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一次加準技術(shù)在某鋼廠除塵風(fēng)機轉(zhuǎn)子動平衡的應(yīng)用探究

2021-07-15 03:33:58簡彥成慶永勝賈維龍王順利
中國設(shè)備工程 2021年13期
關(guān)鍵詞:振動

簡彥成,慶永勝,賈維龍,王順利

(馬鞍山馬鋼華陽設(shè)備診斷工程有限公司,安徽 馬鞍山 243000)

1 引言

2020年1月27日,作者對某鋼廠除塵風(fēng)機進行振動測試,風(fēng)機前后軸承振動有效值分別為:3H:3.5mm/s、3A:4.3mm/s;4H:4.5mm/s、4A:4.2mm/s,振動主要能量為風(fēng)機轉(zhuǎn)頻,決定對風(fēng)機轉(zhuǎn)子進行現(xiàn)場動平衡處理。根據(jù)經(jīng)驗加試重477g于240°附近位置后,機組振動明顯減小,又根據(jù)加重后振動數(shù)據(jù)進行計算校準,葉輪最終加重927g于329°,風(fēng)機啟動后振動有效值全面下降:3H:1.2mm/s、3A:1.1mm/s;4H:0.75mm/s、4A:0.99mm/s,動平衡效果良好,風(fēng)機運行平穩(wěn)。但在動平衡加重過程,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子葉片有落灰現(xiàn)象,作者懷疑轉(zhuǎn)子葉片內(nèi)部有磨通現(xiàn)象,由于現(xiàn)場檢修時間緊,生產(chǎn)任務(wù)重,就繼續(xù)生產(chǎn)了。

2020年2月4日機組運行一周后,現(xiàn)場工作人員發(fā)現(xiàn)風(fēng)機前后軸承振動逐漸變大,作者建議先對風(fēng)機葉輪仔細檢查并對磨通的轉(zhuǎn)子葉片補焊修復(fù)后,再決定是否要動平衡處理。2020年2月4日晚8點,轉(zhuǎn)子葉片補焊好后機組啟動,測試風(fēng)機前后軸承振動有效值:3H:4.2mm/s、3A:5.9mm/s;4H:2.7mm/s、4A:3.1mm/s,主要能量為風(fēng)機轉(zhuǎn)頻,再次決定對風(fēng)機轉(zhuǎn)子進行現(xiàn)場動平衡處理,根據(jù)上次動平衡數(shù)據(jù),決定本次加重748g于50°,機組啟動后風(fēng)機前后軸承振動效值全面下降:3H:1.3mm/s、3A:1.7mm/s;4H:0.59mm/s、4A:1.2mm/s,風(fēng)機實現(xiàn)了動平衡一次加準,節(jié)省了維修時間和大量人力,為企業(yè)盡快安全生產(chǎn)贏得了寶貴的時間。

2 備傳動與機組參數(shù)

除塵風(fēng)機組由電機、風(fēng)機轉(zhuǎn)子等組成,圖1中數(shù)字1、2、3、4為振動測點位置。設(shè)備參數(shù)如下:電機型號:YKK500-6W;額定功率:1000kW;額定轉(zhuǎn)速:991r/min;額定電壓10000V;生產(chǎn)廠家:臥龍電氣南陽防爆集團股份有限公司;轉(zhuǎn)子葉片:11片、重量約:10t。

圖1 風(fēng)機傳動結(jié)構(gòu)簡圖

3 動平衡實施過程

3.1 2020.1.27動平衡校正(風(fēng)機轉(zhuǎn)速993r/min)

初始振動測試:測點位置選擇在風(fēng)機前軸承3測點水平方向的位置見圖2,初始值如表1。

表1 振動初始值

圖2 風(fēng)機前軸承3H位置

加試重測試:根據(jù)風(fēng)機工作轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)子重量及葉輪尺寸和經(jīng)驗公式,在風(fēng)機葉輪上加試重為477g于240°(依照光標位置順轉(zhuǎn)向240°)見圖2,加試重后振動值明有顯減小,測試振動值見表2。

表2 加試重后振動值

以3H計算校正結(jié)果為:配重735g(去原試重),配重角度為試重位置順移318°;以4H計算校正結(jié)果為:配重1126g(去原試重),配重角度為試重位置順移329°。

綜合上述計算結(jié)果,最后加重927g于329°位置后(也即是依照光標位置順轉(zhuǎn)子方向加重210°),風(fēng)機啟動后,測試振動值見表3。

表3 配重后振動值

風(fēng)機前后軸承振動有效值全面下降,3H:1.2mm/s、3A:1.1mm/s;4H:0.75mm/s、4A:0.99mm/s,動平衡效果良好,滿足了企業(yè)安全生產(chǎn)需求,最后加重角度與原試重角度差30°,見圖2。

根據(jù)以往經(jīng)驗,在轉(zhuǎn)子加重240°位置后,機組振動值明顯減小,但沒把振動值降到理想范圍,主要原因是試加重輕了,同時試加重角度和最終加重角度相差30°,所以試加重角度和試加重重量的精準是轉(zhuǎn)子動平衡一次加準成敗因素。2020年2月4日,風(fēng)機轉(zhuǎn)子葉片經(jīng)過補焊修復(fù)后,決定再次對風(fēng)機進行動平衡處理。

3.2 2020.2.4動平衡校正(風(fēng)機轉(zhuǎn)速993r/min)

初始振動測試:測點位置選擇在風(fēng)機后端3測點水平方向的位置。初始測試見表4。

表4 振動初始值

加試重測試:根據(jù)1月27日動平衡相關(guān)數(shù)據(jù)分析可得,轉(zhuǎn)子試重角度=初始振動相位+136°,本次試加重理論度數(shù)為:278°+136°-360°=54°,實際在50°位置加重757g,見圖3,風(fēng)機啟動后,振動值見表5。

圖3 風(fēng)機前軸承3H位置

表5 配重后振動值

風(fēng)機前后軸承振動有效值全面下降,3H:1.3mm/s、3A:1.7mm/s;4H:0.59mm/s、4A:1.2mm/s,根據(jù)3H計算校正結(jié)果為:配重1188g(去原試重),配重角度為試重位置順移1.7°;再次配重角度與原試重角度幾乎重合,實現(xiàn)了風(fēng)機動平衡的一次加準,由于本次動平衡效果良好,就沒有再進一步校準,節(jié)省了維修時間和大量人力,為企業(yè)盡快安全生產(chǎn)贏得了寶貴時間。

圖4風(fēng)機前軸承3H速度頻譜對比圖

4 結(jié)語

轉(zhuǎn)子動平衡可以做到一次加重能夠使機組振動值明顯下降,但有時不平衡量還有很大,這主要是由于加試重位置和加試重重量不精準引起的。作者認為動平衡一次加準須有三個條件:(1)有此機組現(xiàn)場動平衡數(shù)據(jù);(2)再對此機組做動平衡時,須帶上次同樣的動平衡儀器,弄清測試時是速度類型還是加速度類型傳感器測試的數(shù)據(jù);(3)機組運行時,風(fēng)機轉(zhuǎn)子動力學(xué)特性沒發(fā)生明顯改變。

基于上述三條總結(jié),就能夠做到轉(zhuǎn)子動平衡一次試加重后把原始振動值下降為70%~80%,為現(xiàn)場節(jié)省了大量的人力和物力,為企業(yè)生產(chǎn)贏得了寶貴的時間。

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