曾建安
(廣汽三菱汽車有限公司,湖南 長沙 410100)
市場上某合資車型前雨刷臂在使用五六年后,雨刮工作時會出現異響和刮不干凈。從前擋風玻璃下雨槽里面拆下前雨刮系統,發現連桿系統機構都是完好的,電機運行平穩有力,工作完全正常。整個雨刮系統如圖1所示。

圖1 某車型雨刮系統全景圖
進一步檢查,發現駕駛員側雨刷臂座軸套已經嚴重磨損,露出雨刷臂座軸芯了,軸芯表面也被磨得凹凸不平,見圖2a。再仔細檢查,發現磨損最多的地方集中在雨刷臂工作時受力的區域,受力越大的地方磨損越厲害。要使雨刮器能正常工作,雨刷臂座的軸套必須更換。但是,整個雨刮器的連桿都是一個整體,活動關節是通過鉚接的方式固定的。壞了就需要更換除電機外的整個雨刮系統,更換價格不菲。

圖2 駕駛側軸套
為什么雨刷臂軸套會磨損呢?發現軸套里面已經完全沒有潤滑脂。見圖2b,現有的設計結構下,雨刷臂座軸套上沿在雨刷臂座防雨頭的下方,在汽車的實車安裝狀態下,下雨時,雨水非常容易進入軸套。雨水進入軸套后,造成機油乳化最終完全失效。雨刷臂座軸與軸套是完全地干摩擦,雨刮軸承的磨損肯定是不可避免的。因此,這是該款雨刮器的設計缺陷所導致的問題。
該款車型是從日本引進的,為什么進口件前雨刮器沒有這個問題呢?對比下進口的雨刮系統,發現進口的雨刮系統與國產件形狀稍有不同,但主要還是體現在軸套的材料方面顯著不同。進口雨刮軸套是耐磨工程塑料,見圖2c,而國產后雨刮套是金屬鋁,見圖2a。進口雨刷臂軸套因為采用耐磨塑料,即使沒有潤滑油,在汽車使用周期內,雨刮臂也不會有多大的磨損,因此,進口件就沒有這個問題。國產件因是鋁制的,鋁材的硬度和耐磨性本身就不是很好,特別是鋁材氧化后會產生三氧化二鋁,鋁氧化物本身又是一種研磨劑。在雨刮工作時,雨刷臂軸和軸套都會互相摩擦而慢慢磨損,直到雨刮軸套完全磨損壞掉,雨刮系統慢慢就不能正常工作了。
根據國產化的流程,4M變更[1-2](人Man、機Machine、料Material、方法Method、環境Environment)發生時,必須高度注意,因為問題絕大多數就發生在這些地方。零件新設計時需要做FMEA(故障模式與失效分析),局部變更需要做DRBFM(Design Review Based on Failure Mode,基于失效模式的設計評審),對材料變更方面出現的各種情況都要重新進行設計和評估。該雨刮系統國產化時,屬于材料方面的4M變更,理應高度重視,不要想當然地認為金屬的材料一定比塑料的好,顯然該零件國產化時的FMEA(潛在失效模式及后果分析)和DRBFM根本就沒有做到位。
零件國產化時,根據圖紙和試驗標準,必須是要做雨刮的耐久試驗的。我們都知道,耐久試驗是在試驗室做的,耐久試驗都是加速耐久試驗,不可能一個試驗就做五六年,和實車的使用情況還是有差異的。因此雨刮的耐久試驗只考慮了運動機構的耐久情況,并不能反映出雨水長久的腐蝕作用。
針對現有問題的改進方案,首先針對材料方面的原因,沿用進口件的材料,即采用和日本一樣的塑料當然可以解決該問題,但是目前雨刮臂供應商已經選定了,磨具、夾具都已經是量產狀態。如果整個雨刷臂座軸套都更換材料,那么開發周期長,費用大,該方案是很不經濟的。
我們可以針對設計方面的原因,在現有鋁制基礎上進行改進雨刮軸套的結構,增加其防雨性能。如果雨水不能滲入到雨刷臂座軸套里面,軸套里的潤滑油就不會失效,軸和軸套之間不會出現干摩擦,那么,雨刮臂套就不會磨損導致早期損壞,必然可以大大延長雨刮系統的使用壽命。
為了防止雨水流入雨刮軸套,改進方法是在雨刷臂座軸套和雨刷臂座不相干涉的前提下,盡可能升高軸套上沿的高度。根據實際測量,軸套的高度原來是22mm,現在可以升高約10mm,升高到32mm。變更前,軸套的上沿低于雨刷臂防雨帽的下沿,雨水可以流入軸套,見圖3左。變更設計后,軸套的上沿高于在雨刮刷根部防雨帽的下沿,見圖3右。因為水不能往高處流,因此可以防止雨水竄入雨刮軸套里。三菱車型的雨刷臂軸套就是采用這種改進后的設計,雨刮系統從來沒有出現過軸套磨損的情況,可見該種設計是完全可靠的。圖4為雨刷臂座根部,升高后的實際效果用3D數模顯示出來的效果見圖5。

圖3 改進設計示意圖

圖4 雨刷臂座根部

圖5 改進后效果圖
本文針對市場某款車型雨刮系統的問題,提出改進措施,可以完全避免雨刮系統的早期損壞,大大延長該產品的使用壽命。本文描述的國產化過程出現的問題,教訓是深刻的。在國產化的過程中,4M變更時候一定要多加注意,考慮不周全很可能會導致問題。一旦出現問題給客戶造成困擾,不僅浪費客戶的時間和金錢,還會影響企業品牌形象。零件的設計和國產化開發時,必須要認認真真做FMEA和DRBFM分析,才能給用戶提供設計優良、品質可靠的汽車零部件產品。