王曉婷,溫維漢,郭喜明,劉同俊,李志斌
(1.山西新泰鋼鐵有限公司,山西 介休 032002;2.阜新達誠科技有限公司,遼寧 阜新123000)
現代高爐爐頂煤氣壓力高,其裝料設備之受料斗在向料罐裝料前必須進行料罐排壓。所謂料罐排壓是指:高爐爐頂裝料設備之料罐裝料前排出料罐中煤氣的過程,所用的排氣設備為均壓放散閥。所排出的煤氣,傳統的作法是直接排入大氣,故也稱為放散。可是由于料罐中的煤氣含有大量煙塵和CO等毒性物質,會嚴重污染環境,再加之煤氣本身的能源損失,因此,現已明令禁止將高爐爐頂均壓煤氣排空。既如此,這部分放散煤氣就需要加以回收,既要進行回收,就需對這部分煤氣進行除塵后送入煤氣管網。
“一種高爐料罐均壓煤氣濕法除塵回收裝置”專利裝置,于2020年年8月19日在山西新泰鋼鐵有限公司(全文簡稱新泰)煉鐵廠4號(1250 m3)高爐正常投用,實現了料罐均壓煤氣全回收,消除了傳統高爐料罐均壓煤氣回收技術最后必須排放料罐殘存煤氣“冒煙”的問題,同時克服了料罐均壓煤氣溫度低于露點時布袋除塵器無法正常工作問題。通過生產實踐證明,本料罐均壓煤氣濕式全回收技術,凈煤氣含塵量在5.0 mg/m3左右,料罐均壓煤氣總回收時間(含閥門開閉時間)縮短到12 s,回收結束后料罐壓力為零,實現了節能環保的預期效果。
國外在二十世紀七八十年代,前蘇聯、日本等國即有對均壓放散工藝優化的嘗試,并投入工業生產[1]進行了試運行。國內在上世紀九十年代,當時的重慶鋼鐵設計院公開了一種利用引射器、文氏管除塵器和脫水器構成的濕法煤氣回收系統的專利[2]。由于各種方法均存在一定的缺陷,最終均沒有得到推廣應用。不能推廣用比較典型的原因如下:有的因回收煤氣含塵量高,造成凈煤氣污染而停用;有的以除塵為主、回收煤氣為輔,沒有徹底解決環保問題而廢棄,還有的因過濾元件失效引發回收時間長而被迫下線。
針對以上問題,業內研究人員進行了理論研究,提出了氣囊法、引射法和氣體替換法等新的回收料罐均壓煤氣的方法[3],并對以上三種方法進行了比較,同時還發表了論文。但未見其工業運行報道。
經與兄弟單位交流和山西新泰鋼鐵公司專業技術人員的研究討論,與會專家一致認為“一種高爐料罐均壓煤氣濕法除塵回收裝置”專利技術,先進且成熟可靠,并可做到料罐均壓煤氣全回收。決定在山西新泰煉鐵廠4號(1250 m3)高爐料罐均壓煤氣回收項目率先采用“一種高爐料罐均壓煤氣濕法除塵回收裝置”專利技術。
1)新建“高爐料罐均壓煤氣濕式除塵裝器”。新建專用濕式除塵器主要設備參數如表1。

表1 專用濕式除塵器主要設備參數表
2)從料罐均壓煤氣放散閥后的均壓煤氣放散管道上,敷設一支管道連接至新建的“高爐料罐均壓煤氣濕式除塵裝器”入口作為料罐均壓煤氣回收荒煤氣主管。
3)將“高爐料罐均壓煤氣濕式除塵裝器”出口用一條管道引至低壓凈煤氣管網上(調壓閥組與并網閥組之間的煤氣管道),作為料罐均壓煤氣回收凈煤氣管主管。
4)在“高爐料罐均壓煤氣濕式除塵裝器”與料罐均壓煤氣回收荒煤氣主管之間,設置“引射裝置”。
5)“高爐料罐均壓煤氣濕式除塵裝器”含污水自循環系統,除塵用水經污水自循環系統打打致“引射裝置”噴頭處。
6)在引射裝置外部,采用管道隔音和彩鋼瓦棚雙重隔音,避免現場噪音過大,影響崗位工人健康。
7)料罐均壓煤氣回收荒煤氣主管、凈煤氣主管、引射用高壓凈煤氣管道及“高爐料罐均壓煤氣濕式除塵裝器”的規格型號根據高爐爐容和爐頂作業率等實際生產情況確定。
8)其污水處理裝置之除塵水采用閉路循環專利技術,最終排出污泥用吸排車運至燒結系統回收利用。
9)在高爐料罐均壓煤氣凈化回收系統的管道、除塵器等部位配置相應的閥門儀表,對新建“高爐料罐均壓煤氣濕式除塵裝器”和料罐均壓煤氣回收荒煤氣部分主管進行保溫,并對“高爐料罐均壓煤氣濕式除塵裝器”錐體進行伴熱處理。
本煤氣回收系統由Φ529 mm壁厚10 mm的煤氣回收管道與中間料罐引出的備用均壓放散管道(不走消音器的料罐均壓放散管路)連通將煤氣引出,并在備用均壓放散管道的末端加裝手動扇型盲板閥。具體方案如下:高爐原設有二路煤氣均放系統,使用備用一路(A路),保留一路(B路),在A路均壓放閥出口的均放管道上接出Φ377 mm壁厚8 mm的煤氣回收管道6 m,然后通過變徑成Φ529 mm、Φ508 mm、Φ377 mm壁厚10 mm管道,并在A路均放閥出口的均壓放管道上加裝手動扇型盲板閥,Φ529 mm壁厚10 mm的煤氣回收管道沿高爐爐頂煤氣下降管引至進入新建濕式除塵器,新建濕式除塵器對煤氣進行凈化,凈化后的煤氣沿新建濕式除塵器出口管道流入調壓閥組的消音器之后的低壓凈煤氣管網,新建濕式除塵器設有引射器,在引射器的作用下完成料罐均壓煤氣的凈在與回收。回收時,A路煤氣均壓放閥打開,B路煤氣均壓放閥關閉,料罐煤氣經煤氣回收管道Φ529 mm壁厚10 mm進入煤氣回收系統,中間料罐進行卸壓,8~12 s后,在引射器的作用下料罐壓力降至0,A路煤氣均壓放閥關閉,打開上密封閥,料罐上料,上料結束,關閉上密封閥,打開均壓閥,料罐充壓至爐頂壓力,打開下密封閥,對高爐進行加料,加料結束,重復上述操作。如此反復,實現料罐煤氣回收。
1)由于采用濕法除塵裝置,料罐煤氣回收過程不受料罐煤氣溫度的影響,解決了布袋除塵器在煤氣溫度低于露點時無法正常工作的問題。
2)由于高爐料罐均壓煤氣回收操作采用噴射器來克服凈煤氣管網壓力,噴射器采用高壓凈煤氣作為動力,使料罐煤氣壓力低于煤氣管網壓力,接近大氣壓力,從而實現了高爐料罐煤氣充分回收。
3)由于在噴射器高壓凈煤氣出口處設給水噴頭,高壓凈煤氣流速快,霧化效果好,除塵效率高。
4)由于除塵用水循環使用,沒有污水排放。
5)由于噴射器、脫水器、罐體、噴頭、管道、閥門等結構簡單,容易安裝、操作方便,因此具有利于推廣應用等諸多優點。
6)此外,本系統是利用高壓高溫凈煤氣,對料罐均壓煤氣凈化回收系統進行引射,引射氣體與被引射氣體成份相同,因此回收的煤氣熱值不降低。
新泰煉鐵廠技術人員根據自身高爐特點,本著技術領先、工藝成熟可靠的原則,在新泰煉鐵廠4號(1250 m3)高爐料罐均壓煤氣回收在線技改項目上采用了“一種高爐料罐均壓煤氣濕法除塵回收裝置”專利技術。于2020年8月19日在正式投用。運行畫面如圖3,技術指標如下頁表2,經濟指標如下頁表3。

表3 經濟指標表

圖3 4號(1250 m3)高爐運行畫面
由表1可以看出,回收的料罐均壓凈煤氣含塵量5.0 mg/m3左右,料罐均壓煤氣總回收時間12 s,回收結束后料罐壓力0,達到了預期效果。
由表2可以看出,4號1250 m3高爐每天回收料罐均壓煤氣約3.6萬m3、創效6841元、回收煤氣灰109 kg、減少碳排放30.53 t,達到了預期效果。預期高爐年回收料罐均壓煤氣1260萬m3,回收煤氣灰38 t,減少碳排放10867 t,年創效239萬元。

表2 技術指標表
1)“一種高爐料罐均壓煤氣濕法除塵回收裝置”專利技術,真正實現了料罐均壓煤氣濕式全回收,克服了料罐均壓煤氣溫度低于露點時布袋除塵器無法正常工作問題,徹底解決了傳統高爐料罐均壓煤氣回收技術環保不達標難題。開拓了料罐均壓煤氣回收新局面。
2)新泰1250 m3高爐應用后,各項工藝參數均達到了設定值,預計年回收料罐均壓煤氣1260萬Nm3、回收煤氣灰約38 t、減少碳排放約10687 t、年創效約239萬元,具有巨大的經濟效益和環保效益。