孫國龍
(華陽新材料科技集團有限公司,山西 陽泉 045000)
煤礦井下在采掘施工過程中,地表水、構造水、老空水等水體通過各種通道進入采掘工作面內,若不及時進行排出,很容易造成工作面積水現象,嚴重時會發生煤礦井下水災事故,通過有關數據統計分析發現,我國煤礦在生產過程中水害事故占總事故的28%,嚴重制約著煤礦安全高效生產,所以,煤礦井下采用安全穩定排水系統,對煤礦水害防止具有重要意義。
目前,我國井下排水系統自動化水平相對落后,排水系統普遍存在計不合理、靈活性較差、可靠性不高、抗災能力差等問題,從而導致系統在排水過程中經常出現故障。排水時勞動作業強度,不僅增加了排水系統維修費用,降低排水效率,而且無法滿足水文地質條件復雜的礦井安全生產需求,因此,新景礦根據井下生產實際情況,對井下一采區排水系統進行優化改造,安裝了一套智能排水控制系統。
新景礦一采區安裝的智能排水控制系統,主要由地面監控中心、局域網、井上光端子機、井下交換機、PLC 控制器、操控臺、傳感器、聯鎖開關、水泵系統登部分組成,如圖1 所示。

圖1 智能排水控制系統
1)地面監控中心主要包括上位機、顯示器、打印機等部分組成,上位機內安裝與S7-300 配套的STEP7 編程軟件,通過STEP7 編程軟件將井下排水系統運行狀態、水位情況、系統故障情況直觀地顯示出來,通過操控人員通過顯示界面可進行遠程控制[1-2]。
2)井上光端子機與井下交換機主要采用工業局域網進行數據傳輸,與傳統布線系統相比,無線數據傳輸速度快,且解決了傳統布線時工序復雜、線路損壞現象嚴重等技術難題。
3)PLC 控制器共計三臺,一臺用于調度,且與水位傳感器進行連接,主要對水倉內水位數據進行收集;另兩臺PLC 與主副水泵進行連接,主要控制水泵啟停動作,所有PLC 控制器與交換機進行連接,便于數據傳輸[3-4]。
1)首先通過水位傳感器對水倉內水位情況進行監測,當水倉內水位達到設計值時,水位傳感器及時收集水位數據,并將數據上傳至調度PLC 控控制器內。
2)調度PLC 控制器接收水位數據后及時進行分析處理,并將處理結果傳輸至1 號水泵(主水泵)監控PLC 控制器內,通過PLC 控制器控制作用打開1號水泵進行排水。
3)當水倉內水位下降至設計值時,水位傳感器再次將水位數據上傳至調度PLC 控制器,控制器通過數據處理將信號傳送至1 號水泵監控PLC 控制內,通過控制器控制作用,斷開1 號水泵電源,水泵停止排水工作。
4)在排水過程中若1 號水泵出現故障時,1 號水泵監控PLC 控制器及時將故障信號傳送至2 號水泵(副水泵)監控PLC 控制器內,控制器接收信號好通過控制作用及時打開2 號水泵進行排水。
5)水泵調度PLC 控制器數據處理后,將數據信號傳送至井下網路交換機內,通過工業以太網傳送至井口光端子機,然后在通過工業局域網傳統至地面操控室主機系統內,主機系統通過STEP7 編程軟件將井下水泵工作狀態、水位情況以及設備故障情況直觀地顯示出來,便于工作人員參考。
1)多種運行模式切換:智能排水控制系統主要有三種運行模式且相互獨立,另外,為了方便系統的檢修,設置現場控制優先于遠程控制模式,手動控制模式優先于自動控制模式[5]。
2)可視化控制:地面監控系統可直觀地顯示井下系統運行情況,操控人員可通過界面進行相關參數修改,并對系統可進行遠程控制,實現了井下排水系統無人值守的目的,提高了排水系統運行穩定性。
3)水泵啟停自動化:該系統利用傳感器實時收集數倉內水位情況,根據設定動作保護值,系統自動控制水泵啟停進行排水動作,無需人工開啟,大大降低了勞動作業強度,避免了傳統人工頻繁啟停排水系統,導致系統故障率高,排水效率差等技術難題。
4)系統保護功能:智能排水控制系統具有系統故障自檢功能,當系統出現故障時,通過控制器及時將故障點及故障源上傳至地面操控室內,工作面人員可及時對系統進行檢修維護。
5)水泵自動輪換功能:通過系統可實時掌握排水系統使用狀況及壽命情況,從而達到對每個水泵合理安排的目的,保證了水泵即不會處于長時間運行狀態,又不會導致水泵處于閑置狀態,從而提高系統的可靠性。
6)數據采集與顯示功能:在整個系統中數據采集是重要環節,數據采集準確性直接影響著排水效果,通過對系統各類數據進行精準采集分析,從而實時掌握設備運行情況。
2020 年3 月11 日新景礦對井下一采區水倉安裝一套智能排水控制系統,截止10 月22 日,通過7個月實際應用效果來看,該系統投入使用后水倉管理人員由原來每天6 人減少為每天2 人,系統在運行過程中未出現故障現象,且該系統運行后實現自動排水的目的,降低了勞動作業強度,大大提高了井下排水自動化水平,取得了顯著應用成效。