馬玲玲
(河鋼宣化鋼鐵集團有限責任公司二鋼軋廠,河北 宣化 075100)
河鋼宣化鋼鐵集團有限責任公司(全文簡稱宣鋼)二鋼軋廠三棒生產(chǎn)線于2014年9月份建成投產(chǎn)。該生產(chǎn)線由中冶京誠負責工廠設(shè)計,意大利達涅利公司負責軋線工藝技術(shù)設(shè)計,達涅利中國公司負責全線的設(shè)備,軋線的工藝設(shè)計、設(shè)備裝備處于國內(nèi)領(lǐng)先水平,設(shè)計產(chǎn)品包括直徑Φ14~Φ90 mm的圓鋼和Φ20~Φ50 mm的帶肋鋼筋。
鑒于圓鋼市場效益問題,三棒于2019年5月23日由圓鋼切改為螺紋鋼,主要生產(chǎn)Φ22 mm、Φ25 mm、Φ36 mm、Φ40 mm規(guī)格螺紋鋼,圓鋼生產(chǎn)工藝組織要點側(cè)重表面質(zhì)量,生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品,從而產(chǎn)生相應(yīng)效益;螺紋鋼表面質(zhì)量相對圓鋼要求較低,生產(chǎn)組織側(cè)重產(chǎn)量,想要提升效益,應(yīng)該從提升產(chǎn)量方面著手。
三棒產(chǎn)線經(jīng)過一段時間的運行,已實現(xiàn)各規(guī)格螺紋鋼的穩(wěn)產(chǎn),但受軋機后輥道電機[1]影響,成品速度最高只能達到13 m/s,為此實施了宣鋼三棒輥道連接軸機械系統(tǒng)的優(yōu)化改造,從提高作業(yè)率方面入手減少非計劃停機時間、控制生產(chǎn)事故、減少換輥換槽頻次及時間最終達到延長設(shè)備在線周期,減少非計劃停機,提升產(chǎn)線作業(yè)率。
投入熱接設(shè)備后,三棒鋼坯入爐溫度最高可達到700℃,熱坯通過熱輻射熱和金屬構(gòu)件向入爐輥道聯(lián)軸器傳導(dǎo)傳熱,連接軸的工作溫度最高可到120℃。入爐輥道采用梅花彈性聯(lián)軸器,而彈性元件許用工作環(huán)境溫度為-35~+80℃。彈性原件長時間在高溫環(huán)境下工作,碳化后失去彈性,長時間運轉(zhuǎn)發(fā)生變形,當兩軸線有相對偏移時,無法自動補償,失去了減震、緩沖作用,使金屬爪盤凸爪剛性接觸,崗位執(zhí)行入爐操作時,聯(lián)軸器頻繁啟動、正反轉(zhuǎn),金屬爪盤發(fā)生磨損,甚至打牙,極大地縮短了聯(lián)軸器使用壽命。
三棒出爐輥道采用支撐輥[2],鋼坯出爐溫度為970~1020℃,提升過鋼節(jié)奏后,軸承工作溫度可達150℃,對潤滑要求很高,但熱坯出爐環(huán)境溫度較高經(jīng)常發(fā)生軸承油管燒損,導(dǎo)致軸承供油不足,另外過鋼量的增加氧化鐵粉增多,加劇了軸承的磨損,多次發(fā)生軸承抱死問題,維護難度大。
除鱗箱前后輥子電機受除鱗霧氣腐蝕,極容易發(fā)生燒電機故障,致使輥子停轉(zhuǎn),熱坯卡除鱗箱問題,影響軋制節(jié)奏。
三棒生產(chǎn)圓鋼時,最小規(guī)格為Φ20 mm,成品速度為11 m/s,月均生產(chǎn)1~2 d,其他規(guī)格成品速度為2~10 m/s不等,裙板輥道高速運轉(zhuǎn)時間短;切改螺紋鋼后成品速度提升為13 m/s,無特殊情況,基本滿負荷生產(chǎn),裙板輥道電機長時間處于高負荷運轉(zhuǎn)狀態(tài),使輥道電機工作溫度升高。
投入穿水后,螺紋鋼上冷床[3]溫度約900℃左右,長時間生產(chǎn)時,裙板輥道工作環(huán)境溫度可達到150℃左右,軸承潤滑油在高溫環(huán)境中極容易發(fā)生板結(jié)、揮發(fā)、碳化等問題,導(dǎo)致軸承因缺少潤滑而抱死,進一步導(dǎo)致輥道電機燒等問題,維護難度較大。
1)滾子鏈聯(lián)軸器全部采用金屬結(jié)構(gòu),適用于高溫、多塵的工況環(huán)境。利用一條公用的雙排鏈同時與兩個齒數(shù)相同的并列鏈齒輪嚙合來實現(xiàn)兩半聯(lián)軸器的連接傳動,具有裝拆方便、工作可靠、壽命長、成本低的優(yōu)點。用滾子鏈聯(lián)軸器代替梅花彈性聯(lián)軸器解決了入爐輥道在高溫、多塵的工況環(huán)境下工作彈性原件失效的問題。
2)熱輻射只同溫度和距離有關(guān),一般與距離的三次方成反比,熱輻射強度越大,溫度越高,距離越近熱輻射強度越大溫度越高。所以在不改變潤滑油型號的情況下,解決出爐輥道電機、軸承溫度高的思路就是加大輥子與電機、軸承的距離。將出爐輥道改為懸臂輥,加大軸承座與輥子之間的距離,降低電機、軸承的熱輻射及熱傳導(dǎo)傳熱,保證軸承充分潤滑。增加電機與輥子之間的距離,降低其環(huán)境溫度的同時,避免了除磷霧氣對電機的影響,其壽命大大增加。
3)裙板電機軸承抱死主要原因是由于距離輥道近、工作溫度高,使用連接軸增加電機與輥子的距離,可以降低電機工作溫度,保證電機前軸承充分潤滑,避免軸承因潤滑不足引起的抱死現(xiàn)象。
2.2.1 熱坯入爐輥道改造
熱坯入爐輥道由彈性聯(lián)軸器更換為滾子鏈聯(lián)軸器[4],能夠適應(yīng)高溫、高粉塵的的工作環(huán)境,極大增加了軸承使用壽命,降低了職工維護難度。
入爐輥道聯(lián)軸器更改前后對比如表1所示。

表1 聯(lián)軸器更改前后對比表
2.2.2 出爐輥道改造
出爐輥道采用懸臂輥加大軸承座與輥子之間的距離,將原安裝在輥子兩側(cè)的軸承,全部安裝在電機側(cè)(見圖1),分別起到定位和調(diào)整作用。同時加長連接軸長度,定位軸承與輥道距離增加到627 mm,電機距輥道距離增加到1490 mm,軸承受熱輻射,輥道電機受噴淋水汽的影響大幅度降低,提升設(shè)備使用壽命。

圖1 出爐輥道改造圖(mm)
出爐輥道改造前后對比如效果表2所示。

表2 出爐輥道改造前后對比表
2.2.3 裙板輥道改造
裙板輥道采用彈性柱銷聯(lián)軸器延長連接軸,使電機軸承距離熱輻射源由100 mm延長到600 mm,軸承工作溫度由150℃降低到50℃左右,保證了電機軸承的潤滑質(zhì)量,提升設(shè)備在線使用周期(見圖2)。

圖2 裙板輥道改造圖
裙板輥道改造前后對比效果如表3所示。

表3 裙板輥道改造前后對比表
入爐輥道、出爐輥道、裙板輥道連接軸機械設(shè)備系統(tǒng)改造完畢之后效果良好。改造前入爐輥道聯(lián)軸器每月更換5~6套,出爐輥道輥子帶聯(lián)軸器每月更換6~7個輥子,裙板輥道每月更換20~30個,改造后,輥子在線使用周期延長,入爐輥道及裙板輥道更換聯(lián)軸器后截止目前未發(fā)生損壞,出爐輥道改造后因輥子磨損嚴重正常下線一組。入爐輥道彈性聯(lián)軸器555元/套,每月更換5~6套,出爐輥道原支撐輥2831元/套,每月更換6~7個輥子,裙板輥道每月更換20~30個,每年可節(jié)約備件費用約90萬元。
系統(tǒng)投運后取得了良好的效果,熱坯入爐輥道改造為滾子鏈聯(lián)軸器,出爐輥道采用懸臂輥加大距離,裙板輥道采用彈性柱銷聯(lián)軸器。軋線各區(qū)域輥子及聯(lián)軸器機械系統(tǒng)改造完畢之后,解決了高溫、高負荷運轉(zhuǎn)下聯(lián)軸器及輥道電機頻繁損壞問題,增加在線使用周期及減少設(shè)備故障時間,每年可節(jié)約備件費用約90萬元。