王文秀 劉 喜 桂宏橋 李德豐
(1、光大環(huán)保能源(江陰)有限公司,江蘇 江陰 214400 2、光大環(huán)保(中國)有限公司,廣東 深圳 518000)
隨著我國人民生活質(zhì)量和城市化率的提高,日常生活中產(chǎn)生的垃圾越來越多。當(dāng)前垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)競爭越來越激烈,垃圾處理費越來越低,同時國家環(huán)保排放要求越來越嚴(yán),導(dǎo)致運行成本越來越高,垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)利潤空間越來越低。提高電廠循環(huán)熱效率是提高電廠經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)鍵措施之一。
江蘇某項目在國內(nèi)率先采用兩爐一機(jī)母管制中間再熱工藝,將全廠熱效率提高至28.69%,平均噸垃圾入爐發(fā)電量高達(dá)595kw·h/t。雖然中間再熱機(jī)組熱效率較高,但該類型機(jī)組操控難度大,在正常減負(fù)荷和熱態(tài)啟機(jī)期間易發(fā)生振動超標(biāo)跳機(jī)事故。
該項目在國內(nèi)首次使用中溫次高壓(6.3 MPa/445℃)、中間再熱425℃)兩爐一機(jī)母管制再熱技術(shù)。項目投運后整體運行小時數(shù)較高,滿負(fù)荷運行期間機(jī)組各參數(shù)正常,機(jī)組軸振評定為優(yōu)秀。但機(jī)組在減50%負(fù)荷左右以及熱態(tài)啟機(jī)并網(wǎng)后出現(xiàn)軸振超限跳機(jī)事故。

圖1 減負(fù)荷后軸振變化DCS畫面截圖
(1)2020年1月23日該項目#4、5爐帶#3中間再熱機(jī)組運行,主蒸汽、再熱蒸汽維持在額定參數(shù),主輔機(jī)其他各參數(shù)均在正常范圍內(nèi),機(jī)組運行穩(wěn)定,汽輪機(jī)負(fù)荷23MW。
(2)13:00開始降低#4爐負(fù)荷準(zhǔn)備停#4爐,汽輪機(jī)負(fù)荷由23MW開始下降,均壓箱輔助汽源由一抽汽源切至主蒸汽供給。
(3)13:46:03 #3機(jī)電負(fù)荷10MW,汽輪機(jī)軸瓦最大軸振25um。
(4)13:55 #1瓦振動開始緩慢上升,期間對機(jī)組的各種調(diào)整無法改變振動上升趨勢。
(5)15:16機(jī)組軸振上升至200um,振動大保護(hù)動作跳機(jī)。
(1)20:26機(jī)組高壓缸缸溫377℃,開始熱態(tài)沖轉(zhuǎn)。
(2)21:04機(jī)組轉(zhuǎn)速升至全速,并網(wǎng)后開始增加機(jī)組負(fù)荷。
(3)21:27機(jī)組負(fù)荷至10MW(單臺鍋爐至滿負(fù)荷)。
(4)22:25機(jī)組前軸承振動的軸振由29um開始上升。
(5)22:40機(jī)組軸振達(dá)173um,運行人員打閘停機(jī)。
(6)機(jī)組轉(zhuǎn)速到零后進(jìn)行盤車,缸溫降至150℃后進(jìn)行冷態(tài)啟動正常。
該項目選用東汽N25-6.3/445/425型中溫、次高壓,非調(diào)整抽汽,凝汽式高轉(zhuǎn)速一次再熱汽輪機(jī),結(jié)構(gòu)型式為高、中、低壓合缸單排汽。汽輪機(jī)共26級,其中高壓缸I單列調(diào)節(jié)級+14壓力級,反動式設(shè)計,中低壓缸11壓力級,沖動式設(shè)計,額定轉(zhuǎn)速為5000rpm,機(jī)組采用自密封軸封系統(tǒng)。
合缸中間再熱汽輪機(jī)在正常減負(fù)期間高壓缸排汽壓力隨負(fù)荷下降而降低,前軸封漏汽量和漏汽壓力也隨之下降,此時易發(fā)生均壓箱壓力高于前汽封出漏汽壓力,出現(xiàn)均壓箱內(nèi)高溫蒸汽反供至前汽封對此處軸頸進(jìn)行加熱。由于軸封供汽直接與汽輪機(jī)大軸接觸,它的溫度直接影響大軸的伸縮。汽輪機(jī)在穩(wěn)定運行和熱態(tài)啟動時相應(yīng)轉(zhuǎn)子的溫度很高,如果軸封供汽溫度過低,大量的低溫蒸汽通過軸封進(jìn)入汽缸,它不僅將在轉(zhuǎn)子上引起較大的熱應(yīng)力,而且會造成前段軸封大軸的急劇冷卻收縮,破壞機(jī)組平衡導(dǎo)致強烈的振動。當(dāng)收縮量過大時,將有可能導(dǎo)致動靜摩擦。這種局部段大軸收縮造成的相對位移的變化,其潛在的危害是很大的。軸封處軸頸發(fā)生熱變形引起動靜摩擦而導(dǎo)致機(jī)組異常振動;熱態(tài)啟動機(jī)組并網(wǎng)初期負(fù)荷較低,高壓缸排汽壓力低,前汽封易發(fā)生反供汽現(xiàn)象,從而使前汽封處轉(zhuǎn)子發(fā)生熱變形而振動超限跳機(jī)[1,2,3]。

表1 熱態(tài)啟機(jī)期間DCS數(shù)據(jù)表
綜上所述,正常運行期間均壓箱內(nèi)蒸汽反供至前汽封引起轉(zhuǎn)子熱變形是機(jī)組振動的主要原因。
保證正常運行期間不發(fā)生均壓箱對前汽封反供汽,即可解決正常減負(fù)荷和熱態(tài)啟機(jī)期間出現(xiàn)的振動問題[4,5]。該公司對軸封系統(tǒng)進(jìn)行了如下技改:
(1)在均壓箱至前汽封的供汽管道上加裝一道止回閥,機(jī)組運行期間能有效地阻止均壓箱內(nèi)蒸汽反供至前汽封。
(2)在新加裝的止回閥處,增加旁路氣動閥,并增加DCS控制邏輯,確保機(jī)組啟動、停機(jī)以及其他需要對前汽封供汽時,DCS系統(tǒng)自動控制旁路氣動閥開啟對前汽封供汽。汽輪機(jī)正常運行期間在電負(fù)荷大于1MW后,DCS系統(tǒng)自動控制氣動閥在關(guān)閉狀態(tài)。

圖2 防軸封反供汽流程圖

圖3 防軸封反供汽邏輯方框圖
該項目在國內(nèi)垃圾發(fā)電行業(yè)首次運用兩爐一機(jī)母管制中間再熱技術(shù),在商業(yè)運行期間遇到了軸振異常升高跳機(jī)問題。針對合缸中間再熱機(jī)組軸振異常升高問題,該公司進(jìn)行了深入分析研究后對軸封系統(tǒng)進(jìn)行了技改,增加了一套“防前汽封反供汽裝置”,保證機(jī)組運行期間不發(fā)生軸封反供汽現(xiàn)象,并保證機(jī)組啟停機(jī)期間均壓箱正常對前汽封提供密封汽。技改完成后立即對機(jī)組進(jìn)行了降低50%負(fù)荷試驗以及熱態(tài)啟機(jī)試驗,試驗期間機(jī)組振動正常。在以后的歷次單臺鍋爐停運減負(fù)荷過程中,機(jī)組軸振穩(wěn)定未出現(xiàn)任何異常情況;在突發(fā)的汽輪機(jī)滿負(fù)荷跳機(jī)時,“防前汽封反供汽裝置”氣動旁路閥自動開啟,前汽封密封汽能正常供給,并能在機(jī)組熱態(tài)工況下啟動成功。
該項目成功地解決了合缸中間再熱機(jī)組減負(fù)荷以及熱態(tài)啟動期間振動異常問題,為該類型機(jī)組在垃圾發(fā)電行業(yè)推廣奠定了基礎(chǔ)。