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提升燒結(jié)礦成品率生產(chǎn)實踐

2021-07-27 10:47:12張永亮
山西冶金 2021年3期
關(guān)鍵詞:工藝優(yōu)化

張永亮

(河鋼集團(tuán)宣鋼公司煉鐵廠,河北 宣化 075100)

我國鋼鐵行業(yè)在繼續(xù)深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的過程中,進(jìn)程總體平穩(wěn),但也出現(xiàn)了鋼材平均價格水平下降、進(jìn)口鐵礦石價格上升的問題。企業(yè)生產(chǎn)成本持續(xù)走高,利潤空間縮減。為促進(jìn)高爐煉鐵實現(xiàn)“高效率、高效益、低成本”的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo),宣鋼鐵前系統(tǒng)管理技術(shù)人員以提升燒結(jié)礦成品率為切入點開展了一系列的研究工作。宣鋼在線運行的3臺360 m2燒結(jié)機(jī),燒結(jié)礦成品率指標(biāo)在行業(yè)以及集團(tuán)內(nèi)同規(guī)模燒結(jié)機(jī)中處于中下游水平,通過開展技術(shù)攻關(guān)雖有一定提升,但還未達(dá)到領(lǐng)先水平。因此,為進(jìn)一步實現(xiàn)節(jié)能降耗、提高經(jīng)濟(jì)效益、改善環(huán)境,提高燒結(jié)礦成品率成為宣鋼鐵前燒結(jié)系統(tǒng)指標(biāo)攻關(guān)的重要任務(wù)[1-2]。

1 宣鋼燒結(jié)礦現(xiàn)狀

目前,燒結(jié)礦成品率維持在81.5%左右,機(jī)燒損耗率10.08%,平均粒級20.63 mm,還原度82.4%。雖然較過去有一定進(jìn)步,但與行業(yè)先進(jìn)水平相比還有差距。工藝過程控制存在一定缺陷,參數(shù)調(diào)整思路不夠明確,關(guān)鍵技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)還有提升空間。

2 從機(jī)理研究出發(fā)提升燒結(jié)礦成品率措施

通過燒結(jié)礦成品率低的機(jī)理性研究,并基于針狀復(fù)合鐵酸鈣(SFCA)形成理論,以工藝改進(jìn)及燒結(jié)礦成分優(yōu)化控制為技術(shù)手段,增強(qiáng)燒結(jié)過程的氧化性氣氛、減少液相過熔作為改進(jìn)方向,促進(jìn)SFCA的充分發(fā)展,做到思路明確、有的放矢。

2.1 改善布料效果

2.1.1 穩(wěn)定緩沖倉出料

緩沖倉經(jīng)過長時間使用,倉體出現(xiàn)外鼓現(xiàn)象,造成下料不均勻,影響料面平整度。為解決該問題,安裝固定式可旋轉(zhuǎn)扇形閥,用于引導(dǎo)物料及控制出料口。扇形閥使出料口高度可調(diào)整范圍大大增加,調(diào)整范圍達(dá)到100~400 mm。同時,扇形閥上面加裝6個可活動的小料門,生產(chǎn)中扇形閥控制一定開度,控制整體的下料量并通過小料門進(jìn)行微調(diào),有效解決緩沖倉儲料不勻及雜物卡阻現(xiàn)象,提高臺車料面平整度,見圖1。

圖1 改善布料效果

2.1.2 促進(jìn)垂直布料合理偏析

由于料層上、中、下部位物料粒度、成分和碳含量的分布對于燒結(jié)過程透氣性、反應(yīng)有較大的影響,故厚料層燒結(jié)條件下物料的分布狀態(tài)引起技術(shù)工作者的重視。

為了獲得混料在臺車上的粒級分布,對燒結(jié)機(jī)不同部位進(jìn)行取樣,分為縱向上、中、下,橫向北、中、南進(jìn)行取樣,見第143頁圖2。結(jié)果見第143頁表1。

表1 燒結(jié)機(jī)斷面粒級分布(轉(zhuǎn)速15 Hz) mm

圖2 臺車斷面粒級分布取樣部位

從臺車水平粒級分布看,結(jié)果較為理想。中部粒級偏大,兩側(cè)粒級偏小,有利控制邊緣效應(yīng),無需調(diào)整。從垂直粒級分布看,由上至下逐漸增大,但上、下部粒級差僅為0.5 mm左右,偏析量過小。下部粒級小不利于消除過濕層對透氣性的影響,惡化料層透氣性。

九號輥布料由公頻改造為變頻后,為減少九輥消耗,轉(zhuǎn)速調(diào)整為15 Hz左右。分析認(rèn)為,造成上、下部粒級偏析量小的主要因素為九號輥布料出現(xiàn)問題。應(yīng)從九號輥安裝角度、間隙調(diào)整、轉(zhuǎn)速調(diào)整方面入手。

九號輥角度由40°調(diào)整為37.5°,間隙由8 mm改為4 mm,并根據(jù)不同轉(zhuǎn)速測定上、中、下部混料粒級分布。結(jié)果見表2。

表2 九號輥轉(zhuǎn)速與偏析量關(guān)系 mm

由表2可知,通過優(yōu)化九號輥轉(zhuǎn)速,25 Hz范圍內(nèi)混料偏析最理想。進(jìn)一步提高九號輥轉(zhuǎn)速,臺車落料點堆尖加大而加劇上部大顆粒偏析,減少下部大顆粒,惡化料層透氣性。

控制合理的九號輥轉(zhuǎn)速,混料沿垂直方向分布得到改善,偏析量趨于合理,提高了料層氣相中的氧分壓,為鐵酸鈣的生成創(chuàng)造了有利條件,有利于減少鐵橄欖石、硅酸二鈣、玻璃質(zhì)等強(qiáng)度低、還原性差的礦物含量。

2.2 改進(jìn)工藝操作

2.2.1 工藝管理制度創(chuàng)新

隨著項目的逐步實施,對工藝操作穩(wěn)定性提出更高要求。為此,技術(shù)工作者提出了關(guān)鍵工藝參數(shù)受控率概念。將抽象的穩(wěn)定概念用具體的受控率數(shù)據(jù)體現(xiàn)出來,并建立相應(yīng)的日核算、月考核制度。根據(jù)實際測算,將最關(guān)鍵的終點位置、終點溫度受控率規(guī)定為96%以上。制度運行后,終點受控率由95%提高至98%,為穩(wěn)定工藝參數(shù)奠定了制度基礎(chǔ),燒結(jié)礦指標(biāo)明顯改善。

2.2.2 實施800 mm厚料層燒結(jié)生產(chǎn)

隨著燒結(jié)機(jī)向大型化發(fā)展,料層厚度也逐步提高。宣鋼3臺360 m2燒結(jié)機(jī)料層厚度先后提高至800 mm。同時,為抑制邊緣效應(yīng),臺車兩側(cè)布料高出5 mm,并用單獨小壓料輥壓實。研究表明,料層厚度為200 mm時,自動蓄熱率為35%;400 mm時為52%,600 mm時為62%,800 mm時可以達(dá)到70%。料層厚度提高為增強(qiáng)燒結(jié)過程的氧化氣氛提供了條件,低溫?zé)Y(jié)得以實現(xiàn),從而減少了燒結(jié)礦中硅酸鹽含量,有利于SFCA發(fā)展。

2.2.3 穩(wěn)定入燒混合料水分控制

燒結(jié)生產(chǎn)中,水、碳是保證燒結(jié)工藝穩(wěn)定性的關(guān)鍵。通過優(yōu)化自動加水流程,使入燒混合料水分穩(wěn)定率由過去的80%左右提高至90%以上。在滿足工藝需求的前提下,混合料入燒水分由7.6%逐步下調(diào)為7.2%。水分穩(wěn)定率提高,促進(jìn)了制粒過程的均勻性;入燒水分的降低,減弱了過濕層的影響,極大地提高了燒結(jié)生產(chǎn)的連續(xù)性、穩(wěn)定性。

2.2.4 優(yōu)化點火制度

點火操作是鐵礦石高溫?zé)Y(jié)的起點,是燒結(jié)工藝承上啟下的重要環(huán)節(jié),也是燒結(jié)過程的基礎(chǔ)。點火效果的好壞直接影響燒結(jié)過程能否順利進(jìn)行及表層燒結(jié)礦質(zhì)量。點火溫度過低,點火強(qiáng)度不足或者點火時間不夠,都會促使料層表面欠熔;點火溫度過高或點火時間過長,又會造成燒結(jié)料表面過熔形成硬殼,影響空氣通過,降低料層的透氣性,氧化氣氛減弱。

適宜的點火制度必須根據(jù)原燃料條件及混合料中水分選擇適當(dāng)?shù)目杖急取Ⅻc火溫度及點火負(fù)壓。宣鋼精粉比例由10.5%逐步提高至20%,燃料結(jié)構(gòu)中汽運燒結(jié)無煙煤粉比例由35%提高至47%,入燒水分基數(shù)由7.6%下調(diào)至7.2%。精粉比例的提高、燃料粒度的變小,使料層上部分布的磁鐵礦、燃料增多,原有的點火制度已不適應(yīng)原燃料結(jié)構(gòu)的變化,常導(dǎo)致過熔現(xiàn)象發(fā)生,影響料層透氣性。根據(jù)原燃料條件變化,點火溫度由1100℃±50℃調(diào)整為1050℃±50℃;空燃比由3.5~5.0調(diào)整為4.5~6.0。同時,實施微負(fù)壓點火,點火負(fù)壓由-10.0 kPa調(diào)整為-7.0 kPa。調(diào)整后,點火效果改善,氧化氣氛得到加強(qiáng)。

2.2.5 動態(tài)優(yōu)化燃料粒級

燒結(jié)生產(chǎn)中,同等原料條件下,燃料粒級對燒結(jié)過程具有較大影響。粒級越小,燃燒速度越快,高溫保持時間越短;粒級越大,燃燒速度越慢,燃燒帶越厚,大顆粒周圍還原氣氛強(qiáng),且易偏析至料層底部造成過熔,惡化料層透氣性。宣鋼入燒原料中,外粉屬于粗顆粒物料,配加比例不同對燃料粒級要求不同。在嚴(yán)格控制燃料粒級>5 mm、含量不超過10%、杜絕出現(xiàn)燃料粒級>8 mm的前提下,逐步摸索出不同外粉比例條件下適宜的燃料粒級(<3 mm的含量)。結(jié)果見表3。

表3 燃料粒級動態(tài)控制范圍

通過動態(tài)優(yōu)化入燒燃料粒級范圍,保證在不同原料條件下適宜的液相量,改善了燒結(jié)礦質(zhì)量指標(biāo)。

2.3 優(yōu)化燒結(jié)礦成分

2.3.1 FeO的優(yōu)化控制

溫度和氣氛是SFCA生成的重要條件。對于磁鐵礦來說,SFCA形成的最佳溫度區(qū)間為1230~1250℃,赤鐵礦為1250~1270℃。溫度過高,SFCA出現(xiàn)高溫分解現(xiàn)象。控制燒結(jié)溫度意味著控制燃料用量,最終體現(xiàn)在燒結(jié)礦FeO指標(biāo)上。較高的FeO含量,燒結(jié)氧化氣氛降低,黏結(jié)相以鈣鐵橄欖石和玻璃質(zhì)為主,低溫還原粉化性能好,但強(qiáng)度和還原性較差。降低燃料用量,可以保證燒結(jié)過程較強(qiáng)的氧化性氣氛,燒結(jié)礦w(FeO)由9.75%逐步下調(diào)至9.2%左右,鐵酸鈣生成量增加,同時有利于降低燒結(jié)溫度,克服SFCA的高溫分解特性,保持SFCA的穩(wěn)定存在,抑制了硅酸鹽類礦物的生成。

2.3.2 SiO2的優(yōu)化控制

一般情況下,混料中適宜的SiO2含量能夠生成足夠的液相把周圍的礦粉黏結(jié)起來,提高燒結(jié)礦強(qiáng)度。但燒結(jié)過程中SiO2與CaO的親和力較強(qiáng),過高的SiO2含量會導(dǎo)致鐵酸鈣減少,硅酸鈣等硅酸鹽類礦物增加,硅酸鈣相變產(chǎn)生體積膨脹,引起燒結(jié)礦粉化,降低轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度。但SiO2含量過低,則導(dǎo)致燒結(jié)礦黏結(jié)相數(shù)量減少,流動性下降,使燒結(jié)礦強(qiáng)度、成品率下降。

宣鋼根據(jù)自身原料條件,充分發(fā)揮當(dāng)?shù)鼐圪Y源優(yōu)勢,結(jié)合性價比測算,科學(xué)配礦。以SiO2含量中等的PB粉、澳粉和低鈦半自熔為主,合理搭配卡粉、自熔精粉等低硅資源和FMG混合粉、楊迪粉等高硅資源,根據(jù)性價比變化,在保證成本和燒結(jié)礦性能的基礎(chǔ)上動態(tài)調(diào)整,實現(xiàn)了w(SiO2)穩(wěn)定控制在5.1%~5.5%。

2.3.3 堿度的優(yōu)化控制

燒結(jié)礦堿度與鐵酸鈣生成密切相關(guān),SiO2含量一定時,提高堿度有利于提高CaO的分散性和均質(zhì)性,促進(jìn)與SiO2形成低熔點物質(zhì)的液相組織,減少玻璃質(zhì)含量。同時,使得CaO與Fe2O3接觸點增多,促進(jìn)鐵酸鈣的生成量增加。除此之外,還可以改善燒結(jié)過程中的熱態(tài)透氣性,提高垂直燒結(jié)速度,增加黏結(jié)相數(shù)量,改善燒結(jié)礦強(qiáng)度和還原性能。在實際生產(chǎn)中,燒結(jié)礦堿度下限由1.9倍提高至1.95倍,根據(jù)爐料平衡需求在1.95倍~2.15倍動態(tài)調(diào)整。

3 實施效果(見表4)

表4 燒結(jié)礦技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

通過技術(shù)措施的實施,燒結(jié)礦質(zhì)量指標(biāo)提升明顯且保持穩(wěn)定,降低了燒結(jié)礦成本。與2019年基準(zhǔn)期比較,成品率提高了1.73%,機(jī)燒損耗率降低了0.82%,轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度提高了0.11%,平均粒級提高了0.59 mm,還原度提高了0.7%。

4 結(jié)語

燒結(jié)礦成品率是燒結(jié)生產(chǎn)的一項綜合性技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),燒結(jié)礦成品率的高低,在某種程度上反映了企業(yè)燒結(jié)生產(chǎn)過程控制水平的高低。通過一系列措施的實施,燒結(jié)成品率及其他性能指標(biāo)提升,促進(jìn)了燒結(jié)工序更加高效地利用礦粉資源,為高爐穩(wěn)定運行及指標(biāo)改善提供了有利條件。在項目實施過程中,節(jié)省了燃料用量,減少了CO2、SO2等氣體排放,具有良好的環(huán)保效益。

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