25 m打一副復合板卡,直至副箕斗到達+452 m水平,使用卡繩器卡住舊繩。

(3)將另一側新繩繩頭放進井筒,將新繩從繩盤上破開,將繩頭使用兩臺回柱絞車逐步放入井筒。做副提側繩頭,新舊繩置換,利用平衡油缸逐個更換新舊繩頭。將副提側+452 m至+640 m舊繩拖出井筒,使用回柱絞車逐步將舊繩脫出井口。回收舊繩,直至主箕斗到達+452 m水平。上提主箕斗,每25 m一停,拆除復合板卡,使主箕斗到達+452 m水平,直至最早打的6副復合板卡到達井口。回收主箕斗側+452~+640 m段舊繩,割斷主箕斗上端舊繩,使用回柱絞車將舊繩拖出井筒,對箕斗進行調繩,達到原先位置后試運行。
JKM提升機其鋼絲繩磨損到一定程度后需要更換,特別是地表提升井下大型雙箕斗卸礦,其鋼絲繩更換難度大。福建馬坑礦業股份有限公司在保證施工安全的前提下,通過合理的工序方案有效地縮短了人工換繩時間,6根型號6×36ws-FC-1770-B-Zs/Sz主繩從更換到交付使用僅用了60 h,提高了換繩效率,為其他礦山提供了經驗借鑒。