黃 英 張 濤 居桂林 金屏玉
(1、大連匯能科技股份有限公司,遼寧 大連 116000 2、貴州中煙工業有限責任公司貴陽卷煙廠,貴州 貴陽 550000 3、大連中智精工科技有限責任公司,遼寧 大連 116000)
我國的煙機設備生產企業在研究和學習國外先進設備的基礎上,自行研制生產國產煙機設備,為我國的煙機設備的發展做出巨大貢獻。但國內煙草工業的發展、節能降耗的需要也對煙機設備及生產工藝提出新的課題。
滾筒式葉絲回潮機是制絲線上的一個重要設備,工藝上位于制絲線烘絲設備前,用于增加葉絲水分和溫度,使其滿足烘絲設備膨脹功能的工藝要求。[1]
滾筒式葉絲回潮機具有超強的加濕能力,應用非常普遍。但隨著工藝不斷進步、能源單耗標準不斷提升以及弱加工工藝發展趨勢,部分卷煙生產企業開始要求控制葉絲回潮的加濕量、降低出口水分,提高葉絲溫度。實際生產中,由于回潮機的原理所限,不能達到這樣的需求。
本文將基于滾筒式葉絲回潮機的工作原理,用數學模型對其加熱加濕工藝過程進行研究,提出優化方向,并進行試驗驗證。
滾筒式葉絲回潮機主要由筒體(含運動機構)、預熱器、蒸汽加濕系統、水加濕系統、循環風系統構成。蒸汽加濕系統完成加熱、加濕功能,水加濕系統作為蒸汽加濕的補充。筒體向出料方向傾斜一定角度,內置釘耙,在旋轉過程中,葉絲被抄起、落下,逐漸向出料端運動。
開機預熱階段,循環風機開啟,進料罩內的預熱器開始工作,為循環風提供預熱熱源,使筒內循環風迅速達到工作要求。預熱沒有較大的熱負荷,故預熱器功率較小。
蒸汽直接減壓閥、調節閥后直接噴入滾筒內,提高筒內溫度,同時增濕;循環風的管道上設有溫度傳感器,控制系統根據設定的循環風溫度調節蒸汽量大小。
控制系統讀取葉絲出口的水傳感器分參數,根據水分設定目標自動調節加濕水量。
從回潮機的原理可知,其加熱量絕大部分依靠進入回潮筒內的蒸汽冷凝放熱而來,此部分冷凝的蒸汽即成為葉絲增加的水分。
當加熱所需蒸汽冷凝量小于葉絲回潮所需水分目標時,加熱而冷凝的蒸汽量不足以增加所需要的水分,則可開啟加濕水管路,通過直噴水來增加含水率。
但是加熱所需蒸汽冷凝量大于葉絲回潮所需水分目標時,出口的葉絲含水率則會超標,簡言之即加熱所需大于加潮所需。反言之,如果控制出口葉絲含水率,則溫度可能會偏低,達不到要求而影響后續工藝。
這樣的設備和工藝具有比較明顯的局限性,可以通過數學模型的數值模擬分析得到(另有文論述),如圖1。
滾筒式葉絲回潮機具有超強的加濕回潮能力,適合水分增加較大的產品。但對于要求控制出口含水率較低的產品,該回潮機則無法實現。若要改善后續烘絲工藝的加工性能、弱化烘絲強度、提高產品的感官質量,其目標要提高回潮葉絲的出口溫度而控制含水率,則需要對現有工藝和設備進行優化。結合生產實際和理論分析,主要的改進方向如下:
3.2.1 提高蒸汽品質
飽和蒸汽在管道輸送過程中,不可避免的散熱損失產生凝結水,如果進入回潮機前汽水分離及疏水不好,蒸汽夾雜凝結水會降低蒸汽干度,在經過減壓閥和調節閥后,即使能夠變成干蒸汽,其熱焓值也會降低,工藝上會有加熱性能下降和含水率上升的趨勢。因此應盡可能保障疏水和蒸汽干度,提高蒸汽品質。
3.2.2 減少系統散熱
回潮機在工作時的散熱將會增加蒸汽的使用量,多數會成為凝結水進入葉絲中,即額外增加了水分,從而影響葉絲出口溫度的提升。
3.2.3 減少空氣裹挾
回潮機的進料處,物料和空氣均溫度較低,空氣密度較大,易隨著物料裹挾進入回潮機。冷空氣進入回潮機筒內將增加熱量消耗,也會額外增加葉絲水分。
3.2.4 增設循環風間接加熱裝置
葉絲可以達到的出口溫度受限于所需的出口水分(另有文論述),葉絲的出口含水率要控制到較低的水平,就要減少噴入筒內的蒸汽的冷凝量,從而限制了出口溫度進一步升高。在葉絲增濕量較低的參數要求下,要提高出口溫度,則需要間接加熱的方法。
在設定的參數條件下,通過計算得到外部加熱量與葉絲出口溫度的關系,如圖2所示。實際生產中,該參數的葉絲出口溫度只能達到61℃(排潮前),要保持含水率參數不變,提高葉絲出口溫度達到70℃(排潮前),則需要外部加熱量約40kw,通過間接加熱的方式加入到滾筒中。

圖2 外部加熱量與葉絲出口溫度的關系
在回潮機的循環風道上設置一套加熱器,通過加熱循環風的方式將熱量加入回潮機。間接加熱的方式加入熱量、提高了循環風的溫度,即可減少直接噴入筒內的蒸汽量,限制水分的加入,從而達到控水提溫的目的。
加熱器額定功率為50kw,加熱熱源為0.8 MPa的蒸汽,額定入口溫度75℃,出口溫度105℃。設備的換熱管及殼體均采用304不銹鋼制成,換熱管帶纏繞翅片。
改造調試完成后,過料試驗。試驗數據見表1。

表1 試驗數據表
4.3.1 結果顯示,回潮機經改造外加加熱器后,回風溫度、煙絲出口溫度得到提升,煙絲出口溫度排潮前)63.2 ~67.8 ℃,平均出口溫度 排潮前)65.48 ℃。
4.3 .2 與同參數的改造前的生產數據對比,煙絲出口溫度排潮前)從55.74 ℃提高至65.48 ℃,提高幅度為9.74 ℃。
4.3.3 回風經過新增的加熱器加熱,溫度可以升到120℃以上,再從回潮機的進料端進入滾筒內,在不增加直噴蒸汽的情況下,提高了換熱溫差,也提供給葉絲更多熱量。
4.3.4 從回風對比來看,通過外置的加熱器間接加入熱量,提高葉絲出口溫度,實際效果也是提高了筒內溫度。
通過生產實際和理論分析可知,在不增加水分的前提下,要提高葉絲溫度,必須通過間接加熱提供更多的熱量。
本文在理論指導下,選擇了合理的方案對回潮機進行改造,并過料試驗驗證。結果表明在水分未增加的情況下,葉絲出口溫度得到了提高,達到了預期目標,通過間接加熱方式使葉絲提高溫度是可行的。