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簡析人機協作鑄件打磨系統的控制要求及HMI功能

2021-09-09 02:37:46車延明宋明安黃淑娟李志博
制造技術與機床 2021年9期
關鍵詞:按鈕功能系統

車延明 宋明安 陸 焓 黃淑娟 李志博 麻 輝

(寧夏巨能機器人股份有限公司,寧夏 銀川750021)

大型鑄件的清理在鑄造生產中是不可缺少的一道關鍵工序,人工處理鑄件毛坯上的澆冒口、飛邊及毛刺產生粉塵飛揚的打磨環境,對人員身體健康造成了極大危害,導致職業病預防難、作業環境差和勞動強度大,也使眾多企業陷入了招工難的困境。特別是在大型、重型鑄件,使用人工打磨,需要大量的場地,生產效率低下,打磨質量不能保證。所以,鑄造業的產業升級和自動化改造成為了我國目前的趨勢。在這樣的背景下,各種機器人與打磨工具結合的打磨控制系統將會應用而生,由于當前人機協作打磨控制系統沒有明確的控制標準及相關要求,所以本文將對該系統需要的功能和要求進行說明。

1 人機協作鑄件打磨系統簡介

一套完整的人機協作鑄件打磨系統主要是由以下控制元件組成,機器人系統、工控機、PLC,HMI、力傳感器、測距傳感器、速度傳感器、溫度傳感和液壓站等組成,如圖1所示。

基本控制原理:整個控制系統是通過工控機集中協調調度。工控機通過HMI和手柄,發送調度指令給機器人控制系統、PLC系統,PLC通過梯形圖邏輯,直接控制液壓站、砂輪、加熱器以及冷風機的動作,機器人系統直接控制機器人的動作。另外,溫度檢測、力檢測、測距檢測和轉速檢測等傳感器,通過給PLC反饋模擬量信號,PLC將這些信號通過ModBus協議,傳遞給工控機,通過這些傳感器的反饋,實現對砂輪、液壓、機器人的動作協調及安全運行。

打磨前的準備工作,首先將工件裝卡在電動轉臺上,確認打磨一側的電動卷閘門的狀態,保證打磨一側,機器人、工件處于封閉空間,通風設備正常開啟;接著啟動系統總電源,確認電動轉臺打磨工件情況,進入虛擬座艙,打開外設燈光(包括艙內及打磨室燈光),啟動機器人,啟動液壓系統,啟動打磨主軸(可選擇正反轉);對工件打磨時,操作者通過HMI控制界面、操作手柄配合可實現工件的手動和自動打磨。電動轉臺由變頻電機進行控制,操作者可實現點動控制工件的角度,實現工件不同姿態的打磨。

2 人機協作鑄件打磨控制系統功能要求

由于打磨系統面臨的工件和工況種類多而復雜,所以對于大批量的相同工件可以采用編程自動打磨的方式,但是對于小批量不同的工件,需要人工通過HMI設定參數,使用操作手柄來遙控機器人進行不同方向,不同角度,不同程度的打磨。這種既能自動工作又能半自動工作的大型液壓打磨系統,在功能方面要滿足如下要求:

(1)開關、按鈕、顯示、報警及聯鎖裝置功能應正常。

(2)操作機構各軸運動平穩、正常。

(3)打磨系統力控制功能可靠,應具有力感知裝置、力閉環控制功能、位置補償功能。

(4)測距功能準確,應具有測距裝置、位置補償功能、斜面找正功能。

(5)遙操作應滿足操作手柄功能正常,操作機器人的各種動作平穩、順滑;操作的靈敏性滿足打磨要求,無明顯延時現象;操作的靈敏性滿足打磨要求,無明顯延時現象;各種打磨模式易操作,人機界面友好。

3 打磨控制系統的軟件要求

一套打磨系統中,由多個輸出、監控、反饋和補償的閉環控制系統組成。

3.1 手柄給工控機的交互信息

手柄報警信息,XYZ方向相對編碼器的脈沖值,手柄的移動速度,工控機給手柄的交互功能有:工控機調用手柄SDK進行手柄的使能、失能、初始位置標定,如圖2所示。

程序開始時,操作者通過HMI控制界面、操作手柄配合可實現工件的手動和自動打磨。電動轉臺由變頻電機進行控制,操作者可實現點動控制工件的角度,實現工件不同姿態的打磨。

程序開始時,首先對手柄進行使能操作,然后手動將手柄移動到初始位置標定記錄手柄在初始位置的脈沖值,之后移動手柄時,實時脈沖值會和初始位置的脈沖值做差,計算手柄的電子齒輪比,從而確定手柄在初始位置坐標系下的位置。移動手柄過程中,程序實時讀取手柄的位置,并用等比例放大的方式,將手柄的位置轉換成機器人的位置,采用擬合計算的方式,優化手柄的軌跡,并將計算出的機器人位置存入到公共點位存儲區域,方便機器人控制程序實時獲取 。

3.2 工控機與力傳感器通訊功能

力傳感器將測得的XYZ方向的力分別轉換為模擬量,對應一個受力范圍。當沒有力作用在傳感器上時,模擬量為一個固定值,PLC讀取這3個方向的模擬量并存儲于PLC的寄存器中,然后工控機與PLC做Modbus TCP通信,從PLC的寄存器中讀取模擬量的值,并按照線性關系轉換為力的值,從而實現工控機與力傳感器的通訊,如圖3所示。

3.3 工控機和機器人通訊

機器人和工控機的交互部分為心跳包通訊檢測和坐標信息交換;機器人實時發送當前坐標位置,實時接收工控機發送過來的信息;工控機實時接收機器人發送過來的位置,并實時把手柄控制線程存儲到公共點位存儲區的位置,位置計算方式根據工藝選定,在只打磨平面的時候,會將Z值固定,移動手柄計算的位置只有XY向的值在變,在調整打磨機的姿態時,可將XYZ的方向鎖定,只改變繞XYZ方向旋轉的坐標值。程序一開始會啟動心跳包檢測程序,機器人控制程序,手柄控制程序,3個程序同時運行;心跳包程序負責檢測工控機和機器人的網絡連接狀態,采用CS的網絡通訊方式,工控機作Server連接成功之后,工控機會等待接收機器人發送的時間戳,并驗證時間戳,驗證完成之后工控機發送自己的時間戳給機器人,中間出現連接斷開,則會重新進行連接。機器人控制線程負責實時獲取和發送機器人的點位。機器人端做Client,有一個心跳包程序在實時檢測機器人與工控機的連接情況;機器人運動控制程序控制機器人點位的發送,接收和運動到接收到的點位位置上,之后再次開始循環。

3.4 手動打磨模式

手動模式下可以完成快速進給和手動打磨操作,快速進給時,用戶操作兩個手柄,在任意自由度內移動機器人,使工具頭快速接近工件,完成“對刀”過程。工具頭接觸工件后,鎖定轉動軸,此時用戶只能操作平移手柄完成平面內打磨操作,同時根據需要調整進給速度。機器人的Z軸進給量可以通過手柄手動控制;也可以鎖定Z軸,定量控制,如圖4所示。

3.5 自動打磨模式

用戶首先操作手柄移動機器人到3個示教點,分別作為“起始位置”、“X軸正向位置”、“Y軸正向位置”,然后將機器人移動到額外一點作為“打磨高度”。控制系統將根據這4個示教點生成機器人運動軌跡,控制機器人在一個矩形區域內進行多層連續打磨。

3.6 激光位移傳感器通訊開發

激光位移傳感器將測得距離轉換為模擬量,對應一定的距離,PLC讀取這個模擬量并存儲于PLC的寄存器中,然后工控機與PLC做Modbus TCP通信,從PLC中讀取模擬量的數值,并按照線性關系轉換為距離,從而實現工控機與激光位移傳感器的通訊,如圖5所示。

4 打磨系統HMI控制功能開發

4.1 主體功能

為了便于操作和實時監控各功能單元狀態,HMI控制功能開發包括5個部分,分別是“力傳感器”、“機器人”、“操作手柄”、“液壓系統”以及“主軸”,如圖6所示。

4.1.1打磨力監控

用來對打磨時與工件的接觸力進行實時監測,操作人員需要通過該視窗觀察打磨時力的變化趨勢,以便操作者隨時掌控接觸力的大小,便于手動模式下的操作。

4.1.2操作手柄連接

在手動操作模式下,控制上位機與手柄的連接和斷開。連接成功之后, “連接手柄”按鈕通過變色來提示,同時LED燈也變為綠色,段開時,“斷開手柄”按鈕會變為灰色,同時LED燈會變為紅色,確保斷開成功。

4.1.3液壓系統連接

用來控制液壓系統的啟停。啟動成功之后,需要將“連接液壓”按鈕會變色,同時LED燈也變色,及時給操作人員反饋連接結果,同樣,斷開時,“斷開液壓”按鈕會變為灰色,同時LED燈會變為綠色,確保斷開成功。

4.1.4機器人監控

用來控制上位機與機器人的連接,并且對機器人的位置進行監測,設計按鈕和顏色的變化,來顯示機器人是否和上位機連接成功或斷開成功。

4.1.5主軸控制

用來控制主軸的啟停、正反轉和主軸轉速的設置。通過按鈕的顏色來顯示主軸的正反轉。主軸的轉速可以手動輸入。同時人工需要查看打磨情況時,通過打開“主軸照明”開啟主軸照明燈。

4.2 打磨操作

打磨模式包含包括“打磨模式設置”和“手柄空間比例設置”兩部分。打磨模式包括“手動打磨”、“平面運動”、“快速平面”、“自動打磨”、“自動斜面”,如圖7所示。

4.2.1手動打磨模式設置

對齊按鈕:使機器人自動運動到工具坐標系XY平面與基坐標系XY平面平行的狀態。對齊成功后,通過專門的按鈕顏色變色,來顯示對齊成功。

“Z軸鎖定”:在砂輪工作的時候,為了防止誤操作造成砂輪突然過切損害系統,設計了“Z軸鎖定”按鈕,將機器人的Z軸鎖定,鎖定后機器人Z軸進給將不再受平移手柄控制,只有按動手柄上的按鈕或界面上的進給按鈕才可以控制機器人Z方向的運動。

4.2.2自動打磨模式設置

設計了自動打磨的相關參數按鈕,讓機器人按照該參數按鈕的設置進行動作,包括打磨平面的“起始點”、“X方向”和“Y方向”、 “打磨高度”, 設定完成后點擊“確定”按鈕即可完成打磨參數設置,點擊“開始打磨”即可切換到自動打磨程序。在自動打磨過程中點擊“停止打磨”,系統自動切換回手動打磨模式。

4.2.3平面運動打磨模式設置

在HMI界面界面上,利用測距傳感器,通過手柄控制機器人移動到工件上方選擇3個位置,系統將根據這3個位置計算新的基坐標系。生成1個平面后開始打磨,如果生成失敗需要重新設置。

4.2.4快速平面打磨模式設置

設計了一種對于規則平面快速自動打磨的功能,能夠大大提高打磨效率。啟用“計算平面”功能,系統將根據工具坐標系建立機器人基坐標系,若計算成功,“計算平面”按鈕通過變色來顯示,點擊“快速平面啟動”按鈕,程序會切換到快速平面程序,實現規則平面的快速高效打磨。

4.2.5自動斜面打磨模式設置

為了適應斜面的自動打磨,設計了自動斜面打模式。在平面運動模式中設置斜面,平面生成成功后“切換”機器人到該斜面下運動,然后在傾斜的坐標系中設置打磨高度和打磨參數,然后點擊“開始打磨”,機器人將切換到自動斜面打磨程序,此時,平移手柄控制機器人在斜面上做平移運動。

5 結語

通過對人機協作鑄件打磨控制系統介紹和HMI功能的說明,為打磨控制系統的設計提供技術指導。

通過以上技術方案,完成了人機協作鑄件打磨控制系統的開發,項目完整安裝運行后,經過檢測,基本滿足操作者人性化需求,實現了整個系統安全穩定運轉的設計目標。此系統采用人機融合交互的方式,杜絕了鑄件清理打磨所產生的粉塵污染,提高了打磨作業效率,達到了車間無粉塵污染、無職業病工傷的目的,在節能減排的大前提下,可以實現工廠大幅減員增效、鑄造車間智能化綠色發展的轉型升級目標。

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