尤勇(大慶油田有限責任公司第六采油廠)
2020年以來,受新冠疫情和油價暴跌影響,石油行業受到極大沖擊,油田生產經營面臨前所未有的困難和挑戰。成本壓力與生產規模持續擴大的矛盾日益突出。在這一背景下,油田生產管理系統本著“立足自身、深挖細扣”的原則,挖掘注水系統節能潛力,不斷適應低成本狀態下的生產組織模式[1-4]。通過開展注水系統優化運行調整,計劃年節電500×104kWh,節水20×104m3。
對全廠25座注水站、87座配水間、60座注入站、4703口注水(入)井的壓力、流量等參數進行調查。注水系統網損情況見表1,全廠注水系統壓力對比見表2。經統計分析,2020年注水系統有用功率為50.3%比2007年提高1.66%,總網損5.45MPa。與設計網損1.5MPa仍有差距、依然有節能潛力。

表1 注水系統網損情況

表2 全廠注水系統壓力對比
共有三套注水系統,普污注水系統為網格狀管網,連通交錯,結構復雜;深污系統為豐字狀管網,少有連通,結構簡單;聚驅系統為樹枝狀管網,結構簡單,重點保壓力。
按照“由簡入繁”的研究思路,開展深污注水系統進行優化運行試驗,摸索和建立系統優化運行調整方式,其次對高能耗注水泵進行參數優化調整試驗。
2.2.1 優化調整系統運行
某礦有深污注水站5座,其泵壓、管壓為全廠最高,因此計劃在該地區深污注水系統開展優化調整試驗[5-7]。
優化思路:根據注水站地理分布以及注水管網建設結構,計劃停運喇一注水站深污注水泵,最大限度發揮喇十八、喇十五兩座注水站的效率,為某礦中北部地區二三次加密井網注水,對比開發、地面、能耗等相關指標,評價優化效果。
4月15日,停運喇一注水站深污注水泵,開啟喇一注管網連通,開始試驗。優化調整后,配水間平均單井油壓變化變化不大,其余節點壓力均有所下降。泵水單耗下降0.16~0.18kWh/m3,泵效提高1.1%~1.4%,平均日節電約3.8×104kWh,日節約成本約2.42萬元,喇一注水系統網損情況見表3。

表3 喇一注水系統網損情況
2.2.2 優化調整單泵參數
1)開展喇360注水站機泵減級試驗。經分析,該站5#D155注水泵平均排量5207m3/d,6#D200注水泵平均排量5109m3/d,均高于區塊需求水量。造成清水浪費,并對日常污水平衡造成影響。3月30日,對喇360注水站6#注水泵實施減級,在確保北東塊二區二套注入壓力和注水量需求的同時,泵水單耗及泵效基本不變,泵管壓差由0.8MPa下降至0.3MPa,日節清水約0.126×104m3,節電約0.85×104kWh,日節約成本約14000元,6#注水泵減級前后數據對比見表4。

表4 6#注水泵減級前后數據對比
2)結合注水泵三保,優化調整機泵參數。有35臺注水泵陸續到達三保時間。通過4月份對全廠注水泵運行情況進行摸排,初步確定3臺注水泵將不在合理參數運行范圍內,有調整潛力,計劃調整參數的注水泵統計見表5。結合注水泵三保時機,對有參數不合理的機泵進行優化調整,以適應目前的生產需求,從而降低注水能耗[8-10]。

表5 計劃調整參數的注水泵統計
1)油田注水系統運行是一項系統工程。根據注水壓力和注水量的變化,動態優化調整系統運行,適當減少注水泵的運行數量,能夠大幅度降低注水耗電,是注水系統節能降耗的重要措施。
2)在優化注水系統整體運行的同時,可通過注水泵三保大修時機,對單臺注水泵的排量、揚程等參數進行優化調整,降低泵管壓差和注水電機總耗電量,達到節能目的。