李廣友
(陽煤集團壽陽開元礦業(yè)有限責任公司,山西 壽陽 045400)
隨著煤礦井下單產(chǎn)水平的不斷增加,井下巷道掘進效率越來越成為影響井下綜采效率的核心瓶頸,特別是在大深度、大斷面、地質(zhì)條件復(fù)雜的情況下,需要更加牢固的支護方案、更加平穩(wěn)的掘進方案,在一定程度上都限制了巷道掘進效率的進一步提升。
本文經(jīng)過對井下巷道掘進工藝流程的分析,確定了影響巷道井下掘進效率的主要因素是掘進機掘進方案、井下綜掘面各工序配合方式以及井下巷道支護形式,因此針對性的提出了不同地質(zhì)條件下的截割作業(yè)優(yōu)化方案、多工序并行綜掘作業(yè)方案以及錨網(wǎng)索支護+注漿加固方案,顯著提升了煤礦井下巷道的掘進效率,根據(jù)實際應(yīng)用表明,新的巷道掘進方案能夠?qū)⑾孪锏谰蜻M效率提升32.7%,將巷道頂板下沉量降低72.6%,將巷道幫部位移量降低84.4%,為優(yōu)化井下掘進方案、提升井下巷道掘進安全性和經(jīng)濟性奠定了基礎(chǔ),具有極大的應(yīng)用推廣價值。
以陽煤集團壽陽開元礦業(yè)有限責任公司(以下簡稱開元)9號煤層地質(zhì)條件為研究對象,井下巷道煤層的平均厚度為5.2 m,巷道頂板、圍巖多為泥巖、砂質(zhì)泥巖,巷道凈斷面截面積為18.5 m2,巷道頂板在周期性來壓時會承受較大的壓力,導(dǎo)致巷道頂板下沉、支護錨桿斷裂,井下掘進速度僅4.3 m/d,在巷道掘進過程中頂板的最大下沉量約為142.3 mm,巷道兩幫的最大變形量約為179.5 mm,無法滿足井下支護可靠性的需求。
通過對井下巷道掘進工藝流程的分析,影響巷道掘進效率的因素主要包括以下幾個部分[1]:
1)巷道掘進方案不合理,由于井下地質(zhì)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,巷道頂板存在著完整態(tài)、頂板破碎態(tài)二種狀態(tài),而井下采用掘進機截割作業(yè)時均采用了順時針的巷道截割方案,導(dǎo)致在截割頂板破碎態(tài)時極易出現(xiàn)塌方,影響井下實際巷道掘進效率。
2)施工工序分布不合理,井下巷道掘進時,需要大量的人員相互配合作業(yè),但由于管理制度落后,導(dǎo)致在井下實際作業(yè)時,多種作業(yè)工序只能串行,極大地影響了煤礦井下巷道掘進效率和安全性。
3)支護方案不合理,由于井下頂板礦壓波動大,因此對支護安全性要求很高,但由于采用傳統(tǒng)的單錨桿支護方案,導(dǎo)致支護時需要大量的補強支護,而且大量使用錨固劑,凝固速度慢,影響了巷道掘進效率,進而影響到井下巷道的掘進效率。
由于井下地質(zhì)條件復(fù)雜,巷道頂板處存在著多處破碎區(qū),在傳統(tǒng)掘進方案中,采用掘進機一次掘進成型方式,但由于頂板碎裂嚴重,因此會產(chǎn)生大量的碎石,需要不斷的停機清理,因此導(dǎo)致井下巷道掘進效率低下,因此結(jié)合井下實際情況,本文提出了巷道掘進優(yōu)化方案,采用了短掘短支的方案,根據(jù)巷道的實際情況,優(yōu)化截割路徑。
掘進機選擇了懸臂式掘進機,具有截齒密實、單軸抗壓能力強的特點,在進刀時選擇在煤巖結(jié)合處進刀,先截割煤炭再截割巖層,提高截割穩(wěn)定性,掘進機在不同地質(zhì)條件下的掘進截割路徑如下頁圖1所示,因地制宜的采用最佳的掘進機截割路徑[2],能夠有效地提升巷道掘進作業(yè)時的穩(wěn)定性,避免出現(xiàn)大范圍的碎石垮落,縮短了停機清理時間,有效地提升了巷道井下掘進效率和安全性。

圖1 不同地質(zhì)條件下截割路徑示意圖
傳統(tǒng)施工方案中,在井下綜采面上安裝頂部錨桿和安裝幫部錨桿、掘進設(shè)備維護及延長跟機電纜等均是串行作業(yè),雖然能夠一定程度上減少綜掘面同時工作的人員數(shù)量,但嚴重制約了井下綜掘作業(yè)的進度,因此在對掘進工序及作業(yè)流程進行科學分析后對相關(guān)工序進行合并,實現(xiàn)了多工序的平行作業(yè),有效的提升了井下巷道掘進進度,優(yōu)化后的平行作業(yè)工序如圖2所示。

圖2 多工序平行作業(yè)圖
在傳統(tǒng)的單錨桿支護方案中,錨桿的間距為1000 mm×1000 mm,支護密度大、支護效率低、成本高,因此在對井下巷道結(jié)構(gòu)進行分析后,提出了采用錨網(wǎng)索支護+注漿加固方案,詳細的支護參數(shù)如表1所示,同時為了提升巷道支護的穩(wěn)定性,在錨桿之間采用圓鋼進行焊接,提高在礦壓波動下的穩(wěn)定性。

表1 錨網(wǎng)索聯(lián)合支護參數(shù)表
為了提升在頂板破碎區(qū)域的支護穩(wěn)定性,需要在巷道內(nèi)進行注漿加固,注漿時可以選擇ZBQS-12/10型便攜式注漿泵,注漿材料選用快速速凝材料,注漿時注漿參數(shù)如表2所示,為了確保注漿效果,需要采用交錯注漿,注漿完成后利用袋式封孔方式進行快速封孔,保證注漿液能夠快速進入到巖層內(nèi)[3]。

表2 注漿加固參數(shù)表
采用錨網(wǎng)索支護+注漿加固的方案具有支護效果好、可靠性高的優(yōu)點,有效提升了巷道井下支護的可靠性。
為了對優(yōu)化后的巷道掘進方案進行驗證,在巷道內(nèi)采用十字布點的方式[4]對巷道頂板和巷幫進行支護,其優(yōu)化后的變形量如圖3所示。

圖3 頂板及巷幫變形量
由圖3可知,優(yōu)化后頂板的最大變形量約為39 mm,比最初的142.3 mm降低了72.6%,優(yōu)化后巷幫的最大變形量為28 mm,比最初的179.5 mm降低了84.4%,顯著提升了巷道的支護穩(wěn)定性。在優(yōu)化后巷道的掘進效率由最初的4.3 m/d,提升到了目前的6.4 m/d,效率提升了32.7%,極大地提升了井下巷道掘進效率。
針對煤井下巷道掘進效率低,嚴重影響井下綜采作業(yè)效率的不足,在對巷道掘進工藝流程進行分析的基礎(chǔ)上,提出了一種新的井下高速掘進工藝,根據(jù)實際驗證表明:
1)巷道掘進方案不合理、施工工序分布不合理,支護方案不合理是影響巷道掘進效率的主要因素。
2)因地制宜的采用最佳的掘進機截割路徑,能夠有效的提升巷道掘進作業(yè)時的穩(wěn)定性,避免出現(xiàn)大范圍的碎石垮落,縮短了停機清理時間,有效的提升了巷道井下掘進效率和安全性。
3)采用錨網(wǎng)索支護+注漿加固的方案具有支護效果好、可靠性高的優(yōu)點,有效提升了巷道井下支護的可靠性。
4)的巷道掘進方案能夠?qū)⑾孪锏谰蜻M效率提升32.7%,將巷道頂板下沉量降低72.6%,將巷道幫部位移量降低84.4%,為優(yōu)化井下掘進方案、提升井下巷道掘進安全性和經(jīng)濟性奠定了基礎(chǔ)。