姬志強,王保國
(首鋼長治鋼鐵有限公司,山西 長治 046031)
首鋼長治鋼鐵有限公司(簡稱首鋼長鋼)9號高爐的有效容積為1080 m3,鐵口2個,風口20個,于2009年6月開產進入第一代爐齡。2019年10月11日,9號高爐計劃檢修用時14 h。10月11日05∶55時,高爐出凈渣鐵,安全順利休風;10月11日19∶54時,高爐檢修完畢開風。本次復風堵3號、7號、8號、13號、18號共計5個風口,開風后爐況較順行,但出現頻繁化風口小套現象,高爐被迫數次休風更換,共計更換風口8個,分別是10月12日00∶13休風更換15號、19號風口,用時63 min;10月12日07∶25休風更換4號、5號、15號、19號風口,用時115 min;10月12日23∶30休風更換13號、18號風口,用時70 min。截至10月17日,高爐恢復風量至(2600±50)m3/min,礦批27 t,焦炭負荷4.15,鐵水物理熱1470~1500℃,爐況恢復至正常。由于恢復期間多次休風更換風口,造成爐況恢復時間較長,燃料消耗升高,人工勞動強度增加。在現有的原燃料條件下(見表1),9號高爐開爐以后,持續不斷提高操作水平,逐步實現了爐況的穩定順行,各項指標也得以不斷優化(見表2)。

表1 2019年9月—10月份自產焦技術指標 %

表2 2019年9號高爐休風復風前后技術經濟指標及部分操作指標對比
10月11日檢修前,9號高爐爐況穩定順行,各項主要操作參數均運行在較高水平上,綜合負荷波動小,爐缸活躍程度較好,料尺均勻,中心、邊緣氣流分布合理,煤氣利用率穩定。10月9日至休風前,w[Si]在0.45%~0.60%,物理熱穩定在1480~1500℃,風量在2550~2650 m3/min,爐芯溫度穩定(5.2 m M點186℃,6.5 m M點358℃)。10月10日下休風料前,礦批為28 t,焦批為6.44 t,焦炭負荷為4.35。
休風料的作用:開風后,下輕負荷料可以有效減少爐缸熱量損耗,穩定高爐下部的熱狀態,有利于增加軟熔帶的透氣性,有利于開風后實現風量的快速恢復;同時有利于減少因開風后風溫水平低、噴煤滯后等引起的高爐熱制度波動[1]。
1)10月10日21∶47,入爐29.5批輕負荷料,礦批28 t,負荷4.0,w[Si]控制在0.60%~0.80%。
2)10月11日第11批開始,下2批凈焦,焦批為7 t。
3)第13批開始,下5批輕負荷料,礦批為28 t,負荷為3.5,w[Si]控制在1.0%~1.2%。
4)第18批開始,下1批凈焦,焦批8 t。
5)第19批開始,下5批輕負荷料,礦批為28 t,負荷為3.8,w[Si]控制在0.8%~1.0%。
6)第24批開始,下1批凈焦,焦批7.37 t。
7)第25批開始,共下8批輕負荷料直至休風,礦批為28 t,負荷為3.8,w[Si]控制在0.8%~1.0%。其中,理論爐渣堿度R2控制在1.15~1.18。
確保高爐工作狀態穩定順行,爐渣堿度控制在操作方針(R=1.20±0.03)下限水平,風壓不大于290 kPa,壓差不大于135 kPa,同時休風前要確保高爐內排凈渣鐵,高爐下部空間充足,加強爐況判斷和調節,避免崩滑料和懸料等惡性事故,保持物理熱充沛。
同時,考慮到爐頂的正常點火及檢修需求,頂溫必須控制在200~250℃。在休風后30 min內必須完成正常點火操作。
1)11日夜班第11、12批下2批焦炭(14 t);第13-17批下焦炭負荷為3.5的輕負荷料,并調整爐渣堿度至1.18;第18批下1批焦炭(8 t);第19-23批下焦炭負荷為3.8的輕負荷料;第24批下1批焦炭(7.37 t);第25-43批下焦炭負荷為3.8的輕負荷料,并調整爐渣堿度至1.15。
2)05:10,952269爐次北場鐵口來風,爐內在停氧、停煤后,開始逐步減風,同時撤頂壓。05:48冷風壓力減至30 kPa,打開爐頂南北放散后切煤氣,05∶55休風完畢。
1)10月11日19∶54,9號高爐完成檢修后開始復風,先堵5個風口,分別是3號、7號、8號、13號、18號風口,風量控制在1250 m3/min,料線3.5 m,風壓110 kPa,頂壓14 kPa,風溫940℃。
2)截至22∶00視料線情況逐步加風至1720 m3/min,高爐噴煤8.95 t,富氧量2000 m3/h,料線2.0 m,風壓154 kPa,頂壓42 kPa,風溫1050℃。
3)待頂溫達到380℃時按復風料上料,視風壓、料尺情況逐步恢復風量、礦批、負荷。
4)至10月12日時16∶00,高爐開18個風口(堵7號、8號風口)進行冶煉(見表3)。

表3 9號高爐爐況恢復過程中捅風口進程
5)爐況恢復過程中要把握好加風時機,同時保持合理的風速和鼓風動能。當風速達到215 m/s時并穩定一段時間后,繼續繼續捅風口操作(見表4)。

表4 9號高爐爐況恢復過程中捅風口期間前后操作參數變化
爐況恢復期間,能夠實現快速排凈爐內渣鐵,有如下原因:
1)熱制度穩定,造渣制度適宜,高爐開風后渣鐵流動性向好。重點關注機燒中Al含量,多次測算渣中真實Al含量及m(Mg)/m(Al)值,同時適當降低爐渣黏度,保持適宜的爐溫和爐渣堿度,也有利于渣鐵的流動性,開風后第1爐出鐵就出至第3罐。
2)爐況恢復前期以“出好鐵”為目標,以靈活的爐前組織為依托。爐前要根據爐內風量水平、鐵口狀況及時更換鉆頭尺寸、調整打泥量,維護好鐵口深度。
10月12日起,逐步恢復礦批、焦炭負荷。10月16日,焦炭負荷恢復至4.10,產量達到2674 t,焦比降至429 kg/t。
爐況恢復期間,共計3次休風更換風口,消耗8個風口小套。休風時間累計達到248 min。
開風入爐球團699 t。
開風后入爐凈焦39.5 t,休風前焦比為385 kg/t,燃料比為545 kg/t,爐況恢復期間焦比為455 kg/t,燃料比為585 kg/t。
1)原燃料質量,焦炭質量變差,灰分升高,焦炭灰分升高1%,焦比升高2%,耐磨指數高,長期休風造成爐缸透液性變差。
2)9號高爐長期護爐,長時間入爐鈦,爐缸不活。
在長期休風復風操作中,通過采取合理的保溫提溫(比如堵風口、加入凈焦)和調整爐渣堿度等措施,確保爐缸圓周工作狀態均勻活躍,渣鐵物理熱充沛,有利于實現復風后爐況的快速恢復[2]。本次爐況恢復好的方面有:渣鐵流動性較好,爐況順行度較好,風量恢復平穩及捅風口較快。 存在的問題有:高爐頻繁化風口,延長高爐恢復過程,燃料比升高,人工勞動強度大。