丁都都,羅謝盼,李奕寶,崔紅亮
(廣州汽車集團股份有限公司汽車工程研究院,廣東 廣州 511434)
近年來,我國汽車行業(yè)迅速發(fā)展,大家對汽車NVH 有較高的要求而減振器異響問題在售后市場投訴量影響了乘坐品質(zhì)感,影響了汽車公司形象,所以要在整車研發(fā)階段將此異響徹底消除。
減振器作為整車衰減振動的主要元件[1],對改善整車乘坐舒適性及操縱性能有極其重要作用,但其在衰減路面?zhèn)鬟f的振動過程中自身高頻振動,且因其結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,容易產(chǎn)生共振而引起異響[2]。
筆者以某車型后減振器異響為研究對象[3],針對扭曲路通過原因分析并優(yōu)化,解決了該減振器異響問題。
某車型在以5 km/h~10 km/h 速度通過扭曲路面,車內(nèi)后座椅明顯聽到后懸架傳遞的“Do”“Dododuk”兩種敲擊音,此異響若不解決,將嚴重影響乘坐舒適性,引起客戶投訴,扭曲路面如圖1 所示。

圖1 扭曲路
主觀評價該問題車輛“Do”“Dododuk”兩種敲擊音同在左側(cè),將左右后減振器對調(diào)安裝,確定“Do”異響跟隨減振器到右側(cè),而“Dododuk”異響未改變,基本確定“Do”異響為減振器異響,“Dododuk”異響可能為其他零件。
對該問題車輛進行異響復(fù)現(xiàn),以5 km~10 km 的速度行駛在扭曲路,主觀聽到后懸有“Do”“Dododuk”兩種敲擊音,基本鎖定在后減振器位置。
將聲壓傳感器布置在車內(nèi)后排座椅人耳附近,振動加速度傳感器分別布置在后減振器上吊環(huán),上安裝螺栓,上吊環(huán)附近車身處,測試位置如圖2 所示,加速度傳感器位置如圖3 所示。

圖2 聲壓傳感器位置

圖3 加速度傳感器位置
通過對減振器上吊環(huán),上安裝螺栓,車身位置加速度分析,車身和減振器均有異響,測試數(shù)據(jù)如圖4 所示,通過比對振動信號的幅值和相位,由測試數(shù)據(jù)可得出,單音調(diào)“Do”異響頻率250 Hz~567 Hz,連續(xù)音調(diào)“Dododuk”異響頻率(292 Hz~528 Hz)。

圖4 測試數(shù)據(jù)
“Do”異響源是減振器,“Dododuk”異響源是車身的減振器安裝點[4]。
對“Dododuk”車身異響問題分析,觀察車身發(fā)現(xiàn)螺栓管附近焊接凹凸不平,有小部分高于與減振器安裝平面,認為焊接不良是引起車身異響的主要原因,如圖5 所示。

圖5 車身螺栓管位置
對“Do”減振器異響問題分析,減振器進行阻尼力測試,發(fā)現(xiàn)示功圖異常,如圖6 所示,拆解對減振器內(nèi)部進行排查,發(fā)現(xiàn)阻尼力異常是由于活塞閥端面尺寸超差引起,如圖7 所示,正常件與異響件測量數(shù)據(jù)對比如表1 所示。

圖6 阻尼力圖型異常

圖7 活塞尺寸超差位置

表1 正常件與異響件測量數(shù)據(jù)對比
通過分析,單音調(diào)“Do”異響與減振器阻尼力異常和活塞閥體尺寸超差引起,連續(xù)音調(diào)“Dododuk”異響是由于焊接不平引起。
針對車身螺紋管焊接不平問題,進行焊接工藝優(yōu)化,調(diào)整焊接角度,使焊縫高度小于螺紋管安裝平面,焊接效果良好,優(yōu)化后如圖8 所示。

圖8 減振器上安裝車身螺紋管位置
針對由活塞閥端面尺寸超差引起的阻尼力異常問題,整改活塞閥模具,將尺寸公差由0~0.015 mm 優(yōu)化為0~0.008 mm,改正后阻尼力合格,示功圖形飽滿,如圖9 所示。

圖9 優(yōu)化后阻尼力示功圖
將整改后的減振器搭載在優(yōu)化后的車身上,之前車輛“Do”“Dododuk”兩種敲擊音消失,后續(xù)再無出現(xiàn)此問題。
針對該車型通過扭曲路減振器異響問題,通過主客評價和客觀測試,鎖定為減振器和車身螺栓管焊縫引起,提出了優(yōu)化方案,解決了此問題,其中找出“Do”“Dododuk”兩種敲擊異響的根本原因,為以后車輛生產(chǎn)避免類似問題,可提前進行預(yù)防。