魏 磊
(山西煤炭運銷集團神農煤業有限公司,山西 高平 048400)
在我國能源消費中煤炭占據主體地位,雖然國家能源結構有所改變,但短期內煤炭的消費地位不會改變。我國煤礦以地下開采為主,在煤礦生產中,頂板事故是影響煤礦安全高效開采主要因素之一[1-2]。由于煤層賦存條件復雜多變,在一些礦井常常遇到賦存堅硬頂板,由于頂板強度較高、穩定性較好、不易跨斷冒落,該類地質條件下煤礦開采時,回采時期尤其是回采初期極易造成大面積懸頂現象,當懸露面積較大頂板發生突然破斷,將采空區大量有害氣體瞬時沖出,造成工作面瓦斯超限,形成的沖擊氣壓對工作面造成沖擊性破壞,從而造成嚴重的煤礦生產事故。針對堅硬頂板下煤層開采,一般采用頂板弱化的方式,通過弱化頂板巖層,減小頂板來壓步距。目前比較成熟的技術手段有高壓注水弱化頂板、爆破強制放頂、爆破預裂弱化頂板、高阻力支架切頂等[3-5]。
神農煤業15101 工作面開采15#煤層,開采區域地面標高+1045~ +1120 m,工作面標高+752~+777 m,埋深為293~343 m。工作面位于一采區中部,南部30 m為15102膠帶順槽,東面95.4 m為F1斷層,西部依次為一采區軌道大巷、一采區膠帶大巷、一采區回風大巷。開采煤層厚度3.6~4.0 m,平均厚度3.79 m,無夾矸,結構簡單。頂板為灰質泥巖、K2灰巖,底板為泥巖或粉砂巖。頂底板巖性特征見表1。

表1 頂底板巖層巖性特征
15101 工作面安裝支撐掩護式液壓支架101架,其中,ZZ8000/23/47 型中間架92 架,兩端頭ZZG8000/23/47 型過渡支架7 架,ZZT12000/24/45型端頭支架2 架(1 組)。15101 運輸順槽和回風順槽各安裝ZQL2×5850/24/45 超前支架1 套。
15101 工作面基本頂巖性為K2 石灰巖,屬堅硬頂板,經計算工作面初次來壓步距為35 m,周期來壓步距為20 m。由于工作面基本頂為堅硬頂板,在工作面回采初期極易出現大面積懸頂現象,給15101 工作面高效回采帶來極大安全隱患。為此,擬采用預裂爆破弱化技術對15101 工作面基本頂K2石灰巖進行超前弱化,以縮短工作面初次來壓步距,降低工作面初次來壓強度。
(1)15101 工作面設備安裝前,在切眼內距采空區幫2.5 m 處頂板打第一排孔,距采空區幫4.5 m處打第二排孔,兩排孔間排距2.0 m×2.0 m。在工作面運輸順槽按間排距2.0 m×2.0 m 各打兩排孔。所有炮孔與頂板呈45°夾角,兩排孔分別與對應幫呈30°夾角。切眼內的炮孔深度為5.0 m,孔徑為40 mm,共布置128 個炮孔。
(2)切眼弱化炮孔裝藥量為2.6 kg/孔,裝藥長度2.6 m,封孔長度2.4 m。
(3)自工作面開切眼推進4.8~5.4 m,對爆破鉆孔進行裝藥爆破。
(4)起爆作業在15101 運輸順槽中進行,從15101 回風順槽側向15101 運輸順槽側分5 次依次裝藥爆破。
(1)基本頂初次破斷之前,加強觀測工作面端頭及15101 回風順槽和運輸順槽超前范圍(20 m)的頂板控制情況。
(2)基本頂初次破斷之前,工作面移架作業充分實現少降快移,同時,升架后保證支架初撐力。
(3)預計工作面推進30 m 時,將出現初次來壓現象,來壓期間,保證支架充分接頂,初撐力不低于24 MPa。
(4)預計每推進20 m 左右,將出現周期來壓現象,來壓期間,加強頂板控制管理,保證支架充分接頂,初撐力不低于24 MPa。
(5)保證工作面液壓支架及端頭超前支架初撐力不低于24 MPa,加強中部及端部過渡支架工作阻力觀測,保證工作面頂板控制質量,預防冒頂事故發生。
(6)加強工作面端頭頂板巖層控制,端頭超前支架與過渡支架頂梁之間的間距應小于1 m。
(7)加強工作面采動礦壓觀測,及時準確掌握采場礦壓現象和規律。
(8)加強液壓支架維護,避免出現漏液、串液現象,保證支架支撐力。
在15101 工作面開切眼處采用堅硬頂板切眼預裂爆破弱化技術,同時監測了支架受力變化情況。表2 給出了10 個觀測站的礦壓觀測匯總數據。由表可知,工作面初次來壓步距為20.99~24.90 m,平均來壓步距為22.65 m,初次來壓強度為28.64~38.41 MPa,平均來壓強度33.98 MPa,平均動載系數1.42;工作面周期來壓步距16.82~21.09 m,平均來壓步距18.62 m,周期來壓強度為25.17~32.25 MPa,平均來壓強度28.32 MPa,平均動載系數1.18。

表2 礦壓觀測匯總表
根據鄰近工作面礦壓監測結果,鄰近工作面平均初次來壓步距35.46 m,來壓強度36.78 MPa。采用堅硬頂板切眼預裂爆破弱化技術,初次來壓步距減小了56.6%,來壓強度降低了7.6%。采用該技術后,有效縮短了工作面初次來壓步距,降低了工作面初次來壓強度,避免因工作面回采初期大面積懸頂造成安全事故,表明了堅硬頂板切眼預裂爆破弱化技術的優越性和合理性。效果對比如圖1。

圖1 頂板弱化控制效果對比圖
工作面賦存強度較高、穩定性較好、不易垮斷冒落的堅硬頂板,回采初期極易造成大面積懸頂現象,給礦井安全生產帶來隱患。為此,提出采用預裂爆破方法提前破壞堅硬頂板結構,避免采空區形成大面積懸頂現象。基于此,設計了預裂爆破弱化頂板方案。礦壓觀測結果顯示,采用該技術后,初次來壓步距減小了56.6%,初次來壓強度降低了7.6%,表明了堅硬頂板切眼預裂爆破弱化技術的優越性和合理性。