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密煉機上壓砣控制系統(tǒng)的改進效果

2021-07-20 08:51:46
輪胎工業(yè) 2021年8期
關鍵詞:耐久性工藝

周 重

(山東永盛橡膠集團有限公司,山東 東營 257335)

密煉機是橡膠制品生產(chǎn)過程中的主要設備,由上壓砣、下壓砣、轉子和混煉室等部分組成[1-5]。其中上壓砣是密煉機的核心部件,其功能是為密煉室提供穩(wěn)定的壓力,是提高煉膠質量的關鍵因素[6-8]。早期生產(chǎn)的密煉機上壓砣多采用氣壓控制系統(tǒng),不僅噪聲大,而且壓力不穩(wěn)定。采用液壓控制系統(tǒng)控制上壓砣壓力較穩(wěn)定,可提高混煉膠質量和生產(chǎn)效率。

為進一步優(yōu)化生產(chǎn),我公司對GK255型密煉機上壓砣控制系統(tǒng)進行改進,即由氣壓控制系統(tǒng)改為液壓控制系統(tǒng)。本工作從快檢和實驗室檢測數(shù)據(jù)、煉膠段次優(yōu)化和生產(chǎn)成本等方面對上壓砣氣壓控制方法改進前后情況進行分析。

1 實驗

1.1 主要原材料

天然橡膠(NR),SMR20,馬來西亞產(chǎn)品;炭黑N375,龍星化工股份有限公司產(chǎn)品;白炭黑,山東青州聯(lián)科白炭黑有限公司產(chǎn)品;不溶性硫黃OT-20,山東尚舜化工有限公司產(chǎn)品。

1.2 配方

以全鋼子午線輪胎帶束層膠為例進行分析,其生產(chǎn)配方如下:NR 100,炭黑N375 42,白炭黑 10,氧化鋅 8,癸酸鈷 1.2,防老劑4020 2,不溶性硫黃OT-20 5,其他 8.9。

1.3 主要設備和儀器

GK255型密煉機,益陽橡膠塑料機械集團有限公司產(chǎn)品;XLB-Q600×600×3型平板硫化機,上海第一橡膠機械廠有限公司產(chǎn)品;MV2000型門尼粘度計、MDR2000型流變儀和T2000型電子拉力機,美國阿爾法科技有限公司產(chǎn)品;炭黑分散儀,北京萬匯一方科技發(fā)展有限公司產(chǎn)品;雙工位機床試驗機,天津久榮車輪技術有限公司產(chǎn)品。

1.4 混煉工藝

1.4.1 上壓砣氣壓控制混煉

采用4段混煉工藝。一段混煉轉子轉速為40 r·min-1,混煉工藝為:加入生膠→壓壓砣(55 s)→加入小料和炭黑(55 s)→提壓砣清掃→壓壓砣(30 s)→提壓砣清掃→壓壓砣(45 s或160 ℃)→排膠,總混煉時間為190 s。

二段混煉轉子轉速為30 r·min-1,混煉工藝為:加入一段混煉膠→壓壓砣(45 s)→加入小料和炭黑→壓壓砣(30 s)→提壓砣清掃→壓壓砣(50 s或135 ℃)→ 排膠,總混煉時間為140 s。

三段混煉轉子轉速為25 r·min-1,混煉工藝為:加入二段混煉膠→壓壓砣(45 s)→提壓砣清掃→壓壓砣(50 s或130 ℃)→排膠,總混煉時間為120 s。

終煉轉子轉速為15 r·min-1,混煉工藝為:加入三段混煉膠、硫黃和促進劑等→壓壓砣(55 s)→提壓砣清掃→壓壓砣(45 s)→提壓砣清掃→壓壓砣(50 s或100 ℃)→排膠,總混煉時間為190 s。

1.4.2 上壓砣液壓控制混煉

采用3段混煉工藝。一段、二段和終段混煉除總混煉時間分別為180,130和180 s,其余均同上壓砣氣壓控制的一段、二段和終段混煉工藝。

1.5 性能測試

膠料各項性能均按相應國家標準進行測試。

2 結果與討論

2.1 混煉工藝優(yōu)化

密煉機上壓砣改為液壓控制系統(tǒng)后,上壓砣壓力非常穩(wěn)定;膠料在密煉機中受到轉子、上壓砣、下壓砣的剪切力增強。分別采用快檢和實驗室檢測方法對各段液壓控制上壓砣混煉膠(試驗膠料)和氣壓控制上壓砣混煉膠(對比膠料)的各項性能進行測試。

2.1.1 不同段次混煉膠性能

不同段次混煉膠的快檢性能見表1。

表1 不同段次混煉膠的快檢性能

由表1可以看出,密煉機上壓砣改為液壓控制系統(tǒng)后,相同段次的膠料門尼粘度減小、密度均勻性和炭黑分散等級提高。這說明密煉機上壓砣采用液壓控制系統(tǒng)的膠料、炭黑和小料在密煉機中混煉更均勻,密煉機剪切力增強,使混煉膠質量明顯提高。

由表1還可以看出,密煉機上壓砣采用液壓控制系統(tǒng)的二段混煉膠性能與采用氣壓控制系統(tǒng)的三段混煉膠性能相當,即改進后可省去三段混煉工序。

2.1.2 終煉膠性能

終煉膠快檢和實驗室檢測性能分別如表2和3所示。

表2 終煉膠快檢性能

表3 終煉膠實驗室檢測性能

從表2和3可以看出,密煉機上壓砣改為液壓控制系統(tǒng)后,終煉膠混煉時間縮短了10 s,但終煉膠性能檢測結果相當。這說明改進后的終煉膠混煉工藝完全可行,可以省去三段混煉工序。

2.2 成品性能

采用試驗膠料和對比膠料分別生產(chǎn)了一批11.00R20和12.00R20全鋼載重子午線輪胎,按照GB/T 4510—2015進行輪胎室內耐久性測試,結果如表4所示。

表4 輪胎室內耐久性測試結果

按照國家標準要求,輪胎耐久性測試時間超過47 h即為合格品,超過77 h即達到優(yōu)級品要求。由表4可見,試驗輪胎的耐久性能略優(yōu)于對比輪胎,兩種成品輪胎的耐久性能均達到國家標準優(yōu)級品水平。

3 結論

(1)密煉機上壓砣控制系統(tǒng)由氣壓控制改為液壓控制后,炭黑分散性和混煉膠質量穩(wěn)定性提高,成品輪胎耐久性能略有提高。

(2)密煉機上壓砣控制系統(tǒng)改進后,膠料混煉工藝步驟減少、混煉時間縮短。改進前一臺密煉機每天可生產(chǎn)420車膠料,改進后每車膠料混煉時間縮短了10 s,每天可多生產(chǎn)23車膠料,生產(chǎn)效率明顯提高。

(3)密煉機上壓砣控制系統(tǒng)改進前每天需要生產(chǎn)20車帶束層三段混煉膠,改進后省去三段混煉工序,一年可節(jié)省電費和人力成本約10萬元,經(jīng)濟效益顯著。

(4)密煉機上壓砣控制系統(tǒng)改進后生產(chǎn)的全鋼載重子午線輪胎投放市場后反饋良好。

致謝:本文在撰寫過程中得到我公司總工程師何井武的指導,在此表示感謝!

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