張得侖 張娟娟 劉道科
(金川集團(tuán)股份有限公司動(dòng)力廠,甘肅 金昌 737100)
現(xiàn)代化大型冶金工業(yè)生產(chǎn)中,大量循環(huán)使用的高品質(zhì)水作為冷媒。由于地區(qū)差異,中國(guó)西北地區(qū)原水硬度一般超過(guò)3 500 μmol/L,大約是中國(guó)南方地區(qū)原水硬度的15 倍。這種未經(jīng)處理的原水直接用于設(shè)備冷卻會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的結(jié)垢而導(dǎo)致生產(chǎn)無(wú)法進(jìn)行,因此必須進(jìn)行硬度降低處理或添加阻垢劑增大濃縮倍率后才能將其用作工業(yè)設(shè)備冷卻水。
金川集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱金川集團(tuán))是鎳、鈷、銅重要的生產(chǎn)基地,其大型冶金爐窯關(guān)鍵設(shè)備采用冷卻水來(lái)降溫[1],對(duì)高品質(zhì)軟化水的需求量很大。金川集團(tuán)配備了大量的軟化水處理工藝系統(tǒng)。原水經(jīng)過(guò)陽(yáng)離子交換樹(shù)脂去除其大部分Ca2+、Mg2+離子后,進(jìn)入開(kāi)式循環(huán)冷卻軟化水系統(tǒng),服務(wù)于生產(chǎn)。這種水處理工藝解決了生產(chǎn)需求,但也帶來(lái)了一些不足,如消耗大量工業(yè)鹽資源、排放高鹽廢水,環(huán)境保護(hù)壓力大。此外,中國(guó)西北地區(qū)空氣含塵量較高,對(duì)開(kāi)式結(jié)構(gòu)冷卻水系統(tǒng)會(huì)形成二次污染,堵塞和腐蝕冷卻設(shè)備。
因此,提高西北地區(qū)工業(yè)冷卻淡水資源利用率,提升冷卻軟化水品質(zhì),改善設(shè)備冷卻環(huán)境,保證設(shè)備運(yùn)行效率,對(duì)現(xiàn)代化企業(yè)提質(zhì)增效具有重要的意義。
循環(huán)冷卻軟化水系統(tǒng)生產(chǎn)過(guò)程如圖1 所示。新水首先通過(guò)新水過(guò)濾器去除機(jī)械雜質(zhì),然后進(jìn)入離子交換器生產(chǎn)軟化水,生成的軟化水進(jìn)入循環(huán)軟化水水池,通過(guò)水泵送至需要冷卻的設(shè)備;設(shè)備冷卻后,熱的冷卻水回到冷卻塔降溫,然后回到軟化水水池。目前循環(huán)冷卻軟化水系統(tǒng)存在以下所述問(wèn)題。

圖1 舊冷卻循環(huán)軟化水系統(tǒng)示意圖
由于西北地區(qū)及廠區(qū)空氣中的含塵量較大,當(dāng)空氣經(jīng)開(kāi)式噴淋冷卻塔與循環(huán)軟化水進(jìn)行傳熱、傳質(zhì)時(shí),空氣中的粉塵也進(jìn)入循環(huán)冷卻軟化水系統(tǒng)。每年進(jìn)入系統(tǒng)的污物超過(guò)30 t,水的濁度上升至15~30 NTU,懸浮污物在水流緩慢的地方沉降,造成設(shè)備換熱器污堵,爐體及設(shè)備運(yùn)行效率降低,提前失效而進(jìn)入檢修周期。
循環(huán)軟化水在降溫冷卻過(guò)程中被汽化蒸發(fā),從而導(dǎo)致水池中Ca2+、Mg2+離子濃縮。此外,廠區(qū)空氣中的SO2與Cl2等酸性腐蝕氣體通過(guò)開(kāi)式冷卻塔進(jìn)入循環(huán)軟化水系統(tǒng)后會(huì)發(fā)生式(1)~(4)化學(xué)反應(yīng),形成微酸性環(huán)境,使冷卻塔混凝土中部分Ca2+、Mg2+離子溶解進(jìn)入循環(huán)水中。為保證水質(zhì)硬度指標(biāo),循環(huán)軟化水水池需要定期進(jìn)行溢流排水,從而造成水資源消耗的加劇,樹(shù)脂磨損、再生用鹽的大量浪費(fèi)以及高鹽廢水排放量的大幅上升。

由于冬季凍蝕、風(fēng)化腐蝕,冷卻塔塔體混凝土腐蝕剝落后進(jìn)入水池,在水池底部形成大量淤泥,導(dǎo)致微生物滋生并進(jìn)入管網(wǎng)系統(tǒng),進(jìn)一步堵塞、腐蝕管網(wǎng)系統(tǒng),對(duì)管網(wǎng)、換熱器及冷卻管束造成點(diǎn)蝕,大幅度縮減了其使用壽命,增加檢修維護(hù)成本。
冷卻塔的作用是將交換廢熱后的軟化水與空氣進(jìn)行傳熱、傳質(zhì),利用少量水的汽化潛熱來(lái)達(dá)到循環(huán)水降溫的目的,而冷卻塔填料的作用是增加水與空氣傳熱、傳質(zhì)的面積,其主要制作材料是改性聚氯乙烯(PVC)或聚丙烯(PP)。這些材料在系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中存在破損、老化等問(wèn)題。脫落的填料碎片進(jìn)入循環(huán)軟化水水池,然后隨循環(huán)軟化水進(jìn)入冷卻系統(tǒng),造成爐體毛細(xì)管和設(shè)備冷卻通道堵塞,給系統(tǒng)安全運(yùn)行帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。
循環(huán)冷卻軟化水系統(tǒng)為設(shè)備提供冷卻水時(shí),一般設(shè)有原水接口,保證軟化水供應(yīng)系統(tǒng)檢修或故障狀態(tài)下的臨時(shí)冷卻用水。在長(zhǎng)期運(yùn)行過(guò)程,由于用戶端的誤操作或閥門的泄漏,經(jīng)常發(fā)生新水進(jìn)入循環(huán)軟化水水池導(dǎo)致硬度超標(biāo)事件的發(fā)生。為保證軟化水硬度在設(shè)計(jì)范圍內(nèi),不得不在一段時(shí)間內(nèi)大量排水置換,加劇了水資源和再生用鹽的消耗,加重了高鹽廢水的處理負(fù)荷。
為了保證循環(huán)軟化水硬度,通常設(shè)定離子交換器失效硬度指標(biāo)為30 μmol/L,而循環(huán)軟化水硬度要保持低于175 μmol/L。這種設(shè)定會(huì)導(dǎo)致樹(shù)脂未得到充分利用,存在樹(shù)脂磨損、鹽耗增加和使用壽命降低等問(wèn)題。但若不這樣限定,要控制循環(huán)軟化水硬度,又非人力所能為。
針對(duì)上述循環(huán)冷卻軟化水系統(tǒng)的現(xiàn)狀和存在的問(wèn)題,通過(guò)工藝集成創(chuàng)新與綜合治理,采取以下措施提升冷卻循環(huán)軟化水品質(zhì)。
重新設(shè)計(jì)過(guò)濾網(wǎng),在原1 目不銹鋼過(guò)濾網(wǎng)結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,增設(shè)了一層10 目不銹鋼過(guò)濾網(wǎng),同時(shí)將其長(zhǎng)度擴(kuò)大一倍。兩層雜物捕集裝置可以有效捕獲2 mm 以上的雜物。
由于水壓的影響,雜物捕集裝置與池壁接觸處容易產(chǎn)生張口變形和漏洞。因此,在池壁接觸處采用∠40 不銹鋼角鋼與防護(hù)罩形成可滑動(dòng)壓板,將水池中的填料、樹(shù)葉、大顆粒石子等雜物進(jìn)行有效攔截,避免它們進(jìn)入水池堵塞冷卻水循環(huán)通道。
冷卻塔塔體表面腐蝕剝落的混凝土及空氣中的重質(zhì)粉塵在水池底部沉積,形成大量淤積雜物及泥沙。因此,在冷卻塔水池底部入水口周圍預(yù)制高度為150~200 mm 的擋泥臺(tái)或擋泥板;同時(shí)在吸水彎管上部開(kāi)口,改變吸水流向及標(biāo)高,重新分布進(jìn)水口的流態(tài),利用不同區(qū)域水流速的不同和自然沉降過(guò)程,攔截90%以上的混凝土腐蝕剝離物及重質(zhì)粉塵,避免它們隨循環(huán)水進(jìn)入設(shè)備冷卻器內(nèi)形成沉積泥垢,腐蝕冷卻設(shè)備或直接堵塞冷卻水循環(huán)通道。
采用上述兩項(xiàng)措施后,水中大于0.1 mm 的重質(zhì)雜物和大于2 mm 的輕質(zhì)漂浮物都可以有效去除,但小于0.1 mm 的輕質(zhì)懸浮雜物還是無(wú)法去除,水的濁度仍然較高。
為了改變這種現(xiàn)狀,從投資小、改造簡(jiǎn)單有效的思路出發(fā),重新研究離子交換器的工作原理。
陽(yáng)離子交換樹(shù)脂是帶有交換離子的活性基團(tuán),具有耐酸、耐堿的特性,其直徑為0.3~1.2 mm,是一種由球形顆粒組成的多孔高分子化合物,具有網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。其顆粒內(nèi)部結(jié)構(gòu)[2]如圖2 所示。

圖2 陽(yáng)離子交換樹(shù)脂內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖
陽(yáng)離子交換樹(shù)脂的堆積層是完美的沙濾模型,且粒徑均勻,化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,更具有微孔吸附功能,可達(dá)納米級(jí)標(biāo)準(zhǔn)(4~500 nm),孔道表面積可達(dá)1 000 m2/g。對(duì)于小顆粒懸浮物而言,陽(yáng)離子交換樹(shù)脂是絕佳的吸附過(guò)濾材料。用電解質(zhì)NaCl 對(duì)陽(yáng)離子交換樹(shù)脂進(jìn)行浸泡再生、沖洗,就可以使樹(shù)脂恢復(fù)原有狀態(tài),實(shí)現(xiàn)周期循環(huán)利用。
2.3.1 循環(huán)冷卻軟化水系統(tǒng)生產(chǎn)工藝優(yōu)化
循環(huán)冷卻軟化水系統(tǒng)工藝過(guò)程中有兩個(gè)階段會(huì)造成水資源的大量消耗:一是冷卻塔降溫過(guò)程中大量熱冷卻導(dǎo)致軟化水汽化蒸發(fā);二是因冷卻水蒸發(fā)濃縮或用戶端新水混入導(dǎo)致水質(zhì)超標(biāo),大量排污產(chǎn)生的消耗。
根據(jù)陽(yáng)離子交換樹(shù)脂內(nèi)部結(jié)構(gòu)和特性,利用離子交換樹(shù)脂微孔吸附功能及層疊過(guò)濾原理,改單級(jí)軟化為“竄級(jí)”軟化,安裝管道,將一部分循環(huán)軟化水導(dǎo)入其中一臺(tái)離子交換器中進(jìn)行再處理,實(shí)現(xiàn)低Ca2+、Mg2+離子條件下的再吸附置換,以及軟化水中的懸浮微粒吸附與過(guò)濾。新的循環(huán)冷卻軟化水生產(chǎn)工藝流程如圖3 所示。

圖3 新冷卻循環(huán)軟化水系統(tǒng)示意圖
從圖3 可看出,將一部分循環(huán)軟化水旁通導(dǎo)入離子交換器后,由于取消了水池水質(zhì)不合格排污出口,只保留冷卻塔降溫時(shí)的水蒸發(fā)消耗與離子交換器再生時(shí)水資源的消耗兩個(gè)必要出口,水損失可以大幅度降低,離子交換樹(shù)脂的再生頻次減少,產(chǎn)生的高鹽水也相應(yīng)減少。
2.3.2 離子交換器工藝優(yōu)化
離子交換樹(shù)脂再生的第一步是反洗,反洗分為小反洗與大反洗。小反洗是打開(kāi)小反洗閥,通過(guò)軟化器中排進(jìn)水,沖洗中排以上的樹(shù)脂表面;大反洗是打開(kāi)大反洗閥,向軟化器底部進(jìn)水,對(duì)軟化器內(nèi)所有樹(shù)脂進(jìn)行重新分層清洗。第二步為浸泡,即樹(shù)脂的再生過(guò)程,其化學(xué)反應(yīng)過(guò)程如式(5)~(6)所示。如果反應(yīng)過(guò)程不充分,樹(shù)脂再生不徹底,則會(huì)嚴(yán)重影響單臺(tái)軟化器的制水能力。第三步是水自上而下通過(guò)樹(shù)脂層,將置換液中生成的Ca2+、Mg2+、Cl-及殘存的少量Na+清洗干凈[3],然后徹底排放。當(dāng)排水pH值約為7.5 時(shí),正洗結(jié)束,樹(shù)脂再生完畢。

改造軟化水生產(chǎn)設(shè)備形成新的冷卻循環(huán)水生產(chǎn)工藝流程后,對(duì)離子交換器工藝優(yōu)化。將旁濾循環(huán)軟化水導(dǎo)入離子交換器進(jìn)行再處理的過(guò)程中,軟化水中的懸浮物不僅會(huì)堵塞離子交換樹(shù)脂層中的孔隙,增大其水流阻力與運(yùn)行壓降,也會(huì)覆蓋樹(shù)脂顆粒的表面,降低樹(shù)脂的交換容量。因此為了清除積聚在樹(shù)脂層中的懸浮物,采用“N 次小反洗+1 次大反洗”的先進(jìn)工藝操作方法,及時(shí)清洗樹(shù)脂吸附的微塵,降低循環(huán)水系統(tǒng)的雜質(zhì)含量。
2.3.3 陽(yáng)離子交換樹(shù)脂處理臨界點(diǎn)的研究
如何確定離子交換樹(shù)脂到達(dá)再生處理階段,是整個(gè)改造后軟化水再處理工藝的難點(diǎn)。經(jīng)過(guò)多次試驗(yàn)分析,通過(guò)檢測(cè)軟化水再處理工藝后與入口處的Ca2+、Mg2+離子濃度差,完美解決了軟化水離子交換樹(shù)脂處理臨界點(diǎn)把握不準(zhǔn)的問(wèn)題,提高了樹(shù)脂處理效率,降低了樹(shù)脂再生時(shí)的鹽消耗。
具體操作如下:1)將原水離子交換樹(shù)脂失效的硬度指標(biāo)從30 μmol/L 提升至500 μmol/L 左右,從而提高離子交換樹(shù)脂水處理能力約25%;軟化水再處理系統(tǒng)失效指標(biāo)規(guī)定為進(jìn)水和出水無(wú)濃度差,且硬度約為200 μmol/L;2)再利用軟水再處理系統(tǒng)去除混入軟化水系統(tǒng)的硬度為500 μmol/L 軟水中的Ca2+、Mg2+離子,保持水硬度在200 μmol/L 左右,減緩原來(lái)硬度控制過(guò)低導(dǎo)致的軟水腐蝕問(wèn)題,同時(shí)在維持設(shè)備污垢系數(shù)穩(wěn)定的條件下,達(dá)到換熱、結(jié)垢與腐蝕的平衡。
1)實(shí)現(xiàn)循環(huán)冷卻軟化水的換熱、結(jié)垢和腐蝕的平衡。改造軟化水生產(chǎn)工藝,優(yōu)化離子交換器工藝后,在離子交換器中通入軟化水,陽(yáng)離子交換樹(shù)脂吸附軟化水中濃縮的Ca2+、Mg2+離子,將軟化水硬度指標(biāo)由120~140 μmol/L 升高至200 μmol/L,達(dá)到在維持設(shè)備污垢系數(shù)穩(wěn)定的條件下實(shí)現(xiàn)換熱、結(jié)垢與腐蝕的平衡,鹽耗更少,綜合經(jīng)濟(jì)性更高。
2)降低循環(huán)冷卻軟化水濁度。通過(guò)技術(shù)改造將軟化水通入離子交換器,軟化水中的大量懸浮物或帶負(fù)電膠體被樹(shù)脂吸附及過(guò)濾,軟化水的濁度由改造前的約15 NTU 降低為約1.0 NTU,達(dá)到了飲用水的級(jí)別。同時(shí)離子交換器對(duì)微生物的吸附排出也發(fā)揮了作用,降低了污垢系數(shù),提高設(shè)備冷卻系統(tǒng)的換熱效率,滿足設(shè)備使用周期的要求,降低了維護(hù)費(fèi)用。
3)節(jié)省水資源。當(dāng)用戶端混入高硬度新水時(shí),不再需要通過(guò)大量排水來(lái)降低總體硬度,只需通過(guò)該工藝流程就可以吸附掉多余的Ca2+、Mg2+離子,從而避免溢流排水造成的水資源浪費(fèi)。
4)最大化樹(shù)脂交換潛力,提升軟水再處理能力。變革單級(jí)水處理工藝,創(chuàng)新采用“竄級(jí)”水處理工藝,完美解決軟水樹(shù)脂處理臨界點(diǎn)把握不準(zhǔn)的問(wèn)題,提高了樹(shù)脂處理效率,降低了樹(shù)脂再生時(shí)的鹽消耗。由于準(zhǔn)確把握了樹(shù)脂交換臨界點(diǎn),將軟化水再處理能力輕松提升至新水處理能力的40~50 倍,且省去了Ca2+、Mg2+離子濃縮導(dǎo)致的溢流排放操作,將水硬度保持在合理范圍,簡(jiǎn)化運(yùn)行維護(hù)。
5)減輕高鹽廢水處理壓力。改造后,不再溢流排污,軟化水的制作量減少,不僅節(jié)約鹽消耗量,而且減輕了下游高鹽廢水處理單位的生產(chǎn)壓力。
對(duì)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)備、工藝及系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的改造,利用離子交換樹(shù)脂的微孔吸附功能及層疊過(guò)濾原理,將循環(huán)軟化水導(dǎo)入離子交換器進(jìn)行再處理,實(shí)現(xiàn)了低Ca2+、Mg2+離子濃度條件下的再吸附置換,以及軟化水中懸浮微粒膠體、微生物的吸附與過(guò)濾。該技術(shù)的推廣運(yùn)行效果良好,有效地平衡了換熱、結(jié)垢與腐蝕三者的關(guān)系,降低了軟化水濁度控制指標(biāo),大幅度消減排水操作,節(jié)約了寶貴的水資源,減輕了高鹽廢水的處理壓力。