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QDB-05/QDB-04型CO耐硫變換催化劑在五環(huán)氣化爐粉煤加壓氣化裝置上的工業(yè)應用

2021-07-03 03:23:32周春麗李袖章秦媛媛縱秋云
肥料與健康 2021年2期
關鍵詞:催化劑

周春麗,李袖章,秦媛媛,縱秋云

(青島聯(lián)信催化材料有限公司/石油和化工行業(yè)合成氣耐硫變換技術(shù)工程實驗室 山東青島 266300)

河南能源化工集團洛陽永龍能化有限公司200 kt/a乙二醇項目,采用國內(nèi)自主研發(fā)、具有自主知識產(chǎn)權(quán)的五環(huán)氣化爐(WHG)粉煤加壓氣化+激冷技術(shù)制取原料氣,配套廢熱鍋爐+兩段耐硫變換等凈化技術(shù),經(jīng)過氣化、變換、酸性氣脫除和深冷分離等裝置分離產(chǎn)出CO和H2,最終送乙二醇裝置經(jīng)羰化、加氫兩步法合成乙二醇產(chǎn)品,其中CO耐硫變換裝置選用青島聯(lián)信催化材料有限公司開發(fā)的低水氣比變換工藝及QDB-05/QDB-04型催化劑。變換裝置于2014年12月開車成功,到2020年已連續(xù)運行5年。從運行工況來看,QDB-05/QDB-04型催化劑在高CO含量、低水氣比條件下,具有良好的變換活性和活性穩(wěn)定性,催化劑床層溫度平穩(wěn)、易控制,變換裝置運行穩(wěn)定,滿足設計要求。

本文介紹了變換裝置的工藝特點和催化劑的選型理由,以及QDB-05/QDB-04型催化劑在變換裝置的運行情況,討論了氣量和入口粗煤氣溫度(以下簡稱入口溫度)對變換爐溫度的影響,可為同類裝置的設計及運行提供參考。

1 催化劑選型與性能特點

1.1 催化劑選型

該乙二醇項目的特點是工藝氣中CO體積分數(shù)達60%(干基)以上、水氣比低,第1變換爐(以下簡稱一變爐)極易引發(fā)高放熱的甲烷化副反應(CO+H2→CH4)。為避免發(fā)生甲烷化副反應,一變爐選用青島聯(lián)信催化材料有限公司開發(fā)的QDB-05型催化劑,該催化劑添加了抗甲烷化副反應的特殊助劑,具有抑制甲烷化副反應的獨特功能。為保護變換爐內(nèi)的催化劑,一變爐上部配有2 m3QXB-01型保護劑;第2變換爐(以下簡稱二變爐)雖然工藝氣中CO含量較一變爐低,但考慮二變爐下部溫度依然較高、水氣比較低,為避免發(fā)生甲烷化副反應,選用QDB-04、QDB-05型催化劑搭配使用,上段選用QDB-04型催化劑,下段選用QDB-05型催化劑[1-3]。

1.2 催化劑性能特點

QDB-05、QDB-04型催化劑的物化性能和使用條件見表1。

2 催化劑的工業(yè)應用

2.1 工藝流程

來自煤氣化裝置的粗煤氣經(jīng)分離器、脫毒槽分離去除沿途管線的冷凝液和粗煤氣中的粉塵等雜質(zhì)后,占總體積60%~70%的粗煤氣在爐前換熱器與一變爐出口氣體換熱,調(diào)整溫度、水氣比后進入一變爐進行變換反應;出一變爐的高溫氣體經(jīng)爐前換熱器降溫后,與剩余的30%~40%的粗煤氣混合后進入廢熱鍋爐降溫,經(jīng)淬冷噴水調(diào)整溫度和水氣比后進入二變爐繼續(xù)進行變換反應;出二變爐的氣體配入適量的二變爐入口氣體,將CO含量調(diào)整至工藝要求后送入后裝置。變換工藝流程示意見圖1。

表1 QDB-05、QDB-04型催化劑的物化性能和使用條件

2.2 工藝指標

(1)粗煤氣:原料氣干氣量72 619.12 m3/h(標態(tài)),濕氣量100 986.12 m3/h(標態(tài));溫度160 ℃,壓力3.34 MPa;典型氣體組分φ(CO)63.5%,φ(H2)22.3%,φ(CO2)12.1%,φ(N2)1.9%,φ(H2S)0.2%。

(2)正常工況變換爐條件:一變爐進口干氣量58 095 m3/h(標態(tài)),進口水氣比0.35,進口溫度200~250 ℃,出口溫度≤460 ℃,出口φ(CO)≤32%(干基);二變爐進口干氣量83 709 m3/h(標態(tài)),進口水氣比0.305,進口溫度200~250 ℃,出口溫度≤400 ℃,出口φ(CO)≤20%(干基)。

(3)最終變換氣:H2/CO(物質(zhì)的量之比)要求為1.88±0.05。

2.3 催化劑的裝填

催化劑的裝填是一個十分重要的步驟。為了保證催化劑裝填密度分布均勻,必須采用分層裝填的方式,即每裝填床層高度1 m左右時要整平一次,然后再繼續(xù)裝填;催化劑全部裝填完成后,必須平整均勻。不同型號的催化劑,需要攤平后方可繼續(xù)進行下一個型號的催化劑裝填。催化劑裝填完畢后,按設計要求上面鋪設絲網(wǎng)和瓷球,檢查無誤后封閉人孔。催化劑裝填數(shù)量和型號見表2。

表2 催化劑裝填數(shù)量和型號

2.4 催化劑的升溫和硫化

采用循環(huán)硫化法進行催化劑的硫化,180 ℃前升溫介質(zhì)為N2,升溫速率為25~35 ℃/h。催化劑在溫度60~80 ℃有個排除物理水的過程,排完物理水后升溫至180 ℃開始配H2,230 ℃加入CS2,φ(H2)維持在20%~30%。硫化過程中遵循“提硫不提溫,提溫不提硫”的原則,防止催化劑床層溫度發(fā)生“飛溫”現(xiàn)象。硫化期間產(chǎn)生的水在N2分離器處收集,注意及時排放。單爐催化劑升溫、硫化程序時間見表3。

硫化時一變爐和二變爐串聯(lián)硫化,升溫排水耗時約26 h,硫穿透耗時約28 h,硫化總耗時89 h,消耗CS2約3.5 t。

2.5 系統(tǒng)導氣

氣化爐運行穩(wěn)定后,開始準備導氣。導氣前,一變爐催化劑床層溫度從上至下依次為269、264、257 ℃左右,二變爐催化劑床層溫度從上到下依次為263、248、224、200 ℃左右。導氣時,將粗煤氣引入變換系統(tǒng),自一變爐前放空管放空,對爐前管線進行暖管,溫度至160 ℃左右后暖管結(jié)束,開始導氣。導氣時,緩慢打開一變爐進口閥門,根據(jù)一變爐催化劑床層溫度的漲幅,逐漸增加一變爐進口閥門開度和爐后系統(tǒng)放空閥開度,逐漸關閉爐前放空閥。最終一變爐床層第1點溫度最高達到467 ℃,第2點溫度最高達到500 ℃,第3點溫度最高達到555 ℃。然后緩慢提高系統(tǒng)壓力至正常工況,調(diào)整入口溫度,穩(wěn)定催化劑床層溫度,導氣結(jié)束。

表3 單爐催化劑升溫、硫化程序時間

3 工業(yè)運行結(jié)果及討論

3.1 工業(yè)運行數(shù)據(jù)匯總

QDB-05/QDB-04型催化劑部分典型運行數(shù)據(jù)見表4。

由表4可知:

(1)催化劑低溫活性好,一變爐入口溫度可以控制在較低的210~220 ℃,催化劑床層熱點溫度可控制在440 ℃以內(nèi),床層溫度控制平穩(wěn),沒有出現(xiàn)因甲烷化副反應引起的床層“飛溫”等現(xiàn)象。

表4 QDB-05/QDB-04型催化劑部分典型運行數(shù)據(jù)

(2)催化劑活性穩(wěn)定,能滿足合成氣中H2/CO為1.88±0.05的要求;甲烷化副反應控制良好,在高CO含量、低水氣比的條件下,變換爐出口氣體中甲烷含量無明顯增加。

3.2 一變爐氣量對催化劑床層溫度的影響

一變爐氣量與催化劑床層溫度統(tǒng)計數(shù)據(jù)見表5。

表5 一變爐氣量與催化劑床層溫度統(tǒng)計數(shù)據(jù)

由表5可知:在入口溫度相同的情況下,當氣量較小時,催化劑床層的熱敏點上移,說明當一變爐在氣量較小時,變換反應大部分在變換爐的上部完成,反應已經(jīng)達到平衡;當氣量較大時,由于反應物料增加,催化劑床層的熱敏點下移,但催化劑床層溫度仍然控制在450 ℃以內(nèi),說明一變爐裝填的QDB-05型催化劑具有較好的抑制甲烷化副反應的功能,催化劑床層沒有出現(xiàn)甲烷化副反應引起的超溫現(xiàn)象。

3.3 一變爐入口溫度對催化劑床層溫度的影響

一變爐入口溫度與催化劑床層溫度統(tǒng)計數(shù)據(jù)見表6。

由表6可知:在負荷基本相同的情況下,提高一變爐的入口溫度,催化劑床層的熱敏點上移,但入口溫度與最高溫度的差值變化不大。這說明提高入口溫度,催化劑床層上部反應速率增大,故上部的反應放熱量增加。因此可以在催化劑使用后期,當催化劑活性降低時,采取提高入口溫度、增大反應速率的方式,來延長催化劑的使用壽命。

表6 一變爐入口溫度與催化劑床層溫度統(tǒng)計數(shù)據(jù)

4 結(jié)語

QDB-05/QDB-04型CO耐硫變換催化劑在高CO含量、低水氣比的變換工藝條件下使用時,具有較好的變換活性和活性穩(wěn)定性,同時具有較好的抑制甲烷化副反應的功能,催化劑床層溫度容易控制,裝置運行平穩(wěn),能滿足WHG粉煤加壓氣化制取的原料氣對變換催化劑性能的要求。

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