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新型污水生物脫氮除磷工藝研究進展

2021-09-07 09:14:46魏春飛
遼寧化工 2021年8期
關鍵詞:工藝

魏春飛

(沈陽環境科學研究院 遼寧省城市生態重點實驗室,遼寧 沈陽 110167)

氮元素、磷元素作為自然界中的基本元素,也是藻類等微生物生長繁殖所必需的營養元素之一。由于過量的排放污水,導致水中氮元素與磷元素的含量急劇增長,使得藻類等微生物過量生長繁殖,進而造成水體富營養化,導致水體污染[1-3]。目前,污水廠所采用的生化工藝多數為傳統的污脫氮除磷工藝(如A/O工藝、A/A/O工藝),傳統的脫氮除磷工藝雖然能夠削弱水中氮元素、磷元素的含量,緩解水體富營養化,但其去除效率較低,而且運行費用和能源消耗較高。因此,國內外學者不斷研發新型脫氮除磷工藝,提高污水廠生化工藝的脫氮除磷效率,進而實現高效的水體凈化[4-5]。

1 新型脫氮除磷工藝

1.1 倒置A/A/O工藝

倒置A/A/O工藝作為目前較為常見的A/A/O改造工藝之一,廣泛應用于各大城市的污水廠,其工藝流程圖如圖1所示。污水首先進入到最前置的缺氧池進行反硝化反應,微生物(反硝化細菌)能夠充分利用水中的有機物作為碳源,從而將水中的氮元素(硝態氮、亞硝態氮)轉換成氮氣釋放到空氣中,完成氮元素的去除;隨后污水進入到厭氧池進行磷元素的釋放;最后污水進入到好氧池,進行磷元素的吸收及有機物的進一步降解[6-7]。與傳統的A/A/O工藝相比,好氧池發生硝化反應所生成的硝態氮直接回流至最前置的缺氧池,反硝化細菌能夠充分地利用水中的有機物作為碳源進行反硝化反應,避免了在厭氧池有機物被降解利用,從而降低反硝化的影響,實現更高的氮素去除效果[8]。此外,由于污水先進入缺氧池進行反硝化反應,降解了水中硝態氮,因此有效地削弱了硝態氮對磷元素釋放的干擾。

圖1 倒置A/A/O工藝流程圖

李易寰[9]等通過分析正在運行的無錫某城市污水處理廠的運行數據,研究了CAST工藝以及倒置A/A/O工藝的區別。結果顯示,污水經倒置A/A/O工藝處理后,其出水效果明顯優于CAST工藝。當進水氨氮、總氮和COD質量濃度僅為25 mg·L-1、35 mg·L-1和600 mg·L-1時,CAST工藝也無法有效地去除水中的污染物,出水效果僅能滿足國家一級B標準,出水中的總氮、氨氮和總磷都存在超標的風險。該污水廠經升級改造采用倒置A/A/O工藝進行處理污水后,其出水效果能夠滿足國家一級A標準,脫氮除磷的效果明顯提升。即使進水氨氮、總氮和COD質量濃度達32 mg·L-1、40 mg·L-1和400 mg·L-1,經倒置A2/O工藝進行處理后出水氨氮、總氮和COD平均質量濃度低于0.445 mg·L-1、7.69 mg·L-1和26.1 mg·L-1。此外,李易寰[9]等還發現在冬季溫度較低時,倒置A/A/O工藝即使未額外投加有機碳源,并降低曝氣池末端DO含量,僅通過適當地增加二沉池污泥回流量,仍然能夠有效地去除水中的污染物,保證出水水質。這就表明倒置A/A/O工藝不僅能夠提高出水效果,削弱冬季低溫對微生物的抑制作用,而且能夠降低運行費用,減少能源消耗。徐波[10]等也通過實驗研究發現與常規A/A/O工藝相比,倒置A/A/O工藝能夠更好地處理豬場消化液。當進水COD、氨氮的質量濃度為1 520 mg·L-1和625 mg·L-1時,經工藝處理后,兩種工藝(常規A/A/O工藝、倒置A/A/O工藝)的COD和氨氮的出水質量濃度分別為359 、127 mg·L-1和288、97 mg·L-1。而且在總HRT均設為124 h、消化液回流體積比和污泥回流體積比分別為300%和50%的相同條件下,倒置A/A/O工藝對豬場消化液中的COD和氮的平均去除率比常規A/A/O工藝高約8.16%和10.83%。此外,在不外加碳源的條件下,倒置A/A/O工藝的反硝化速率能夠達到0.34 g·g-1·d-1,并且比常規工藝反硝化速率提升了54.54%。

1.2 改良A/A/O工藝

與傳統A/A/O工藝相比,改良A/A/O工藝即在厭氧池前面增設了一個預缺氧池。改良A/A/O工藝的流程圖如圖2所示。污水首先進入預缺氧池進行反硝化反應,去除水中大部分的氮元素。隨后污水流入厭氧池進行磷元素的釋放,污水再進入到厭氧池,通過反硝化反應將水中剩余的氮元素轉變成氮氣釋放到空氣中[11]。最后。污水進入好氧池進行磷元素的吸收。與傳統A/A/O工藝相比,改良A/A/O工藝能夠更好地去除水中氮元素。此外,傳統A/A/O工藝中的好氧池需要投加堿度維持系統pH值,缺氧池也需要投加有機碳源(如甲醇等)保證厭氧微生物的生長繁殖[12],然而改良A/A/O工藝無需額外投加有機碳源以及堿度,有效降低了運行費用和能耗。

圖2 改良A/A/O工藝流程圖

趙蓉[13]等以沈陽得利滿 AO(SDAO)工藝作為主體工藝處理進水量為2.0×105t·d-1的生活污水,將原SDAO主體工藝升級改造為改良A/A/O工藝,并考察了改良A/A/O工藝的處理效果。結果發現,即使在低溫條件下,采用升級后的改良A/A/O工藝也能夠有效地處理污水。當進水CODCr、總氮和總磷質量濃度分別為 200 mg·L-1、35.9 mg·L-1和3. 05 mg·L-1,進水溫度為12.2±0.5 ℃條件下,污水經改良A/A/O工藝處理后,其出水CODCr、總氮和總磷質量濃度能夠降低至11.8 mg·L-1、1.34 mg·L-1和0.17 mg·L-1。與原AO(SDAO)工藝相比,改良A/A/O工藝對總氮的去除率提高了32.3%。此外,原AO(SDAO)工藝無法有效去除水中磷元素,而改良A/A/O工藝能夠有效降解水中磷元素,其對總磷的去除率能夠達到94.3%。柯浪文等[14]也發現改良A/A/O工藝能夠在避免外加碳源的條件下實現污水凈化。柯浪文[14]等以某污水處理廠的實際低碳源廢水作為研究對象,在區域環境為亞熱帶季風氣候的條件下,考察了改良A/A/O工藝的運行效果。結果顯示,當改良A/A/O工藝的污泥齡為19天、內回流率穩定在130%、外回流率為80%時,改良A/A/O工藝能夠有效地處理污水。進水COD、氨氮和總氮質量濃度為220~250 mg·L-1、20.03 mg·L-1和31.08 mg·L-1時, 經改良A/A/O工藝處理后,COD氨氮和總氮的出水質量濃度穩定在12~13 mg·L-1、0.39 mg·L-1和11.48 mg·L-1。

1.3 改良SBR工藝

SBR工藝作為常見的污水廠脫氮工藝之一,能夠去除水中氮元素,處理污水,但SBR工藝仍具有相應的缺點,例如由于SBR工藝性質,其間歇排水時排水時間較短,并且SBR工藝排水時不能攪動污泥,因此SBR工藝需要專門的排水設備(潷水器)[15]。此外,SBR工藝對于后續的深度處理設備要求較高,需要體積較大的消毒設備,增加基建費用。針對SBR工藝的缺點,國內外學者對SBR工藝不斷改進,目前較為常見的改良SBR工藝有:UNITANK工藝、CASS工藝、ICEAS工藝和MSBR工藝[16-17]。MSBR工藝是改良SBR工藝中應用較為廣泛的一種工藝,該工藝有效地利用了傳統SBR工藝以及活性污泥法的特點[18]。MSBR工藝不僅不設置初沉池和二沉池,而且反應器能在恒定液位下連續進水運行。MSBR工藝在保證脫氮效果的同時,有效地降低了基建費用和運行費用。

雷英春[19]等通過試驗研究發現改良SBR工藝(厭氧折流板反應器 (ABR) 與改良序批式反應器(MSBR) 聯合工藝)能夠有效地處理畜禽養殖廢水。雷英春等發現回流比、沉淀時間、水力停留時間以及循環周期能夠顯著影響改良SBR工藝處理畜禽養殖廢水的效率。在一定范圍內,氨氮去除率隨著沉淀時間、回流比以及水力停留時間的提高而明顯提高。當回流比為200%, 循環周期組成為曝氣175 min、沉淀時間為60 min以及水力停留時間為8 h時,改良SBR工藝對畜禽養殖廢水的去除率達到最大,氨氮去除率能夠達到74.02%。

2 結束語

與傳統脫生物脫氮除磷工藝相比,新型生物脫氮除磷工藝能夠顯著提升出水水質,提高脫氮除磷去除效率,滿足國家的排放標準,并有效地降低運行費用和能源消耗。不同類型的脫氮除磷工藝其進水方式、處理效果不盡相同,污水廠選擇處理工藝時需要綜合考慮進行篩選。

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