唐信軍,余 雷,趙 強,朱建陽,高忠吉
(山東興鴻源輪胎有限公司,山東 蒙陰 276200)
硫化是輪胎制造過程中至關(guān)重要的一步,硫化工藝的選擇與制定直接影響輪胎的硫化效果,最終影響輪胎的使用壽命[1]。近年來,氮氣保壓變溫硫化工藝有了長足的發(fā)展,成為眾多知名輪胎制造商的首選[2]。但如何提高硫化過程中的能源利用率、減少硫化廢氣排放一直是困擾輪胎行業(yè)的難題[3-5]。隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,利用技術(shù)手段可以準(zhǔn)確分析輪胎的硫化歷程,這使制定更高效的硫化工藝成為可能。
為有效提高硫化熱能的利用率,減少硫化廢氣排放,我公司通過大量試驗對半鋼子午線輪胎氮氣硫化工藝進(jìn)行改進(jìn),取得了良好效果。
LLY-B1220×1800×2型液壓式硫化機,山東歐美亞機械科技股份有限公司產(chǎn)品;ZR-RX45型數(shù)據(jù)記錄儀,歐姆龍自動化(中國)有限公司產(chǎn)品;TJR-2-PC(Y)型轎車輪胎耐久高速性能試驗機,天津久榮車輪技術(shù)有限公司產(chǎn)品。
在現(xiàn)行硫化工藝的基礎(chǔ)上設(shè)計多種硫化工藝方案,通過硫化測溫篩選出最佳硫化工藝,并以發(fā)泡點試驗的形式進(jìn)行驗證。
原氮氣保壓變溫硫化工藝基本流程為:硫化膠囊通入高溫蒸汽(200~210 ℃),時間為3.5~5.5 min,期間蒸汽排凝3次,總時間為33 s;接著通入高壓氮氣(1.9~2.3 MPa),期間氮氣排凝2次,排凝總時間為30 s,保壓,達(dá)到設(shè)定時間后進(jìn)行氮氣回收、泄壓、抽真空、開模、卸胎、后充氣,整個輪胎硫化過程結(jié)束。原硫化工藝排凝時間較長,不僅造成了熱能的流失,也增加了廢氣排放。為解決此工藝問題,選取215/60R16 95H XP1半鋼子午線輪胎為例,設(shè)計了4種硫化工藝方案(見表1)并進(jìn)行試驗驗證。

表1 硫化工藝方案 s
胎坯成型后分別在距1#帶束層邊緣5 mm處、距胎體反包邊緣5 mm處、距胎圈80 mm的氣密層表面預(yù)埋E型耐高溫補償導(dǎo)線,測溫點如圖1所示。硫化時連接歐姆龍數(shù)據(jù)記錄儀,設(shè)定以2 s每次的頻率精確記錄硫化過程中的溫度變化;最后利用阿累尼烏斯公式計算出180 ℃下的等效硫化時間,并計算等效硫化程度[3]。阿累尼烏斯公式如下:

圖1 測溫點示意

式中T1和T2——硫化溫度,K;
t1——溫度為T1時的正硫化時間,min;
t2——溫度為T2時的正硫化時間,min;
R——氣體常數(shù),8.314 J·(mol·K)-1;
E——硫化反應(yīng)活化能,kJ·mol-1。
對硫化過程記錄的溫度數(shù)據(jù)進(jìn)行計算和分析,得到方案1—4輪胎各部位的等效硫化程度見表2。由表2可以看出,采用方案4,即高溫蒸汽排放時間分別為12,3和3 s,氮氣排放時間為3 s時,帶束層、胎體和內(nèi)襯層等主要評價點上下模等效硫化程度較大。

表2 等效硫化程度 %
方案4各測溫點在整個硫化過程中的溫度歷程如圖2所示。

圖2 方案4各測溫點在整個硫化過程中的溫度歷程
從圖2可以看出:在0~5.5 min期間,即蒸汽通入階段,溫度上升迅速;在5.5~12.5 min期間,即氮氣通入階段,溫度緩慢上升并逐漸達(dá)到最高溫度。在這兩個階段,溫度并沒有因排凝而降低,說明該方案排凝時間比較合理,因此選取方案4進(jìn)行進(jìn)一步試驗驗證。
方案4的發(fā)泡點試驗結(jié)果見表3,氣泡點示例見圖3。

表3 方案4的氣泡點時間、硫化時間和硫化程度

圖3 氣泡點示例
由表3可見,在不改變硫化時間的情況下,采用新工藝硫化的不同規(guī)格輪胎硫化程度依然較高。
對采用改進(jìn)硫化工藝硫化的215/60R16 95H成品輪胎按照GB/T 4502—2016進(jìn)行高速性能和耐久性試驗[4]。表4和5分別示出了輪胎高速性能和耐久性試驗條件。結(jié)果表明,輪胎在高速性能試驗中累計行駛時間為1.88 h,耐久性試驗中累計行駛時間為70.58 h,均達(dá)到企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國家標(biāo)準(zhǔn)要求。

表4 輪胎高速性能試驗條件

表5 輪胎耐久性試驗條件
采用改進(jìn)硫化工藝后,半鋼子午線輪胎硫化工藝蒸汽和氮氣排凝時間分別縮短了45%和90%,整個硫化過程中廢氣減排67%。改進(jìn)硫化工藝在提升輪胎品質(zhì)的同時充分利用熱能,大幅降低了廢氣排放,為公司的綠色發(fā)展提供了有力支撐。
在原氮氣保壓變溫硫化工藝的基礎(chǔ)上對半鋼子午線輪胎的硫化工藝進(jìn)行改進(jìn)。結(jié)果表明,采用高溫蒸汽排放時間分別為12,3和3 s,氮氣排放時間為3 s的改進(jìn)硫化工藝,蒸汽和氮氣排凝時間大幅縮短,廢氣減排顯著,輪胎氣泡點時間相近,硫化程度符合要求,成品輪胎的高速性能和耐久性能均達(dá)到企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國家標(biāo)準(zhǔn)要求。