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打葉復烤烤后片煙微量噴淋加料系統(tǒng)的設計與應用

2021-07-28 10:16:18任建新符再德張其龍
煙草科技 2021年7期
關鍵詞:系統(tǒng)

任建新,符再德,羅 嘉,張 暉,韓 星,張其龍

1.湖南中煙工業(yè)有限責任公司,長沙市勞動中路386號 410007 2.湖南省湘西鶴盛原煙發(fā)展有限責任公司,湖南省吉首市鴉溪村科技園社區(qū) 416000

由于原煙存在不同程度的質(zhì)量缺陷,打葉復烤已成為改良煙葉質(zhì)量的重要工藝手段,且國內(nèi)煙草行業(yè)現(xiàn)已全面推行打葉復烤和片煙制絲工藝[1]。通過復烤加料改善片煙品質(zhì)已有較多研究報道[2-7],添加的料液多為加香、保潤和酶制劑[2],作業(yè)位點一般設置在二潤或烤片前[5]。其中,設置在烤片前的滾筒式加料系統(tǒng)[7]的料液添加比例通常>1‰,通過加料實現(xiàn)增香保潤、提高感官質(zhì)量以及改善片煙內(nèi)在品質(zhì),但后續(xù)的高溫工序容易對料液中的有效成分造成不利影響,且輸送線路過長也會導致料液損失。烯蟲酯是一種生物防蟲劑,具有較好的生物活性[8],其加料均勻性對于后續(xù)片煙倉儲蟲害防護影響顯著。但烯蟲酯性質(zhì)不穩(wěn)定,見光易衰減,且打葉復烤中烯蟲酯的用量很少,通常采用mg/kg級微量加料方式,因此加料后的工序越少越好,并盡量將料液添加作業(yè)位點設置在烤片后。為此,設計了一套打葉復烤烤后片煙微量噴淋加料系統(tǒng),并使用烯蟲酯在片煙上進行mg/kg級微量加料試驗,對系統(tǒng)性能進行驗證,以期提高加料均勻性,改善片煙質(zhì)量。

1 系統(tǒng)設計

1.1 結構組成

打葉復烤烤后片煙微量噴淋加料系統(tǒng)主要由裝卸儲料系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)和噴淋加料系統(tǒng)三大部分組成,見圖1。裝卸儲料系統(tǒng)包括儲料罐1、料液輸送管2、液位顯示器3、壓力變送器4、清洗水排水管5、進料管6、氣動進料泵7、支架平臺20、物料桶25等;電氣控制系統(tǒng)包括手動閘閥8、9和23,過濾器10和12,氣源控制閥組11,氣動控制閥13和24,物料輸送管14,電控箱21等;噴淋加料系統(tǒng)包括料氣平衡裝置15(烯蟲酯和壓縮空氣平衡裝置)、計量泵16、雙介質(zhì)噴嘴17等。

裝卸儲料系統(tǒng)主要完成料液輸入、存儲和余料排放等工作。儲料罐1配有慢速攪拌裝置,避免出現(xiàn)料液混合不均勻等問題,存儲的料液至少可滿足一個班次的生產(chǎn)使用量。采用電氣控制系統(tǒng)控制料液噴淋,儲料罐1與料氣平衡裝置15之間通過物料輸送管14連接,物料輸送管14又分為兩組,每組物料輸送管14均安裝有計量泵16。開啟壓縮空氣后,料氣平衡裝置15內(nèi)部產(chǎn)生負壓,帶動料液從儲料罐1導出,再從雙介質(zhì)噴嘴17中均勻噴出。兩組雙介質(zhì)噴嘴17各包含4個噴嘴,噴嘴的霧化顆粒粒徑≤5μm,流量范圍0.3~7.0 kg/h,利用料氣平衡裝置15可以使每個噴嘴的噴霧量與顆粒大小保持一致。

兩組雙介質(zhì)噴嘴均采用扇形噴霧,噴霧垂直于落料拋物面,噴霧幅寬約0.8 m。由圖2可見,在烤后片煙落料振槽3的前后端各設置1組噴嘴,兩組噴嘴相對錯位且均勻分布,下落片煙處于兩組噴嘴之間。由圖3可見,8個噴嘴可覆蓋落料寬度約3.6 m,有效增加了料液與片煙的接觸面積,噴射面積及距離可通過料氣平衡裝置進行調(diào)整。

1.2 作業(yè)位點

由圖4可見,噴淋加料系統(tǒng)安裝在烤片機下料口至落料振槽之間,噴淋后片煙可直接打包裝箱,以減少后續(xù)高溫工序和較長輸送線路而造成料液損失。該區(qū)間烤后片煙的落料寬度超過3 m,下落高度達0.9 m,下落片煙形成一個較大的拋物面,有利于提高霧化后料液在片煙上的添加均勻性。

2 試驗方法

2.1 材料、試劑和儀器

材料:2017年湘西龍山C3F-A煙葉(湖南省湘西鶴盛原煙發(fā)展有限責任公司提供)。

試劑:烯蟲酯藥液(自配),溶劑為V水∶V乙醇=1∶1,烯蟲酯含量2.5%(質(zhì)量分數(shù))。

儀器:打葉復烤烤后片煙微量噴淋加料系統(tǒng)(自制);7980A/5975C氣質(zhì)聯(lián)用儀(美國安捷倫公司)。

2.2 儀器條件

色譜柱:DB-5MS彈性石英毛細管柱(30 m×0.25 mm×0.25μm);進樣口溫度:280℃;程序升溫:50℃(1 min)280℃(1 min);進樣模式:分流進樣,分流比10∶1;載氣:氦氣(99.999%);恒流流速:1.5 mL/min;進樣量:1μL。電離模式:電子轟擊(EI);電離能量:70 eV;燈絲電流:35μA;離子源溫度:230℃;四極桿溫度:150℃;傳輸線溫度:280℃;Q2碰撞氣:氮氣(99.999%),流量1.5 mL/min;淬滅氣:氦氣(99.999%),流量2.25 mL/min;掃描方式:選擇離子(SIM)。

2.3 加料準確度測試

以加料相對誤差絕對值的平均值來考察加料系統(tǒng)的準確度,測試方案見表1。模擬打葉復烤片煙流量分別為5 000、7 000和9 000 kg/h,同時設定烯蟲酯加料比例分別為0.40‰、0.48‰和0.60‰,待流量穩(wěn)定后,每隔15 min記錄1次該時間段內(nèi)通過輸送帶的片煙質(zhì)量M和烯蟲酯的實際加料量m,片煙質(zhì)量M與烯蟲酯加料比例c的乘積為設定加料量。不同片煙流量和加料比例下各記錄5次,計算每次加料的相對誤差Ei以及所有Ei絕對值的平均值E-,利用E-來評估加料系統(tǒng)的準確度。計算公式為:

表1 噴淋加料系統(tǒng)準確度測試方案Tab.1 Test scheme for accuracy of micro-spray casing system

式中:n為記錄次數(shù);mi為第i次記錄時實際加料量,kg;Mi為第i次記錄時片煙質(zhì)量,kg;c為烯蟲酯的加料比例,‰;Ei為第i次記錄時加料相對誤差,%;E-為n次記錄的平均相對誤差,%。

2.4 加料均勻性測試

根據(jù)YC/T 353—2010《卷煙加料均勻性的測定》[9]的方法測試加料均勻性,采用烯蟲酯替代文獻[9]中的標記物丙二醇。加料均勻系數(shù)CU(Coefficient Uniformity)的計算公式為:

式中:n為樣品個數(shù),n≥30;xi為第i個樣品的烯蟲酯含量,mg/kg;x-為n個樣品烯蟲酯含量的平均值,mg/kg。

采用湘西龍山C3F-A煙葉進行打葉復烤試驗,固定片煙流量為7 000 kg/h,設置烯蟲酯加料比例為0.48‰。考慮到烤片機排風系統(tǒng)負壓對霧化后料液的影響,分別在排風風門關閉、半開和全開3種情況下進行測試,待流量穩(wěn)定后(加料系統(tǒng)正常運行10 min),每隔5 min取1次片煙樣品,樣品量≥50 g,連續(xù)取樣各54個。采用GC/MS方法檢測片煙上的烯蟲酯含量,每3個樣品的檢測平均值為一個數(shù)據(jù)點(即每15 min為一個數(shù)據(jù)點)。此外,根據(jù)YC/T147—2010《打葉煙葉質(zhì)量檢驗》[10]要求,分別在系統(tǒng)關閉(風門半開)、系統(tǒng)開啟(風門全開)、系統(tǒng)開啟(風門半開)和系統(tǒng)開啟(風門關閉)4種情況下檢測成品片煙含水率,并計算其平均值和變化值。

2.5 料液有效利用率測試

采用參考文獻[11]中的方法檢測料液有效利用率,采用烯蟲酯替代文獻[11]中的標記物丙二醇。料液有效利用率Q的計算公式為:

式中:q物為物料中的烯蟲酯含量,%;q料為噴淋料液中的烯蟲酯含量,%;w為烯蟲酯加料比例,‰。

3 結果與分析

3.1 加料系統(tǒng)的準確度

由表2可知,在不同片煙流量和烯蟲酯加料比例下,噴淋加料系統(tǒng)的平均相對誤差為0.54%,能夠滿足打葉復烤加料平均相對誤差小于1%的控制精度要求。

表2 噴淋加料系統(tǒng)的平均相對誤差Tab.2 Average relative error of micro-spray casing system

3.2 加料均勻系數(shù)

由表3可見,在排風風門關閉狀態(tài)下,噴淋加料系統(tǒng)的加料均勻系數(shù)達95.1%;在風門半開和全開狀態(tài)下,加料均勻系數(shù)有所降低,分別為88.2%和80.0%。表明系統(tǒng)能夠滿足打葉復烤加料工藝要求,確保烯蟲酯在片煙上均勻覆蓋。

表3 烯蟲酯的加料均勻系數(shù)Tab.3 Uniformity coefficient of casing for methoprene(%)

由圖5可見,排風風門開啟狀態(tài)對加料均勻性影響較大,風門開啟越大,加料均勻性波動越大。這是由于風門開啟會導致烤后片煙出料口處負壓不穩(wěn)定,進而對霧化后料液產(chǎn)生影響。若因氣候等原因必須打開風門,則需要適當提高料液濃度以保證噴淋效果。

3.3 料液有效利用率

由表4可見,排風風門開啟狀態(tài)對料液有效利用率影響較大。在風門關閉狀態(tài)下,料液有效利用率達到92.6%;當風門全開時,會導致烤片機內(nèi)形成較大負壓,霧化后料液可能隨負壓排出,造成料液有效利用率降低。因此,打葉復烤中應綜合考慮氣候條件和風機排濕效果,適當調(diào)整料液濃度,或通過調(diào)節(jié)料氣平衡裝置調(diào)整料液的霧化程度。

表4 烯蟲酯的加料有效利用率Tab.4 Effective utilization rate of methoprene solution(%)

3.4 成品片煙含水率

由表5可見,與對照相比,噴淋系統(tǒng)開啟對烤后片煙含水率基本無影響,加料后片煙含水率變化不超過0.1百分點,符合成品片煙質(zhì)檢要求。

表5 噴淋加料對于成品片煙含水率的影響Tab.5 Influence of micro-spray casing on moisture content in finished tobacco strips

4 結論

設計了一套烤后片煙微量噴淋加料系統(tǒng),安裝于烤片機下料口與落料振槽之間,并采用兩組雙介質(zhì)噴嘴將霧化后料液定量噴射在片煙上,滿足了生產(chǎn)中加香或生物防蟲劑等微量添加的需求,避免了高溫工序對料液產(chǎn)生影響,減少了因輸送距離過長而造成料液損失等問題。采用湘西龍山C3F-A煙葉和烯蟲酯藥液對該系統(tǒng)進行測試,結果表明:①系統(tǒng)加料平均相對誤差在1%以內(nèi),排風風門關閉時加料均勻系數(shù)達95.1%,料液有效利用率達92.6%,表明該系統(tǒng)具有較高的準確度、均勻性和料液利用率;②微量加料后片煙含水率變化不超過0.1百分點,對片煙含水率基本無影響,符合成品片煙質(zhì)檢要求。該加料系統(tǒng)設計靈活,可拆卸并適用于無加料時的正常生產(chǎn),在打葉復烤生產(chǎn)線中具有推廣應用價值。

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