段美佳 張茂 盧義鵬 王欣 唐世旺
摘要:用于石油開采的緩蝕劑《緩蝕劑技術條件》檢測標準。對于緩蝕率測試,失重值通常介于默認值的10%到40%之間,導致緩蝕率測試結果不準確。緩蝕率檢測方法影響因素。
關鍵詞:緩蝕劑;緩蝕率檢測方法;改進探討
隨著我國石油生產進入后期階段,注水處理是最重要的生產技術。排出的水通常由氧、二氧化碳和硫化氫組成。廢水一旦分離,就會重新注入井中,從而可能導致管道和充電金屬設備的某些腐蝕。添加緩蝕劑是防止石油腐蝕的重要手段。由于腐蝕因素不同,使用了不同種類緩蝕劑。
一、以往檢驗結果分析
該標準要求的試驗介質是油田相應區塊的油井液體中的水介質。試驗條件為:溫度80℃,正常壓力,玻璃貯器500ml,用密封蓋密封。按照標準,使用數據處理和誤差理論分析了8個緩蝕劑樣品的數據(結果見表1)(見表2)。
1.數據分析。表2顯示:(1)8種產品12次試驗的平均最大偏差為41.6%,最大偏差大于50%;(2)8種產品12次試驗的平均相對偏差小于5%,僅占評價次數的22%;相對偏差高于平均值占55%。
2.結論分析。通過統計對實驗數據、樣品來源和實驗媒介的分析得出如下結論:在同一輸油管道中,采集不同時期的水樣進行緩蝕劑靜態掛片腐蝕試驗,試驗結果不同。對同一種緩蝕劑進行了10%靜態掛片緩蝕試驗,測定結果的相對偏差在15%~30%之間,重現性良好。科學上很難準確地判斷一個結果。一般來說,需要測試增加次數,不僅增加了成本,而且影響了檢測的及時性。
二、實驗方法評價
油液流動中的腐蝕因素,包括pH值、溶液空氣、壓力、溫度等。對測試環境和測試過程的各個組成部分進行詳細分析。試驗條件表明,內部評估是確定某一溫度下的靜壓力和侵蝕率。緩蝕率壓力的影響微乎其微。根據上述分析,我們假定測試評估方法可能存在以下缺陷:
1.水樣不具代表性。
2.2.水樣中存在氧暴露問題(1)取樣時暴氧問題:(2)出口液體過濾過程中存在暴氧問題(3)暴氧是實驗過程中存在問題
3.掛片過程中有一些缺點。主要用自來水沖洗,自來水中的氧氣能使掛片氧化變成黃色,形成氧化膜,導致失重誤差。
4.水樣中的二氧化碳含量急劇下降。地下水中有一定的二氧化碳壓力。水的二氧化碳含量決定了水的pH值和其他特性。實驗是在持續壓力下進行的。壓力變化導致二氧化碳排放到水中,遠遠低于實際水樣中的二氧化碳含量。
5.鐵離子變化。由于暴氧,水中部分氧化的Fe2+形成Fe3+,增加水中的Fe3+并在樣品上形成不溶的Fe3+,導致樣品重量失重誤差。因此,在整個檢測過程中,水樣的暴氧嚴重,導致水樣特性發生重大變化,導致檢測結果大幅度偏離。
三、實驗方法的改進與完善
1. 完善油井水樣的取樣方法。(1)將樣品放入一個干凈的小塑料桶(25kg);(2)用氮氣將塑料桶內的空氣凈化,在放置和運輸過程中應立即將其關閉并倒立(3)打開取樣點取樣閥,放空以變速方式(閥開度變化)和沉淀物約1分鐘;(4)關閉取樣閥,連接取樣管路;(4)將塑料取樣桶水平放置,擰下取樣桶蓋,將取樣管迅速插入取樣桶內;(6)打開取樣閥,將小排量的水樣逐漸排出;(7)隨著塑料桶內水樣的增多,將桶逐漸伸直,取樣后立即密封塑料桶蓋。
2.水樣預處理方法的改進。為了減少預處理水樣過程中的氧氣,改造了正常的蓋子,開發了專用放水蓋,改進了預處理工藝。專用放水蓋代替塑料桶蓋,將塑料桶倒置10-15分鐘,待桶內油相浮至上層后,打開取樣閥。打開氮氣閥,稍微加壓(約0.14MPa),用脫脂棉(新)過濾試驗容器中的水樣。重要的是,水樣的儲存時間越短,可能發生的變化越小。因此,水樣應當天處理,當天檢測,確保24小時內可進行樣品檢測。
3.掛片的預處理。用蒸餾水清洗掛片。
四、改進后實驗數據對比分析
為驗證改進措施的有效性,選擇8種緩蝕劑現場進行評價。通過數據分析、實驗結果對比以及改進前后評價方法的比較,結果表明:
1.偏差小于5%的改進數據比改進前數據高出236%。
2.將誤差率提高到10%,提高比例113%。
3.改進導致最大偏差比10%以上降低93%比例。
改進后的評價方法充分考慮了水樣的暴氧和試驗過程中的暴氧,并通過多種措施進行了改進,大大減小了緩蝕率測定結果的偏差。重復性顯著提高,試驗結果具有可比性。
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