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污水廠AAO-MBR處理工藝沿程運行效果分析

2021-07-17 01:51:42應林榮黨勇杰姚云波俞曉兵柴杭金劉志剛
凈水技術 2021年7期
關鍵詞:工藝效果設計

應林榮,黨勇杰,姚云波,俞曉兵,柴杭金,劉志剛

(1.杭州余杭城西凈水有限公司,浙江杭州 311121;2.同濟大學城市污染控制國家工程研究中心,上海 200092)

AAO-MBR工藝是將膜分離與活性污泥結合的新型工藝,利用膜的泥水分離代替傳統的重力沉淀,具有分離效果好、占地面積小等特點[1]。隨著國家對污水排放標準的提高,越來越多的污水處理廠,尤其是用地緊缺的污水處理廠,在提標改造過程中會選擇此工藝[2],但其能耗較高,膜清洗藥耗及除磷藥劑投加量也較高[1,3-4],在一定程度上限制了其推廣應用。基于此,國內學者就AAO-MBR工藝的優化進行了研究和分析。于翔等[6]認為,將膜池回流比從3.5增加至6.6,可部分代替好氧池鼓風曝氣的氧供應,從而降低能耗[5],而多點進水的方式可以提高系統對含氮污染物的去除能力。

不同于典型的AAO工藝擁有污泥外回流和混合液內回流兩套系統,AAO-MBR工藝一般有3套回流系統,即從MBR回流至好氧池、好氧池回流到缺氧池以及缺氧池回流至厭氧池,且基于MBR系統吹掃預防膜堵塞的需求,MBR系統所需風量經常超過生物需氧量,因此,AAO-MBR工藝總能耗通常較高,一旦操作不當,其生物脫氮除磷效果會變差。基于此,以杭州某AAO-MBR工藝的污水處理廠為調研對象,通過對總體運行效果和工藝單元沿程的運行效果進行分析,以期為其運行優化和節能提供參考依據和方向。

1 運行現狀

杭州某污水處理廠采用AAO-MBR工藝(圖1~圖2),設計規模為3萬m3/d,分2組運行,其設計進出水水質指標如表1所示。出水排放標準基于《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918—2002)中的一級A標準,根據杭州市的實際情況經可研報告研究確定。該污水處理廠各單元設計參數如下:厭氧池水力停留時間(HRT)=1.5 h,混合液懸浮固體濃度(MLSS)=4 000 mg/L;缺氧池HRT=4.38 h,MLSS=4 000~5 000 mg/L;好氧池HRT=8.84 h,MLSS=5 000~5 500 mg/L;MBR采用0.1 μm的中空纖維膜,膜池HRT=1.25 h,共2組8套,MLSS=5 000~6 000 mg/L,出水方式為7 min出水,1 min停止。其回流點包括后置配水池至好氧池1、好氧池2至缺氧池1以及缺氧池1至厭氧池,剩余污泥從后置配水池內排放。另外,為保證除磷效果,在好氧池1沿程設置了3個除磷劑投加點。

表1 設計進出水水質指標

圖1 工藝流程

圖2 生物處理單元

2020年1月—6月,該污水處理廠日處理量為2.12萬m3/d,僅為設計值的71%,出水COD、TN和TP都滿足并優于設計值(圖3~圖5),其中,出水CODCr低于20 mg/L的比例達到90%以上,出水TN低于10 mg/L的比例超過92%,出水TP低于0.3 mg/L的比例超過88%。但該廠進水CODCr總體偏低,平均值僅為(277.2±77.7)mg/L,超過96%的進水低于設計值400 mg/L;進水TN平均值為(37.8±9.5)mg/L,基本接近設計值45 mg/L,但仍有26.2%的進水超過設計值;進水TP濃度平均值(4.7±1.2)mg/L,高于設計值,超出設計值4.5 mg/L的比例高達64.5%。由圖6可知,COD/TP明顯較大(大于40的比例超過88%),而COD/TN總體較低,低于8的比例超過57%。越高的COD/TN和COD/TP意味著生物脫氮除磷潛力越大,對比出水TN濃度,說明該系統生物脫氮效果好于預期。但由圖7可知,該階段所投加的除磷劑Al3+與進水TP的摩爾比達到4.5以上,遠大于理論除磷需要量以及常規建議化學藥劑投加量,其原因可能是好氧池內的污泥消耗了部分藥劑[1],也表明該污水處理廠的生物系統對磷的去除效果較單一的AAO工藝差,沒有充分利用污水中的碳源進行生物除磷,基本要靠向好氧池內投加化學除磷劑而實現。此外,在實際運行過程中,其生物處理系統風機能耗為2 000~4 000 kW·h/d(根據進水水質和季節變動而變動),而MBR系統通常達到3 200 kW·h/d,后者能耗明顯高于前者。

圖3 2020年1月—6月污水處理廠進出水CODCr濃度占比

圖4 2020年1月—6月污水處理廠進出水TN濃度占比

圖5 2020年1月—6月污水處理廠進出水TP濃度占比

圖6 2020年1月—6月污水處理廠進水COD/TN和COD/TP占比

圖7 2020年1月—6月污水處理廠進出水月均TP及藥劑投加比例

2 全流程工況分析

基于以上現狀分析,對該污水處理廠其中一組進行全流程取樣檢測,以確定各處理單元的處理效果和工況,便于更好的剖析現狀原因。分別取厭氧進水、厭氧池中段、厭氧出水、缺氧中段、缺氧出水、好氧中段、好氧出水、4個MBR池、出水和前-后置配水池(圖2)等進行相關水質和主要參數分析檢測(表2)。除進水、出水和MLSS及MLVSS外,其他水樣均為沉淀30 min后上清液。便攜測定指標采用手持式多參數水質測定儀(YSI Professional Plus, 美國)現場測定。

表2 檢測指標及方法

整個取樣檢測進行了7 d,期間系統的pH值基本穩定在7.0~7.1,其他檢測結果如圖8~圖11所示。在檢測過程中,進水COD、BOD5和N、P都較低(圖8~圖9),小于前6個月的平均值,更遠小于設計值,這與取樣時間9月為多雨季節直接相關。取樣期間MBR池內殘留BOD5和TP都較高,分別超過10 mg/L和0.5 mg/L以上,意味著在污泥含量為7 000 mg/L以上的條件下,單純靠自然沉降難以去除懸浮物所攜帶的BOD5及TP等污染物。同時,盡管好氧池末端污含量也達到7 000 mg/L,且DO高于2.5 mg/L(圖11),但好氧池對NH3-N的硝化作用較差,其末端達到9.8 mg/L以上(圖9),硝化效率不足70%,而后續MBR池硝化作用明顯。這與張嚴嚴等[3]對相同工藝的沿程分析中發現NH3-N在好氧池前段即被硝化完全結果不同,其主要原因應該是后配水池回流比達到500%,而從好氧池2到缺氧池回流量達到300%,直接縮短了好氧池的實際HRT,而張嚴嚴等[3]所檢測的污水處理廠缺氧池回流位置和好氧池DO與該廠明顯不同。另外,受內回流的影響,其缺氧池ORP也達到(124.3±35.4)mV,一定程度上影響了系統反硝化效果,但最終出水TN低于10 mg/L,說明該系統在低C/N條件下仍然可以獲得較高的脫氮效果[8]。盡管厭氧池ORP低于-300 mV,具有良好的厭氧環境,但實際生物除磷效果不佳,可能與在好氧池內進行化學除磷有關,即大部分磷轉化為磷酸鋁沉淀,難以在厭氧池內釋放(厭氧出水TP稍高于MBR池TP),影響了生物除磷效果,具體原因需要進一步研究。但各廠采用的內回流比有所差別,如有的內回流比分別為3.5、2.0和2.0[5],而有的則采用5.0、4.0和3.0[4],不同的內回流比以及不同回流位置,所取得的處理效果也各有不同[3,6],因此,應根據進水水質特點、池型結構以及回流點位置等選擇合適的內回流比。需要說明的是,4個MBR池在進氣量相近的情況下,其DO濃度并不相同(圖11),與污泥濃度相關,即污泥濃度較低,則DO濃度較高,這與理論相符,因此,在滿足處理效果的前提下,建議盡量降低池中污泥濃度,節省曝氣能耗。

圖8 CODCr、BOD5和TP沿程變化

圖9 氮污染物沿程變化

圖10 MLSS和MLVSS變化

圖11 DO沿程變化

3 結論

(1)AAO-MBR系統處理效果穩定,且在C/N較低條件下可以取得較好的脫氮效果,但MBR池所需風機能耗遠大于好氧池生物所需,需要加強MBR吹掃風量的優化研究,降低該部分能耗。

(2)受內回流的影響,所調研污水處理廠好氧池的硝化效率低于70%,其生物除磷效率明顯較小,應根據每個水廠的實際情況,逐步調整三種內回流流量甚至是內回流點位置,確保AAO工藝各單元起到應有作用。

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