胡小龍
(上海梅山鋼鐵股份有限公司能環(huán)部,江蘇南京 210039)
梅鋼煉鋼廠4#轉(zhuǎn)爐配置1 臺(tái)設(shè)計(jì)蒸發(fā)量為35 t的汽化冷卻系統(tǒng),其主要冷卻設(shè)備為:爐口固定煙罩、移動(dòng)煙罩、固定煙道、蝦米彎、檢查蓋,設(shè)備的主要材質(zhì)為20G。系統(tǒng)循環(huán)水量1 520 m3/h,系統(tǒng)保有水量110 m3,平均補(bǔ)充量45 m3/h,運(yùn)行方式與轉(zhuǎn)爐冶煉同步,系統(tǒng)運(yùn)行(工作)壓力為2.0~3.2 MPa,工作溫度215~239 ℃。
汽化冷卻系統(tǒng)主要冷卻介質(zhì)為脫鹽水,脫鹽水經(jīng)泵組輸送進(jìn)入強(qiáng)制循環(huán)的低壓循環(huán)系統(tǒng),以有效冷卻裙罩、氧槍水套、副槍水套、加料水套,再利用高壓泵組輸送入高壓循環(huán)系統(tǒng)的汽包,汽包中的爐水經(jīng)下降管及循環(huán)泵組分配到各煙道段與轉(zhuǎn)爐冶煉過(guò)程中產(chǎn)生的高熱煙氣進(jìn)行熱交換,在冷卻煙道內(nèi)形成汽水混合物,經(jīng)上升管返回汽包,汽水混合物經(jīng)汽包內(nèi)部裝置實(shí)現(xiàn)汽水分離,蒸汽經(jīng)蓄熱器后送入外部管網(wǎng)。
為保證汽化冷卻系統(tǒng)內(nèi)水質(zhì)平衡及安全運(yùn)行,一直采取爐外水處理工藝進(jìn)行水質(zhì)處理,并采取連續(xù)和定期排污的方式,控制爐水的水質(zhì)。但2017年11月至12月,通過(guò)對(duì)轉(zhuǎn)爐余熱鍋爐系統(tǒng)管道和水泵系統(tǒng)進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn)4#轉(zhuǎn)爐余熱鍋爐高壓循環(huán)系統(tǒng)出現(xiàn)了不同程度的結(jié)垢(見(jiàn)圖1),垢樣分析見(jiàn)表1。

表1 垢樣分析報(bào)告 單位:%

圖1 移動(dòng)煙罩管道結(jié)垢情況
由表1數(shù)據(jù)可見(jiàn):
(1)氧化鈣與五氧化二磷占比較高,分別為43.56%和40.37%,垢樣主要組分以磷酸鈣垢為主。
(2)三氧化二鐵含量3.36%,腐蝕產(chǎn)物比例很低,基本沒(méi)有腐蝕。
受轉(zhuǎn)爐冶煉的周期特點(diǎn)影響,轉(zhuǎn)爐汽化冷卻系統(tǒng)有熱負(fù)荷大、溫度變化大、熱應(yīng)力明顯的特點(diǎn)。鍋爐水垢的產(chǎn)生機(jī)理主要是給水中的一定數(shù)量的鈣、鎂鹽類(lèi),在汽化冷卻系統(tǒng)內(nèi)部經(jīng)過(guò)氣壓、溫度等物理化學(xué)變化過(guò)程而生成各種類(lèi)型的難溶于水的化合物。其主要包括給水中溶解鹽類(lèi)由于溫度升高溶解度降低造成的結(jié)晶鹽析出,連續(xù)蒸發(fā)過(guò)程中鹽類(lèi)濃縮以致使過(guò)飽和狀態(tài)下的鹽類(lèi)析出和不同鹽類(lèi)在爐水中相互作用下的產(chǎn)出化合物。
這些鹽類(lèi)結(jié)晶,一部分粘結(jié)在受熱強(qiáng)度較大的受熱面上,形成堅(jiān)硬的水垢,另一部分則懸浮在爐水中,隨爐水循環(huán)而流動(dòng)。這部分懸浮沉渣有兩個(gè)去向:其一,當(dāng)水循環(huán)不良,流速較低時(shí),在成“死水”的角落沉積下來(lái),形成二次水垢;其二,沉淀于汽包下部,形成泥垢,隨定期排污排出爐外。
煉鋼汽化冷卻系統(tǒng)由于熱負(fù)荷大,水濃縮倍數(shù)高,系統(tǒng)內(nèi)水質(zhì)變化較大,短時(shí)間內(nèi)水質(zhì)失穩(wěn)就會(huì)出現(xiàn)結(jié)垢現(xiàn)象。投加水質(zhì)穩(wěn)定藥劑的目的就是與給水中的結(jié)垢物質(zhì)進(jìn)行反應(yīng),產(chǎn)生懸浮分散狀態(tài)的磷酸鈣鎂軟渣,通過(guò)鍋爐的排污排出鍋爐。
本系統(tǒng)投加由聚磷酸鹽及有機(jī)聚合物等組成的鍋爐水質(zhì)阻垢劑,根據(jù)日常加藥方案管控要求,高壓水中正磷含量要求小于6 mg/L,為了維持系統(tǒng)安全,一般鍋爐高壓水中磷酸鹽含量應(yīng)保持在2 mg/L 以上,通過(guò)對(duì)鍋爐內(nèi)8~12 月份藥劑濃度(磷酸根)日常監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)曲線(圖2)分析,發(fā)現(xiàn)10月底前磷酸鹽濃度均維持在1 mg/L 以下,無(wú)法應(yīng)對(duì)補(bǔ)水的鈣鎂離子短時(shí)波動(dòng),造成了系統(tǒng)內(nèi)結(jié)垢。

圖2 8~12月份藥劑濃度(磷酸根)與補(bǔ)水鈣硬度數(shù)據(jù)曲線
根據(jù)系統(tǒng)管控要求,爐水的電導(dǎo)率要求控制在100 μS/cm 以下,電導(dǎo)率的控制主要通過(guò)控制汽包的連排和定排實(shí)現(xiàn)。8~10 月份爐水電導(dǎo)率日常監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)如表2,系統(tǒng)排污量不足或排污的方式不合理,爐水電導(dǎo)率持續(xù)超標(biāo),磷酸鹽垢沒(méi)有及時(shí)排除到系統(tǒng)外,也是造成磷酸鹽垢在管道內(nèi)沉積的重要原因。

表2 4#高壓循環(huán)(爐水)電導(dǎo)率監(jiān)測(cè)結(jié)果
基于對(duì)2017 年11 月鍋爐檢查情況,和鍋爐結(jié)垢原因分析,對(duì)日常鍋爐水處理方案控制和鍋爐運(yùn)行管理采取優(yōu)化改善措施:
將控制高壓爐水系統(tǒng)磷酸根含量≤6.0 mg/L 調(diào)整為2.0~6.0 mg/L。鑒于目前鍋爐補(bǔ)充水質(zhì)總硬度偏高,為更精確把控系統(tǒng),磷酸根濃度根據(jù)補(bǔ)充水質(zhì)做相應(yīng)調(diào)整,具體見(jiàn)表3。

表3 磷酸鹽投加濃度與補(bǔ)水硬度對(duì)照表 單位:mg/L
鑒于目前鍋爐系統(tǒng)內(nèi)存在的結(jié)垢物影響鍋爐的熱交換效率,不利于鍋爐長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,通過(guò)試驗(yàn)篩選了一種主要成分為馬來(lái)酸酐、酒石酸、過(guò)硫酸銨的鍋爐專(zhuān)用的鰲和分散劑。其作用機(jī)理為具有較強(qiáng)分散作用且耐高溫的高分子聚合物通過(guò)靜電作用被吸附在致垢物質(zhì)正在形成的晶核表面的活性點(diǎn),抑制晶體增長(zhǎng),從而使成垢的晶體保持在微晶狀態(tài)并畸形增長(zhǎng),畸變后的晶體與金屬表面的吸附能力減弱。同時(shí),部分未參與吸附的官能團(tuán)會(huì)使晶體呈現(xiàn)離子性,相同的電荷斥力增大,使晶體處于分散狀態(tài)。有機(jī)絡(luò)合劑,含有的配位體通過(guò)絡(luò)合作用,與成垢的鈣鎂離子形成水溶性的配位化合物,阻止成垢分子晶格的有序排列,防止其在金屬表面沉積。其特點(diǎn)是滴加速度快、聚合度比較小,在鍋爐循環(huán)水使用過(guò)程中不易析出,同時(shí)對(duì)鍋爐循環(huán)水體中硬垢起到軟化、分散作用,通過(guò)正常排污能快速排出水體。
螯合分散劑最佳的投加濃度在4.0~8.0mg/L,見(jiàn)表4。可通過(guò)絡(luò)合反應(yīng)將已生成水垢的鈣鎂離子形成水溶性的配位化合物;在分散劑的作用和沸騰爐水的沖刷下,能夠起到緩慢剝離、分散垢層,使剝離產(chǎn)物進(jìn)入鍋爐水循環(huán)中的藥劑,有效緩解目前的結(jié)垢情況。而且同時(shí)能夠讓水渣懸浮分散在水中,防止沉積在換熱設(shè)備表面。

表4 專(zhuān)用螯合劑藥劑濃度對(duì)水垢溶解情況表
2018 年1 月3 日,鍋爐水系統(tǒng)開(kāi)始投加螯合分散劑,具體投加方案為:以鍋爐的補(bǔ)充水量按投加濃度4.0~8.0 mg/L,利用高壓加藥系統(tǒng)連續(xù)加入鍋爐爐水中。
為保證鍋爐水質(zhì),根據(jù)補(bǔ)充水水質(zhì)、系統(tǒng)中形成的水渣、鹽分等綜合調(diào)整爐水排污的方式和排污量,具體見(jiàn)表5。

表5 排水管控濃度與補(bǔ)水硬度對(duì)照表
通過(guò)增加專(zhuān)用螯合劑進(jìn)行剝離,并在生產(chǎn)運(yùn)行中加強(qiáng)藥劑濃度監(jiān)控和排污管控,余熱鍋爐的爐水指標(biāo)得到了穩(wěn)定控制。2018年5月份對(duì)轉(zhuǎn)爐移動(dòng)煙罩進(jìn)行拆解檢查發(fā)現(xiàn)管道內(nèi)白色垢明顯減少,部分地方垢層脫落,露出管道本色,同時(shí)余熱鍋爐的蒸汽發(fā)生量有明顯改善,其趨勢(shì)變化如圖3。

圖3 4#余熱鍋爐蒸汽發(fā)生量
目前煉鋼余熱鍋爐的清洗大多采用EDTA 清洗、鹽酸清洗、鹽酸加氫氟酸清洗、硝酸清洗等化學(xué)方法,其清洗的效果并不能達(dá)到預(yù)期,采用停爐堿煮和鹽酸清洗,又需要較長(zhǎng)時(shí)間影響煉鋼轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)效率。因此對(duì)于結(jié)垢較輕的余熱鍋爐系統(tǒng)及時(shí)采取水質(zhì)方案管控和運(yùn)行調(diào)整進(jìn)行剝離和控制,使管壁內(nèi)的水垢變成水渣或軟性污泥排出系統(tǒng)具有積極的意義,能有效降低運(yùn)行成本,提高整體生產(chǎn)效率。