任 飛,邢國成
(撫順特殊鋼股份有限公司 第一煉鋼廠,遼寧 撫順 113001)
20CrNi3H鋼主要用于商用車變速箱主軸,對夾雜物、淬透性、晶粒度、內部組織致密性有較高的要求[1-2]。某公司通過工藝攻關,成功開發該品種,目前夾雜物、淬透性等質量已滿足用戶的使用要求,但用戶在生產過程中產生一些質量缺陷,主要為主軸零件存在的中心孔洞缺陷導致的探傷不合格。用戶采用楔橫軋工藝生產,其孔洞問題影響因素較多,包括軋機模具設計、模具磨損、材料質量、加熱工藝等多因素影響。此前對產生孔洞缺陷件分析時,未發現明顯的材料缺陷,雙方對缺陷產生原因未達成一致。隨著生產量的擴大,部分爐號探傷不合格率較高,達到 20%以上。通過比較分析,需要提高棒材原料的質量。
20CrNi3H鋼的化學成分見表1。
某鋼廠提供的棒材原料生產工藝流程:60 t UHP→60 t LF→60 t VD→四機四流連鑄機→鑄坯紅送/緩冷→連軋機組→退火→精整→相控陣探傷→檢驗→入庫。

表1 20CrNi3H鋼的化學成分 %
工藝裝備參數見表2。

表2 冶煉-連鑄-軋制設備參數
主軸零件生產工藝流程:原料驗收探傷→加熱→楔橫軋軋制→探傷。
采用楔橫軋方式生產的齒輪軸,由于其特殊的加工方式,鋼材內部受三向拉應力作用,零件極易產生內部疏松、孔洞缺陷。因此,對原材料的中心質量比普通軋制要求嚴格。為確保提供的棒材原料質量,對每支成品棒材進行相控陣超聲波探傷,探傷合格后出廠交付使用。
合格棒材原料經楔橫軋軋機軋制成零件后,再進行探傷,發生了探傷不合,對探傷不合的零件進行解剖分析。
通過解剖,發現缺陷類型有兩種,一種為在中心撕裂開后成開放型的孔洞,能夠看到中心區域有明顯的撕裂,見圖1(a);另一種為收斂型,有一個小孔,見圖1(b)。

圖1 主軸零件孔洞缺陷
對于第二種缺陷試樣,加工試樣橫截面,并經1∶1的鹽酸水溶液加熱浸蝕,低倍組織缺陷見圖1(b)。
在試樣的中心可見有小孔,缺陷為孔洞。在缺陷的周圍可見有發達的柱狀晶,中心等軸晶比例較小而且是偏心的。
對缺陷進行金相分析,見圖2、圖3。

圖2 中心孔洞 (×200)
在孔洞缺陷附近并沒有非金屬夾雜物缺陷,高倍下形貌系多孔的、撕裂狀。
由于棒材經過了楔橫軋的二次加工,對孔洞缺陷產生的根源易產生分歧。

圖3 中心孔洞SEM
撕裂首先發生在夾雜物等薄弱環節,通過上述檢驗,可以得出,探傷不合不是由鋼種潔凈度引起的??梢酝茰y缺陷由以下三種情況產生:
(1)楔橫軋軋制工藝問題;
(2)棒材原料本身存在缺陷;
(3)楔橫軋軋制方式對原材料的使用要求更高。
針對上述可能的原因,雙方都進行了排查,并進行了對比軋制,排除了第一項因素。生產前通過二次驗收探傷,再軋制,探傷合格的原料經軋制后也出現了探傷不合。因此,可以確認第三種因素是主要原因。
解決問題方向——研究鋼材中心質量如何能夠滿足楔橫軋方式的生產要求。
通過對主軸零件低倍觀察,發現存在質量問題的零件,中心質量存在以下特點:
(1)中心等軸晶區域??;
(2)中心等軸晶不在中心區域;
(3)柱狀晶生長異常,有穿晶現象。
通過上述低倍信息可以得出連鑄坯在凝固組織方面可以進行改進。
等軸晶的優點是結構致密,各個等軸晶彼此相互嵌入結合牢固;熱加工性能好;鋼材力學性能呈各向異性[3-4]。
柱狀晶發達時,對熱加工和產品質量會帶來不利影響,要提高產品質量,首先要控制鑄坯低倍組織,在凝固過程中要抑制柱狀晶生長,擴大鑄坯中心等軸晶區[5]。
結合高低倍檢驗,可以初步判斷,該批材料的低倍組織不能滿足加工要求,引發材料失效。
鋼水注入結晶器,由于結晶器內具有高的溫度梯度G和快的凝固速度R,形成致密的激冷層,在激冷層形成后,柱狀晶就開始生長。在擇優生長和水平方向傳熱最快的作用下,主軸垂直于鑄坯表面的晶體以最大凝固速度生長,形成了單方向的柱狀晶。
鋼水過熱度和連鑄二冷強度決定了鑄坯中柱狀晶的發達程度,冷卻速度過大,柱狀晶異常發展,就可形成穿晶組織。在液相穴固液界面,由于液體運動把枝晶熔斷,它在液相穴中會下沉作為等軸晶形核核心長大,過熱度逐漸消除,由漸近結晶過渡到體積結晶,生長的柱狀晶與沉積在液相穴底部的等軸晶連接,柱狀晶停止生長而形成中心等軸晶區。
由于重力和對流的影響,鑄坯內弧側的柱狀晶在凝固過程中會熔斷,打擾外弧側的柱狀晶的生長,并為外弧側的鋼液提供形核核心,所以外弧側的中心等軸晶區較寬[6]。
根據上述分析,采用對比工藝進行標定。
在連澆中,任選一爐,采用原工藝和新工藝參數進行對比標定:在采用原工藝的第三流上,任選連續兩根鑄坯,取低倍進行檢驗。在同一澆次的同一爐上、流場和溫度場相同的第二流上,采用新工藝參數,與采用原工藝參數的同節號鑄坯上,也連續取兩個低倍試片進行檢驗,這樣就可以與原工藝參數的鑄坯進行比對標定。
首次調整時,在拉速匹配制度不變的條件下,新二冷參數的比水量對原二冷參數的比水量降低20%,并調整了各區的分配,將一區(足輥)水量分配比降低4%。
完成首次試驗后,對標記的鑄坯取低倍試片,進行熱酸浸蝕。結合國標低倍評級圖譜,對四塊鑄坯低倍質量進行評級和測量,見圖4、圖5,得出數據見表3。

圖4 連鑄坯低倍缺陷(優化前)
通過對比試驗得出如下試驗結論:
(1)在相同過熱度下,采用弱水冷卻制度后,中心等軸晶比例提高了5%~6%,中心裂紋的級別得到大幅降低。

圖5 連鑄坯低倍缺陷(優化后)

表3 首次試驗鑄坯檢測數據
(2)在相同二次冷卻制度下,降低過熱度,中心等軸晶比例提高了3%~5%,中心裂紋級別得到一定的減輕。
(3)原二次冷卻參數下的鑄坯,中心等軸晶嚴重下沉,內弧側的柱狀晶已生長到鑄坯的幾何中心;而采用新工藝參數后,柱狀晶的生長得到抑制,中心等軸晶得到發展,避免了中心等軸晶偏心的問題。
為進一步提高鑄坯低倍質量,徹底消除中心裂紋,再次調整工藝參數——明確過熱度控制目標20~40 ℃,在考慮設備長期安全運行的條件下,二次冷卻水的比水量再次下調10%,取橫縱試片進行對比。
在不同爐號分別取橫縱低倍試片,機加工后進行熱酸浸蝕檢驗,見圖6。
根據高鎳鋼鋼種凝固特性,通過再次優化二次冷卻水參數、規范中間包過熱度控制,鑄坯的中心等軸晶比例得到進一步提升,穩定在25%左右,中心質量良好,而且平均分布于鑄坯的幾何中心,沒有出現以往的穿晶組織、中心裂紋、中心縮孔等缺陷。
改進工藝后的鑄坯,送連軋軋制成材后,提高探傷級別后未發現異常,隨機抽檢成材棒材進行熱酸浸蝕檢驗,見圖7。

圖6 試驗爐號10734、爐號20677低倍檢驗

圖7 10733爐號成品材低倍檢驗
從成品棒材低倍來看,中心等軸晶區域明顯,且均勻分布于圓棒材的中心區域,沒有穿晶組織、中心裂紋、中心縮孔等缺陷。
在改善前,成品棒材的低倍質量是不穩定的,有的低倍質量與圖8的缺陷相似:中心存在穿晶組織,等軸晶區不在幾何中心。
(1)連鑄坯的凝固組織對成品材有嚴格的遺傳性,良好的凝固組織可提高加工性能。采用楔橫軋軋機生產,對原材料的中心質量要求更高,應引起重視。

圖8 20601爐號成品材低倍檢驗
(2)汽車主軸用20CrNi3H鋼零件中心孔洞缺陷系鑄坯凝固組織不均勻、柱狀晶異常發達,形成穿晶組織造成加工性能差。
(3)通過調整連鑄二次冷卻參數,中心等軸晶比例由原來的11%~14%提高到25%,而且均勻分布在幾何中心,鑄坯的中心裂紋得到消除,提高了其加工性能。
(4)通過以上的工藝調整和工藝規范,孔洞類探傷不合情況未再發生。