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裝卸料機雙軸同步問題研究與改進

2021-07-23 03:05:28丁全斌
儀器儀表用戶 2021年7期

丁全斌

(中核武漢核電運行股份有限公司,武漢 430070)

某核電站的幾次大修裝換料過程中,裝卸料機的大車運動由于雙軸不同步,其導向輪的軸承頻繁發生嚴重的擠壓磨損而損壞,導致裝卸料機運行時發出異響和振動,甚至出現啃軌的現象。由于電站不得不頻繁地暫停換料工作并更換導向輪,嚴重影響了裝換料工作的進度和安全。因此,找出該問的根本原因并予以解決,對電站而言十分重要。

1 裝卸料機大車的結構和控制方式

1.1 裝卸料機大車的基本結構

裝卸料機是核電核裝卸料的重要設備,它需要較高的運行和定位精度,從而可以在堆芯或傾翻機等燃料位置的上方,抓取或插入燃料組件。

如圖1所示,裝卸料機的大車橫跨于換料水池兩側的軌道上,形成橋架式結構,并驅動裝卸料機在水池上縱向運動。其兩側的端梁上各安裝有一個電機用來驅動橋架,一個(或一對)位置編碼器用來實時檢測橋架的位置。在一側的端梁兩頭的底部各有一對導向輪組件,每組導向輪的兩個輪子卡在軌道兩側,稱為大車的導向輪側。在安裝時,每個輪子與軌道之間設置一個合理的間隙,使橋架運動時有一定的自由度,同時又不至于過度偏離軌道或脫軌。

圖1 裝卸料機橋架Fig.1 Bridge of loader

1.2 裝卸料機大車運動的控制方式

該電站的裝卸料機大車的運動控制系統,是基于西門子可編程邏輯控制器(PLC)和交流伺服驅動裝置的控制系統。在裝換料操作時,控制系統驅動大車的兩個電機以一定的速度同步運動,在接近目標位置時,減速并在到達時停止運動。其大車實際上是雙軸同步的控制方式,控制結構圖如圖2所示。

圖2 雙軸同步控制框圖Fig.2 Block diagram of dual axis synchronous control

大車運動控制的基本原理:控制器將速度指令同時發送到兩側電機的驅動器,驅動電機運動,同時兩側位置編碼器實時反饋橋架位置。當兩側位置出現偏差時,控制系統就會根據偏差修正非導向側電機的速度指令,形成主從式雙軸同步控制方式,使橋架非導向側能準確跟隨導向側的位置。

2 裝卸料機大車雙軸不同步的原因分析

在裝卸料機運動時,觀察大車兩側位置編碼器的讀數,發現兩側電機速度不同步,致使非導向側位置逐漸提前于導向側,從而使大車導向輪受到較大的擠壓力。通過分析裝卸料機大車的運動控制方式可知,大車雙軸不同步的原因既可能是位置反饋測量的問題,也可能是控制算法的問題。反饋測量的精確性是控制系統可靠的前提條件,其可能存在的問題必須先排除。

裝卸料機位置反饋不準確的可能原因有兩個:一是位置編碼器測量不準。位置編碼器是通過齒盤與軌道的齒條嚙合,在裝卸料機移動時,齒盤帶動編碼器轉動,實時讀取橋架在軌道上的位置。當齒條或編碼器的轉換系數不一致時,位置編碼器就會測不準,從而使控制算法輸出錯誤的控制指令。二是編碼器標零方法不當。在電站換料前,需要先將裝卸料機置于物理基準點位置,并將編碼器示數重置為基準點的值,這個過程稱之為“標零”。標零前應使裝卸料機大車歸正,各組導向輪兩側都有一定的間隙,否則就會使大車在運動中有較大的扭力,使系統出現較大的干擾。

通過對裝卸料機橋架位置測量系統的檢查校調,排除位置反饋測量問題后,其引起雙軸不同步的原因應是控制算法不滿足要求。分析其同步控制邏輯,發現其控制策略為定值補償方式,即 :當 Δd > f時,V2out=(1 ± 0.02) ×V2con

其中,Δd——偏差;f——最大允許偏差;V2out——軸2算法輸出指令;V2con——軸2原速度指令。

即在一個PLC計算周期內,當偏差(軸1位置 - 軸2位置)>允許誤差時,則軸2輸出速度指令 = 軸2輸入速度指令 ×(1 + 0.02)。如此循環,直到偏差<允許誤差。這一控制算法十分簡單,PLC編程和計算量小,但它的調節速度慢、精度差,且易造成控制系統振蕩,不適應裝卸料機雙軸同步控制系統。

3 控制算法的改進與在PLC中的實現

3.1 算法的改進

在工程上,雙軸同步控制有主從式、交叉耦合、神經元網絡等方式,控制算法有比例積分微分(PID)控制算法、模糊控制算法等[1,2]。而PID控制因其結構簡單、穩定性好、工作可靠、調整方便,且無需完全掌握控制對象的精確數學模型,從而成為工業控制的主要技術之一[3]。

為使裝卸料機大車雙軸同步控制的性能滿足要求,同時對原有設計和系統的修改盡可能小,這里采用了主從式PID調節的控制算法,而交流伺服運動系統的響應快,無慣性和延時組件。因此,僅使用比例積分(PI)調節器即可。它不需要改變系統原有的設備和硬件,只需要將原來的定值控制方式修改為PI控制方式即可。

3.2 PI算法在PLC中的實現

連續系統中,PI算法的微分方程為:

其中,Td=Kt/ Kp。Kp為比例系數,Kt為積分系數。

在PLC中需要將其離散化。假設當前采樣周期為第k次,則根據式(1)有:

同理,第k-1次采樣周期時有:

用式(2)減去式(3)可得PI控制器在一個采樣周期內的增量為:

設調節前的輸入為u0,則PI算法在第k個采樣周期時輸出的離散方程式為:

其中,e(k)為第k個采樣周期時的偏差;e(k-1)為第k-1個采樣周期時的偏差。

根據式(5)的PI算法的離散方程式[3],即可在PLC中編寫PI算法的程序。其部分程序段如下:

程序編寫完后,下裝到現場設備上,在現場對PI控制器的比例系數和積分系數進行整定,得到最優的控制參數。通過模擬換料工況的反復測試,大車動態過程中可觀察到的雙軸最大偏差在5mm以內,運行停止時最大偏差在2mm以內,完全滿足其同步誤差的要求。

4 總結

裝卸料機大車運行時雙軸的原因往往是復雜多樣的,可能有設計、安裝、調試不當導致的缺陷,也可能是運行維護不當導致設備“帶病”運行。現場對設備運行時的狀態進行了仔細的觀察記錄,對可能存在的各方面原因進行認真分析,逐個查找,耐心調校,不斷嘗試,最終找出其根本問題所在,并提出可行的解決方案,成功地解決了問題,確保電站燃料操作的安全可靠。

圖3 實現PI控制的部分梯形圖Fig.3 Partial ladder diagram of PI control

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