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基于補(bǔ)償式防堵取樣的引風(fēng)機(jī)失速控制優(yōu)化

2021-09-14 12:51:24王小龍
電力安全技術(shù) 2021年8期
關(guān)鍵詞:測(cè)量

王小龍,李 堅(jiān)

(廣東粵電靖海發(fā)電有限公司,廣東 揭陽 515223)

0 引言

某廠1號(hào)爐為東方鍋爐廠生產(chǎn)的DG1900/25.4-II2型600 MW超臨界參數(shù)變壓直流本生型鍋爐,其引風(fēng)機(jī)系統(tǒng)經(jīng)超低排放改造后,實(shí)現(xiàn)了引增合一,并列布置2臺(tái)Howden雙級(jí)動(dòng)葉調(diào)節(jié)軸流式引風(fēng)機(jī),型號(hào)ALT-2968/1400R,主要由外殼、進(jìn)氣箱、擴(kuò)散筒、葉輪、軸承箱及附屬軸承密封風(fēng)機(jī)等組成。工作時(shí)煙氣進(jìn)入風(fēng)機(jī)進(jìn)氣室,經(jīng)風(fēng)機(jī)動(dòng)葉輪的作功產(chǎn)生靜壓能和動(dòng)壓能,后導(dǎo)向葉輪將煙氣的螺旋運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)化為軸向運(yùn)動(dòng)進(jìn)入擴(kuò)壓器降速降壓后排至脫硫系統(tǒng)。軸承密封風(fēng)機(jī)負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)機(jī)軸承進(jìn)行密封和冷卻。動(dòng)葉采用液壓調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)范圍為25°~79°(0 %~100 %)。

引風(fēng)機(jī)葉片產(chǎn)生的壓升一定程度上與進(jìn)氣角α成正比。當(dāng)α低于臨界值,空氣將沿著葉片表面流動(dòng)。當(dāng)α超過臨界值,氣流將離開葉片的弧形表面形成湍流,氣流在葉片背部的流動(dòng)遭到破壞,升力減小,阻力增加,導(dǎo)致風(fēng)機(jī)失速。失速將引起壓力和流量的損失,并導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)機(jī)械部件以及相鄰風(fēng)道的劇烈振動(dòng),影響機(jī)組帶高負(fù)荷運(yùn)行,嚴(yán)重時(shí)可能會(huì)造成機(jī)組跳閘,風(fēng)機(jī)葉片損壞,引發(fā)安全事故。因此對(duì)引風(fēng)機(jī)失速控制進(jìn)行深入探究,提出有效合理的控制策略和方法,避免引風(fēng)機(jī)發(fā)生失速,對(duì)機(jī)組的安全有效運(yùn)行有著重要意義。

1 存在的問題

目前, 1號(hào)爐引風(fēng)機(jī)經(jīng)超低排放改造后,其失速差壓的取樣裝置采用常規(guī)的防堵取樣探頭,雖然有一定程度的防堵效果,但取樣探頭還是會(huì)經(jīng)常堵塞。在實(shí)際運(yùn)行中, 1號(hào)爐A/B引風(fēng)機(jī)失速取壓探頭多次出現(xiàn)堵塞而導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)失速差壓偏離正常值,嚴(yán)重時(shí)甚至導(dǎo)致保護(hù)誤動(dòng)作造成引風(fēng)機(jī)跳閘,給機(jī)組的安全運(yùn)行帶來很大的影響。

2017-07-19,1號(hào) 機(jī) 組 負(fù) 荷551.9 MW,A,B引風(fēng)機(jī)正常運(yùn)行,A引風(fēng)機(jī)入口導(dǎo)葉開度82.4 %,B引風(fēng)機(jī)入口導(dǎo)葉開度78.59 %。A引風(fēng)機(jī)失速差壓測(cè)點(diǎn)低壓側(cè)取樣堵,無風(fēng)壓,造成A引風(fēng)機(jī)失速差壓大于500 Pa且超過120 s,觸發(fā)引風(fēng)機(jī)跳閘條件“A引失速且動(dòng)葉開度大于36 %跳閘”保護(hù)誤動(dòng)作,導(dǎo)致A引風(fēng)機(jī)跳閘、A送風(fēng)機(jī)聯(lián)跳、RB保護(hù)動(dòng)作,減負(fù)荷至300 MW。當(dāng)引風(fēng)機(jī)失速差壓(模擬量)大于500 Pa且葉片角度大于43°(動(dòng)葉開度大于36 %)時(shí),延時(shí)120 s跳閘引風(fēng)機(jī)。

優(yōu)化改造之前,針對(duì)引風(fēng)機(jī)失速取樣堵塞的問題,只能采取加強(qiáng)設(shè)備巡檢,定期對(duì)取樣管路進(jìn)行吹掃,利用機(jī)組停運(yùn)期間對(duì)失速差壓測(cè)點(diǎn)取樣裝置進(jìn)行通堵清理的措施。但在吹掃和清堵期間,失速差壓的測(cè)量和保護(hù)聯(lián)鎖就要中斷和解除,導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)失速差壓取樣既要防堵又要測(cè)量準(zhǔn)確的問題依然無法徹底解決。引風(fēng)機(jī)控制邏輯中針對(duì)失速工況的設(shè)置和自動(dòng)控制有待進(jìn)一步優(yōu)化和完善。

2 優(yōu)化方案

2.1 控制邏輯優(yōu)化

為避免引風(fēng)機(jī)在不穩(wěn)定區(qū)內(nèi)運(yùn)行,風(fēng)機(jī)采用了失速自動(dòng)控制邏輯,通過完善的控制邏輯確定出運(yùn)行工況點(diǎn)的當(dāng)前位置并監(jiān)測(cè)引風(fēng)機(jī)失速差壓,當(dāng)運(yùn)行點(diǎn)在性能曲線穩(wěn)定區(qū)域時(shí),失速差壓變動(dòng)較小,當(dāng)運(yùn)行點(diǎn)超過失速線,失速差壓會(huì)變的很大,此時(shí)通過失速差壓報(bào)警與引風(fēng)機(jī)失速控制系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)節(jié)動(dòng)葉角度,使風(fēng)機(jī)脫離失速區(qū),達(dá)到安全運(yùn)行目的。

通過對(duì)引風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)進(jìn)行可靠性研究和分析,應(yīng)用自動(dòng)控制理論對(duì)引風(fēng)機(jī)控制邏輯中失速報(bào)警邏輯、自動(dòng)控制邏輯進(jìn)行了如下優(yōu)化措施。

(1) 當(dāng)引風(fēng)機(jī)失速差壓(模擬量)大于等于500 Pa時(shí),“引風(fēng)機(jī)失速”報(bào)警,并有聲光報(bào)警及顯示,提醒運(yùn)行監(jiān)盤人員及時(shí)采取措施并切除引風(fēng)機(jī)自動(dòng)調(diào)節(jié),及時(shí)降低機(jī)組負(fù)荷及鍋爐總風(fēng)量,調(diào)整好爐膛負(fù)壓,使失速引風(fēng)機(jī)出力降至失速點(diǎn)以下運(yùn)行,待失速引風(fēng)機(jī)恢復(fù)正常運(yùn)行后,調(diào)整好機(jī)組運(yùn)行參數(shù),再投入引風(fēng)機(jī)自動(dòng)調(diào)節(jié)。

(2) 當(dāng)引風(fēng)機(jī)失速差壓(模擬量)大于等于500 Pa、葉片角度大于45°(動(dòng)葉開度大于38 %)且引風(fēng)機(jī)入口導(dǎo)葉在自動(dòng),運(yùn)行人員未及時(shí)采取措施切除引風(fēng)機(jī)自動(dòng)調(diào)節(jié)時(shí),引風(fēng)機(jī)入口導(dǎo)葉開度指令則自動(dòng)降至36 %,控制引風(fēng)機(jī)及時(shí)脫離失速工況,保證引風(fēng)機(jī)進(jìn)入穩(wěn)定區(qū)運(yùn)行,待引風(fēng)機(jī)失速差壓恢復(fù)至正常范圍且設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定后再恢復(fù)正常開度。

(3) 根據(jù)1號(hào)爐引風(fēng)機(jī)的實(shí)際運(yùn)行情況,結(jié)合引風(fēng)機(jī)失速曲線,為防止風(fēng)機(jī)超出力運(yùn)行引起失速,在邏輯中限制引風(fēng)機(jī)動(dòng)葉最大開度為93 %,兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)并列運(yùn)行時(shí),不管引風(fēng)機(jī)動(dòng)葉調(diào)節(jié)采用自動(dòng)或手動(dòng)方式,均應(yīng)控制動(dòng)葉開度不要超過限制值。

2.2 測(cè)量裝置改造

失速差壓測(cè)量裝置的準(zhǔn)確可靠,能夠使運(yùn)行監(jiān)盤人員及時(shí)監(jiān)視引風(fēng)機(jī)的運(yùn)行狀況和差壓數(shù)據(jù),并根據(jù)引風(fēng)機(jī)的失速曲線,采取相應(yīng)措施,避免風(fēng)機(jī)進(jìn)入不穩(wěn)定區(qū)運(yùn)行。真實(shí)準(zhǔn)確的測(cè)量數(shù)據(jù),也可以有效提高風(fēng)機(jī)失速控制系統(tǒng)的自動(dòng)調(diào)節(jié)性能,保證風(fēng)機(jī)在特性曲線允許區(qū)域內(nèi)運(yùn)行。

引風(fēng)機(jī)失速控制采用差壓式測(cè)量探頭,分別由高壓側(cè)探頭和低壓側(cè)探頭組成,按照引風(fēng)機(jī)葉片的旋轉(zhuǎn)方向先后布置,引風(fēng)機(jī)的風(fēng)量越小,失速壓差值越大。失速探頭與控制系統(tǒng)的差壓開關(guān)連接。當(dāng)失速探頭測(cè)量的差壓值達(dá)到報(bào)警值,應(yīng)能快速靈敏地發(fā)出報(bào)警,提醒運(yùn)行操作人員及時(shí)采取相應(yīng)的措施;當(dāng)失速探頭測(cè)量的差壓值達(dá)到邏輯整定的跳機(jī)值時(shí),保護(hù)應(yīng)能準(zhǔn)確可靠動(dòng)作,跳閘相應(yīng)引風(fēng)機(jī),從而避免風(fēng)機(jī)進(jìn)一步受到損壞。

在引風(fēng)機(jī)失速測(cè)量裝置的高低壓側(cè)差壓取樣管上,增加HBC-2a型補(bǔ)償式防堵吹掃裝置,設(shè)置調(diào)壓穩(wěn)壓器、流量控制器和內(nèi)置壓力補(bǔ)償器的取樣吹掃探頭。正常運(yùn)行時(shí),向取樣裝置內(nèi)通入符合表1技術(shù)要求的壓縮空氣,保證連續(xù)不斷地向取樣管及探頭內(nèi)通風(fēng)吹掃,并在取樣管內(nèi)設(shè)置補(bǔ)償器,利用流體力學(xué)的動(dòng)壓補(bǔ)償原理,消除取樣管內(nèi)吹掃氣體額外產(chǎn)生的壓力,從而有效保證了失速差壓測(cè)量的真實(shí)準(zhǔn)確。首次投運(yùn)補(bǔ)償式防堵吹掃前,應(yīng)關(guān)閉調(diào)壓穩(wěn)壓器及吹掃氣源,直接測(cè)量風(fēng)煙管道內(nèi)的差壓值,觀察差壓的波動(dòng)情況。當(dāng)引風(fēng)機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定正常后,慢慢打開調(diào)壓穩(wěn)壓器和流量控制器將吹掃氣控制為0.2 MPa,流量為1 m3/h,調(diào)整與無吹掃時(shí)所測(cè)量的差壓值應(yīng)一樣,若有偏差再作微調(diào)。

表1 吹掃裝置主要技術(shù)指標(biāo)

3 論證分析

1號(hào)機(jī)組A/B引風(fēng)機(jī)失速差壓取樣裝置經(jīng)補(bǔ)償式防堵吹掃改造完后,其失速差壓取樣系統(tǒng)示意如圖1所示。圖1中,經(jīng)吹掃氣減壓閥和流量控制器調(diào)整后的恒流恒壓吹掃氣源,通過圖中補(bǔ)償裝置的1-1橫截面、取樣吹掃管的2-2橫截面后進(jìn)入引風(fēng)機(jī)煙氣通道,同時(shí)吹掃氣通過補(bǔ)償裝置的樣氣取樣孔進(jìn)入失速變送器進(jìn)行差壓測(cè)量。

圖1 改造后的失速差壓取樣系統(tǒng)示意

設(shè)通過圖中截面1-1,2-2處的面積為A1,A2;壓力為P1,P2;流速為V1,V2;高度為Z1,Z2;1-1截面至2-2截面間的管阻力系數(shù)為ξ;阻力消耗能量為hω;氣體的密度為ρ。

則根據(jù)伯努利方程,1-1,2-2兩截面之間的方程為:

由于氣體的流動(dòng)壓差可以不考慮,設(shè)1-1,2-2的高度基本相等,而,則(1)式可化成:

由式(2)可知,要使P1=P2,只要滿足式(3)即可。

由于1-1與2-2截面為串聯(lián)管路,則流量相等,其連續(xù)性方程為:

因此,經(jīng)分析可知,只要改變吹掃氣體流通的橫截面積,調(diào)節(jié)截面1-1處的過截面滿足式使P1等于P2,保證吹掃氣源的動(dòng)壓和氣體流通過的吹掃取樣管所產(chǎn)生的阻力一樣,取樣點(diǎn)所測(cè)量到的壓力就是煙道內(nèi)真實(shí)的煙氣壓力,即失速變送器測(cè)量的差壓值即為引風(fēng)機(jī)葉片的真實(shí)失速差壓。

從實(shí)際的投運(yùn)情況來看,改造后引風(fēng)機(jī)失速差壓取樣裝置運(yùn)行穩(wěn)定,防堵吹掃效果良好,取壓管和探頭未發(fā)生堵塞現(xiàn)象,取壓口保持正常微負(fù)壓狀態(tài),引風(fēng)機(jī)失速差壓曲線平穩(wěn)無異常波動(dòng)。差壓值能準(zhǔn)確地反映出引風(fēng)機(jī)的真實(shí)工作狀況。引風(fēng)機(jī)的流量越小,失速探頭的壓差越大,反之壓差越小,從而有效保障了設(shè)備及機(jī)組的安全性和可靠性。

4 結(jié)束語

通過應(yīng)用自動(dòng)控制理論優(yōu)化完善引風(fēng)機(jī)失速報(bào)警邏輯、自動(dòng)控制邏輯,有效防止了引風(fēng)機(jī)出現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間的失速運(yùn)行、失速保護(hù)誤動(dòng)或拒動(dòng)現(xiàn)象。利用流體力學(xué)的動(dòng)壓補(bǔ)償吹掃方法,實(shí)現(xiàn)了差壓測(cè)點(diǎn)的自動(dòng)連續(xù)吹掃,準(zhǔn)確地反映出失速測(cè)點(diǎn)的差壓值,測(cè)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠,徹底解決了因測(cè)量值異常而導(dǎo)致的失速保護(hù)誤動(dòng)跳閘現(xiàn)象。同時(shí),補(bǔ)償式防堵吹掃取樣的優(yōu)化策略也很好地解決了風(fēng)煙管道多粉塵和高溫狀態(tài)下壓力測(cè)量管路的堵塞和燒毀現(xiàn)象。此技術(shù)具有廣泛的應(yīng)用價(jià)值,可有效解決發(fā)電廠生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)磨煤機(jī)磨碗上下部差壓、密封風(fēng)與磨碗差壓等既要防堵又要測(cè)量準(zhǔn)確的壓力測(cè)量問題,并適合在行業(yè)內(nèi)多種差壓式取樣裝置上推廣應(yīng)用,可有效提高差壓式取樣裝置運(yùn)行的準(zhǔn)確性和可靠性,并為將來有關(guān)差壓式取樣裝置的優(yōu)化改造提供了經(jīng)驗(yàn)。

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