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電脫鹽注水循環(huán)泵機封改造及泄漏原因分析

2021-08-16 14:17:38高旭龍張浩延長石油集團有限責(zé)任公司延安煉油廠聯(lián)合二車間陜西延安727406
化工管理 2021年21期

高旭龍,張浩(延長石油(集團)有限責(zé)任公司延安煉油廠聯(lián)合二車間,陜西 延安 727406)

1 電脫鹽注水循環(huán)泵機封泄漏的原因分析

1.1 設(shè)計工藝欠佳

對于電脫鹽注水循環(huán)泵來說,造成其發(fā)生泄漏事故的主要原因之一是在設(shè)計時缺乏全面性考慮,導(dǎo)致設(shè)備的設(shè)計工藝欠佳。通過分析現(xiàn)階段我國常用的電脫鹽注水循環(huán)泵機封情況后可以發(fā)現(xiàn),盡管當(dāng)前我國循環(huán)泵的種類眾多,型號也各不相同,但是工藝欠佳的部位主要包括以下幾個方面:(1)電脫鹽注水循環(huán)泵軸套和軸間的密封不夠確切,導(dǎo)致泄漏情況的發(fā)生;(2)電脫鹽注水循環(huán)泵動環(huán)和中軸軸套之間的密封工藝不好,導(dǎo)致其中存在較大的孔隙,從而使得電脫鹽注水循環(huán)泵在正常運行的過程中出現(xiàn)泄漏;(3)動靜環(huán)之間的密封不到位,造成機械設(shè)備在運行過程中出現(xiàn)滲漏;(4)靜環(huán)和靜環(huán)座之間的密封性不好,使得電脫鹽注水循環(huán)泵的靜環(huán)無法和靜環(huán)座實現(xiàn)緊密的貼合,從而為出現(xiàn)泄漏埋下了安全隱患;(5)密封端和泵體之間密封設(shè)計不好,導(dǎo)致容易出現(xiàn)泄漏的情況。通常情況下,電脫鹽注水循環(huán)泵軸套和中軸間、密封端和循環(huán)泵之間發(fā)生泄漏時,工作人員可以在第一時間發(fā)現(xiàn)并予以解決,同時,有必要對其進行細致入微的觀察,尤其是當(dāng)電脫鹽注水循環(huán)泵的工作介質(zhì)為氣體時,想要發(fā)現(xiàn)其是否發(fā)生了泄漏的情況是比較困難的,因此在工作介質(zhì)為氣體時,需要對電脫鹽注水循環(huán)泵進行仔細的檢查,評估其機封狀態(tài),觀察是否發(fā)生了泄漏[1]。除了上述發(fā)生的泄漏種類之外,其他類型的泄漏通常是很難發(fā)現(xiàn)的,需要工作人員在長期的工作經(jīng)驗積累以及大量管理維修實踐的基礎(chǔ)上,通過結(jié)合電脫鹽注水循環(huán)泵的癥狀進行觀察和分析,才能夠準(zhǔn)確的判斷其是否發(fā)生了故障。

1.2 介質(zhì)含鹽易結(jié)垢、溫度高

通過分析電脫鹽注水循環(huán)泵的類型、工作溫度、入水壓力、工作介質(zhì)以及介質(zhì)的沖洗方案后可以發(fā)現(xiàn),由于介質(zhì)本身是含鹽的污水,因此介質(zhì)在長時間接觸電脫鹽注水循環(huán)泵內(nèi)部的各個元件之后會造成波紋管波片上面黏附很多雜質(zhì),造成其表面沾染大量的污垢。同時,由于電脫鹽注水循環(huán)泵的沖洗介質(zhì)是含鹽污水,因此當(dāng)工作溫度上升至額定溫度,即112℃之后,污水中的鹽分將會在波紋管波片上出現(xiàn)結(jié)晶,導(dǎo)致波紋管表面承受的壓力增加,影響波紋管的彈性和靈敏度,降低端面的壓力比重,最終造成工作介質(zhì),即污水從電脫鹽注水循環(huán)泵機封端面上出現(xiàn)泄漏[2]。另外,在進行電脫鹽注水循環(huán)泵的沖洗時,采用的沖洗方案是從循環(huán)水泵出口引管線開始進行沖洗,直至循環(huán)泵機的壓蓋處,從而實現(xiàn)將自身的工作介質(zhì)引入到引管線口,實現(xiàn)對循環(huán)泵機密封端面的沖洗。這種沖洗方案存在的主要問題是循環(huán)泵機的密封端面一直處于含鹽污水的介質(zhì)環(huán)境中進行工作,使得波紋管波片接觸到污水中含鹽物質(zhì)的概率增大,最終造成介質(zhì)液體在波紋管波片處發(fā)生結(jié)晶,影響整個設(shè)備的正常工作和運行,如圖1、圖2所示。

圖1 波紋管

圖2 小彈簧

2 電脫鹽注水循環(huán)泵機封泄漏的表現(xiàn)和判斷

2.1 安裝后靜息調(diào)試時出現(xiàn)泄漏

在完成電脫鹽注水循環(huán)泵的安裝之后,通常情況下會對其進行靜息狀態(tài)下的調(diào)試,觀察整個循環(huán)泵是否出現(xiàn)了泄漏。當(dāng)泄漏量比較少時,可以判斷是機械設(shè)備的動靜環(huán)密封圈質(zhì)量問題造成的泄漏;而當(dāng)泄漏量比較大時,則可以判斷是動、靜環(huán)之間的摩擦器件存在質(zhì)量問題。當(dāng)對循環(huán)泵本身的泄漏量以及泄漏部位進行觀察后,再結(jié)合手動盤車調(diào)節(jié)進行觀察,倘若泄漏量沒有出現(xiàn)明顯的變化時,則可以認為是動、靜環(huán)密封圈群在問題;而當(dāng)盤車的泄漏量變化程度較大時,則可以認為出現(xiàn)問題的主要原因是動、靜環(huán)摩擦副之間接觸不良[3]。另外,還需要將通道的泄漏納入考慮當(dāng)中,但是一般情況下,電脫鹽注水循環(huán)泵機封發(fā)生泄漏是存在主次之分的,只要工作人員具備充足的工作經(jīng)驗,并且在機械設(shè)備運行的過程中進行細致的觀察和考慮,那么基本上都能夠?qū)崿F(xiàn)對其的準(zhǔn)確判斷。

2.2 設(shè)備試運轉(zhuǎn)時出現(xiàn)泄漏

電脫鹽注水循環(huán)泵機封經(jīng)過靜息狀態(tài)測試之后,在其運轉(zhuǎn)過程中會產(chǎn)生較大的離心力,從而實現(xiàn)內(nèi)部介質(zhì)泄漏的有效抑制。因此,在機械設(shè)備的試運轉(zhuǎn)階段,當(dāng)出現(xiàn)機封泄漏故障時,通常都是由于動、靜環(huán)之間摩擦副被破壞造成的。導(dǎo)致動、靜環(huán)摩擦副密封出現(xiàn)失效的主要原因包括操作過程中的事物、機械設(shè)備在進行安裝時密封程度過大造成摩擦副的損傷、動環(huán)密封圈過于緊密、靜環(huán)密封圈過于松散、設(shè)備運行過程中內(nèi)部介質(zhì)中存在較大的顆粒狀物體,進入到摩擦副當(dāng)中造成摩擦副受損、電脫鹽注水循環(huán)泵機封設(shè)計存在缺陷等。在電脫鹽注水循環(huán)泵試運行的過程中,這些情況的出現(xiàn)頻率是比較高的。在出現(xiàn)這些情況時,可以通過對機械泵靜環(huán)座的具體位置進行調(diào)整,但是在這種姑息調(diào)整不見好的情況下,需要采取重新拆除和安裝的方式來實現(xiàn)機封的更換[4]。

2.3 正常運行過程中出現(xiàn)泄漏

在電脫鹽注水循環(huán)泵正常運轉(zhuǎn)過程中,倘若機封出現(xiàn)少量的泄漏,那么可以將其看作是設(shè)備機封的磨損達到了正常上限或是設(shè)備的使用壽命到達一定程度所致。當(dāng)介質(zhì)中晶體顆粒較大造成機封受到破壞、循環(huán)泵輸出量比預(yù)期較小。導(dǎo)致循環(huán)泵內(nèi)出現(xiàn)較為明顯的內(nèi)循環(huán),產(chǎn)生大量的熱量無法排出去,將會導(dǎo)致介質(zhì)的氣化,最終造成機封失效。再者,當(dāng)介質(zhì)的回流量較大時,吸入管側(cè)邊容器底部的沉淀將會被沖擊起來,這些沉淀的砂石不斷地沖擊機封,導(dǎo)致循環(huán)泵的機封被破壞。另外,當(dāng)電脫鹽注水循環(huán)泵長時間處于不運轉(zhuǎn)狀態(tài)時,在重新運轉(zhuǎn)之后沒有手動盤車,容易導(dǎo)致摩擦副粘連嚴重造成設(shè)備的機封被破壞。還有就是工作介質(zhì)中的含鹽比重較大,這些含鹽物質(zhì)不斷地侵蝕設(shè)備,造成設(shè)備的機封狀態(tài)被破壞。最后,當(dāng)電脫鹽注水循環(huán)泵所處的工作環(huán)境出現(xiàn)較為劇烈的變化時,其機封狀態(tài)受到熱脹冷縮原理的影響,也容易發(fā)生損壞[5]。

3 電脫鹽注水循環(huán)泵機封泄漏改造的對策及效果

3.1 電脫鹽注水循環(huán)泵機封泄漏改造方法

針對電脫鹽注水循環(huán)泵機封容易出現(xiàn)故障的情況,在進行使用時有必要對其沖洗方案進行改進,將原本受到含鹽污水沖洗的波紋管波片改成清潔的沖洗液進行沖洗。通過改變沖洗液的沖洗方式,能夠有效避免波紋管波片上黏附的含鹽結(jié)晶過多造成波片正常運轉(zhuǎn)受到影響。而在進行實際改造時,由于電脫鹽注水循環(huán)泵的沖洗方案改變難度較大、花費成本較高,因此可以采用DTM-55BW型機封,如圖3、圖4、圖5所示。

圖3 機封動靜環(huán)

圖4 改造后安裝形式

DTM-55BW機封的外置彈簧數(shù)量較多,且其工作時不受到工作介質(zhì)種類的影響,因此其補償性能較為優(yōu)異。同時,DTM-55BW型機封的整體端面采用硬質(zhì)材料進行制造,因此其剛性更好。另外,對于機封來說,由于采用了內(nèi)置彈簧的設(shè)計,使得介質(zhì)對于彈簧的腐蝕作用被有效避免,彈簧的工作狀態(tài)永遠保持最佳,因此其環(huán)境適應(yīng)能力較強,也不容易發(fā)生使用故障。

圖5 改造前安裝形式

3.2 電脫鹽注水循環(huán)泵機封泄漏改造后的效果

在本次研究中,進行電脫鹽注水循環(huán)泵機封泄漏情況的改造,主要是通過改變沖洗介質(zhì)的材料以及彌補設(shè)計工藝的缺陷來完成的。傳統(tǒng)的沖洗介質(zhì)中含有較多的氯化鈉結(jié)晶,這些結(jié)晶物質(zhì)的存在使得波紋管波片的質(zhì)量容易增加,因此要頻繁的對波紋管波片進行清理甚至更換,這就造成了電脫鹽注水循環(huán)泵工作成本的增加,而在對沖洗介質(zhì)以及沖洗方案進行變更之后,采用無污染的液體對其進行沖洗,能夠長時間的保障波紋管波片處于一個清潔的狀態(tài),有效減少清理以及維修的頻率,實現(xiàn)成本的節(jié)約。同時,在針對電脫鹽注水循環(huán)泵發(fā)生機封故障的原因進行相應(yīng)的處理之后,減少了循環(huán)泵發(fā)生故障的頻率,有效減少了由于循環(huán)泵發(fā)生故障造成工作連貫性的影響,提升了工作效率,保障循環(huán)泵在使用過程中長時間處于一個較好的工作狀態(tài),且對于各種工作介質(zhì)的適應(yīng)能力較強,這對于企業(yè)的經(jīng)濟發(fā)展是大有裨益的[6]。

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