顧志超,陳 偉,高德友,李預(yù)賓
(中海油田服務(wù)股份有限公司,天津 300452)
半潛式鉆井平臺(tái)的作業(yè)海域較深,錨鏈較長(zhǎng),錨機(jī)鏈輪滑動(dòng)軸承的負(fù)荷較重,易造成滑動(dòng)軸承故障。錨機(jī)鏈輪滑動(dòng)軸承是鏈輪和軸之間的銅襯套。這種滑動(dòng)軸承為非標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)的軸承,沒有相關(guān)的技術(shù)參數(shù)和圖紙。對(duì)于滑動(dòng)軸承的故障,缺乏相關(guān)的修理工藝,這給設(shè)備修理工作帶來了困難。為了破解這一難題,我們對(duì)滑動(dòng)軸承及其配合零件進(jìn)行了測(cè)量,將零件的尺寸與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,經(jīng)分析計(jì)算,澄清了相關(guān)的技術(shù)參數(shù)。通過對(duì)技術(shù)參數(shù)和故障分析,找出了兩者之間的關(guān)系,優(yōu)化技術(shù)參數(shù),繪制滑動(dòng)軸承加工圖紙,制定修理工藝。這些檢測(cè)技術(shù)和修理工藝的應(yīng)用,成功地破解了這一進(jìn)口設(shè)備修理的難題,保障了半潛式鉆井平臺(tái)錨機(jī)的安全作業(yè)。
錨機(jī)鏈輪由齒輪帶動(dòng)旋轉(zhuǎn),齒輪和鏈輪的內(nèi)孔與滑動(dòng)軸承的外圈固定,滑動(dòng)軸承內(nèi)圈與軸之間有潤(rùn)滑脂,齒輪、鏈輪和滑動(dòng)軸承繞軸旋轉(zhuǎn)。鏈輪傳動(dòng)結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。

圖1 鏈輪傳動(dòng)結(jié)構(gòu)示意圖
檢測(cè)齒輪[1],得出齒輪技術(shù)參數(shù),根據(jù)JB/T 5664-2007《重載齒輪 失效判據(jù)》[2],齒輪技術(shù)參數(shù)符合該標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)要求。根據(jù)CB/T 3688-1995《船用起錨機(jī)和起錨絞盤修理技術(shù)要求》[3](以下簡(jiǎn)稱《技術(shù)要求》),檢測(cè)錨鏈輪外觀,錨鏈輪外觀符合《技術(shù)要求》。
滑動(dòng)軸承在運(yùn)行時(shí)跑外圈;檢修時(shí),滑動(dòng)軸承D從軸承座孔內(nèi)脫出,滑動(dòng)軸承D脫出見圖2。
圖2顯示,滑動(dòng)軸承D與軸承座孔的配合不緊固。錨機(jī)運(yùn)行過程中,滑動(dòng)軸承跑外圈,滑動(dòng)軸承磨損。

圖2 滑動(dòng)軸承D脫出
測(cè)量滑動(dòng)軸承D外徑和其軸承座孔徑,為了保證測(cè)量的精度要求,使用外徑千分尺測(cè)量滑動(dòng)軸承外徑,使用內(nèi)徑百分表測(cè)量滑動(dòng)軸承座孔徑。測(cè)量滑動(dòng)軸承D在Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ部分尺寸(具體位置見圖1),在每個(gè)部分測(cè)量水平方向(0°~180°)和垂直方向(90°~270°)的外徑尺寸,測(cè)量軸承座孔相應(yīng)位置的內(nèi)徑尺寸,滑動(dòng)軸承D與軸承座的配合尺寸見表1。

表1 滑動(dòng)軸承D與軸承座的配合尺寸 mm
由表1知,滑動(dòng)軸承D外徑均小于軸承座孔徑,滑動(dòng)軸承D與軸承座為間隙配合,最小間隙在Ⅰ部,為0.140 mm;最大間隙在Ⅲ部,為0.419 mm。滑動(dòng)軸承D與軸承座的配合間隙偏大,軸承跑外圈,由于軸承與軸承座的配合較松,軸承沒有固定措施,導(dǎo)致軸承脫出,軸承磨損。
3.3.1 滑動(dòng)軸承與軸的配合尺寸測(cè)量
測(cè)量滑動(dòng)軸承和軸的尺寸,以便確定滑動(dòng)軸承與軸的配合關(guān)系。測(cè)量滑動(dòng)軸承A、B、C、D的內(nèi)徑,在每個(gè)滑動(dòng)軸承內(nèi)按左、中、右依次選取3個(gè)部位,在每個(gè)部位測(cè)量水平方向(0°~180°)和垂直方向(90°~270°)的內(nèi)徑尺寸。滑動(dòng)軸承內(nèi)徑測(cè)量數(shù)據(jù)見表2。

表2 滑動(dòng)軸承內(nèi)徑測(cè)量數(shù)據(jù) mm
測(cè)量軸的外徑,分別測(cè)量軸與滑動(dòng)軸承A、B、C和D配合處的軸頸外徑尺寸,即軸A段、軸B段、軸C段和軸D段外徑。測(cè)量軸與每個(gè)滑動(dòng)軸承配合處的左、中、右尺寸,在每個(gè)部分測(cè)量水平方向(0°~180°)和垂直方向(90°~270°)的軸外徑尺寸。軸的外徑測(cè)量數(shù)據(jù)見表3。

表3 軸的外徑測(cè)量數(shù)據(jù) mm
3.3.2 計(jì)算滑動(dòng)軸承與軸的配合間隙值
根據(jù)表2和表3的測(cè)量數(shù)據(jù),計(jì)算滑動(dòng)軸承A、B、C、D與軸頸配合處的最大間隙值和最小間隙值,滑動(dòng)軸承與軸頸配合間隙值見表4。

表4 滑動(dòng)軸承與軸頸配合間隙值 mm
表4的數(shù)據(jù)顯示,滑動(dòng)軸承D與軸頸的配合間隙太小,左邊最小間隙值為-0.099 mm,表示此處過盈配合,滑動(dòng)軸承D與軸頸抱緊,軸承跑外圈,檢修時(shí),滑動(dòng)軸承D隨軸一同脫出。
3.4.1 計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)裝配間隙值
根據(jù)《技術(shù)要求》,錨鏈輪軸與錨鏈輪襯套的徑向裝配間隙為0.001倍軸頸直徑再加0.20 mm,標(biāo)準(zhǔn)裝配間隙由公式(1)計(jì)算:
δ=0.001D+0.20,
(1)
式中,δ為錨鏈輪軸與襯套的徑向標(biāo)準(zhǔn)裝配間隙,mm;D為軸頸直徑的最大值,mm。
由表3得軸頸直徑的最大值為347.819 mm。將數(shù)據(jù)代入公式(1),δ≈0.548 mm。
3.4.2 計(jì)算達(dá)到修理上限的配合間隙值
根據(jù)《技術(shù)要求》,錨鏈輪襯套與軸的配合間隙,超過最大裝配間隙2.5倍時(shí),應(yīng)予修理。修理上限的配合間隙值δmax由公式(2)計(jì)算:
δmax=2.5δ,
(2)
式中,δmax為達(dá)到修理上限的配合間隙值,δmax=1.370 mm。
由表4知,滑動(dòng)軸承與軸頸的配合間隙值均未達(dá)到修理上限的配合間隙值δmax。因此,滑動(dòng)軸承A、滑動(dòng)軸承B和滑動(dòng)軸承C可繼續(xù)使用;由于滑動(dòng)軸承D跑外圈并脫出,應(yīng)修理滑動(dòng)軸承D。
為了解決滑動(dòng)軸承與軸承座的配合間隙偏大、滑動(dòng)軸承沒有固定措施,導(dǎo)致滑動(dòng)軸承跑外圈并脫出的故障,采取的解決措施是:加大滑動(dòng)軸承的外徑,滑動(dòng)軸承與軸承座采取過盈配合,并安裝4只止退螺釘,固定滑動(dòng)軸承,防止滑動(dòng)軸承脫出。
根據(jù)《機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)》[4],滑動(dòng)軸承的材質(zhì)為銅基合金,材料牌號(hào):ZCuPb10Sn10。根據(jù)Q/HS YF 103—2009《船用錨機(jī)維修規(guī)范》確定滑動(dòng)軸承的形位公差,滑動(dòng)軸承外徑的表面粗糙度Ra≤3.2 μm,滑動(dòng)軸承內(nèi)徑的表面粗糙度Ra≤1.6 μm。
滑動(dòng)軸承加工示意圖如圖3所示,其中M10×30止退螺釘沿圓周均布。

圖3 滑動(dòng)軸承加工示意圖
用車床加工滑動(dòng)軸承毛坯,內(nèi)徑粗加工,并預(yù)留5 mm的加工余量;零件其余各表面精加工,并達(dá)到圖紙的技術(shù)要求。
滑動(dòng)軸承與軸承座為過盈配合,滑動(dòng)軸承外徑大于軸承座內(nèi)徑,在常溫條件下無法裝配。根據(jù)熱脹冷縮的原理,按冷裝配工藝裝配,將滑動(dòng)軸承放于液氮容器中,冷卻30 min,使滑動(dòng)軸承的外徑縮小,然后裝配到軸承座內(nèi)。溫度升至常溫后,滑動(dòng)軸承的外徑膨脹,滑動(dòng)軸承與軸承座緊密配合。
滑動(dòng)軸承D裝入錨鏈輪軸承座孔后,錨鏈輪整體上鏜床,找正并對(duì)中,鏜床加工內(nèi)孔見圖4。

圖4 鏜床加工內(nèi)孔
裝配錨鏈輪、軸及其它零部件,在滑動(dòng)軸承和軸之間加注潤(rùn)滑脂。
錨機(jī)空載運(yùn)行30 min,依次進(jìn)行60 t、90 t、180 t的拉力試驗(yàn)。拋錨試驗(yàn):拋錨鏈長(zhǎng)度不小于600 m,拋錨過程中,試驗(yàn)剎車3次,錨機(jī)制動(dòng)功能良好。起錨試驗(yàn):在錨破土后,錨鏈輪以額定轉(zhuǎn)速運(yùn)行。
錨機(jī)運(yùn)行中,滑動(dòng)軸承的溫度小于65 ℃,設(shè)備運(yùn)行正常。
1)通過對(duì)錨機(jī)鏈輪滑動(dòng)軸承的故障檢測(cè)和分析,發(fā)現(xiàn)軸承座與滑動(dòng)軸承D是間隙配合,導(dǎo)致出現(xiàn)滑動(dòng)軸承跑外圈的故障。其解決措施是重新加工滑動(dòng)軸承,軸承座與軸承采用過盈配合,并安裝止退螺釘。上述措施不僅能夠解決滑動(dòng)軸承的故障,還可以提高滑動(dòng)軸承的承載能力。
2)經(jīng)測(cè)量和計(jì)算,發(fā)現(xiàn)滑動(dòng)軸承D與軸頸的配合間隙太小,部分區(qū)域甚至出現(xiàn)過盈配合,滑動(dòng)軸承D與軸頸抱緊,影響了軸的正常運(yùn)行。依據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),確定新加工的滑動(dòng)軸承內(nèi)徑,保證了軸的正常運(yùn)行。