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重油催化裂化裝置塔頂?shù)蜏叵到y(tǒng)的腐蝕管控

2021-09-02 02:16:52馮明遠(yuǎn)趙麗華李春曉侯嘉越
石油化工腐蝕與防護(hù) 2021年4期
關(guān)鍵詞:催化裂化

馮明遠(yuǎn), 趙麗華, 李春曉, 杜 磊, 侯嘉越

(中國石油玉門油田分公司煉油化工總廠,甘肅 酒泉 735200)

流化催化裂化是煉油工業(yè)中重要的二次加工技術(shù),是重油輕質(zhì)化的重要手段,是原料油在適宜的溫度、壓力和催化劑作用下,進(jìn)行分解、異構(gòu)化、氫轉(zhuǎn)移、芳構(gòu)化和縮合等一系列化學(xué)反應(yīng),原料油轉(zhuǎn)化成氣體、汽油和柴油等主要產(chǎn)品及油漿的生產(chǎn)過程。催化裂化產(chǎn)品具有輕質(zhì)油收率高、汽油辛烷值較高和氣體產(chǎn)品中烯烴含量高等特點(diǎn)[1]。隨著加工原料劣質(zhì)化加劇,重油催化裂化裝置的腐蝕管控工作也越來越引起大家重視。

某石化企業(yè)0.8 Mt/a重油催化裂化裝置于1994年11月建成投產(chǎn),原裝置設(shè)計(jì)規(guī)模為0.5 Mt/a,所加工的原料為混合蠟油。2000年8月將裝置改造成摻煉30%減壓渣油的重油催化裂化,增加了外取熱器,提高了主風(fēng)機(jī)的供風(fēng)量,并在2002年7月進(jìn)行了MGD(多產(chǎn)液化氣和柴油的工藝技術(shù),Maximizing Gas and Diesel)改造。2004年9月為優(yōu)化全廠重油加工,改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu),裝置又進(jìn)行了0.8 Mt/a重油催化裂化改造工程。催化裂化的生產(chǎn)過程包括反應(yīng)再生、熱工、分餾和吸收穩(wěn)定等部分。分餾塔頂與吸收穩(wěn)定部分主要通過工藝防腐措施進(jìn)行腐蝕管控。

1 大檢修期間腐蝕調(diào)查

2019年大檢修期間,對(duì)重油催化裂化裝置發(fā)生腐蝕的主要設(shè)備進(jìn)行了檢查,檢查發(fā)現(xiàn)分餾塔頂?shù)谌丝字另數(shù)谒娜丝姿P支撐圈梁部分表面出現(xiàn)密集蝕坑,坑深0.5~1.5 mm,直徑1.0~1.5 mm。塔頂?shù)谒娜丝咨蠈铀P降液板與塔壁連接處兩側(cè)焊縫出現(xiàn)腐蝕穿孔。吸收解吸塔塔壁及塔盤銹蝕較多,基體平整,內(nèi)構(gòu)件完好,整體腐蝕較輕。吸收解吸塔下端塔內(nèi)壁及內(nèi)構(gòu)件整體積垢較重,垢下密布蝕坑,蝕坑直徑最大約10 mm,深 0.2~1.3 mm,其中降液板腐蝕最嚴(yán)重。

1.1 腐蝕類型

腐蝕類型:濕硫化氫腐蝕+低溫硫化氫應(yīng)力腐蝕開裂+濕硫化氫損傷,腐蝕部位:分餾塔塔頂、脫吸塔、穩(wěn)定塔、氣壓機(jī)入口分離器以及與之相連接的管線。

1.2 腐蝕機(jī)理

硫化氫腐蝕部位多存在于操作溫度小于 150 ℃ 的設(shè)備上,表現(xiàn)為均勻腐蝕或者孔蝕,兩相轉(zhuǎn)變處的腐蝕情況最嚴(yán)重。在加工過程中介質(zhì)中含有HCl和H2S,因其沸點(diǎn)低,故大多集中在塔頂,與塔頂部位凝結(jié)的水蒸氣結(jié)合時(shí),會(huì)形成強(qiáng)酸性腐蝕介質(zhì),引起金屬腐蝕。H2S與金屬反應(yīng)生成硫化亞鐵保護(hù)膜附著在金屬表面阻礙腐蝕繼續(xù)進(jìn)行。但在有強(qiáng)酸性腐蝕介質(zhì)存在的環(huán)境下,硫化亞鐵與強(qiáng)酸反應(yīng)生成可溶性鐵鹽,破壞保護(hù)膜,與釋放出的H2S繼續(xù)參與反應(yīng),加劇腐蝕[2]。

1.3 重點(diǎn)腐蝕部位

設(shè)備和管道重點(diǎn)腐蝕部位見表1。

表1 重點(diǎn)腐蝕部位

1.4 腐蝕問題分析

(1)塔類

分餾塔頂?shù)谌丝字恋谒娜丝姿P支撐圈梁部分表面出現(xiàn)密集蝕坑,坑深0.5~1.5 mm,直徑1~1.5 mm;第四人孔上層塔盤降液板與塔壁連接處兩側(cè)焊縫出現(xiàn)腐蝕穿孔,如圖1和圖2所示。

圖1 支撐圈梁腐蝕形貌

圖2 焊縫穿孔腐蝕形貌

再吸收塔塔壁及塔盤銹蝕較多,基體平整,內(nèi)構(gòu)件完好,整體腐蝕較輕,如圖3和圖4所示。

圖3 塔壁腐蝕形貌

圖4 底封頭腐蝕形貌

吸收解吸塔下端塔內(nèi)壁及內(nèi)構(gòu)件整體積垢較嚴(yán)重,垢下密布蝕坑,蝕坑直徑最大約10 mm,深 0.2~1.3 mm,其中降液板和受液槽腐蝕最重,如圖5和圖6所示。

圖5 降液板蝕坑形貌

圖6 受液槽蝕坑形貌

(2)容器類

凝縮油壓送罐內(nèi)壁及封頭內(nèi)壁密布蝕坑,蝕坑直徑約10 mm,深1~2.5 mm,如圖7所示。

圖7 罐內(nèi)壁蝕坑形貌

該罐主要發(fā)生HCN+H2S+H2O腐蝕和銨鹽垢下腐蝕,大檢修期間對(duì)蝕坑較深處堆焊修復(fù),管內(nèi)壁采用環(huán)氧樹脂類或聚氨酯樹脂類防腐涂料。

放火炬罐罐底內(nèi)壁靠近封頭處密布蝕坑,蝕坑直徑5~10 mm,深0.5~1 mm,見圖8。該處腐蝕類型為HCN+H2S+H2O腐蝕和銨鹽垢下腐蝕,因蝕坑較淺,管內(nèi)壁采用涂料防腐。腐蝕形貌如圖8所示。

圖8 罐內(nèi)壁蝕坑形貌

(3)換熱器類

換熱器整體情況良好,未出現(xiàn)明顯腐蝕現(xiàn)象。分餾塔頂油氣換熱器管箱及管板表面有銹垢,垢下無明顯蝕坑,測厚數(shù)據(jù)正常,未發(fā)現(xiàn)明顯減薄。換熱器宏觀形貌如圖9和圖10所示。

圖9 換熱器封頭腐蝕形貌

圖10 換熱器管束腐蝕形貌

通過2019年腐蝕檢查發(fā)現(xiàn)吸收解吸塔、再吸收塔、穩(wěn)定塔上段和塔頂油氣管線即低溫部位腐蝕較輕,一般氣相部位腐蝕輕微,液相部位腐蝕較嚴(yán)重,尤其是氣液兩相轉(zhuǎn)變的部位即“露點(diǎn)”部位較為嚴(yán)重。所以在2020年新的生產(chǎn)周期,主要通過控制原料性質(zhì)、平穩(wěn)操作、加注緩蝕劑與注水進(jìn)行腐蝕管控。

2 原料評(píng)價(jià)

重油催化裂化裝置原料來源主要是減壓側(cè)線油、常壓渣油(常渣)、焦化蠟油和部分減壓渣油(減渣)。2020年催化原料構(gòu)成情況見表2。

表2 2020年催化原料構(gòu)成

由2表可以看出,2020年催化裂化裝置摻煉渣油(常渣+減渣)僅為16.85%,原料性質(zhì)好于設(shè)計(jì)值(2004年設(shè)計(jì)值摻渣為50%),因此原料中腐蝕性介質(zhì)含量較低。

采取每周一次分析原料的方式,檢測其中腐蝕介質(zhì)含量。原料中硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)分析數(shù)據(jù)見表3。

表3 原料中硫含量分析數(shù)據(jù) w,%

2020年部分月份原料中硫含量仍然較高,1月下旬調(diào)整重油催化裂化裝置原料結(jié)構(gòu),提高了摻渣率,導(dǎo)致原料較重。由于裝置的腐蝕風(fēng)險(xiǎn)加劇,為緩解腐蝕帶來的風(fēng)險(xiǎn),主要采取了以下措施:

(1)第二提升器蒸汽預(yù)提升改干氣預(yù)提升,降低分餾塔頂水汽分壓,提高塔頂露點(diǎn)溫度。

(2)落實(shí)好工藝防腐措施,適當(dāng)增加緩蝕劑注入量。2020年1月緩蝕劑加注量為10.0 μg/g,2月份增至11.5 μg/g。分餾塔頂油氣管線緩蝕劑的加注形式為塔頂換熱器H213/(1—6)三點(diǎn)分散注劑,在生產(chǎn)運(yùn)行中,存在偏流和不能完全保障的情況。

(3)落實(shí)好巡檢制度,做好設(shè)備巡檢,尤其是分餾塔頂油氣系統(tǒng)、頂循環(huán)系統(tǒng)、油漿系統(tǒng)、吸收穩(wěn)定系統(tǒng)和鍋爐本體等。

(4)監(jiān)控原料鹽質(zhì)量濃度,確保不大于3 mg/L,從源頭上降低分餾塔結(jié)鹽的風(fēng)險(xiǎn)。

(5)控制分餾塔頂溫度在其露點(diǎn)溫度14 ℃以上。

(6)3月份啟用柴油回?zé)挘档蛽皆?,改善原料性質(zhì)。

通過采取以上措施緩解了低系統(tǒng)腐蝕,減輕了分餾系統(tǒng)發(fā)生結(jié)鹽的風(fēng)險(xiǎn)。

由于該石化企業(yè)沒有分析原料中氮含量和氯含量的設(shè)備,采取外送樣的方式進(jìn)行分析,其中2020年11月17日裝置原料中氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)為 1 629 μg/g,氯質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于2.0 μg/g,均小于裝置的設(shè)防值。雖然取樣時(shí)原料中氮含量和氯含量較低,但是取樣分析頻次離相關(guān)防腐要求還有較大差距,不能有效監(jiān)控原料中氮含量和氯含量。

3 檢測數(shù)據(jù)分析

通常采取分析酸性水中鐵離子含量的方式監(jiān)控分餾塔頂油氣線、頂循環(huán)線及壓縮富氣線低溫部位腐蝕情況。2020年酸性水鐵離子含量分析數(shù)據(jù)見表4。

表4 2020年裝置酸性水鐵離子分析數(shù)據(jù) mg/L

2020年裝置執(zhí)行工藝防腐措施提高酸性水分析頻次,每周二、四進(jìn)行酸性水采樣分析。裝置酸性水鐵離子合格率為97%,達(dá)到防腐指標(biāo)要求。隨著原料性質(zhì)的好轉(zhuǎn)和裝置注水(劑)的對(duì)應(yīng)調(diào)整,裝置酸性水中鐵離子含量逐步下降,達(dá)標(biāo)能力穩(wěn)步提升。

4 關(guān)鍵操作參數(shù)的控制

4.1 分餾塔頂露點(diǎn)溫度

2020年分餾塔頂計(jì)算出的露點(diǎn)溫度為91~92.5 ℃,分餾塔頂溫度控制在109~112 ℃,滿足工藝防腐中規(guī)定分餾塔頂溫度至少大于露點(diǎn)溫度14 ℃的要求,減輕了分餾塔發(fā)生濕硫化氫應(yīng)力腐蝕開裂和結(jié)鹽的風(fēng)險(xiǎn)。

4.2 分餾塔結(jié)鹽溫度

2020年分餾塔計(jì)算出的結(jié)鹽溫度為125 ℃左右,將分餾塔頂部溫度控制在109~112 ℃,分餾系統(tǒng)存在結(jié)鹽的風(fēng)險(xiǎn)。

為了減緩塔頂結(jié)鹽及腐蝕,采取了如下措施:(1)利用好頂循脫水罐在線除水設(shè)施,控制脫水罐界面為40%~70%,有效降低頂循返塔含水率;(2)穩(wěn)定分餾塔頂冷回流流量,避免冷回流流量過大,防止造成分餾塔頂部分水蒸氣冷凝;(3)監(jiān)控分餾塔壓力降和汽柴油質(zhì)量;(4)頂循環(huán)流量穩(wěn)定,頂循環(huán)回流泵每三個(gè)月定期切換一次[3]。

分餾塔操作情況:(1)分餾塔頂溫度控制穩(wěn)定,控制在109~112 ℃;(2)分餾塔壓力降為 0.05 MPa,未發(fā)生壓力降明顯增加的情況;(3)頂循環(huán)流量穩(wěn)定。根據(jù)以上判斷,分餾塔頂未發(fā)生結(jié)鹽情況。如若發(fā)生塔頂結(jié)鹽,必須及時(shí)降低處理量,水洗分餾塔直至分析水質(zhì)合格。

4.3 分餾塔頂循返塔溫度

2020年分餾塔頂循返塔溫度73~76 ℃,達(dá)不到90 ℃的溫度要求,從而推斷分餾塔存在一定的結(jié)鹽和腐蝕風(fēng)險(xiǎn)。

為了減緩塔頂結(jié)鹽及腐蝕采取了如下措施:(1)利用好頂循脫水罐在線除水設(shè)施,控制脫水罐界面在40%~70%,有效降低頂循返塔含水率;(2)穩(wěn)定分餾塔頂冷回流流量,避免冷回流流量過大,防止造成分餾塔頂部分水蒸氣冷凝;(3)監(jiān)控分餾塔壓力降(目前在0.05 MPa)和汽柴油質(zhì)量。

分餾塔操作情況如下:(1)分餾塔頂溫度控制穩(wěn)定,控制在110 ℃左右;(2)分餾塔壓力降為0.05 MPa,未發(fā)生壓力降增加的情況;(3)頂循環(huán)流量穩(wěn)定。若發(fā)生分餾塔結(jié)鹽的情況,可以進(jìn)行在線水洗。

通過采取以上控制措施,未發(fā)生低溫系統(tǒng)腐蝕泄漏問題,整體來看,腐蝕管控效果較好。

5 腐蝕管控措施

(1)選擇并維持能減輕或防止腐蝕發(fā)生的工藝條件,即適宜的溫度、壓力、組分比例、pH值和流速等。

(2)工藝防腐蝕的主要控制指標(biāo)納入生產(chǎn)工藝平穩(wěn)率考核。

(3)配置相關(guān)設(shè)備儀器,加強(qiáng)對(duì)原油進(jìn)行硫含量、氮含量、鹽含量、酸值和重金屬含量等指標(biāo)的檢測分析,以便及時(shí)調(diào)整工藝防腐蝕方案。

(4)針對(duì)加注點(diǎn)分散的問題,委托設(shè)計(jì)院對(duì)注水、注劑流程進(jìn)行核算,增上霧化噴嘴,從而改善注水、注劑效果。

6 結(jié)束語

通過2019年大檢修腐蝕檢查,該企業(yè)重油催化裂化裝置低溫系統(tǒng)腐蝕較輕,說明在上一個(gè)生產(chǎn)周期,工藝防腐管控較好。在2020年,主要通過控制原料組成、平穩(wěn)操作和加注緩蝕劑等措施對(duì)其進(jìn)行腐蝕管控。從監(jiān)檢測數(shù)據(jù)來看,管控情況較好,但仍存在一定問題,主要是:原料腐蝕性介質(zhì)分析頻次不夠,管控受限;存在結(jié)鹽風(fēng)險(xiǎn),需在生產(chǎn)中加強(qiáng)監(jiān)控;緩蝕劑加注點(diǎn)分散,需要設(shè)計(jì)院核算,統(tǒng)一變更到主管線等。下一步將對(duì)其進(jìn)行逐一解決,使裝置腐蝕切實(shí)管控有效。

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