曹 斌
(上海阿爾斯通交通電氣有限公司 陜西 西安 710000)
牽引系統對于地鐵車輛的作用十分重要,不僅可以給地鐵車輛提供所需要的動力來源,而且可以給車輛提供電制動力,但當車輛牽引系統出現異常,則會影響到很多方面,尤其與行車安全[1]、準時到達等方面密切相關。
2016年10月西安地鐵3號線車輛投入運營,從2018年開始出現了第一起列車牽引和制動指令信號均激活故障以來,到2020年1月20日,已經累計出現了19次故障,此問題已經嚴重影響到車輛的日常運營,這些故障大致在兩種不同的狀況下出現,其中一種狀況下無法抓住問題原因點,因此,下文針對兩種問題發生的時間點進行系統分析,結合整車設計及相關文獻提出改善措施。
針對車輛故障出現的實際狀況,下載BBO(黑匣子)數據進行狀態查看分析,其中查看數據后將故障歸納為兩種狀況(見圖1)。

圖1 故障記錄統計表
狀況1的數據查看如圖2所示。

圖2 狀態數據1
通過數據可以看出,車輛的速度為0(靜止狀態),司控器模式開關處于人工駕駛模式,車輛手柄處于制動位(制動命令一直存在),經過1 s后模式開關由人工轉至ATO駕駛模式,且通過200 ms,牽引指令輸出信號激活,此時制動信號一直處于激活狀態。
狀況2的數據查看如圖3所示。

圖3 狀態數據2
從數據中可以看出,車輛正在運行中,其速度為72 km/h,且一直處于ATO模式,牽引狀態200 ms后再次給出,此時牽引指令和制動指令信號均處于激活狀態。
TCMS(列車控制系統)、牽引系統(TCU)、制動系統(BCU)若同時檢查到兩個信號同時存在時,都會將故障信息反饋給TCMS ,與此同時TCMS會將信息發送給DDU(司機顯示單元),當司機看到故障信息后,會通過司機室話筒將信息反饋給行車調度,以便確認下一步行為。
根據牽引系統邏輯(見圖4),牽引和制動指令同時激活后,指令輸出無效(F52_mbc_non_valid),無論是在備用模式或網絡模式下,當出現此種情況后,牽引系統不會輸出任何牽引力。

圖4 牽引極位邏輯條件
DDU顯示出的信息都是通過各個子系統反饋發送給TCMS由其轉至屏幕顯示。
根據設計理論,若牽引制動同時激活,僅和司控器及信號ATO指令輸出有關系,且僅存在兩種情況:第一,首先司控器手柄必須置于制動位置,且此時有ATO牽引指令發出;第二,司控器手柄至牽引位置,ATO制動指令發出。因此,需結合實際狀況進行分析。
結合第一種狀況,調查發現西安地鐵3號線車輛司機在行車至每個站臺時都必須將模式開關從ATO位置轉至手動位置,然后將手柄極位從惰行位置移動至快速制動位置,當車輛離開站臺前,再次將手柄恢復至惰行位置,制動模式開關至ATO,按ATO啟動,車輛發車。
針對此種狀況結合整車原理圖發現,可能存在司控器制動行程開關一直處于閉合狀態的情況,因此將司控器進行返廠測試,司控器設計有以下兩種功能:(1)第一種是用于行駛模式,目的在于傳達列車指令;(2)第二種是駕駛員安全裝置或事故制動的安全功能,其目的在于確保駕駛室人員的安全,并在出現危險時緊急制動。以上功能可以看出,地鐵車輛司控器是司機用來操縱列車運行的主令電器,司控器的可靠性直接影響列車控制的穩定性和行車安全[2]。
運用時司控器的部分功能如下:(1)若要手柄離開惰行位置,模式開關必須離開ATO位置(機械結構設計鎖定),其他位置均可移動[3];(2)司控器若要牽引制動信號分別激活,則手柄要么在B1或P1位置,其安全角度分別為8°,若小于8°則牽引和制動形成開關S21和S24無法閉合動作。
司控器測試結論:經廠家系統測試分析發現當手柄從B1位至惰行位置時,大約在6°位置,此時模式開關可以進行轉動且制動S24行程開關處于閉合狀態(見圖5),單獨針對S24行程開關進行測試,功能結構均正常。

圖5 制動位置時模式開關可以進行切換
狀況2可以發現其模式開關一直處于ATO位,且正在行駛狀態,因此懷疑可能存在司機使其手柄極位改變至制動的動作,另外一種狀況可能為OBCU設備輸出信號有問題,也可能信號系統軟件存在BUG。通過查看司機駕駛視頻,并未發現司機對其進行動作,另外,將司控器返廠測試,一切正常。
狀況1:通過現場狀況及返廠測試司控器發現,當司機準備開車離開站臺前,將司機控制手柄從快速制動位置推動至惰性位置時(見圖6),手柄并未真正處于惰行位置(實際仍然處于制動位置,制動指令一直存在),但此時的方向選擇器可以正常旋轉至ATO模式位置,然后司機按下ATO啟動按鈕(ATO牽引指令發出),牽引制動同時激活,故障出現,車輛無法動車。

圖6 整車設計原理圖
狀況2:通過查看視頻及返廠檢測司控器,可排除人為因素和司控器本身問題,另外,信號檢查測試其軟件輸出也未發現任何異常。
通過上面的分析及實際調查可以看出,狀況1和狀況2存在很大不同,因此,需要針對不同狀況的分析結果,進行相對應的解決優化。
通過分析調查可知司控器本身存在問題,經廠家調查多個司控器均存在此類問題,原因為在裝配時,對于S24行程開關與凸輪的相對位置有較大偏差,因此造成此次問題的發生,通過調整S24行程開關與凸輪相對位置5 mm,并且確保從B1位置至惰行位置間,模式開關無法進行轉動,從而徹底杜絕問題再次發生。
通過調查可知并未能準確定位是司控器或信號方問題,通過設計原理圖發現其設計存在缺陷,因為司控器牽引指令信號輸出和ATO牽引指令信號輸出并于一條線路,因此當問題出現后很難準確判斷問題點。
5.2.1設計原理圖優化方案
通過分析設計原理圖,可針對ATO牽引指令信號輸出,即二極管前端增加一條線路信號反饋線路去BBO,通過增加的反饋線路,可以使故障出現后精準定位問題點源頭。
5.2.2設計方案驗證結果
設計方案實施后對其進行了跟蹤調查,故障再次重現,發現故障出現時,模式為ATO,速度為70 km/h,從ATO牽引指令信號轉換至制動指令信號時,牽引指令信號仍然存在,且制動指令信號也存在,此時BBO采集到了反饋信號,發現ATO牽引指令信號一直處于激活狀態,經信號方診斷確認,最后發現是OBCU內部控制牽引指令信號的WAGA繼電器問題。
牽引系統為車輛的重要運行部件,在正常運營中,會碰見許多典型問題,上文通過對于該類問題的原因進行分析調查,最終找出根本原因,并給出了解決方案。 另外,文中增加的信號反饋線路調查方法,也為后續新項目提供了新的思路,在車輛設計前或調試階段應加以防范,使設計思路更加合理化,以此杜絕很多問題查找不便的現象,為車輛的正常維修節省時間,從而提高車輛的使用及運營效率。