

[摘要] 本文針對江漢油田鐘市管理區泵配成本消耗高的問題進行調查分析,找出超支原因,并采取相應措施,降低了泵配的消耗,達到了降本增效的目的。
[關鍵詞]? 提高水質 降低泵配消耗
一、前言
江漢油田鐘市采油管理區目前擔負著鐘市、嚴河兩個油田的生產管理工作,是集采注輸于一體的綜合性采油管理區,共有油水井238口(油井161口,水井77口),日均產油210噸,綜合含水87.5%。2019年管理區以創建“物耗能耗示范區”為目標,采取措施嚴格控制材料成本的消耗,見到較好效果,當年材料實際發生費用與同期相比節約23.1萬元,其中:鋼材、建材、化工、電工器材、抽配共節約36.9萬元,但注水泵配超支13.8萬元。針對注水泵配超支這一問題,管理區進行調查分析,找出了超支原因,為2020年采取相應措施確定了方向。
二、泵配超支原因分析
影響泵配超支的因素很多,比如泵型號多但通配件少、泵與地層壓力不匹配、間注井對泵的影響、年底啟泵臺數增加及水質的影響等等,其中水質的影響最大,從2019年水質監測情況來看,鐘市注水站和沿程水質很差(見表1),表現為懸浮物高,粒徑中值大,總鐵含量和礦化度高,易與水中OH-、HCO32-等離子產生化學反應生成氫氧化鐵、碳酸鈣、碳酸氫鈣等沉淀物,導致泵堵、泵漏、泵磨損。
1、泵堵
管理區現有單井泵38臺,單井增注泵19臺,注水泵19臺;使用年限大于10年的單井泵共11臺,占總數的28.9% ,目前運行22臺(9臺增注泵,13臺注水泵),其中使用年限10年以上有9臺。 有5臺泵經常因臟物堵塞導致停泵,更換配件頻繁。從消耗成本數據來看,2019因臟物堵塞(見下圖)更換配件費用占總費用的65.2%,是泵配件費用上升的主要原因。
2、泵漏
除了水質中懸浮物高導致堵塞造成泵漏的原因以外,腐蝕率超標也是導致泵漏的原因之一,管網腐蝕會導致鐵離子濃度增加,而鐵離子的存在又為鐵細菌提供了生存的養料,造成細菌腐蝕;同時當鐵離子在水中遇到碳酸絡合物Fe(HCO3)2時,在鐵細菌作用下,又可生成Fe(OH)3沉淀造成泵的堵塞,由此看出,腐蝕、結垢、堵塞是相互作用、相互影響的結果。
3、磨損
高壓注水泵出現的機械密封磨損問題, 表現為曲軸銷間隙配合不好將連桿與柱塞蹩斷、泵座和彈簧座損壞。主要原因與水質中總硬度較高、不溶性殘渣的存在以及含有微量單質硫有關。鐘市區塊注入水為高礦化度的Na2SO4水型,總鐵、SO42-離子含量高,且含有 SRB消耗SO42離子反應生成S2-, 油管表面Fe2+與S2-作用生成FeS沉淀造成泵的堵塞,引起磨損。
綜上所述,由于水質不達標造成了泵堵、泵漏和泵磨損,從而導致了泵配維修費用的上升。
三、措施及效果
針對水質不達標這一主要影響因素,2020年管理區主要采取了以下措施:
1、加強地面管網綜合治理,強化污水凈化過程管理,從源頭抓水質。
1)、嚴格落實日常管理制度,加強過濾罐反沖洗、大罐排污、收油和污水池清污工作,要求調儲罐、除油罐和沉降罐每周一、周三、周五必須上午排污1次,二級過濾器每天反沖洗1次,污水池每天收油一次。
2)、嚴格執行加藥制度。
嚴格執行廠工藝所制定的加藥方案,并根據水質和水量的變化隨時調整加藥濃度,如液堿的投加量不能太多也不能太少,而且PH值的酸堿度絕不允許超過7.0,因為液堿加多了,PH值就高,液堿中OH-離子與水中Fe2+、Fe3+反應生成的Fe(OH)2、 Fe(OH)3沉淀物就越多,管線就越易堵塞,但液堿如果加得過少,PH值低于標準,水呈酸性,水質的腐蝕率增高,久而久之就會導致管線及設備的腐蝕穿孔。
2、加強干線及單井管線清掃工作,提高沿程水質,避免水質惡性循環。
1)、用高壓水射流的方式清洗了注水大站站內調儲罐、除油罐、沉降罐、1#2#緩沖罐、1#2#注水罐及提升泵進出口管線722米,避免了管線堵塞現象的發生。
2)、用空穴射流和脈沖的方式清洗了東注水支干線,清洗后管線始未端壓力均降為0MPa。
3)、用系統水清掃了鐘新斜20、鐘8斜-30和鐘5-25三口井的單井管線,收到了很好的效果。
3、做好例行井筒清洗工作,提高井筒水質。
2020年計劃洗井72井次,實際完成90井次,井筒水質大大改善,有23井次注水壓力下降,比如鐘112斜-25井注水壓力由19MPa下降為18MPa。
4、做好注水站設備的維護及保養工作,提高過濾器運行時率。
2019年更換雙濾料過濾器電控閥3個,維修電控閥2個,避免了設備出現故障停運,導致注入水不能過濾、水質變差現象的發生。
通過以上措施,2020年鐘市管理區的綜合水質達標率由一季度的75%上升為四季度的81.82%,上升了6.82個百分點,泵的故障次數由2019年97次降為2020的48次,泵配實際消耗成本也相應地由2019年的147萬元下降至今年的126萬元,同比減少了21萬元。
四、存在的問題及建議
雖然鐘市管理區當前水質達標率上升至81.82% ,但是在工藝流程如此完善的情況下,與企業平均水質達標率85.34%相比,還存在差距。因此,解決好相應的問題,關鍵要針對懸浮物和粒徑中值高居不下的關鍵環節,采取相應技術措施,以進一步提高水質達標率,爭取將泵配的消耗成本降到100萬元以下。
1、從源頭抓水質,確保注好水。持續執行注水站加藥制度,特別是大罐排污制度,要求在十月份之前完成清罐清池工作,污水池除了每天收油外,還要定期清洗池子。
2、加強地面管線的清掃工作,避免水質惡性循環。1)、對增注泵頻繁卡泵的2口單井管線鐘5-25和鐘新8斜-18每季度進行清掃;2)、利用已在鐘市注水管網支干線末端(四號點、112站、八號點)安裝的高架罐,用水力車定期對注水東、西干線進行反掃;3)、是對增壓注水井單井管線定期掃線。
3、定期清洗泵前端過濾器,定期更換濾芯。
4、充分發揮兼職泵工的職能,加強注水站設備及增注泵的綜合管理及日常維護。
作者簡介:
張靜:通信(433124? 湖北省潛江市江漢油田分公司鐘市采油管理區? 張靜)
江漢石油管理局江漢采油廠? 湖北省? 潛江市