田繼平 趙永東
中石油第二建設有限公司 甘肅蘭州 730000
某石化公司動力廠新建75噸燃氣蒸汽鍋爐采用管式空氣預熱器。在管式空氣預熱器中,冷空氣從下管箱進入,通過煙氣加熱經聯通箱進入上管箱再加熱,加熱后的空氣經過連接在上管箱上的風道進入爐膛[1]。
在鍋爐中交后進行煮爐階段,鍋爐正常運行24個小時以后,在聯通箱的外側垂直面上,明顯出現了2處“人”字形裂縫。出現上述情況后,車間緊急停車,組織人員進行檢查。經過檢查后發現,鋼板有明顯撕裂現象,整個鋼板表面,分布著許多不規則的細小裂紋,裂紋呈現出金屬光澤,屬于新裂紋,發現裂紋后及時經查閱了聯通箱圖紙。
經過查閱圖紙,聯通箱的主要參數如下表1所示:

表1 聯通箱的主要參數表
聯通箱鋼板撕裂后,經過現場檢查綜合分析,得到引起此鋼板失效的以下幾個原因:
鍋爐用鼓風機為利舊鼓風機,其運行工況不太良好,噪音較大,并且殼體有比較嚴重震動;風門葉片有松動現象,吸風室為自制矩形吸風室,吸風室與風門連接段為直管段,沒有過渡段。
聯通箱轉角處無導流板,使得風力直接作用在聯通箱鋼板上,在長時間的風蝕作用下造成受力部分鋼板的減薄。而聯通箱外側亦無加固措施,使得聯通箱鋼板大面積的發生震動[2]。
鍋爐廠家圖紙與煙風道設計圖紙有出入。鍋爐廠家按照新鍋爐設計慣例使用4mm鋼板,未考慮現場實際鼓風機工況。而設計院在設計煙風道時,綜合考慮了現場情況,煙風道設計制造厚度為6mm。因此在鍋爐廠家和設計院前期沒有對接的情況下各自完成了設計,造成了鍋爐廠家對聯通箱鋼板選用較薄,在實際使用過程中發現不能滿足現場實際工況要求。
對現場事故鋼板進行取樣分析,進行金屬元素定量分析,金屬材料化學成分分析見表2。

表2 鋼板化學成分表
選取3塊樣品進行超聲測厚,其數據見表3。

表3 鋼板測厚數據表
經過對原聯通箱鋼板進行檢測分析、對比,其結果滿足鍋爐廠家提供的圖紙要求。
針對引起聯通箱鋼板失效的原因,制定出了相應的修復工藝,對整個聯通箱的部分結構進行了變更設計,對引起鋼板失效的其他因素進行了消除。
針對利舊鼓風機殼體震動嚴重的問題,機泵專業對鼓風機進行了檢修。分別對聯軸器之間的距離、轉動部位采取檢查、測量、復位等方法,對超標的部位專項檢修、保養;聯軸器的同心度進行從新測量找正,把各項數據控制在標準范圍之內。
松動的風門葉片采取檢查修復的方法,使風門葉片夾角符合設計要求,對葉片進行緊固,恢復其功能,減小了鼓風機殼體的震動。
吸風室入口的直管段經過設計方的同意進行技術改造,在原有的吸風室與風門的直管段連接處縮短直管段的長度,增加過渡段,減少風力撓動,減少了聯通箱的震動,增強吸入風量,改善了鼓風機的效率[3]。
風道與聯通箱接口處,由于風道設計院與鍋爐廠家的圖紙在前期未溝通,鼓風機基礎與安裝空氣預熱器的鍋爐框架存在坐標的誤差,使得鼓風機出口和下管箱入口豎直空間內偏差500mm,前期使用長度為700mm的斜管段進行連接。但此連接管道過短引起比較強烈的空氣撓動,容易產生大的渦流,對聯通箱的鋼板形成沖擊。現場兩臺設備基礎無法調整,根據現場實際測量后將過渡段長度增加到1500mm,緩解了過渡引起的空氣撓動,減少了空氣渦流對聯通箱鋼板的沖擊。
聯通箱的鋼板厚度依據現場綜合工況,對利舊鼓風機工況進行重新評估,最后經過與鍋爐廠家和設計院的對接,依據設計院設計的圖紙規定,使用6mm的鋼板,制作了新的聯通箱,更進一步增加聯通箱的剛度。聯通箱轉角處加裝導流板。用6mm的鋼板在聯通箱出入口處各增加一個導流板,導流板長度延伸到聯通箱垂直段的中心線外側,這樣可以減少風力對聯通箱端板的直接沖擊,引導空氣的流動方向,在不減少空氣流量的前提下,盡量減小氣流對聯通箱鋼板的沖擊。
對鍋爐空氣預熱器做了針對性的改造以后,設備繼續開車運行,至今鍋爐運行穩定,鍋爐空氣預熱器聯通箱鋼板未出現失效現象,問題得到解決。證明此解決辦法有效可行,保障了鍋爐的正常運行,為業主增加了效益,為同類設備檢修積累了經驗,具有借鑒意義。