孫云龍,徐 亮
(中海石油華鶴煤化有限公司,黑龍江鶴崗 154100)
中海石油華鶴煤化有限公司主要裝置包括煤氣化、合成氨、大顆粒尿素生產以及公用工程等。其中尿素裝置采用荷蘭Stamicarbon公司的CO2汽提法,利用池式反應器的新工藝,日產尿素1 860 t。2015年5月9日投產,產品投放市場后反應良好。
自投產以來,因氣化爐燒嘴壓差波動導致的停爐、氣化正常倒爐檢修、煤質等系統問題,尿素裝置多次降負荷至55%~60%操作。尤其是2018年4月至今,尿素合成低負荷下,尿素成品中縮二脲(Bi)超標,影響產品優等品率,公司收益受損。針對低負荷運行,筆者總結操作要點,降負荷后4 h左右調出優等品[1]。
非優等品尿素產生的主要原因包括:Bi含量超標、水含量超標、甲醛含量超標、產品粒度不合格。筆者分析的是低負荷(55%)下產出非優等品原因,所以不涉及到水含量超標、甲醛含量超標、產品粒度不合格因素。
通過分析Bi含量超標的原因并采取相應的措施,最終達到低負荷下產出優等品的目的[2]。
Bi是生產尿素過程中不可避免的副產物。由于各工段的工藝、參數各不相同,產生Bi的比重也不同[3],本套裝置的物料平衡表數據(見表1)顯示,Bi在各工段產生的比例。

表1 物料平衡表數據 %
尿素裝置中Bi的生成因素包括低的游離氨環境、高溫、停留時間。通過表1可以得出:本裝置的Bi主要產生于汽提塔、一段蒸發和二段蒸發環節。
汽提塔出液溫度為172 ℃左右,由于在50%左右負荷下汽提塔負荷較低,降低殼側蒸汽壓力減少熱量,可減少Bi生成。同時,高壓圈保持高氨碳比操作,可抑制Bi的生成。汽提塔液位盡量低控操作,在減少部分停留時間的同時保持足夠的冷凝空間,防止熱量通過氣相傳遞至液相,造成汽提塔底部加劇生成Bi。但液位也不宜太低,防止局部串氣引起低壓回收系統波動。
對于蒸發系統,由于96%質量分數的尿液已經足以用于造粒,所以一段蒸發的溫度可以適當降低,同時通過二段蒸發的控制以達到濃度要求。要達到濃度要求,二段蒸發的帶水分析質量分數必須達到3.5%左右,同時必須要保持負壓在-80 kPa(表壓),二段蒸發溫度要高于結晶溫度127.5 ℃,以避免尿液進入結晶區,同時還能降低Bi的生成[4]。蒸發的過程是瞬間的,而為了進一步降低Bi的生成,可適當減少一段蒸發的負壓(注意氣相水含量分析),進而增加一段、二段蒸發之間的壓差,減少停留時間。
需特別注意的是,蒸發系統的溫度波動會導致Bi的大量生成,所以在低負荷運行期間,需要盡量減小蒸發系統溫度波動。由于蒸發系統負荷的減少,不可避免地引起產品水含量的增加,所以要在造粒過程中減少成品顆粒中的水含量。
由于造粒工況中尿素基本上以固體形式存在,而固相中Bi的生成是微乎其微的,所以可以采取提高造粒機料位、提高造粒機床層溫度、加大流化風量等操作來降低水含量,以便達到成品中Bi的質量分數小于0.9%的情況下,水分同樣達到國標優等品要求(質量分數<0.5%)。
在高壓系統高氨碳比的操作基礎下,根據負荷調整高壓蒸汽飽和器壓力,控制汽提塔出液溫度在指標范圍內,以此減少Bi生成。
在低負荷下,操作時改變汽提塔出液溫度,取樣分析Bi質量分數,得出溫度對Bi生成的影響,見圖1。

圖1 系統負荷在55%時,汽提塔溫度對Bi生成的影響
汽提塔出液中Bi質量分數設計值是0.22%,在55%負荷下,汽提塔出液溫度控制在166~167 ℃時可以保證產品質量。當溫度超過168 ℃,Bi的生成會急劇增加。
在55%負荷下,調整蒸發系統溫度,實際操作溫度與質量分數見圖2。

圖2 系統負荷在55%時,蒸發操作溫度與Bi質量分數變化
由圖2可見:當Bi質量分數達到穩定值(0.89%)時,得到二段蒸發最佳操作溫度為128 ℃,對應一段蒸發最佳操作溫度為126 ℃。在一段和二段蒸發最佳溫度下操作,保證蒸發的真空在指標范圍內,尿素成品Bi質量分數基本穩定在0.82%~0.89%,滿足優等品設計值質量分數<0.9%要求[1]。
根據Bi生成的因素和各工段Bi生成的比重制定控制措施,對全系統進行優化調整,具體措施如下:
(1) 根據汽提塔出液溫度,調整高壓汽包壓力為1.39 MPa(g)左右、低壓汽包壓力為0.5 MPa以上,保證池式反應器溫度為183 ℃以上。
(2) 一段蒸發壓力控制在-60 kPa(g)、溫度為126 ℃,二段蒸發壓力為-80 kPa(g)、溫度為128 ℃。
(3) 蒸發二段液位禁止滿液操作(蒸發視鏡有大量氣泡)。
(4) 氨碳比控制在3.05以上,避免大幅波動。
(5) 汽提塔液位控制在50%,精餾塔液位控制在25%。
(6) 低負荷時造粒機第二室溫度控制在106 ℃,第一室溫度控制在100 ℃。
通過以上方法,調整前后數據見圖3。數據顯示:尿素低負荷(55%)時,可以調整出優等品。

圖3 系統優化后Bi質量分數的對比
通過上述操作,本裝置在低負荷時尿素成品中可控制Bi質量分數小于0.9%,產品的優等品率得到了保證,提高了產品質量,提升了公司的經濟效益。