蔣林龍
(上海大屯能源股份有限公司選煤中心,江蘇 徐州 221611)
大屯姚橋選煤廠建成投產于20世紀90年代末,是礦井型選煤廠,設計能力為3.00 Mt/a,生產工藝為:小于50 mm原煤無壓三產品重介旋流器分選+煤泥直接浮選。姚橋煤礦井下0~300 mm原煤提升出來后進入選煤廠準備車間,經過50 mm分級篩,篩上物料通過三通溜槽進入2條人工手選膠帶上,選出大塊矸石,分選后的原煤進入破碎機破碎至50 mm以下,與分級篩篩下物料進入原煤儲運系統作為重介主洗原煤。
人工手選矸石工藝存在勞動強度大、效率低的弊端,特別是井下采煤過斷層、矸石含量超過40%以上時,只能靠不斷增加人員維持系統正常生產。經過多方走訪調研,選煤廠決定進行技術改造,將工人從繁重低效的體力勞動中解脫出來,最終確定采用X射線智能風力選矸工藝代替人工手選。
2018年1月16日,于姚橋新井原煤車間手選帶采集煤樣共4 t,運至設備廠家進行試驗。共進行4次干選試驗,每次試驗入料約300 kg,4次試驗入料塊煤占比逐步增加。試驗結果見表1。
分析表1發現,第1次和第2次入料中煤與矸石質量比分別為:0.21、0.38,在這種條件下煤中含矸石分別為2.50%、2.53% ;第3次和第4次入料中煤與矸石質量比分別為:0.72、1.6,在這種條件下煤中含矸石分別為0.78%、0.71% ??梢酝茰y出隨著煤與矸石質量比比值的增加,煤中含有矸石的量呈下降趨勢;同時表1中也可以看出隨著煤與矸石的質量比比值的增加,矸石中含有煤的量呈上升趨勢。

表1 試驗結果
通過統計姚橋選煤廠新井大于50 mm 原煤產量的質量數據,原來進入人工手選系統的塊煤占原煤產量的35.21%,原煤選煤系統設計生產能力為455 t/h,最大產量為550 t/h,最大矸石處理量為193.66 t/h,因此選擇的X射線風選排矸系統處理能力為200 t/h。
原煤經50 mm分級后,大于50 mm塊煤被 運轉至X射線風選排矸系統的分級布料篩,均勻分布在X射線識別的膠帶上,通過智能識別系統接收裝置的反饋對矸石或煤炭進行識別,系統通過107個高壓風閥進行風選,高壓風閥吹出煤或矸石后,煤與布料篩下的物料一起進入原煤新破碎機,破碎后,物料進入原煤儲運系統,矸石則通過矸石緩沖倉進入矸石運輸系統。改造后原煤準備系統工藝流程見圖1。

圖1 改造后原煤準備系統工藝流程
2019年12月15日,姚橋選煤廠X射線風選排矸系統改造完成,帶煤試生產。2020年4月13日開始,姚橋選煤廠X射線風選排矸系統進入帶負荷正常運轉,生產期間各系統運轉正常。至2020年4月27日,X射線風選排矸系統累計運行220 h,分選新井原煤95 558 t,煤中帶矸及矸中帶煤各項指標達到設計要求。
2020年4月,姚橋選煤廠X射線風選排矸系統正式投入使用,與新井原煤提升同步運行,對分選效果進行了采樣分析,結果見表2。
分析表2得出,設備運行期間各項指標較為正常,平均矸中帶煤率低于2.0%,平均煤中帶矸率4.17%,低于5.0%,達到設計標準。

表2 實際運行分選效果
X射線風選排矸系統是通過X射線發射與接收后將其識別為矸石和煤并加以準確跟蹤定位,待其在機頭拋出時,系統根據已經識別的結果,用高壓風閥將矸石或煤打出。保證高壓風系統穩定運行的重要部件是電磁閥,電磁閥在4 s中可以工作(噴氣的次數)20次左右,所以對環境要求也比較高,閥體里的每個部件出問題都有可能降低其應用效果。車間于2020年9—12月連續4個月對電磁閥的使用情況做了跟蹤檢查,并作記錄(表3)。經過長時間現場觀察和統計得出以下幾點分析報告:

表3 電磁閥維修記錄
(1)電磁閥故障率較高,為了維護生產的正常運行,需要及時維護。主要故障情況如下:漏氣占74%、氣小占13%、噴氣口堵占10%,其他個別更換的鐵銹堵在先導閥里。
(2)高壓風進風管道有鐵銹,粗略統計在修復的電磁閥里50%是被進風管里面的鐵銹堵住的。
(3)濾網容易脫落,由于閥門進氣口有鐵銹進入,從而導致鐵銹在濾網上積聚,長時間的聚集使濾網承受的壓力增大,最終導致濾網滑進先導閥里,阻礙執行機構動作,不能及時打風。
(4)閥門出氣口阻塞,電磁閥是在由執行動作指令時工作,如果在煤多的情況下“打矸”,那么在一段時間內有一個閥門出氣口上方一直有煤落下,在此期間恰好該電磁閥不工作,就會有很多煤渣和煤灰進入吹起口,長時間會使其進入電磁閥里,導致出氣口堵橡膠鐵芯不運作。
12月份電磁閥更換較少,較上個月相比減少了50%,看上去很可觀,實則進入系統的矸石量在逐步增大,因為沒有O形圈和新閥可更換,在現場修一個漏風的閥超過4次后,對其進行封堵,保證矸石中不帶煤。
目前10月、11月更換的新閥還未出現問題,還不能測出一個電磁閥使用周期。電磁閥出現堵塞時不能拆,因為拆過之后安裝必會出現漏風。2021年1月5日測試后共有27個閥出現問題,其中堵塞16個,噴氣效果差的11個。
(1)通過實驗室試驗和工業生產分析,發現入料中煤與矸石的質量比對分選效果有一定的影響,煤與矸石的質量比比值越大,分選后煤中含有矸石的量呈下降趨勢,而矸石中含有煤的量呈上升趨勢。
(2)X射線風選排矸系統投入運行后,噸原煤電耗與維檢成本增加0.79元;由機械選矸替代人工選矸,減少用工30人,工人平均年工資5萬元/人,全年節省人工成本150萬元,折合噸入洗原煤成本減少0.5元;機械選矸效率(95%以上)比人工選矸效率(50%左右)提高45%,月累計選矸量增加1.7萬t,年累計多選矸石量20.94萬t;選煤成本按照30元/t核算,年洗選成本降低628.2萬元,折算噸原煤成本降低2.09元。合計噸入洗原煤可節約人工及加工費1.80元。
(3)采用X射線風選排矸系統替代人工選矸,減少用工,降低職工勞動強度,改善了工作環境;實現了機械化換人、自動化減人的安全生產目標,提高了選煤廠智能化水平;改善了入洗原煤質量,洗選生產系統、精煤產品質量穩定性提高,保障了選煤效率和效益。
(4)該套系統共有106個電磁閥,通過目前生產運行看,供風系統是維修的重點,需要及時維護更新確保系統生產的正常運轉。