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發(fā)電機(jī)定子鐵耗試驗(yàn)方案改進(jìn)與實(shí)踐

2021-08-25 02:45:26李書(shū)平陳子明易非凡陳富杰陳啟豪錢厚軍汪運(yùn)律
中國(guó)核電 2021年4期
關(guān)鍵詞:發(fā)電機(jī)

李書(shū)平,陳子明,易非凡,陳富杰,張 蕓,劉 歡,陳啟豪,錢厚軍,汪運(yùn)律

(1.浙江萬(wàn)納核電檢修有限公司,浙江 海鹽 314300;2.中核核電運(yùn)行管理有限公司,浙江 海鹽 314300)

秦一廠發(fā)電機(jī)定子鐵芯是由0.35 mm厚涂有一層薄絕緣漆膜的硅鋼片疊片疊裝,并通過(guò)定位筋將疊片的一端短接固定而成的。疊片間絕緣漆受損后,鐵芯在發(fā)電機(jī)工作時(shí)會(huì)產(chǎn)生故障電流,引起鐵芯絕緣漆受損處溫度異常升高,對(duì)鐵芯造成破壞,同時(shí)還會(huì)導(dǎo)致與鐵芯相鄰的繞組絕緣損壞。因此在發(fā)電機(jī)交接試驗(yàn)、局部或全部更換定子繞組前后,以及在懷疑定子鐵芯有損傷等缺陷時(shí)都需要進(jìn)行定子鐵耗試驗(yàn)。[1]在進(jìn)行鐵耗試驗(yàn)前,需先確定試驗(yàn)方案。本文通過(guò)對(duì)秦一廠的三種定子鐵耗試驗(yàn)方案應(yīng)用案例進(jìn)行研究,為其他電廠的鐵耗試驗(yàn)方案的改進(jìn)提供借鑒。

1 背景

目前國(guó)內(nèi)現(xiàn)行的定子鐵耗試驗(yàn)方法可分為三種:一是使用試驗(yàn)變壓器將中壓(數(shù)千伏)變?yōu)榈蛪?數(shù)百伏)后作為試驗(yàn)電源的傳統(tǒng)低壓高強(qiáng)磁通定子鐵芯損耗試驗(yàn)(簡(jiǎn)稱“傳統(tǒng)鐵耗”);二是將傳統(tǒng)高強(qiáng)磁通鐵芯損耗試驗(yàn)進(jìn)行改進(jìn),用中壓電源(數(shù)千伏)直接作為試驗(yàn)電源的中壓高強(qiáng)磁通定子鐵芯損耗試驗(yàn)(簡(jiǎn)稱“中壓鐵耗”);三是國(guó)內(nèi)新近采用的電機(jī)鐵芯故障診斷 (簡(jiǎn)稱“ELCID試驗(yàn)”)。三種定子鐵耗試驗(yàn)方案各有其優(yōu)缺點(diǎn),電廠在試驗(yàn)時(shí)往往難以選擇。

秦一廠發(fā)電機(jī)是上海發(fā)電機(jī)廠1988年生產(chǎn)雙水內(nèi)冷汽輪發(fā)電機(jī),經(jīng)歷過(guò)兩次擴(kuò)容改造,發(fā)電機(jī)及鐵芯參數(shù)如下:型號(hào):QFS-350-2、定子額定線電壓Ui:18 000 V、額定工況下定子軛部磁密:1.584 5 T、定子鐵芯厚度:0.35 mm、定子鐵芯代號(hào):Z10、定子鐵芯外徑D1:240 cm、鐵芯軛部高度hys:41.6 cm、定子鐵芯軛部重量m:87 690.37 kg、鐵芯軛部有效截面Q:1.809 6 m2。三種鐵耗試驗(yàn)方案均有實(shí)踐,下面通過(guò)對(duì)三種鐵耗試驗(yàn)方案在秦一廠的實(shí)踐過(guò)程及結(jié)果分析,以期能為其他電廠的鐵耗試驗(yàn)改進(jìn)研究提供幫助。

2 傳統(tǒng)鐵耗試驗(yàn)

2.1 試驗(yàn)方案

2007年秦一廠發(fā)電機(jī)擴(kuò)容改造進(jìn)行鐵耗試驗(yàn)時(shí),廠內(nèi)正值6臺(tái)油浸式變壓器(簡(jiǎn)稱“油變”)更換干式變壓器(簡(jiǎn)稱“干變”)改造,現(xiàn)場(chǎng)有多臺(tái)更換下來(lái)的油變可作為試驗(yàn)變壓器,故選用了傳統(tǒng)低壓鐵耗試驗(yàn)。

試驗(yàn)方案:發(fā)電機(jī)抽出轉(zhuǎn)子后,在定子鐵芯上纏繞勵(lì)磁繞組及測(cè)量繞組,通過(guò)試驗(yàn)變壓器將交流電流通入勵(lì)磁繞組勵(lì)磁,使定子膛中產(chǎn)生額定磁通80%~100%的磁通量;定子鐵芯在交變磁通中產(chǎn)生渦流損耗和磁滯損耗,使鐵芯振動(dòng)和發(fā)熱。通過(guò)測(cè)量測(cè)量繞組的感應(yīng)電壓及勵(lì)磁繞組的勵(lì)磁電流,測(cè)量試驗(yàn)鐵芯損耗,并使用測(cè)溫儀器測(cè)量高溫點(diǎn)溫升,計(jì)算出單位重量鐵芯有功損耗等數(shù)據(jù)。將計(jì)算的鐵芯損耗及溫升與標(biāo)準(zhǔn)值進(jìn)行比較,判斷鐵芯是否有絕緣缺陷,實(shí)現(xiàn)定子鐵芯檢查。

2.2 試驗(yàn)參數(shù)計(jì)算和實(shí)施

試驗(yàn)選用了3臺(tái)額定容量為Sn=1000 kVA,額定電壓比U1/U2=6.3 kV/0.4 kV的油變,并將變壓器高壓繞組同相并聯(lián)、低壓繞組選一組同相位線電壓順向串聯(lián)作為傳統(tǒng)鐵耗的勵(lì)磁電源,見(jiàn)圖1。

圖1 傳統(tǒng)鐵耗試驗(yàn)原理圖

勵(lì)磁電壓U1與勵(lì)磁線圈匝數(shù)W1關(guān)系:

(1)

式中:f——?jiǎng)?lì)磁電源頻率,50 Hz;

B——磁通密度,取1.35 T。

估算勵(lì)磁電流:

(2)

式中:H——鐵芯單位長(zhǎng)度安匝數(shù)(取2.26安匝/cm)。

測(cè)量線圈匝數(shù)W2和測(cè)量電壓U2的關(guān)系:

(3)

鐵耗試驗(yàn)時(shí)間:

(4)

使用三臺(tái)油變低壓繞組一組同相位線電壓順向串聯(lián)后作為勵(lì)磁電源時(shí),勵(lì)磁電壓U1約為1.2 kV,根據(jù)公式(1)~(4)計(jì)算得出:勵(lì)磁線圈的匝數(shù)W1:2匝;勵(lì)磁電流I:739.5 A;測(cè)量線圈的匝數(shù)W2:1匝;測(cè)量線圈電壓U2:0.6 kV;鐵耗試驗(yàn)時(shí)間t:50 min。按照3 A/mm2的電流密度計(jì)算,采用1×400 mm2的3 kV無(wú)屏蔽軟電纜作為勵(lì)磁線圈,以1×2.5 mm2的1 kV無(wú)屏蔽電纜作為測(cè)量線圈。為避免合閘時(shí)的暫態(tài)勵(lì)磁電流誤觸發(fā)保護(hù)動(dòng)作,速斷整定值設(shè)定為600 A,延時(shí)0 s,過(guò)流整定值設(shè)定160 A,延時(shí)0.8 s。將油變輕瓦斯信號(hào)接6.3 kV開(kāi)關(guān)的報(bào)警,重瓦斯信號(hào)接開(kāi)關(guān)跳閘。

2.3 試驗(yàn)結(jié)果分析

秦一廠發(fā)電機(jī)硅鋼片代號(hào)為Z10,厚度為0.35 mm,按廠家規(guī)定:磁通密度折算到1 T時(shí)的單位損耗應(yīng)不大于0.8476 W/kg。鐵芯最高齒溫差折算到1 T時(shí)不超過(guò)15 K,鐵芯最高溫升折算到1 T時(shí)不超過(guò)25 K。此次傳統(tǒng)鐵耗試驗(yàn)總耗時(shí)5 d,鐵芯勵(lì)磁試驗(yàn)50 min,試驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。經(jīng)校算,試驗(yàn)時(shí)磁通密度約為1.382 T,磁通量約為額定磁通量的87%。鐵芯單位損耗和溫升滿足廠家要求。

表1 傳統(tǒng)鐵耗試驗(yàn)數(shù)據(jù)表

3 中壓鐵耗試驗(yàn)法

3.1 試驗(yàn)方案

2018年秦一廠第二次擴(kuò)容改造進(jìn)行發(fā)電機(jī)鐵耗試驗(yàn)時(shí),現(xiàn)場(chǎng)缺少合適的試驗(yàn)變壓器作為試驗(yàn)電源,在聽(tīng)取同行建議后,采用直接將中壓廠用電作為勵(lì)磁電源的中壓鐵耗試驗(yàn)方法進(jìn)行試驗(yàn)。詳見(jiàn)圖2。

圖2 中壓鐵耗試驗(yàn)原理圖

3.2 試驗(yàn)的參數(shù)計(jì)算與實(shí)施

秦一廠中壓廠用電源為6.3 kV,通過(guò)公式(1)~(4)得出:勵(lì)磁線圈的匝數(shù)W1:12匝;勵(lì)磁電流I:115 A;測(cè)量線圈的匝數(shù)W2:1匝;估算測(cè)量線圈電壓U2:525 V;鐵耗試驗(yàn)時(shí)間t:60 min。勵(lì)磁線圈采用1×120 mm2的10 kV無(wú)屏蔽電纜,測(cè)量線圈采用1×2.5 mm2的1 kV無(wú)屏蔽電纜。為避免試驗(yàn)合閘時(shí)暫態(tài)勵(lì)磁電流和勵(lì)磁涌流誤觸發(fā)保護(hù)動(dòng)作,將6.3 kV試驗(yàn)電源開(kāi)關(guān)的速斷保護(hù)定值設(shè)定為1800 A,延時(shí)0 s;過(guò)流保護(hù)定值設(shè)定為400 A,延時(shí)0.3 s。

3.3 試驗(yàn)結(jié)果分析

此次中壓鐵耗試驗(yàn)總耗時(shí)2 d,鐵芯勵(lì)磁試驗(yàn)60 min,試驗(yàn)數(shù)據(jù)合格。試驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表2,經(jīng)校算,試驗(yàn)時(shí)磁通密度為1.289T,磁通量約為額定磁通量的81%。鐵芯單位損耗和溫升滿足廠家要求。

表2 中壓鐵耗試驗(yàn)數(shù)據(jù)表

4 ELCID試驗(yàn)法

4.1 試驗(yàn)方法

2019年,秦一廠在發(fā)電機(jī)擴(kuò)容改造運(yùn)行一個(gè)循環(huán)后進(jìn)行解體大修時(shí),為了檢查發(fā)電機(jī)鐵芯的狀況,需再次進(jìn)行一次鐵耗試驗(yàn)。由于此次發(fā)電機(jī)大修工期較短,考慮到傳統(tǒng)鐵耗試驗(yàn)和中壓鐵耗試驗(yàn)的特點(diǎn),電廠決定應(yīng)用ELCID試驗(yàn)技術(shù)進(jìn)行鐵耗試驗(yàn)。

ELCID定子鐵芯損耗試驗(yàn)原理:為定子鐵芯附加纏繞的勵(lì)磁繞組通入很小的勵(lì)磁電流,使定子鐵芯內(nèi)產(chǎn)生額定磁通4%的磁通量。當(dāng)定子鐵芯疊片間絕緣受損發(fā)生短路故障時(shí),會(huì)與周向磁通形成一個(gè)閉合回路,感應(yīng)出與勵(lì)磁電流180°相位差的故障電流。試驗(yàn)人員在定子膛內(nèi)推動(dòng)chattock線圈(膛內(nèi)沒(méi)有擋風(fēng)圈的機(jī)組可在不抽轉(zhuǎn)子的工況下通過(guò)搭載在爬行小車上爬行),使chattock線圈(承擔(dān)建立試驗(yàn)磁場(chǎng)和測(cè)量勵(lì)磁電流功能)在定子膛內(nèi)沿鐵芯線槽滑動(dòng)。同時(shí),為了覆蓋鐵芯所有的內(nèi)表面,每次一個(gè)中間的槽及相鄰兩個(gè)鐵齒進(jìn)行檢查(如圖3所示)。chattock線圈固定于每?jī)蓚€(gè)相鄰槽的邊緣,主機(jī)接chattock線圈信號(hào)后,利用信號(hào)處理處理器與采自勵(lì)磁電流的參考信號(hào)進(jìn)行對(duì)比分析,以故障電流(通過(guò)信號(hào)處理器從勵(lì)磁電流中分解獲得)的大小及相位來(lái)判斷鐵芯是否有故障。

圖3 chattock線圈原理圖

圖4 ELCID試驗(yàn)原理圖

4.2 試驗(yàn)參數(shù)計(jì)算

由于ELCID試驗(yàn)只需給鐵芯施加4%額定磁通,因此ELCID鐵芯試驗(yàn)需要的勵(lì)磁電流、勵(lì)磁電壓只有發(fā)電機(jī)正常運(yùn)行時(shí)的4%。[2]

ELCID試驗(yàn)時(shí)的勵(lì)磁電壓

(5)

式中:K——節(jié)距因數(shù)(取0.92);

tp——每相匝數(shù)。(注:試驗(yàn)時(shí)按照試驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)建議,將勵(lì)磁電壓U1設(shè)定為26.5 V)

利用公式(2),估算出勵(lì)磁線圈W1為1匝時(shí),勵(lì)磁電流I約為60 A。

ELCID試驗(yàn)電源容量

S=KSUrI=1.77 kVA

(6)

式中:KS——電源容量系數(shù),一般取1.1。

4.3 試驗(yàn)結(jié)果分析

通過(guò)ELCID儀器對(duì)發(fā)電機(jī)定子全部線槽及端部階梯部位進(jìn)行了測(cè)量,故障電流均小于100 mA。此次ELCID試驗(yàn)總耗時(shí)0.5 d,鐵芯勵(lì)磁時(shí)間180 min。經(jīng)校算,ELCID試驗(yàn)的勵(lì)磁電壓U1為26.5 V,實(shí)際磁通密度B約為0.064 T,實(shí)際磁通是額定磁通的4%。

5 結(jié)論

通過(guò)3種鐵耗試驗(yàn)案例對(duì)比分析得到表3:三種鐵耗試驗(yàn)方案特點(diǎn)對(duì)照表。

表3 三種鐵耗試驗(yàn)方案特點(diǎn)對(duì)照表

對(duì)比發(fā)現(xiàn):ELCID定子鐵耗試驗(yàn)的試驗(yàn)儀器小巧便攜,人力投入少,試驗(yàn)時(shí)的磁通量?jī)H有額定磁通的4%,對(duì)發(fā)電機(jī)定子鐵芯無(wú)損,還能作為故障探測(cè)手段對(duì)故障精確定位;目前,該技術(shù)已發(fā)展到將激磁和測(cè)量裝置小型化處理并搭載在自動(dòng)爬行小車上,在定子膛內(nèi)無(wú)擋風(fēng)圈的機(jī)組可實(shí)現(xiàn)不抽轉(zhuǎn)子檢查鐵芯狀態(tài),比傳統(tǒng)鐵耗試驗(yàn)方案和中壓鐵耗試驗(yàn)方案更符合如今發(fā)電機(jī)定子鐵芯檢查。

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