谷川(中海石油寧波大榭石化有限公司,浙江 寧波 315812)
連續重整裝置反應溫降減少的原因研究以及辦法總結,是化工行業發展的重要內容。作為化工企業的關鍵工藝操作流程,催化重整需要有充足的條件,轉化分烷烴為芳烴,從而得到重整生成油,當然也會產生大量氫氣。根據不同的催化劑再生處理的差別,將處理工藝劃分為三種,其一為半再生重整;其二為循環再生重整;其三為連續重整。從液體收率方面來講,連續重整更具優勢,尤其是連續重整裝置的創新升級,為連續重整提供了有利條件在,因此是當前應用最普遍的工藝類型。我國在連續重整工藝上的研究,近些年取得很多顯著突破,當然在實踐中也會出現一些異常情況,對此加大研究力度,有效改善實踐應用中的異常。
某化工企業著手研究芳烴項目,處理工藝選擇連續重整,所應用的裝置以及催化劑再生專利技術均屬于UOP公司,項目設計期間,具體的設計規模以及催化劑再生規模分別為3 200 kt/a、3 175 kg/h。項目原料以精制石腦油為主。連續重整裝置中設置反應器4個,并且是串聯模式,以重疊布置的方式運行,同時反應苛刻度根據連續重整工藝要求為RONC105。
連續重整裝置投入應用,首次投料為2 020.9.19,但是在運行中,連續重整裝置逐漸出現反溫降異常現象,持續到2 020.9.24,一反開始反溫降,這種狀態持續12 h,再次檢測發現反溫降與第一次相比減少16 ℃,隨后二反應器也出現異常,并且比一反更嚴重。緊接著三反、四反都出現這種情況,溫度由16 ℃持續變為56 ℃、45 ℃、30 ℃。為改善這一情況,及時對進料含量進行調整,將水含量降低,硫化物與氯化物重新調整,隨后反應降溫減少的情況得到緩解。
通過對連續重整裝置反應溫降減少的影響因素研究發現,金屬毒物中毒、硫中毒等都會產生一些影響。基于此,從連續重整工藝處理角度出發,及時對原因加以研究。
技術檢測人員及時對連續重整裝置的異常現象加以檢測,但是在排查過程中,發現進料中并不包含金屬毒物,因此不會對催化劑的作用造成影響,所以排除這一原因[1]。
硫中毒方面的影響,主要體現在硫元素,其能夠與還原氫形成硫化氫,進料過程中,含硫化合物中的硫元素都會發生反應,硫化氫一旦在金屬表面附著,必然會對反應催化劑造成影響,導致其活性越來越低[2]。連續重整裝置反應若出現硫中毒情況,短時間內及時將催化劑中的硫元素分離,隨后逐漸將催化劑活性恢復,繼而催化劑可以重新使用[3]。
根據對進料的成分檢查,將其中的循環氫H2S、硫含量等加以明確(如表1所示)。結合表1中的數據情況,發現硫含量相對來講偏高,不能確定是不是造成反應溫降減少這種現象的直接原因,但是也是重要原因之一。

表1 連續重整進料硫含量、H2S含量檢測
水氯平衡方面的原因分析,需要對進料中的水含量詳細掌握,同時還要對鋁含量進行測定,具體檢測數據如表2、表3所示。根據表2與表3所提供的數據,發現進料加入連續重整裝置后,進料溫度已經超出規定設計溫度,并且溫度不斷出現波動。因為分餾塔在處理物料脫水期間,效果有限,所以連續重整裝置運行中,進料含水量高出規定標準。受到含水量的影響,工藝處理期間氯含量也出現波動,呈下降趨勢。

表2 連續重整裝置進料含水量、循環氫含水量

表3 進料中催化劑氯含量
氯元素遇到水必然會發生反應,隨后造成進料中的氫元素含量增加,繼而溶液開始呈現酸性反應。氯元素在反應過程中逐漸消耗,這時候水含量、氯元素兩者出現不平衡現象,氯元素揮發速度加快,直接影響到催化劑活性,繼而引發連續重整裝置反應溫降減少。
根據上述的研究以及數據統計等,為了有效解決其中的問題,一定要制定針對性的處理辦法,恢復連續重整裝置運行狀態,保證連續重整工藝順利完成。
注硫量的調整,是改善連續重整裝置反應溫降減少的重要手段。雖然此次連續重整裝置反應溫降減少的主要原因并非硫中毒,但是在進料檢查中發現,硫含量相對來講比較高,需重新對硫含量進行調整[4]。暫時不需要對一反入口做出任何調整,根據重整進料要求,將注硫量降至0.9 mg/kg,系統運行期間還要對硫化氫加以調整,以注硫量為參考,調整到1~2 mg/kg。觀察連續重整裝置運行情況,待趨于平穩后,對硫含量重整,上升到1.0 mg/kg,滿足連續重整裝置反應需求[5]。
根據對連續重整裝置反應溫降減少現象的分析,需對預加氫汽提塔重新調整操作,首先是對溫度的調整,進料環節溫度的設定應該以145 ℃為主,當然還要對塔底的溫度進行調整與控制,進料處理中,要求塔底溫度需保持在215 ℃,并要維持穩定性[6]。觀察連續重整裝置反應情況,及時調整進料水含量,結合當前的情況,將其調整為≤5 mg/kg,發現連續重整裝置反應溫降減少現象明顯緩解。水含量調整的同時氯含量也需要調整。按照水氯平衡狀態要求,重整進料中,循環氫水含量若≥30 mg/L,那么催化劑原來設定的氯含量無法滿足平衡要求,就需要對注氯量充分調整,標準為3~5 mg/kg。隨后對水含量以及氯含量變化進行觀察,水含量逐漸降低,當水含量<30 mg/L,觀察這個過程中氯含量的情況,為了真正做到水氯平衡,氯含量根據水含量的變化,逐漸向上調整,由此來解決連續重整裝置反應溫降減少的問題[7]。
綜上所述,對于化工企業來講,連續重整裝置反應溫降減少,不僅會影響到連續重整工藝效率,同時也會產生一系列不良反應。通過對連續重整裝置反應溫降減少研究發現,其影響因素主要包括金屬中毒、硫中毒、水氯平衡等方面。根據實際案例分析與數據檢測,及時確定出現這種現象的主要原因,隨后制定完善的解決方案,有效改善這一異常現象,提高連續重整工藝應用的穩定性。