劉 鵬,邢 菲,孫曉松,閻 磊,宋 健
(中國石油渤海石油裝備制造有限公司鉆井裝備公司工業泵制造廠,天津 300280)
注水是油田開發中普遍采用的保持地層壓力的重要措施,油田注水系統耗電量巨大,國內各大油田注水系統普遍存在高能耗問題。我國油田注水系統注水泵運行效率平均為72.1%,國內注水單耗平均為6.94 kW·h/m3,國外為5.6~6.0 kW·h/m3。與國外注水系統效率相比,我國注水系統效率有很大差距。在油田開采作業中,注水耗電約占油田總用電量的33%~56%,因此,提高油田生產效益的重要舉措,是提高注水泵運行效率。我國油田注水系統注水泵普遍存在老舊型號占比大、泵特性改變、自動化程度低的問題。且油田注水系統注水泵大部分為離心泵,高效區范圍狹窄,泵組運行效率普遍低于70%。為降低油田注水系統能耗,需找出能耗高的關鍵原因并進行改造,如針對系統注水波動大、系統監控效率低的問題,可建立自動化監控系統。在節能降耗技術中,大功率變頻技術門檻較高,隨著科技水平的提高,國產大功率高壓變頻技術取得了實質性進展。在生產實踐中,應用高壓變頻技術需要解決功率器件并聯、環境冷卻等技術問題。
變頻器是目前節能控制效果最好的電氣設備。變頻控制技術調速性能好,輸出頻率0~400 Hz,水泵風機調速精度高達0.1%,矢量控制精度達0.01%,動態響應快,正逐步取代直流調速,串級調速等調速方法;變頻控制技術具有良好的節能功能,節電取決于負載類型及節電方法。油田將注水變頻控制技術列入最新節能技術推廣指導項目,對優化油田注水生產工藝,降低油田開發成本具有重要意義。
在油田生產中,高壓注水系統電機大馬拉小車現象普遍存在,需靠控制泵出口高壓回流閥門開度保證注水管網壓力,由于泵壓較高,對管道使用不利。安裝高壓變頻調速裝置,可自動調節注水量,降低機組損耗。JD-BP37 系列高壓變頻調速系統由移相變壓器與功率單元組成,每8 個功率單元串聯成一相,為基本交—直—交單相逆變電路,功率單元結構原理見圖1,通過對IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,絕緣柵雙極型晶體管)逆邊橋進行正弦PWM(Pulse width modulation,脈沖寬度調制)控制,如果某單元發生故障,輸出端自動短路,輸入側由移相變壓器為單元供電,1/8 相電壓,24 個單元在變壓器上有獨立三相輸入繞組,二次繞組采用延邊三角形接法,分成三相位組,構成18 脈沖整流方式。多級移相疊加整流方式可改變網側電流波形,由于變壓器一次繞組具有獨立性,便于采用現有成熟技術。

圖1 功率單元結構原理
控制器核心由高速16 位單片機運算實現。工控PC 機提供全中文Windows 監控界面,控制器用于柜體內開關信號邏輯處理,與現場操作信號協調。控制器采用8 位單片機等大規模集成電路,CPU 為8 位單片機。功率單元采用多通道光纖通信技術,系統具有很高的安全性,各功率單元控制電源采用獨立高壓系統統一控制器,增強系統可靠性。控制器有獨立高壓電源供電體系,設備各點波形與加高壓情況相似,為調試帶來方便。
變頻器損耗由電力半導體器件通態開關損耗組成,器件一定的條件下,負載電流對損耗起到決定作用。風機泵類負載轉矩隨轉速平方關系變化,變頻器損耗與輸出頻率相關,難以從理論上得到二者精確的關系式,通過數據擬合可建立損耗與頻率的關系:△Pv=Pvin-Pvout=Pvout(1-ηv/ηv),ηv=Pvout/Pvin。其中,效率ηv,輸出有功功率Pvout,輸入功率Pvin,變頻器損耗△Pv。Pvout為變頻電機輸入功率,Pvout減去損耗為水泵軸功率。
變頻器效率與頻率關系復雜。注水泵組電機為大型異步電動機,變頻調速是水泵轉速調節的主要實現方式,電機進行交頻運行,效率特性與電源頻率的關系式為:n=n1(1-s)=60f1/pn(1-s),其中s 是電機轉差率;n1為同步轉速;pn 是電機極對數;f1是定子電源頻率。油田注水泵站在一定條件下按投資運行費用最省原則優化設計,按照某工藝條件優化設計的系統經歷一段時期后工藝條件發生變化,如何保持對泵站節能優化控制是值得研究的問題。已建泵站注水系統能耗占油田能耗重要比例,有效降低其能耗是生產中節能降耗的關鍵。
根據石油天然氣行業標準油田地面注水系統效率測試方法,泵站注水效率ηs=ηvηeηpηg,其中,ηv為變頻器效率,ηe為管道效率,ηp為水泵效率,ηg為泵出口到匯管段平均效率。泵站現場效率測量頻繁,需簡化取值使其適合現場應用,常用計算方法是投入產出法。表征能量的有反映主水管網中介質狀態溫度參數T,水溫特性可由工程摩阻損失機計算,計算得出溫度對能量影響可忽略。
3 臺4WSH(120-150)/300/YB160kW 型注水泵,電機額定功率160 kW,額定排量58 m3/h,日注水量5430 m3。KD18號注水泵站在黃河口自然保護區,日常輸電成本高,應用變頻節能控制技術降低采油成本非常必要。原注水泵電機采用自耦降壓啟動器控制,運轉穩定后注水泵長期24 h 工作,耗費大量電能。對此,實施變頻節能技術改造,以達到節能降耗的目的。
節能方案:選用富士P11 系列恒壓供水專用變頻器,設計采用先進功率模塊,輸入電壓范圍允許額定電壓20%波動,降低電壓波動對變頻器控制功能的影響,使注水泵構成閉環系統,性能良好,具有較高的產品性價比。泵站共有6 臺注水泵,4#、5#、6#泵功率315 kW,1#、2#、3#泵160 kW,額定電壓380 V,額定頻率50 Hz,其中4 臺工作2 臺備用。采用變頻器調速進行恒壓供水有兩套方案,采用一控二變頻控制方案為1#、2#、3#泵為一組,一臺變頻器控制兩臺泵;4#、5#、6#泵為一組,一臺變頻器控制兩臺泵。用水量少時變頻器控制1#泵,用水量增加,1#泵工作頻率達50 Hz,電機切換成工頻電源供電;用水量減少,2#泵工作頻率降為下限頻率,關掉1#泵進行恒壓控制。
該方案的特點是只需功率160 kW 變頻器1 臺,但會出現供水系統切換狀態。可將供水壓力設定一定范圍。以160 kW 變頻器為例,160 kW 拖動電機容量為Pmm=160 kW,泵空載損耗PO=0.1×160 kW=16 kW,1#泵全速,平均取用功率160 kW;2#泵轉速為40%,平均取用功率80 kW,取用總平均功率為240 kW。
采用一控一變頻控制技術方案為1#、2#、3#泵為一組,二臺變頻器控制二臺泵,4#、5#、6#泵為一組,備用一臺,控制在用電機,需要60 kW 變頻器2 臺。以160 kW 變頻器為例計算運行節能效果,每日供水流量為140%額定流量,每臺供水流量為70%額定流量,每臺電機取用電功率為128 kW,采用一控二變頻控制技術方案節約電量16 kW,因此采用一控二變頻控制方案。
變頻器品牌選定后設計電路,用戶要求315 kW 變頻器閉環控制4#、5#、6#注水泵,用軟啟動控制啟停,可1 d 內排除故障,可啟用備用泵,二次控制線路注水泵壓力給定量由1-3K 電位給定,變頻器啟停由FWD,COM 端子組成三線式運轉模式,PM接出0~10 V 直流電壓表觀察變頻器輸出頻率,U、V、W 為變頻器輸出,接時注意進出電源不能接反。
根據變頻器使用說明要求,設置參數有電機工作參數、控制端子控制設定、禁止變頻器反向運轉、模擬電壓給定、比例積分設定等參數。設置完畢后檢查確認無誤,檢查電機接線是否正確。應用變頻調速技術后,4#高壓注水泵電機平均輸出電流頻率為40.4 Hz。1#高壓注水泵單位壓力下,變頻運行電流為95 A,單位壓力電流下降,系統效率提高,泵效下降正常,電機與泵不能在設計工況下運行,泵效下降,2 臺泵節電效率達20%。變頻調速技術在高壓注水站應用效果良好。表1 為KD18 號注水站變頻器應用前后對比。

表1 KD18 號注水站變頻器應用前后對比
針對現場存在的問題,系統改造需減少排量損失,滿足注水壓力基礎上減少外管壓差。系統優化從動能勢能入手,提高系統效率。系統閉環控制對運行注水泵進行實時數據監控,采集傳輸注水泵運行參數:電機電流I、注水站出口干壓P干、平均單耗等,將控制參數參數與期望值特性曲線進行對比。注水站干壓是系統所需監測的主要參數,系統在泵出口管線安裝壓力傳感器,將其差值送往參數調節器進行比例運算。在泵入口管線安裝流量計,PLC 根據接收PID 整定信號,自動調整變頻器輸出頻率。
泵的功率變化與轉速的三次方正成比,變頻調速是通過變頻器改變電源頻率控制泵的轉速。系統通過高壓變頻裝置改造,泵在高效區運行下滿足系統注水量,降低系統單耗。系統改造后注水單耗降低0.2~0.4 kW·h/m3,注水量平均為4100 m3/d,每年節約電費22.4 萬元。每日注水量4100 m3,由于要求注水量波動大,實施高壓變頻改造,根據站外要求水量調整站內泵運行,使之與要求注水量一致。注水量3600 m3/d,泵能力大于要求水量,要求注5500 m3/d,開2 臺泵多注2220 m3/d 水,根據站內運行情況推算,每天多注水1600 m3,按每度電費0.5 元計,通過高壓變頻調節后年電費為85.2 萬元。
2#注水泵電機安裝變頻器后注水單耗下降到5.38 kW·h/m3,節電率43.88%,考慮注水量各方面要求的影響,節電率與計算值不同,根據現場運行情況,節電效果差異不大。高壓變頻器運行平穩,簡便實用,改善人員工作環境,大大降低維修費用,安裝后帶來顯著經濟效益。
高壓注水泵應用變頻調速技術取得良好綜合效益,體現在節電效果顯著、噪聲明顯下降、電氣維修量降低。系統經5年運行,變頻器運行穩定、節能效果明顯。注水機組系統效率提高到71.23%,機組系統年均節電量達21.98 萬kW·h,每年直接節省電費14.29 萬元。降低高壓注水泵噪聲污染,可減少職業危害。使用變頻調速技術后,減少設備維修費用。閉環控制變速調頻技術的應用,實現了電機軟啟動功能,減少了設備損耗。