刁海瑞,李小樂,盧智強,韓光晨
(1.中煤科工集團唐山研究院有限公司;2.唐山國選精煤有限責任公司,河北 唐山 063012)
近年來,隨著煤礦綜采比例的不斷加大,開采機械化、智能化程度的不斷提升,原煤中原生煤泥的比例也不斷增大,加大了原煤入洗、粗煤泥回收的難度以及后續煤泥浮選和煤泥壓濾作業的工作強度,從而造成資源浪費,經濟效益降低。因此,如何高效回收粗精煤泥是目前許多選煤廠面臨的技術難題。為了提高粗煤泥篩分效率及精煤回收率和經濟效益,達到較好的脫泥降灰效果,億成選煤廠提出使用聚氨酯篩網替換原有的復合篩網[1]。
億成選煤廠是一座處理能力2.40 Mt/a的周邊型選煤廠,入洗原煤均從周邊礦井購買,煤種主要為中硫、高粘結的主焦煤。選煤廠采用跳汰—浮選工藝,原煤進行全級入洗。煤泥回收系統工藝流程如圖1所示,主要設備選型見表1。

圖1 煤泥回收系統工藝流程

表1 煤泥回收系統主要設備
采集電磁篩煤泥入料,依據GB/T 477—2008《煤炭篩分試驗方法》,使用0.5 mm、0.25 mm、0.125 mm、0.075 mm、0.043 mm的標準套篩對所取粗煤泥進行粒級分析,結果見表2。
由表2可知,大于0.5 mm、0.5~0.25 mm粒級為煤泥的主導粒級,產率分別為26.49%、27.52%,且灰分相對較低,加權灰分為9.54%;小于0.25 mm粒級的煤泥灰分相對較高,加權灰分為22.57%,這部分高灰細泥對粗精煤灰分影響較大(客戶要求精煤灰分小于10%)。因此,億成選煤廠前期選用篩孔為0.25 mm的復合篩網,對粗煤泥進行脫水、脫泥處理。但使用復合篩網進行脫水、脫泥的效果并不理想,細粒級煤泥透篩效果較差,篩上粗煤泥產品仍含有較高比例的小于0.25 mm粒級的高灰細泥,導致篩上粗煤泥整體灰分偏高,塊精煤存在“背灰”現象。為降低粗精煤灰分,億成選煤廠選用聚氨酯篩網代替原有的復合篩網,取得了較理想的效果。

表2 入料煤泥篩分試驗結果
億成選煤廠前期所選用的復合篩網為3層不同不銹鋼編織網復合而成,每層篩網的網孔、篩絲絲徑不同,其安裝方式為張緊式。當電磁篩入料煤泥濃度不高、處理量不大時,復合篩網具有較好的脫水、脫泥效果。當電磁篩入料煤泥濃度較高,含有較多的難篩物料及阻礙物料時,篩網堵孔率較高,復合篩網的脫泥效果較差,篩面有跑水現象。因煤泥顆粒多為不規則形狀,且復合篩網為多層篩網,煤泥顆粒易堵在篩網層間及篩孔內,造成嚴重堵孔及篩絲破壞,使復合篩網使用壽命降低[2-3]。
選煤廠選用的聚氨酯篩網為聚氨酯內含金屬骨架澆筑而成,篩條為長條篩,安裝方式為張緊式。聚氨酯篩網具有高耐磨、高彈性、使用壽命長、自清理作用強等特點。聚氨酯篩網的篩條及篩孔均為錐形結構,如圖2所示[4-5]。

圖2 聚氨酯篩網篩條的形狀
聚氨酯篩網篩條具有較好的彈性,在電磁篩上隨著篩體振動發生彈性形變及復合型振動,如圖3所示。當聚氨酯篩網發生堵孔時,具有較高的自清理作用,篩條在隨篩體上下振動過程中,能夠將卡在篩孔中的煤泥顆粒擠壓出去,降低堵孔率,提高篩分效率[6]。

圖3 聚氨酯篩網篩篩條的形變
聚氨酯篩網與復合篩網的篩縫均選為0.25 mm,采自電磁篩篩網更換前后篩上、篩下煤泥樣品,依據GB/T 477—2008《煤炭篩分試驗方法》,使用0.5 mm、0.25 mm、0.125 mm的標準套篩對所取煤泥樣品進行粒級分析,如表3、表4所示。

表3 聚氨酯篩網篩分結果

表4 復合篩網篩分結果
由表3可知,使用聚氨酯篩網時,篩上產物累計灰分為9.67%,低于客戶精煤灰分要求。其中大于0.25 mm粒級產率為94.45%,加權灰分為9.27%,小于0.25 mm粒級產率為5.55%,加權灰分為16.54%,高灰細泥部分透篩效果較為理想;篩下產物累計灰分為23.07%,其中大于0.25 mm粒級產率為4.39%,加權灰分為10.32%,小于0.25 mm粒級產率為95.61%,加權灰分為23.71%。
由表4可知,使用復合篩網時,篩上產物累計灰分為10.25%,高于客戶精煤灰分要求,其中大于0.25 mm粒級產率為84.43%,加權灰分為9.22%,小于0.25 mm粒級產率為15.57%,加權灰分為15.81%,高灰細泥仍占有較高比例;篩下產物累計灰分為23.79%,其中大于0.25 mm粒級產率為3.47%,加權灰分為10.40%,小于0.25 mm粒級產率為96.53%,加權灰分為24.27%。
由表3、表4可知,在入料情況、篩孔尺寸、振動條件相同的情況下,聚氨酯篩網與復合篩網相比,篩上粗煤泥灰分低0.58個百分點,小于0.25 mm粒級產率低10.02個百分點。因此,聚氨酯篩網篩分效率高于復合篩網,大量的高灰細泥得到有效透篩,粗煤泥灰分明顯降低,脫泥降灰目的得到較好的實現。
億成選煤廠在使用聚氨酯篩網代替復合篩網后,篩上粗煤泥灰分明顯降低,高灰細泥部分透篩率明顯提高,粗煤泥數質量得到提高,取得了理想的脫泥效果。同時解決了塊精煤為粗煤泥“背灰”的問題,間接提高了精煤回收率,避免了資源的浪費,為選煤廠提高了可觀的經濟效益。