牛宏遠,趙 旭
(新疆龍煤能源有限責任公司 營銷分公司,新疆 烏魯木齊 830000)
新疆龍煤能源有限責任公司黑眼泉選煤廠是年處理能力為180 萬t的礦井型選煤廠,2013年8月16日投產。入洗原煤為45號氣煤,主要產品及用途:精煤,用于煉焦;洗混煤用于發電等。精煤的構成:重介精煤、粗精煤和浮選精煤。
投產初期,由于精煤質量指標G值(粘結指標)較低且波動范圍較大,達不到客戶的要求,影響搶占精煤市場進度。為盡快占有疆內精煤市場,保證選煤廠連續生產作業,提高精煤產品質量變得至關重要。
2013年6月24日試生產前所取煤樣的檢測報告見表1。

表1 原煤及精煤及中煤質量報告
從表1可以看出,精煤灰分為11.90%時,精煤G值為31,說明精煤粘結指數相對較好。提出假設:如果將精煤灰分降到盡可能低,那么精煤的G值能否會提高到我們需要的指標,即精煤G值大于65。
2013年6月27日針對精煤(即綜合精煤,包括重介精煤、浮精和粗精煤)、重介精煤、浮選精煤和粗精煤取樣,由哈密澄合煤檢中心得出的化驗質量報告詳見表2。
從表2可以看出,精煤按構成分解后的G值情況:一是精煤灰分降低時,精煤G值提高;二是精煤的粒度減少時,精煤的G值降低,即重介精煤的G值好于粗/精煤好于浮選精煤,這說明精煤的G值與灰分和粒度可能有關,精煤G值隨著灰分的提高而減小;隨著粒度減小而降低。

表2 原煤及精煤及中煤質量報告
2013年8月16日正式投產后,表3是黑眼泉選煤廠8月17—23日監測的重介精煤(含粗精)、浮選精煤和綜合精煤化驗質量指標。
從表3檢查結果可以看出,重介精煤灰分控制在9%以下,其G值可以保證在65以上;浮選精煤G值偏低,平均為16,且降灰操作困難,浮精灰分大于11%時,G值為0;綜合精煤平均灰分9.24%、平均G值只有55,達不到用戶要求,主要影響因素為浮選精煤。因此,8月24日開始考慮浮選精煤改去中煤回收系統。

表3 8月17—23日重介精煤(含粗精)、浮選精煤及精煤快速檢查指標分析
原設計精煤回收系統工藝流程如圖1所示。

圖1 原設計精煤回收系統工藝流程
3.1.1 技改方案
利用原設計2臺浮選精煤刮板機工藝布置,將機頭延伸,在其下料處增加1臺浮選精煤刮板機去中煤膠帶運輸機。原2臺浮選精煤刮板機機頭下料口處各加1道電動插板,可根據市場對精煤產品指標的要求,隨時調整浮選精煤回收路徑。
3.1.2 改后精煤G值分析
改造后,9月9—17日精煤(包括重介精煤和粗精煤)快速檢查統計分析結果如表4所示。
從表4可以看出,9月9—15日精煤灰分及G值相對穩定,且G值穩定率達到100%。但9月16—17日精煤灰分波動較大,G值穩定性差,波動范圍在35~84之間,穩定率為60%~76%。

表4 2013年9月9—17日精煤快速檢查分析
3.1.3 精煤G值波動原因分析
2013年9月18日對改后精煤及產品構成做了0.5 mm粒級篩分試驗,試驗結果如表5所示。
從表5可以看出,粗精煤中小于0.5 mm含量占85.71%,灰分為12.32%,G值只有35,是導致精煤G值不穩定的主要原因。這是因為原料煤質量發生了變化,煤泥含量升高,即煤泥含量增加(由原來的20%增加到25%~30%),部分小于0.5 mm的低G值粗精煤回到精煤,使細粒級精煤含量增大造成的。

表5 精煤產品構成篩分試驗
3.2.1 技改方案
(1)甩掉原粗精煤回收系統,包括2臺粗精煤臥式篩網沉降離心機和2臺精煤刮板運輸機;
(2)在原預留空間(中煤高頻篩位置)新增1套粗精煤回收系統,包括新增1臺精煤高頻篩,利用1臺中煤離心機脫水。
(3)精煤濃縮旋流器底流由原來去粗精煤臥式篩網沉降離心機,改去新增精煤高頻篩,篩上物經中煤脫介篩下料溜槽直接去中煤離心脫水機,再去中煤膠帶運輸機,篩下水去中煤泥桶。
3.2.2 改后精煤質量指標
改造前后主要生產指標(快速檢查日報統計分析結果)如表6所示。

表6 改造前后精煤質量指標對比分析
從表6可以看出,改造后精煤的G值更加容易控制,既保證了精煤G值的穩定率,又保證了精煤G值的合格率。
至此,整個改造基本完成,精煤灰分可通過控制分選密度隨時調整,精煤G值得到了有效保證。
改造后工藝流程如圖2所示。

圖2 改造后精煤回收系統工藝流程
(1)突破了選煤廠常規生產工藝設計的束縛,是一種生產工藝的創新。黑眼泉煤礦特有的煤質特點:一是每變換一個煤層都要經歷薄煤帶、泥巖、矸石易泥化、煤泥含量大等因素的影響;二是入浮煤泥灰分高,可浮性差,分選出的浮選精煤產率低、灰分高,因此,此次改造是黑眼泉選煤廠生產工藝的一次大膽創新。
(2)優化、簡化了生產工藝。克服了原設計粗精煤回收工藝的缺點:一是臥式篩網沉降離心機故障率高;二是臥式篩網沉降離心機入料為精煤濃縮旋流器組底流,之間只有一緩沖箱易堵冒料。
(3)新增2臺設備:1臺精煤高頻篩和1臺浮選精煤刮板運輸機;改造2臺浮選精煤刮板運輸機;利用了1臺中煤離心脫水機,閑置了2臺臥式篩網沉降離心機和2臺粗精刮板運輸機,實現節能降耗的目的。
(4)由于浮選精煤進入中煤系統,其灰分可最大限度提高,浮選精煤產率提高(即中煤產率提高),煤泥產率相對降低,從而減少了煤泥占地。
此項工程總投入為66.53萬元。其中:① 設備投入為57.2萬元,包括1臺浮選精煤刮板運輸機28萬元;1臺高頻篩(型號JKS2041)15.2萬元;415、416精煤刮板機延長,2臺減速機調整9.6萬元,2臺電動插板4.4萬元;② 材料費5.05萬元;③ 安裝費4.08萬元。
改造期為1個多月,改造后精煤產率由24.65%下降到17.28%,下降了7.37個百分點,中煤產率由54.50%提高到61.87%,提高了7.37個百分點,但精煤的售價由190元/t提高到260元/t,而中煤的售價仍為110元/t 。
按入洗能力180萬t計算,年增收180×{(17.28%×260+61.87%×110)-(24.65%×190+54.50%×110)}=1116.00萬元。
臥式沉降離心脫水機2×201.5=403 kW、2臺粗精煤刮板機15+4=19 kW停開,新增1臺刮板機55 kW、1臺電磁高頻篩7 kW,節電共計360 kW,如果每天按生產16 h計算,入洗量按5 000 t,噸煤電耗減少1.15 kW·h計算,年節支1.15×180×0.439=90.87萬元。
新增利潤=新增銷售額+節支總額=1116.00+90.87=1206.87萬元。
此次改造總投入為66.53 萬元,回收期為66.53÷1206.87=0.05 a,即不到1個月就可回收全部投入成本。
(1)實現以精煤G值指導生產操作,精煤質量更加容易控制,精煤G值穩定率接近100%;
(2)產品結構得到優化,資源得到合理利用,減少煤泥占地。
通過調整精煤產品結構,改進生產回收工藝,不僅解決了搶占精煤市場的問題,而且獲得了良好的經濟和社會效益。