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發(fā)動機罩預(yù)留量設(shè)定合理性的分析

2021-08-31 07:24:54蘇德雄黃新龍趙子晉
汽車零部件 2021年8期
關(guān)鍵詞:發(fā)動機對策分析

蘇德雄,黃新龍,趙子晉

(廣汽本田汽車有限公司,廣東廣州 510700)

0 引言

隨著汽車市場不斷成熟,消費者對汽車外觀商品性的要求不斷提高,促使企業(yè)在重視產(chǎn)品實用的同時,還要提高商品外觀質(zhì)量[1]。發(fā)動機罩作為汽車外觀覆蓋件的重要組成部分之一,具有面積大、支點小、水平放置等特點,它與翼子板、通風(fēng)柵、前大燈的匹配問題是在車外最容易觀察到的部分,其決定了消費者對整車品質(zhì)的第一印象。

發(fā)動機罩預(yù)留量,是為了保證發(fā)動機罩與翼子板匹配的合理性,設(shè)計上通過在發(fā)動機罩與鉸鏈之間設(shè)定一定的間隙預(yù)留量,以吸收發(fā)動機罩被氣撐桿、通風(fēng)柵膠條、緩沖膠粒、發(fā)動機罩膠條等零件反力抬起的量,以及鉸鏈剛性導(dǎo)致的下沉量總和。

本文作者基于某新車型試生產(chǎn)階段出現(xiàn)的發(fā)動機罩后端與翼子板匹配不良,對發(fā)動機罩預(yù)留量進行了深入分析:利用自主設(shè)計的組合檢具模擬標準白車身,排除了白車身精度因素造成的干擾;建立簡易的鉸鏈剛性檢證模型,利用自制的伺服絲杠壓力位移測量儀驗證發(fā)動機罩鉸鏈剛性不足的猜想,發(fā)現(xiàn)潛在設(shè)計不良問題;并應(yīng)用CAE分析展開對策的研究,提出了發(fā)動機罩預(yù)留量的改善方案,完善設(shè)計的不足,解決了發(fā)動機罩后端下沉導(dǎo)致的外觀商品性問題。

1 發(fā)動機罩預(yù)留量設(shè)定依據(jù)

發(fā)動機罩預(yù)留量的設(shè)定主要是基于過往經(jīng)驗設(shè)定的,需要在試生產(chǎn)階段進行設(shè)計合理性驗證。發(fā)動機罩預(yù)留量設(shè)定原理如圖1所示,預(yù)先在發(fā)動機罩和鉸鏈之間設(shè)定間隙,這個間隙即是預(yù)留量,使發(fā)動機罩安裝后下沉一定量,但通過通風(fēng)柵膠條、撐桿等零件支撐后,會將發(fā)動機罩抬起到理論位置,以此來確保發(fā)動機罩周邊的匹配。

圖1 發(fā)動機罩預(yù)留量設(shè)定原理

預(yù)留量設(shè)計的一般原則是,基于發(fā)動機罩質(zhì)量及尺寸大小(發(fā)動機罩越重、膠條等橡膠件反力影響量越小),以及是否采用氣撐桿選擇相對應(yīng)的預(yù)留量,如圖2所示。文中車型采用大尺寸發(fā)動機罩,根據(jù)經(jīng)驗值設(shè)定了1 mm鉸鏈預(yù)留量。

圖2 發(fā)動機罩預(yù)留量設(shè)定參考區(qū)域

預(yù)留量設(shè)定不合理,將直接造成發(fā)動機罩周邊匹配不良,如圖3所示。由圖3(a)可知,預(yù)留量設(shè)定間隙過大,導(dǎo)致發(fā)動機罩下沉;由圖3(b)可知,預(yù)留量設(shè)定間隙不足,導(dǎo)致發(fā)動機罩過高;由圖3(c)可知,預(yù)留量設(shè)定不合理,發(fā)動機罩開閉過程干涉。

圖3 發(fā)動機罩預(yù)留量設(shè)定不合理導(dǎo)致的3種結(jié)果

2 發(fā)動機罩預(yù)留量驗證方案

2.1 預(yù)留量驗證方法

為了驗證發(fā)動機罩預(yù)留量設(shè)定的合理性,需要排除車身精度等因素的干擾。通過組合檢具模擬標準白車身的安裝點位[2],如圖4所示,可通過安裝發(fā)動機罩、翼子板、通風(fēng)柵、緩沖膠粒、膠條等零件,逐一確認各個零件的反力對發(fā)動機罩的影響量。同時設(shè)計標準鉸鏈仿形塊,分別對發(fā)動機罩內(nèi)板定位和鉸鏈定位兩種狀態(tài)開展驗證。

圖4 組合檢具示意(標準白車身)

將鉸鏈分別設(shè)定為A、B、C 3種組合,保持其他零件不變,安裝到組合檢具上后,通過3次元測量儀對發(fā)動機罩表面的精度進行測量[3],結(jié)果如圖5所示。

圖5 發(fā)動機罩鉸鏈仿形塊與鉸鏈安裝的差異

整理發(fā)動機罩上相同點的變化量,得出表1的結(jié)果。C組合在消除發(fā)動機罩1 mm間隙預(yù)留量的情況下,與鉸鏈標準仿形塊仍有0.5 mm差異。因差異僅存在于鉸鏈實物零件與仿形塊之間,推測是鉸鏈導(dǎo)致發(fā)動機罩下沉。

表1 發(fā)動機罩鉸鏈仿形塊與鉸鏈安裝的差異

2.2 鉸鏈影響量驗證

發(fā)動機罩鉸鏈與鉸鏈標準仿形塊之間的主要差異在于剛性的差異,因此推測為鉸鏈剛性不足導(dǎo)致下沉。為了確認鉸鏈剛性,首先需對發(fā)動機罩受力情況展開分析。

該車型的發(fā)動機罩受力點如圖6所示,受到發(fā)動機罩鉸鏈1、前側(cè)緩沖膠粒2、側(cè)方緩沖膠粒3、發(fā)動機罩膠條4、通風(fēng)柵膠條5、發(fā)動機罩鎖扣6等6個零件的反作用力,受力情況復(fù)雜,且膠條反力受壓縮量的影響,無法準確地進行測算,因此需對受力模型進行簡化,以達到相對準確的分析數(shù)據(jù)。

圖6 發(fā)動機罩支撐點示意

利用組合檢具,對零件進行逐一的拆裝確認,分析各個零件的實際影響量,因此車型發(fā)動機罩質(zhì)量較重,發(fā)現(xiàn)側(cè)方緩沖膠粒3、發(fā)動機罩膠條4、通風(fēng)柵膠條5及發(fā)動機罩鎖扣6對發(fā)動機罩抬起量可以忽略不計,得出影響發(fā)動機罩的主要受力點為發(fā)動機罩鉸鏈1和前側(cè)緩沖膠粒2。簡化后的受力分析如圖7所示。

圖7 發(fā)動機罩受力分析

根據(jù)力矩平衡可以得出以下兩個式子:

2(F1·L1)=2(F2·L2)

(1)

2(F1+F2)=G/g

(2)

式中:F1為鉸鏈對發(fā)動機罩的支撐力;F2為仿膠墊支撐塊對發(fā)動機罩的支撐力;L1為發(fā)動機罩重心與鉸鏈的距離;L2為發(fā)動機罩重心與仿膠墊支撐塊的距離;G為發(fā)動機罩的重力。

基于以上受力情況分析,建立了一套鉸鏈剛性檢測試驗方案,根據(jù)圖8鉸鏈剛性驗證模型,建立圖9所示的模擬實際裝車狀態(tài),并通過伺服絲桿壓力位移測量儀測量出鉸鏈剛性變化曲線。

圖8 鉸鏈剛性驗證模型

將發(fā)動機罩質(zhì)量W=14.5 kg(G=142.1 N),L1=870 mm,L2=430 mm代入式(1)、(2),可得出,發(fā)動機罩對鉸鏈的壓力F1=23.4 N,根據(jù)伺服絲桿壓力位移測量儀得到的曲線,如圖10所示,可得鉸鏈受發(fā)動機罩重力影響下的變形量為0.5 mm,發(fā)動機罩鉸鏈剛性不足的猜想得以驗證。

3 對策方案分析及實施效果確認

3.1 對策方案分析

根據(jù)上述原因分析,可得出發(fā)動機罩鉸鏈剛性不足導(dǎo)致預(yù)留量設(shè)定不合理,為了能從根本上解決該問題,需要首先在設(shè)計上消除原先1 mm預(yù)留量,再對鉸鏈式樣進行變更。

對于鉸鏈試驗變更,文中提出了兩個對策方案:(1)將鉸鏈剛性增強,消除鉸鏈變形;(2)抬高鉸鏈上表面0.5 mm,抵消鉸鏈變形量。

針對方案(1)中鉸鏈剛性加強方案展開CAE分析,明確鉸鏈應(yīng)力集中部位為拐角部位,所以鉸鏈剛性加強,必須在應(yīng)力集中部位加強,如圖11所示。

圖11 鉸鏈剛性力CAE分析

如圖12所示,因鉸鏈上表面為零件的精度測量基準面,因此公差面調(diào)整設(shè)定在安裝白車身側(cè)的下表面。

圖12 鉸鏈對策方案

3.2 對策影響確認

因?qū)︺q鏈式樣進行變更,需對發(fā)動機罩開閉耐久、惡路耐久、碰撞、行人保護等方面試驗進行確認。其中,在試驗開展中發(fā)現(xiàn)惡路耐久工況下,圖6中通風(fēng)柵膠條5出現(xiàn)磨損,如圖13所示。

圖13 通風(fēng)柵膠條磨損

通過分析,主要原因是:發(fā)動機罩后端因鉸鏈變更,發(fā)動機罩上抬后與通風(fēng)柵膠條壓合量變小,膠條對發(fā)動機罩的緩沖作用減少,導(dǎo)致發(fā)動機罩振幅變大,磨損增強。如圖14所示。

圖14 對策前后膠條壓合量存在差異

為了驗證此結(jié)論,利用加速度傳感器測量發(fā)動機罩振動加速度,并對加速度數(shù)據(jù)進行二重積分得出振幅,對比確認到鉸鏈式樣變更后發(fā)動機罩振幅確實加劇了。如圖15所示。

圖15 發(fā)動機罩振幅分析

為了對應(yīng)此二次不良,必須通過增強對發(fā)動機罩的支撐來減少振幅。經(jīng)過討論,提出了加強發(fā)動機罩后部膠條支撐剛性的方案:膠條內(nèi)部兩側(cè)增加兩條EPDM硬質(zhì)棉芯(外徑8.5 mm×厚度2.0 mm×長度80 mm),提高支撐其支撐力,如圖16所示,再次測得發(fā)動機罩振幅改善明顯,與鉸鏈變更前相當(dāng),對策件換裝到耐久試驗車確認無磨損。

圖16 通風(fēng)柵膠條加棉芯后發(fā)動機罩振幅改善

上述對策實施后,通過完成車碰撞測試、發(fā)動機罩開閉耐久試驗、行人保護等檢證,相關(guān)關(guān)聯(lián)性能均確認滿足要求。

3.3 實施效果確認

經(jīng)過上述對策方案確認,改進后消除了發(fā)動機罩預(yù)留量不合理導(dǎo)致發(fā)動機罩下沉的問題,改善了發(fā)動機罩后端與翼子板匹配不良(圖17),且經(jīng)過相關(guān)性能試驗驗證,無二次不良產(chǎn)生。

圖17 改善前后效果對比

4 結(jié)束語

文中的研究識別出鉸鏈剛性對發(fā)動機罩預(yù)留量的設(shè)定有較大的影響。同時經(jīng)過實驗驗證,預(yù)留量的設(shè)定不合理除了對外觀配合產(chǎn)生不良影響外,也會導(dǎo)致發(fā)動機罩接觸的膠條產(chǎn)生磨損。

文中提出的發(fā)動機罩預(yù)留量的驗證方法及有效的控制手段,為今后車型在項目開發(fā)前期提供了參考和借鑒經(jīng)驗。

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