趙瑞,張翼,余學海,史曉宏,劉毅,王鵬,韓濤
(神華國華(北京)電力研究院有限公司,北京 100084)
目前燃煤電廠NOx的排放必須滿足火電廠大氣污染物排放標準[1]的要求,一般情況下NOx出口濃度控制在50mg/m3(標準)以下,部分地區如京津冀,要求NOx達到更低的排放濃度。燃煤電廠廣泛采用選擇性催化還原法(SCR)技術,該技術是目前最主要的商業化應用脫硝技術之一[2]。隨著國內燃煤機組大規模的超低排放改造[3-4],脫硝系統入口的NOx濃度值低于設計值,有時能達到150mg/m3(標準),甚至更低[5-6]。在同等脫硝效率的要求下,增加了對SCR脫硝系統氨逃逸控制的難度[7],由此會造成SCR脫硝后局部氨逃逸現象。SCR脫硝系統的氨逃逸(過量的NH3)與煙氣中的SO3在低溫下反應生成硫酸氫銨[8],硫酸氫銨的生成與氨逃逸濃度、SO3量、溫度、濕度等都有關系[9],硫酸氫銨生成量的上升,導致其在空預器內的黏結,進而引起空預器堵塞[10],影響機組穩定運行。因此,SCR脫硝系統一般將氨逃逸濃度控制在2.28mg/m3以下,甚至更低。有些機組為解決氨逃逸問題,正在開展精細化噴氨研究及改造[11]。
目前煤電機組的調峰作用進一步突顯[12],低負荷運行的情況越來越多,這就要求燃煤機組低負荷時也能達標運行,而燃煤機組低負荷運行時,脫硝系統入口煙氣溫度會低于290℃,甚至出現更低溫度的情況。而目前常規的脫硝催化劑運行溫度為300~420℃、煙氣溫度低于290℃時[13],脫硝系統強制退出,對環保產生不利的影響。目前國內學者研究了過渡金屬/稀土金屬對低溫催化劑活性的影響,同時開展制造工藝、催化劑形態等相關研究。整體而言,低溫催化劑的研究處于實驗室階段及工業驗證階段。為解決燃煤機組低溫段脫硝問題,國內科研院所[14-16]提出了一些解決辦法。采用適應于低溫段運行的催化劑依然是便捷的技術之一[17],而實際煙氣條件下低溫段催化劑的運行研究數據較少,在全流程煙氣污染物中試平臺上的試驗數據,對低溫脫硝催化劑的基礎研究和工業化應用有良好的推動作用。本文對低溫段脫硝催化劑的整體性能進行測試,從脫硝催化劑本身的適應溫度出發,探討其在低溫段時的性能指標。一般來說,脫硝系統的脫硝效率與催化劑的運行溫度密切相關,氨逃逸濃度與催化劑的催化效率也有較大關系。采用在線測試和現場取樣分析結合的方式分析氨逃逸濃度情況,并研究沿程的氨逃逸分布降低情況,為機組進一步穩定運行提供數據支撐。探索脫硝系統投運溫度下限,實現機組在全負荷范圍內脫硝。
脫硝催化劑的試驗依托國華三河電廠建設的中試平臺,該平臺擁有燃煤電廠尾部煙道的全流程煙氣污染物控制試驗系統,主要用于開展燃煤電站污染物近零排放控制技術集成研究。設計煙氣量為20000m3/h(標準),中試平臺所用煙氣是從國華三河電廠3號機組低溫省煤器出口抽取,煙氣經中試平臺試驗后回3號機組脫硫入口煙道。3號機組為一次中間再熱的亞臨界330MW機組,設計工況時省煤器出口煙氣量(BMCR)為2309964m3/h(標準),省煤器出口煙氣溫度(BMCR)為372℃。
中試平臺試驗流程包括:3號機低溫省煤器出口→脫硝前一級煙氣冷卻器→SCR系統→脫汞系統→脫硝后一級煙氣冷卻器→脫硝后二級煙氣冷卻器→低溫靜電除塵器→引風機→高效脫硫系統→高效除塵除霧裝置。
中試平臺的脫硝系統采用SCR技術,共可安裝三層試驗催化劑,目前只安裝兩層低溫段脫硝催化劑,每層模塊布置為1×2,所用催化劑為新開發的低溫段催化劑,添加了少量過渡金屬元素/稀土元素,催化劑基體仍為五氧化二釩,型式為蜂窩式。脫硝系統所用還原劑取自3號機組的母氨氣管道。設置一臺稀釋風機,通過靜態混合器混合后進入SCR反應器。中試平臺共設置3臺煙氣冷卻器,布置在脫硝前及脫硝后的水平煙道內,脫硝SCR反應器前的煙氣冷卻器用于調節脫硝SCR反應器入口的煙氣溫度,以達到試驗要求的溫度。中試平臺脫硝系統共安裝兩套測試系統,分別安裝在脫硝系統進出口煙道上,進口煙道上主要有NOx、O2、溫度、壓力、流量,出口煙道上有NOx、O2、溫度、壓力、氨逃逸,監測指標均進入集散控制系統(distributed control system,DCS)。
中試平臺同時設置一臺五電場低溫靜電除塵器,除塵效率>99.9%,滿足出口粉塵濃度≤15mg/m3(標準)。脫硫吸收塔配置循環泵、漿液噴淋系統、攪拌系統和高效除塵除霧系統。
為測試中試平臺安裝脫硝催化劑的低溫段性能指標,通過調節脫硝前一級煙氣冷卻器,確保脫硝反應器入口煙氣溫度在290~250℃范圍內,分別測試煙氣溫度為290℃、275℃、260℃、250℃四個溫度時催化劑的性能指標。為全面測試催化劑的各項指標,綜合分析在線測試和手動取樣測試的數據[18]。中試平臺脫硝系統安裝有煙氣溫度、NOx濃度、煙氣量、脫硝效率、氧含量、壓力、氨逃逸、SO2濃度等在線測試儀表,試驗前對在線儀表進行校準,測試方法均按照規范要求進行。對氨逃逸濃度和SO2/SO3轉化率測試難度較大,采用現場手動取樣測試。
煙氣中氨的采樣測試方法按照規范《DL/T260 2012燃煤電廠煙氣脫硝裝置性能驗收試驗規范》執行,煙氣恒定流速采樣,經過濾介質通過加熱至120℃的采樣槍,加熱是為了防止水汽凝結影響測試結果,進入兩級裝有稀硫酸溶液的吸收液,先后吸收煙氣中的氨,將兩級吸收液轉移至溶液瓶中,少量多次洗滌吸收瓶后定容備用,使用離子色譜分析儀分析其中的NH4+濃度,離子色譜檢測準確度高、靈敏度高[19]。
SO3現場采樣主要使用控制冷凝法。控制冷凝法如圖1所示,按照規范[20]要求執行,同時也參考國外JIS K103、EPA-8A等控制冷凝方法,測試主要步驟為:保持加熱采樣槍溫度在260℃及以上,恒定流速采樣(約10L/min),煙氣經加熱保溫及過濾后進入冷凝螺旋管,冷凝螺旋管水浴溫度維持在75~85℃。煙氣進入冷凝螺旋管后溫度降低,SO3與水汽凝結成亞微米的硫酸霧滴,硫酸霧滴由于離心力作用碰撞到冷凝管內壁而被收集。采樣后,用去離子水淋洗冷凝管及連接軟管,并將淋洗液定容,采取離子色譜法分析淋洗液中的SO2-4,并換算得到煙氣中SO3的濃度。

圖1 控制冷凝法采樣系統
手動采樣主要儀器為ES C-5000煙氣多污染采樣系統,瑞士萬通ECO-IC離子色譜儀。脫硝進出口在線儀表采用的日本富士分析儀M6900,采用非分散紅外法測量SO2、NOx。
煙氣采樣試驗測試點位設置為圖2中A、B、C、D、E部位。SO2測試點位為A點;NH3的測試點位為B、C、D、E點;SO3的測試點位為A、B、C、D、E點;根據手工測得數據進行SO2/SO3轉化率以及氨逃逸濃度計算。

圖2 試驗測試點位示意
為驗證該催化劑在低溫段時的效果,在試驗期間,煙氣量為額定負荷煙氣量,基本維持在20000~25830m3/h(標準)之間波動,已達到中試平臺設計滿負荷。煙氣為三河電廠實際燃煤煙氣,脫硝入口NOx濃度范圍為125.00~203.50mg/m3(標準),見圖3~圖5。

圖3 中試平臺煙氣量及脫硝入口NOx濃度(250℃)

圖5 中試平臺煙氣量及脫硝入口NOx濃度(290℃)
結合在線儀表數據,分析脫硝系統入口NOx濃度、脫硝系統出口NOx濃度、脫硝效率及氨逃逸等數據,當催化劑在250℃運行時,脫硝效率及出口NOx濃度如圖4。在250℃低溫時,正常情況脫硝效率控制在80%左右,出口NOx濃度小于50mg/m3(標準),滿足燃煤機組低負荷低溫運行要求。
290℃時,煙氣量為額定負荷煙氣量,基本維持在20000~25830km3/h(標準)之間,脫硝入口NOx濃度范圍為125.00~180.45mg/m3(標準)。從圖5中看出,290℃時運行較為平穩。
從圖6中看出,該催化劑在290℃時脫硝效率可以在80%以上穩定運行,脫硝出口的NOx濃度基本小于30mg/m3(標準),運行良好,滿足京津冀地區環保指標要求。當出現脫硝效率低于80%的情況時,脫硝出口NOx濃度能在一定時間內滿足環保指標要求。

圖6 290℃時NOx進出口濃度及脫硝效率
為進一步判斷低溫段250~290℃時催化劑的運行效果,對4個溫度進行測試,試驗結果分析如圖7。測試數據均表明,溫度較高時,氨逃逸濃度較高,溫度降低時,氨逃逸濃度有所降低,氨逃逸濃度與脫硝催化劑運行溫度密切相關。主要原因是在低溫段時易出現脫硝副產物硫酸氫氨的沉積,沉積溫度與氨濃度和SO3濃度相關。整體而言是溫度在250~260℃之間時易沉積,與已有文獻研究結論一致[21-22]。

圖7 脫硝入口溫度對氨逃逸濃度的影響
在不同溫度下取樣測試脫硝反應器進出口SO3濃度及脫硝反應器入口SO2濃度,計算不同溫度時的SO2/SO3轉化率,具體結果如圖8。隨著溫度的升高,SO2/SO3轉化率也有所升高,SO2/SO3轉化率與催化劑運行溫度密切相關,在290℃時,兩層催化劑SO2/SO3轉化率達到了0.73%,小于1%的要求。

圖8 SO2/SO3轉化率與催化劑溫度的關系
為進一步分析氨逃逸濃度在煙道沿程的分布消減情況,在275℃時對脫硝后、除塵前、除塵后、脫硫后等點位進行取樣分析,發現氨逃逸濃度不斷降低。從圖9中可以看出,逃逸的氨在進入除塵器前,通過煙氣冷凝器的降溫,約減少32.2%的逃逸氨,最大可能為附著在煙道內,該部分逃逸氨對機組的安全穩定運行影響較大。

圖9 275℃時各檢測點位的氨逃逸濃度
從進入除塵器前到除塵后,除塵器出口的氨逃逸濃度降至0.5mg/m3(標準)以下,相比入口氨逃逸濃度降低約50.4%,與脫硝出口氨逃逸濃度相比,降低約66.5%,降幅明顯,說明在除塵的過程中,大量的逃逸氨隨著煙氣中的灰塵進入灰中。脫硫出口處氨逃逸濃度約為0.25mg/m3(標準)。
分別對250℃、260℃、290℃溫度在脫硝后、除塵前、除塵后三個點位進行氨逃逸濃度取樣檢測,鑒于275℃脫硫出口氨逃逸濃度值較低,其他溫度沒有在脫硫出口處測試氨逃逸濃度,測試值如圖10所示。不同溫度時,氨逃逸濃度隨著溫度的降低而降低,不同溫度降幅略有差別,脫硝后至除塵前降幅范圍為13%~55%,脫硝后至除塵后的整體降幅范圍為53%~75%。除塵后的氨逃逸濃度基本處于0.4~0.5mg/m3(標準)。

圖10 不同溫度下各測試點位的氨逃逸濃度
(1)該低溫段催化劑在實際煙氣中可適應較低的運行溫度范圍,溫度范圍為250~290℃,運行時間超過4個月。
(2)在實際煙氣的中試平臺上,在設定的運行溫度范圍內,脫硝入口NOx濃度在100~300mg/m3(標準)范圍內波動,一般在120~200mg/m3(標準)之間時,脫硝效率維持在80%附近時,脫硝出口NOx濃度小于50mg/m3(標準),氨逃逸濃度最高為1.68mg/m3(標準),小于2.28mg/m3(標準),SO2/SO3轉化率為0.73%,均滿足環保要求。運行過程中隨著入口濃度的變化,脫硝效率也會有一定幅度的變化,一般不建議脫硝效率超過90%以上運行。
(3)在250~290℃運行范圍內,氨逃逸濃度隨著溫度而降低,當在250~260℃時,應重點關注硫酸氫氨的沉積。290℃時,經煙氣冷凝器降溫,氨逃逸濃度減少32.2%,這部分逃逸氨對機組的安全穩定運行影響較大;除塵器對逃逸氨的脫除作用較為明顯,相比入口氨逃逸濃度降低約50.4%,與脫硝出口氨逃逸濃度相比降低約66.5%。此部分逃逸氨最大可能隨著煙氣中的灰塵進入灰中。脫硫出口處氨逃逸濃度約為0.25mg/m3(標準)。