賴德榮 楊志鋒 曹海濱 呂旗標
(巴彥淖爾紫金有色金屬公司,內蒙古 巴彥淖爾 015543)
鋅冶煉工廠熔鑄工段產生的鋅浮渣夾帶有相當多的金屬鋅粒、氧化鋅及少量的氯化鋅,必須進行清理、分離和加以回收[1]。本文在分析鋅浮渣處理工藝粉塵含鋅量高的原因的基礎上,經過多級篩分試驗比對,優化改造方案。2018 年優化方案投產運行至今,經多方測評,效果非常理想,鋅浮渣實現循環利用,運營成本降低,取得較好的經濟收益。
熔鑄工段的熱鋅浮渣運至鋅浮渣處理工序后,擱置在一旁自然冷卻。當浮渣溫度低于60 ℃時,將其加入中間料倉,料倉倉頂設置條篩,由人工分選金屬碎鋅片,并將其返回熔鑄電爐中直接鑄成鋅錠;小顆粒的金屬鋅、氧化鋅燒結塊和粉塵則一起下到1#振動篩。篩下物通過埋刮板運輸機、斗式提升機進入室外料倉;篩上物則進入球磨機,通過球磨使粘結在一起的金屬顆粒與氧化鋅進一步分離;從球磨機出來的物料由膠帶運輸機送至2#振動篩進行二次篩分。2#振動篩的篩上物為顆粒鋅,返回熔鑄電爐;篩下物為氧化鋅粉塵,送鋅焙燒原料系統。在加料、篩分和球磨過程中,產生的揚塵采用濕式文丘里收塵器收集,收下來的塵泥定期清理返回焙燒原料系統。原鋅浮渣處理原工藝流程如圖1 所示。

圖1 鋅浮渣處理原工藝流程圖
原鋅浮渣處理工藝設備的主要參數[2]見表1。

表1 原鋅浮渣處理工藝設備參數
現有工藝流程生產按年產20 萬t/a 鋅錠計算,陰極鋅直收率為96.5%,則0#陰極鋅投入量為200 000/0.965=207 254 t/a;陰極鋅浮渣率按3.5%考慮,則鋅浮渣產量為207 254×0.035=7 254 t/a。
原鋅浮渣處理工藝年處理鋅浮渣7 254 t,日處理約21.98 t,回收鋅顆粒5.98 t,產出粉塵16 t。經取樣篩分,原鋅浮渣處理工序粉塵含鋅量為83.52%。
冷卻后的鋅浮渣經1#篩網9 目直線振動篩進行篩分,篩上物大塊碎鋅進入球磨機研磨,篩下物氧化鋅粉塵進入埋刮板運輸機送焙燒車間。因9 目直線振動篩的篩網孔徑為2 mm,篩下物含顆粒碎鋅較多,從而造成粉塵含鋅量高,粉塵返回冶煉主系統后增加成品的生產成本。另外,返回焙燒爐的鋅浮渣金屬顆粒,對冷卻盤管產生沖刷,影響盤管的使用壽命。
采用篩網16 目、35 目的直線振動篩進行篩分試驗,每噸粉塵可回收286 kg 鋅顆粒。使用鋅灰分離機作進一步的分離試驗,按照噸粉塵回收率98%測算,篩上物顆粒占比為33.43%,含鋅量為95.36%;篩下物粉塵占比為64.57%,含鋅量為77.36%。
在現有的1#振動篩東側增加1 臺3#篩網16 目直線振動篩和1 臺4#篩網35 目直線振動篩。利用溜槽將1#振動篩的篩下物送入新增加的3#直線振動篩進行二次篩分,使粉塵中的含鋅顆粒盡可能回收;利用1#螺旋輸送機將3#直線振動篩的篩下物——小顆粒的金屬鋅細粉送入新增4#振動篩內進行再次篩分。此外,在現有的2#振動篩東側增加1 臺2#螺旋輸送機,將2#振動篩的篩下物送入新增的4#振動篩內進行再次篩分。最后,4#振動篩篩下物送入粉塵倉內。粉塵倉的下部振動給料機自動向鋅灰分離機給料,物料經分離機自動處理后,鋅粒從下部出鋅口排出,經膠帶輸送機裝袋送焙燒車間,含塵煙氣經脈沖除塵器過濾后排入大氣,煙塵回收。改進后的工藝流程如圖2 所示。

圖2 改造后鋅浮渣處理工藝流程圖
改進后的鋅浮渣處理工藝設備主要參數見表2。

表2 改進后的鋅浮渣處理工藝設備主要參數
鋅浮渣處理工藝流程改進后,于2018 年投產運行至今,效果非常理想。
新增振動篩費用、鋅灰分離機設備費、安裝調試費、鋼平臺制作費及其他輔助材料費用合計38.6 萬元。
3.2.1 篩網16 目直線篩產生的效益
按陰極鋅粉塵產量628 t/d,直收率96.5%,噸粉塵顆粒回收量0.036 t,全年生產天數330 d 計算,16目篩回收鋅顆粒[628-(628×0.965)] ×0.036×330=261.12 t/a。
按鋅錠加工費用3 498 元/t,鋅加工成本217元/t 計算,新增的3#篩網16 目直線篩每年為公司創收的效益為261.12 ×0.965 × (3 498 -217)=82.68 萬元。
3.2.2 篩網35 目直線篩產生的效益
按陰極鋅粉塵產量606 t/d,直收率96.5%,噸粉塵顆粒回收量0.018 t,全年生產天數330 d 計算,35 目篩回收鋅顆粒為[606 -(606 × 0.965)] ×0.018 ×330=125.98 t/a。
按鋅錠加工費用3 498 元/t,鋅加工成本217元/t 計算,新增的4#篩網35 目直線篩每年為公司創收的效益為125.98 ×0.965 × (3 498 -217)=39.89 萬元。
因此,增加的16 目直線篩和35 目直線篩設備全年產生的效益為122.56 萬元。此外,16 目直線篩和35 目直線篩回收的鋅顆粒共為387.1 t/a,這部分鋅顆粒返回熔鑄車間感應電爐內,可產出200 t/a以上鋅錠,陰極鋅直收率提高約0.15%。
3.2.3 改造后分選產生的收益
1)每日分選的鋅浮渣處理工藝粉塵約25 t(毛量),經分選后取樣分析,其中篩上物占比為33.43%,篩下物占比為64.57%;經化驗,篩上物顆粒含鋅95.36%,篩下物粉塵含鋅75.36%。篩上物每日可回收鋅顆粒約25 ×0.334 3=8.35 t(毛量)。
2)按照現在0#鋅錠價格20 000 元/t 進行核算,分選后的鋅顆粒按照鋅錠價格下浮4 000 元/t 進行計價,則顆粒價格為16 000 元/t。鋅精礦原料采購價格按11 000 元/t,鋅錠加工費用3 498 元計算,將鋅顆粒直接外賣,則分選后年經濟效益為:[8.35 ×(16 000 -11 000 -3 498)] ×330=413.9 萬元。
因此,工藝流程改造后,可創收的經濟效益為539.78 萬元。減去項目投入,可收益501.18 萬元。此外,經取樣,鋅浮渣處理工序粉塵含鋅量由原來的83.52%下降至75%。
通過分析鋅冶煉熔鑄鋅浮渣處理工藝粉塵含鋅量高的原因,認為現有工藝配備的直線振動篩篩網目數小,篩分過程中部分顆粒進入了粉塵內無法回收,導致粉塵含鋅量高。因此,對原工藝流程改造,增加16 目振動篩對原1#振動篩的篩下物進行篩分;增加35 目的直線振動篩對2#振動篩和16 目振動篩的篩下物進行篩分。對原工藝流程的改造有效降低了鋅浮渣粉塵含鋅量,獲得了較好的經濟效益。