李 寧,徐 冰,馬 鵬,梁長賀,秦志勇
(寶武集團馬鋼股份有公司煉鐵總廠,安徽 馬鞍山 243003)
我國高爐料主要還是以高堿度燒結礦為主,搭配酸性爐料如球團礦或者塊礦[1]燒結礦入爐比例基本在70%以上,燒結礦成分的穩定對于高爐的穩定順行有著重要作用[2]。燃料在燒結過程中主要起發熱和還原作用,水碳的匹配對燒結過程至關重要。燒結用燃料粒度過粗或者過細時,都會對燒結過程帶來不利影響。由于布料過程中的偏析作用,大顆粒的燃料比較集中的滾落至燒結料層的中下部,使燒結料層的中下部焦粉含量過多,垂直燃燒速度下降,粗顆粒燃料周圍呈強還原性氛圍而產生大量的FeO。燃料粒度對燒結過程參數及理化成分有著重要影響[3]。燒結對燃料粒度的要求是粒度范圍分布合理,偏析小。燃料粒度的控制是燒結生產原料保供的一項重要工作。

圖1 燃料破碎系統流程圖

表1 對輥、四輥主要規格性能表
燃料通過振動篩進行粒度篩分,其中粒度>22 mm的篩上物通過對輥進行預破碎(后期增加),然后與篩下物合流進中間倉通過液壓四輥進行破碎。鐵廠內要求粒度控制標準為<3 mm粒級占比為78%~83%。受焦粉來料強度、粒度、四輥來料上料量定,四輥更換修復不及時,四輥落料區域寬度小、四輥蓄能器壓力波動大等因素影響,四輥成品粒度波動,不穩定。
從圖2和表2中可以看出,2018年燃料粒度標準偏差(燃料粒度<3 mm占比標準偏差)為2.33,最高為2.985,燃料粒度的波動,對燒結帶來的最直觀的表現就是燒結礦FeO波動大。

表2 2018年Fe O偏差與燃料粒級偏差對應表

圖2 增加分料器后入輥燃料分布寬度變化
由于長期受到焦粉磨損及異物損傷,四輥輥面直徑差平均達到了7.3 mm,對現有四輥進行修復或更換,根據破損情況選擇修復還是更換,降低四輥輥面直徑差。修復后的輥面直徑差平均值降低到了5.0 mm以下,輥皮表面的凹凸不平現象得到明顯改善,減少了破碎后的粒度兩極分化現象。
經現場測定,燃料通過小皮帶進入四輥時落料區域集中在中間450~500 mm部位,四輥的功能沒有全部發揮,影響四輥的破碎效率,導致焦粉破碎的產、質量下降。通過在進料小皮帶上加裝分料器,將進料寬度拓寬[4]。燃料進入四輥與輥皮的接觸面寬度擴大到700 mm,增加了燃料與四輥輥皮的接觸面積,提高了四輥的破碎效率,有利于燃料破碎粒級穩定性的提高。
燃料來源為高爐干熄焦返焦,來料粒度偏細大,一方面加劇的四輥輥皮的磨損,另一方面影響破碎效果。為此,流程上增加對輥,將燃料振動篩篩上物進入四輥進行預破碎,極大的降低了進入四輥進入破碎的粒粒度,不僅降低了對四輥的磨損,又提高了破碎的均勻性。
通過對影響燃料破碎粒度的主要因素進行排查解決,改善了燃料粒度組成,降低了燃料粒度偏差,通過圖3可以看出,2019年5月份工藝設備改進后,燃料粒度偏差由前期的均值2.33降低到2019年改進后的均值1.87。四輥輥面的使用壽命由3個月提高到6個月以上(見表3)。燃料粒度的改善對燒結過程及FeO指標起到了積極的改善作用[5]。

圖3 對輥預破流程示意圖

表3 2019年燃料粒級偏差